龙门铣附件头轴断裂分析

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1、大型机床附件头定位轴断裂分析 一、宏观检测: 断裂处在 135 和 100 之间的退刀槽处(如图一所示)。两 端面断后没有及时停车,使两断面发生严重的摩擦。产生高温,使 断口颜色主要成黑色周围为蓝色和白亮(如图二所示)。轴体表面 呈现有光泽黄褐色。倒角不明显。断口附近轴面安装压力轴承痕迹 不均匀。(如图三所示)轴的右端安装法兰盘和调整垫处以烧结成 为一体(如图四,正面所示)。上面连接的压力轴承滚珠槽发生严 重变形表面呈电火花粗加工状(如图四,反面所示)。 断裂处图二 图三 金相1 有挤压痕迹 无痕迹 金相2 图一 图四 图五 二、断口分析: 断口垂直于轴向。断口有一定的氧化和磨损。无明显塑性变

2、 形。扩展区呈纤维状无明显贝纹。扩展区和最后断裂区界限明显。 疲劳源区磨损严重,以不能准确确定疲劳源准确位置。(如图二所 示)通过观察断口和受力分析(如图一所示,轴体右侧受拉力和向 下剪切力),最终端口确定为剪切应力引起的剪切型疲劳断口。因 为最后断裂区面积比较大,所以能看出应力比较大。所以判断为高 应力尖缺口单方向性的疲劳剪切断口。 三、洛氏硬度检测: 表面硬度 57.0 57.5 57.5 心部硬度 570 57.5 57.0 使用标准 GB/T 230-2009 金属材料 洛氏硬度试验 四、化学成分检测: C% Si% Mn% P% S% Cr% v% 标准含量 0.65 0.75 0.

3、85 1.15 0.65 1.05 0.90 1.20 0.03 0.03 0.15 0.30 式样含量 0.644 0.969 0.751 0.027 0.004 1.03 0.229 使用标准:GB/T 1299 合金工具钢 正面 反面 四、酸洗低倍检测: 使用标准:GB/T 1299 合金工具钢 五、金像检测: 在扩展区和最后断裂区制取金相试样(如图二)组织均为针状 马氏体和少量块状碳化物使用(如图六、七所示),马氏体长度为 46 级别为 4 级。 图六 图七 使用标准:ZB J36 003 工具热处理金像检验标准。 六、综合分析: 从上述检测 结果可看出。断裂处高应力集中。应力单方向性

4、。 受循环载荷。该轴表面硬度比设计略低,设计硬度为 C60.样品成分 符合要求。低倍检测出粗大支晶。金相检验马氏体等级为 4 级且有 块状碳化物,依据 zbj36003 标准合格为 1-3.5 级,4 级以上为过热 组织。 中心疏松 锭形偏析 其他 1.0 1.0 粗大枝晶(如图五所示) 该轴工作于大型机床附件头中,作为一圆柱双向锥齿轮的定位 用。该轴的表面硬度硬度偏低、截面内存在粗大支晶和金相中马氏 体粗大。都可降低该轴的物理性能。该轴加工的退刀槽过小,使应 力过于集中。还有在断裂处附近发现轴承的安装痕迹不对称也是可 能导致该轴断裂的原因之一。 通过对用户的咨询。得知该轴服务的机床在安装到该轴断裂的 十个月中。机床经常过载报警。从该轴右端烧结的情况看,在该轴 断裂之后机床还继续工作了很长时间。断裂段左右窜动导致整个附 件头整体报废。可以看出生产者对设备不爱护不关心。 七、总结: 该轴断裂为多种原因引起的高应力疲劳断裂。建议生产者在生 产和检验方面加强管理,使用者在人员素质、产量、和安全生产等 方面做好协调。

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