SMT错件改善报告

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1、SMT工艺周报(39)近期发生错料现象:1.生产夏普 F910时少贴位号Q4,多贴位号Q3;2.本安VR202应生产新屏而实际生产旧屏;一.生产情报:SMT错件改善:二.调查分析:制造一部工艺周报(39)1.夏普型号:F923-BOT;F885-886-889-BOT;F910-BOT为同一系列产品; 2.与F923相比型号F885多个点Q3;型号F910多个点Q4 ; 3.设备本有程序F923,经个别点修改后 成为F885和F910程序;4.生产F885时,程序调用F885的程序,但生产为F910的PCB,造成多贴位号Q4;设备F923程序F885程序F910程序夏普生产异常分析:位号Q3位

2、号Q4生产该机种使用F910PCB少贴位号Q4,多贴位号Q3,原因:生产程序与PCB未对应!示意图:SMT错件改善:制造一部工艺周报(39)1.本安VR202有标准型(新屏、旧屏)&北斗(新屏、旧屏);2.生产时作业人员与检验人员未安作业指导书要求:区分新屏与旧屏,而产生错件;本安生产异常分析: 工程对照表贴装对照表三.处理对策:原因:未安作业指导书要求作业,致使生产订单与生产产品不符;严格要求作业指导书作业:生产计划排配:产品型号根据产品型号:生产订单12临时工艺措施单贴片部品一览表贴片对照表3确认设备程序确认PCB型号首检确认文件确认生产确认产品确认SMT错件改善:制造一部工艺周报(39)

3、设备程序改善:1.SMT程序变更记录:(1)生产程序变更执行:现场工艺;确认:程序组;(2)程序变更前需提供工程文件和临时工艺措施单;(操作员)(3)程序变更后进行填写SMT程序变更记录表;(4)检讨制作SMT程序变更流程图;程序修改流程图SMT程序变更记录表SMT错件改善:制造一部工艺周报(39)设备程序改善:2.SMT程序标准化命名3.SMT程序系统管理(1)程序命名标准化,并进行全员培训;(2)一个型号一个程序;(3)相同型号不同线体进行区分;(1)设备程序库预留:现生产程序&下个产品程序;(2)程序专人管理:存储,变更,拷贝等专人管理(3)SMT程序网络系统管理;本安生产程序临时对策:程序 进行表注区分命名规范案例:案例管理中心制造一部工艺周报(39)

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