300MW机组 机组反事故演习过程

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1、1 号机组反事故演习过程号机组反事故演习过程本次演习是:1 号发电机组发生了由于 1A 磨煤机接线盒处着火,1A 磨煤机电源开关拒 动,造成 1 号机 6 千伏厂用 IA 段母线电源进线开关 61A1 越级跳闸造成母线失电而引发的 一系列事故,根据故障现象,我们做了如下处理: 炉专业: 事故运行工况:电负荷 210MW,A.B.C 磨煤机运行,AB 引、送风机、一次风机运行,A 火检风机运行。 9:20 辅机值班员李阳告;1A 磨煤机接线盒处着火,事故按钮停不下来,接到报告后立即 CRT 停止,依然无法停止,立即汇报单元长,通知值班员王健检查,并组织人员救火,通 知消防队。 9:22 1A 磨

2、接线盒着火开关拒动,造成 6KV 母线 A 段跳闸,锅炉“电动机故障”报警, 炉 MFT 动作,ABC 磨跳闸,AB 一次风机跳闸,A 引送风机跳闸,A 空预器主电机跳闸辅 电机联启,A 火检风机跳闸 B 火检风机联启,汽包水位-140mm 至+260mm 波动。立即汇 报单元长 值长,通知电除尘解列,联系燃油泵房启油泵,同时检查各级减温水闭锁门是否 自动关闭,若动作不正常,则关闭手动门,关闭再热器减温水手动门,通知汽机盘快减负 荷,以保持汽温汽压,调整汽包水位至正常,检查各跳闸磨机 风机挡板应关闭,通知辅机 值班员李阳检查相应辅机设备。 9:25 辅机值班员李阳告:A 工业水泵跳闸,启 B

3、工业水泵,工业水泵出口压力已恢复正 常。A 灰渣泵跳闸,启 B 灰渣泵,渣池水位调整至正常水位。AC 捞碎渣机跳闸,复位跳 闸设备开关。参加救火人员有人被烧伤,立即汇报单元长,联系卫生所人员。 9:26 值长令:锅炉准备吹扫,联系程控班(杜)解除汽包水位保护,并交有记事。检查 发现锅炉吹扫条件不具备(汽包水位+260mm) ,立即将水位调整至正常,此时锅炉吹扫条 件具备,开始进行吹扫,5 分钟后吹扫结束,准备点火。 9:32 发现压缩空气压力快速下降至 0.40MP,各气动调节机构操作不动,汇报单元长值长。9:35 压缩空气压力恢复正常,锅炉准备点火,开启油跳闸阀,油压为 0,就地检查发现 油

4、跳闸阀实际未开,联系程控(杜)处理好。 9:40 值班员王建告:6KVA 段母线恢复送电。启动 A 引送风机,通知辅机启动 AC 捞碎 渣机。 9:45 开启燃油跳闸阀,检查发现油压由 1.7MPa 降至 0.8MPa,立即对炉前油系统及各油 层检查发现 BC3 油枪角阀漏油严重无法隔离,立即将炉前油来回油手动门关闭,BC3 油枪 手动门关闭,汇报单元长,联系检修处理。 10:00 重新吹扫完毕,值长令:投油 AB 层 3 只油枪,检查油枪着火情况正常。启 AB 一 次风机,检查运行正常。开启再热器减温水手动门。 10:10 值长令:投 4 支小油枪,启 B 磨煤机运行,检查着火情况及运行情况

5、正常,停止 AB 层 3 支油枪。 10:15 值长令:启 C 磨,检查运行正常,汽温汽压稳定,机组负荷加至 80MW。 10:20 值长令:启 D 磨,检查运行正常,通知电除尘投入运行。机专业:事故运行工况:电负荷 210MW,1A,1B 汽泵运行、电泵备用、1A 循环水泵、1A 开式泵运行、1B 凝结水泵、1B 凝升泵运行、1A 真空泵、1B 内冷水泵、1B 闭式泵运行。各备用 设备备用良好,各辅机运行正常。9:22 炉侧通知 1A 磨跳闸,锅炉灭火。机侧迅速将 DEH 控制方式切为“手动运行” , 关小高压调门,维持机组最低负荷运行,停止本机组一切对外供气,关闭冷再供辅汽电动 门,关闭轴

6、封溢流手动门,并将此情况汇报值长 9:25 电气告 6KV1A 段母线失电,保安段切换成功,以将厂用电倒至启备变带。立即 检查 1A 开式泵、1A 真空泵已跳闸,备用泵联动。1A 汽泵跳闸,电泵未联动,并失去备 用状态。循环水压力降低。立即汇报值长,联系循环水值班员,提高循环水压力,严密监 视主机真空。通知零米,检查备用泵运行情况。维持其正常状态。并将各有关辅机连锁解 除。 9:31 因 A 真空泵跳闸,B 真空泵联动,主机真空下降,首先确认 B 真空泵运行正常 (通知零米) ,A 真空泵入口逆止门及各抽汽门关。如真空泵冷却水压力低应将工业水路投 入并严密监视主机真空。 9:32 发现凝汽器

