提高小角度相贯线焊缝一次合格率100601

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1、 发布人:刘成单 位:上海电力建筑工程公司日 期:2010年04月09日一 课题概况金陵电厂烟囱工程为国内第一座双筒自 立式钢结构烟囱。 主体结构由筒体、环梁和钢管支架三大 部分组成. 钢管支架规格2000*40600*10,主立 管从1.5m标高独立基础连接至218.0m标 高筒身环梁上,呈三角形布置。支架所有节点均为相贯线焊缝连接,当 支管直径大于600时,其相贯线焊缝均 为一级焊缝,如何保证大直径小角度相 贯线焊缝达到一级质量要求是本小组的 攻关重点。二 小组概况n2.1 小组介绍二 小组概况n2.2 小组活动进度计划三 选题理由设计要求:设计图纸要求所有 相贯线焊缝均为一级焊缝,而 国

2、内通常的做法是相贯线跟部 区为角焊缝,无需焊透,目前 经验无法满足设计要求。公司要求:公司想通过金陵烟 囱的施工,树立烟塔品牌,抢 占钢烟囱市场,要求金陵烟囱 相贯线焊缝必须达到设计要求 ,解决钢烟囱发展的一大瓶颈 。目前现状:2008年5月,QC小 组参考传统相贯线焊接方法在 现场有针对性的做了小角度相 贯线焊接试验,共10道焊缝, 不合格焊缝3道,合格率仅为 70%。提 高 钢 烟 囱 大 管 径 小 角 度 相 贯 线 焊 缝 一 次 合 格 率四 现状调查 数据来源:1、现场试验资料;2、公司以前加工制作的进出线构架相贯线焊缝焊接资料。四 现状调查由图中可以 看出未焊透 是影响小角 度

3、相贯线焊 缝质量的主 要问题。根据调查编制排列图如下:五 目标确认及目标分析大管径小角度相贯线焊缝一次合格率大管径小角度相贯线焊缝一次合格率 85%85%目标分析:根据目前焊接试验,合格率为70%,其中未焊透占61.7%,如果解决 90%的未焊透问题,则:70%+(1-70%)61.7%90%=86.7%。 通过分析我们小组认为能将大管径小角度相贯线焊缝一次合格率提高到85%以上 。六 因果分析我们对未焊透现象进行原因分析,制作因果图如下:从中可以看出末端因素有9项。 七 要因确定要因确认计划表七 要因确定要因确认计划表(续)七 要因确定高空焊接 通过对金陵烟囱支撑体系进行分析,主管与支管轴线

4、的空间角度在 2184之间,在轴线空间角度较小时,施焊环境差,焊工焊接空间小 ,这会影响相贯线焊缝的焊接质量。支撑 管与 管焊 接空 间示 例验证结果:能够使小角度焊缝全部地面完成,为非要因 。对支撑构件进行合理分段,小角度 焊缝的焊接全部地面化。未端因素分析论证七 要因确定焊条直径选择偏大 现场调查发现,大多数焊工都能按要求正确使用焊条,仅有 部分焊工在直管口焊接时仅用4的焊条打底和施焊,而工 艺要求使用3.2进行打底。同样小角度相贯线跟部焊接时的 坡口深,也要求用3.2打底,4正式施焊。验证结果:焊条选择正确率到达95%,因此“焊条直径选择不当”为非要因。 调查结果:未端因素分析论证七 要

5、因确定验证结果:焊工考试合格率为33.4%,因此“缺少培训” 是要因。未端因素分析论证 缺少培训 对六名全位置焊工进行现场模拟考试,发现有四名焊工的焊 缝存在不同程度的缺陷。六名焊工虽然经过培训,取得了合格证, 但现场小角度相贯线焊接的操作难度比培 训时要大得多,真正符合实际条件的技能 培训不够,这是影响实际焊接质量的重要 原因。考试结果:七 要因确定验证结果:焊条偏芯度合格率为95%,因此为非要因。未端因素分析论证焊条偏芯度大 在现场随机抽了10包焊条,每包焊条选择2根焊条,共计20根 焊条。在焊接棚内使用这些焊条进行焊接,通过观察其中只有 1根焊条有比较大的偏芯度。七 要因确定验证结果:电