7、A,B 侧冷却水压力低,立即通知值长,联系循环水尽快恢复,严密 监视真空,当降至 80KPa 时主机跳闸,否则请示值长手动打闸。当循环水压力恢复后,对 凝汽器进行充分排气。 9:32 A 开式泵跳闸,B 开式泵联动,零米值班员检查发现 B 开始泵出口压力低,A 泵 倒转,立即关闭 A 开式泵出口门,确认倒转停止,确认开式水压力升高。汇报单元,联系 检修处理。 9:32 A 汽泵跳闸,电泵未联,保证 B 汽泵正常,维持汽包水位正常。待 6KV1A 恢复 送电后将 A 汽泵、电泵恢复备用。 9:35 高加跳闸,中压缸抽汽口上下温差增大。据此现象,检查高加确已走旁路运行。 通知零米检查。检查各抽汽电

8、动门,逆止门关闭,开启 3 抽电动门前疏水,开启高加事故 疏水,关闭正常疏水,防止高加返水,开启中压缸本体疏水,当中压缸温差恢复正常后关 闭。 9:36 发现 A 主油箱风机跳闸,B 排烟风机未联动,主油箱油位下降各瓦温略有升高。 通知巡检倒风机运行,并将挡板切换。确油箱油位及油箱负压已恢复正常。 9:40 电气告 6KV1A 段恢复送电,将各跳闸设备开关复位,确认状态良好投入备用, 汇报单元长值长。 9:50 1A 汽泵冲转至 1800r/min 备用,通知锅炉随时具备上水条件汇报单元长值长。 10:00 炉侧告已投入三只油枪,机侧根据汽压及温度情况适当加负荷。 10:10 炉侧告启 B 磨

9、,机侧根据汽压及温度情况适当加负荷,并严密监视汽缸各部温度 变化情况,适当开启汽缸本体、抽汽管道疏水。 10:14 将高加投入正常运行,汇报值长。 10:15 炉侧启 C 磨,将负荷逐渐加至 80MW,各疏水门关闭。 10:20 启 D 磨,负荷逐渐加至 150MW,将辅汽倒由本机带,恢复四抽和冷再对外供 汽。 10:25 1A 汽泵投入正常运行,电泵投入连锁恢复备用,汇报单元长值长。电专业:09:20 锅炉 1A、1B、1C 磨运行,负荷 210MW,锅炉值班员王义祥告:1A 磨电机接 线盒着火,就地事故按钮捅跳不成功,立即准备去 6 千母线室捅跳 1A 磨电机源开关; 此时炉灭火,6 千伏

10、厂用 IA 段母线失电,低厂变 11B、13B、除灰变 15B、17B 及检修照明变 19B 失电,对应低压 PC 母线失电,6 千伏公用 IA 段母线失电,各报警信号发出, DCS 报警显示 1 号机 6 千伏厂用 IA 段 61A1 开关跳闸, 6KV 厂用 IA 段母线失电,分支过 流信号来,61A2 开关未联动。6 千伏公用 IA 段母线失电,工作电源开关 6GA1 跳闸,备 用电源开关 6GA2 未联动,分支过流信号未发,立即汇报值长。 09:30 将 1 号机 6 千伏厂用 IB 段母线倒至启备变代。汇报值长并通知机炉专责 6KV 厂 用 IA 段母线失电。立即检查保安段联投情况,

11、ZDK3 跳闸,ZDK1 联投,保安段正常。值 长令:6KV 厂用 IA 段母线所代 380V 厂用 PC 母线倒由联络开关代,立即将失电母线对应 低厂变、除灰变高低压侧开关拉开,合上联络开关,恢复 380V 厂用 PC 母线及除灰 PC 母 线供电。照明检修 PC 倒由 2 号机代。汇报值长。拉开已失电的 6KV 厂用 IA 段母线所代 负荷。同时,将 1A 磨电机停电,检查母线无异常,联系电气检修检查处理 1A 磨电机接 线盒及电源开关。 09:35 检查 6 千伏公用 IA 段母线失电,工作电源开关 6GA1 跳闸,备用电源开关 6GA2 未联动,分支过流信号未发,强投一次 6GA2,未

12、成功,联系电气检修检查处理。检查 1 号公用变 G1B 高低压侧电源开关均已跳闸,得值长令:将 4G12 开关合闸,恢复 380 伏公用 PCIA 段母线送电,并联系化学、输煤、网控等相关单位 6 千伏公用 IA 段母线失 电。 09:40 1A 磨电机电源开关停电后,再次复位分支过流信号,复位掉。汇报值长,立即 将 61A1、61A2 开关停电,测量 1 号机 6 千伏厂用 IA 段母线绝缘合格后,合入 61A2 备 用电源开关,恢复 1 号机 6 千伏厂用 IA 段母线送电并将所带各负荷恢复送电。 09:45 值长令将开关 6GA1 合闸,恢复 6 千伏公用 IA 段母线送电。汇报值长。通

13、知化 学、输煤将 6 千伏公用 IA 段母线所带各个负荷逐一送电。 10:00 恢复各低厂变供电,将低厂变 11B、13B、除灰变 15B、17B、公用变 G1B 送电。 对应低压母线恢复自代。保安段倒至工作电源代(合 ZDK3,ZDK1 开关自动跳闸) 。将照 明检修变及低压母线恢复送电。各厂用 PC 母线恢复送电后,检查机组各 MCC 母线正常, 恢复主变冷却器,整流屏风机等由于接触器跳闸而失电的负荷,恢复其电源。检查各直 流充电器电源正常。 10:10 电气检修告将 6GA2 开关处理好,回复备用状态。1A 磨电机接线盒及 1A 磨煤机 电源开关处理好,测绝缘合格,将其开关恢复送电,1A 磨煤机恢复备用。 10:20 锅炉 3 台磨运行,负荷 120MW,值长令,6 千伏厂用电倒回自带。

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