6、流稳定的焊机占91.6%,因此“焊机电流不稳定”为非要因。未端因素分析论证焊机电流不稳定 对现场所有焊机进行了检查,只有1台焊机电流运行不稳定。对损坏的设备进行了更换,并要求焊机定期进行维修和检查, 保证施工过程不发生因设备问题而影响焊接质量。七 要因确定间 隙 太 大验证结果:间隙不能控制在1.55mm之内,因此为要因。未端因素分析论证 组对间隙小 试验钢管相贯线组装,发现相贯线一圈无法保证间隙均匀,局 部间隙太大,局部间隙又太小,这是相贯线放样、切割造成的 原因,影响了焊缝焊接质量。间 隙 太 小七 要因确定验证结果:模拟考试合格率为70%,未达到80%,因此为要因。未端因素分析论证 焊接

7、速度过快、焊接电流偏小 支管100016焊接工艺参数如下应用上表及其它管径工艺参数进行的施焊试验,合格率为70%。小组分析认 为,虽然小角度相贯线焊缝已制定出相应的焊接工艺评定,但未标出相贯 线不同区域的具体不同点,焊工难以跟着区域变化把握好焊接参数。七 要因确定验证结果:坡口及层间清洁度满足要求的占85%,因此为非要因。未端因素分析论证层间及焊根清理不净 在焊接现场发现存在层间及焊根 清理不良现象的发生,决定采取 尖形磨光机打磨,接下来几天观 察发现焊工执行情况很好。小组 在2008年7月17号21号五天时间 内抽查了20道焊缝在焊接前、焊 接中的焊根及层间清洁情况。统计结果:七 要因确定原

8、坡口跟部区坡口 验证结果:跟部区焊透仅为60%,因此为要因。未端因素分析论证 焊缝纵深大 焊工模拟考试试块缺陷时发现未焊透现象很多发生在跟部区,原坡口形式 参考了规范及设计图纸要求。按原坡口焊接的焊缝,跟部区焊 透仅为60%。小组分析内容:当 支管板厚t为28mm时,T为56mm ,焊缝纵深大,且相贯管面之间 角度较小,焊接难度大也难保证 跟部焊透,所以必须设计合适的 坡口形式才能有效减少未焊透现 象。八 制定对策通过末端因素分析论证,我们找到了影响未焊透的四个主要原因: 1) 缺少培训;2) 组对间隙小;3) 焊接速度过快、焊接电流偏 小;4) 焊缝纵深大。对 策 表八 制定对策对 策 表

9、( 续 )九 实施对策实施一:设计合理坡口形式大直径小角度新坡口采用内外坡口方法:A区为趾部区,管外焊接空间大、容 易施焊,相贯线为支管内壁与主管相贯,开外侧坡口,外部焊接。B、C区为侧部区和过 渡区, B区具体过渡如下:全外坡口内外坡口(外大于内)内外坡口(外等于内 )。C区具体过渡如下:内外坡口(外等于内)内外坡口(内大于外)全内坡口 。D区为跟部区,管外已无足够的焊接空间,设计坡口为内坡口,内部焊接,注意相贯线 头选取较短,保证人员内侧施焊方便。 实施效果: 从D区看出,跟部区管内 焊接时,跟 部转化成趾 部区,管面 角度大于45。九 实施对策实施效果:实施效 果:按新工艺参数 进行施焊

10、,及时调 节参数的次数比例 为89%。参考焊接工艺评定,小组对焊接工艺进行了完善。全位置焊缝划分为4个区域,分别相当于立焊(向下)、立 焊(向上)、平焊和仰焊。区溶化铁水位于电弧上方向 下流淌,电流应比平焊稍大以利于电弧吹开铁水去溶化其 下的部分母材。区溶化铁水位于电弧下方向下流淌,母 材直接暴露在电弧之下,为了防止烧穿电流应比其它各区 都小。区处于平焊,电流比区稍大。区由于重力作 用,焊速应缓慢,以利溶滴过渡。根据相贯头的不同施焊方向,焊工应熟练掌握自己施 焊区域属于哪种焊位,及时调整电流和焊接速度。 按照新的焊接工艺参数进行试焊,通过现场观察焊工 能熟练调节相贯线各区段的焊接参数,通过5天

11、现场统计 结果如下:实施二:调整焊接工艺参数九 实施对策1、相贯线放样:为了使放样的精确度,使相贯线组装时间隙均匀, 采用STCAD和AutoCAD素线法进行相贯线放样。本工程节点形式非 常复杂:存在多管相贯(最多7根钢管相贯);存在相贯钢管轴线不 交于一点情况;存在钢管与钢板相贯情况。国内现有相贯线放样软 件还不够成熟,仅能解决平面内少管相贯情况。利用三维CAD等分 素线,再绘制成二维图(展开图),可绘制任何类型的相贯线。实施三:精确放样相贯线展开 图、提高钢管切割线精确度 九 实施对策2、切割:相贯线绘制好后在计算机上标出十字线,按1:1打印出样板 图并沿相贯线剪裁好。在钢管外壁上标出十字

12、线。将样板图紧贴于钢 管外壁,注意样板图上打印的十字线与钢管上的十字线吻合,沿剪裁 线在钢管上画出切割线,手工割刀沿切割线切割钢管。 实施效果:通过此放样及切割方法,相贯线坡口组装后间隙 理想,通过测量间隙均能控制在1.55mm。 相贯线组装效果 10月份相贯线焊缝组对情况见下表:九 实施对策实施效果:经过培 训和考试,焊工能 够熟练掌握操作技 能,理论及实际考 试合格率为100%。实施四:加强焊工技能培训针对全位置相贯线焊接的难点和要领对焊工进行技术交底,并邀请公司焊接 技师进行相贯线焊接操作手法的示范和培训。焊接难点和要领:相贯线头组 装方向不任意性,组对难,焊接为全位置焊,不同区域不同操

13、作手法。焊工 根据相贯线头空间组装位置,清楚划分哪个区属于哪种焊接并用相应的操作 方法。焊工在现场进行操作练习,公司技师在现场指导,使焊工心中有数,掌握不 同区域不同位置的操作规程。对其中六名全位置焊工在现场进行实际操作和书面考试,均说明焊工已熟练 掌握小角度相贯线焊缝技能要求。十 效果检查2008年11月份,小组对 焊接完的相贯线焊缝 进行统计,小角度相 贯线焊缝一次合格率 高达90%。1、目标完成情况QC活动 圆满完成!十 效果检查1)采用新放样及切割工艺,节省了铆工样板放样,直接节约成本约 1万元(白铁皮:25元/m2*400 m2 =10000元;人工费80元/工*20 工=1600元

14、;CAD图纸打印:4元/ m2*400=1600 m2;直接节约成 本:10000+1600-1600=10000元)。因此通过本次QC 活动,直接节省 成本约2.4万元2)新坡口形式比全外坡口形式节省焊材20%,同时减少了工期投 入,直接节省材料成本约1.4万元(2000kg*20%*35元/kg=14000 元)。2、经济效益十 效果检查3、社会效益1)社会影响方面:因为金陵钢烟囱作为国内首创、亚洲第一座 240m高双筒自立式钢结构烟囱,从设计到施工阶段都受到了社 会各界的关注。通过QC活动为公司在钢烟囱领域树立了品牌, 为以后公司承接相似工程提供了有利的宣传作用。电力土建专业网给予的报道

15、,具体网址: http:/ 金陵钢烟囱作为金陵电厂的标志建筑,得到了华能总部的肯定并在中国 电力门户网站给予报道,具体网址: http:/ 钢结构网给予的报道,具体网址: http:/www.csc- 环保方面:混凝土套筒烟囱,拌制和浇筑混凝土对环境产生较大 的污染。自立式钢结构烟囱的钢材可重复利用,适应环保要求。 金陵烟囱的成功应用促进了高耸钢结构的发展。十 效果检查十一 巩固措施1、标准化小组成员及时将QC成果进行了总结并将成果内容纳入到相应的 验收标准、施工工法、专利及论文中。十一 巩固措施2、效果巩固小组在巩固期内及时收集数据,绘制表格如下,从表中可以看出 在几个月的巩固期内小角度相贯线焊缝一次合格率均大于85%的目标值 。十二 总结及今后打算成功:在本次QC小组活动中,我们运用质量管理的科学方 法,攻克了小角度相贯线焊缝焊透问题,为今后做类似工 程打下了扎实的基础。 不足:在QC活动中发现相贯线放样时存在十字线未在图纸 上标出问题,小组决定在以后的QC活动中加强质量管理 。 其它贡献:另外小角度相贯线放样、切割方法也应用到本工 程所有相贯线的制作过程中。1)总结:十二 总结及今后打算2)自我评价:十二 总结及今后打算3)下一步打算

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