工厂管理总体策划

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1、工厂管理总体策划工厂管理总体策划引子到工厂两月有余,目睹了工厂发展速度,了解了工厂工人工作状况,生产协调安排及管理方法,每天产量等。另外:1. 完成了卷材规模性投产,暴露出诸多问题:1.1 头号隐患是撒花不均匀。(本批卷材撒花极不均匀)1.2 工人警惕性下降,致使片材进鼓时跑偏。1.3 拉线裁边法,较慢,况且裁的边不十分理想。1.4 打磨时卷材正面容易出现划痕。1.5 本次卷材每卷加工的长度略长,形成浪费。1.6 卷材厚度按行业标准走了上限,便厚。1.7 包装要求:每批货的宽度必须一致(本次不一致) ,但是,必须大于客户规定长、宽度。1.8 包装加纸筒,贴铭牌。2. 本次卷材生产周期长:主要原

2、因是前期布和卷轴不到位,制约生产;后期打磨无法跟进。3. 解决了一米板产品时好时坏,合格率低等毛病。现在一米板一次生产合格率能达到 98%以上。4. 提高了 1.8 米长的踏步合格率。5. 成功制得生胶花冷冻粉碎。6. 完成三辊压延机出片,杜绝色差现象。大车出片和压延机出片费用分析如下:6.1 大车出片:(30 公斤/车*40 车)2 个人一台大车 10 个小时改料带下片可以干 40 车(4 车/小时) 。40 车*30 公斤/车=1200 公斤,可以供 500 板和一米板一个班。共耗电:10 小时*55 千瓦/小时=550 千瓦。电费:550 千瓦*0.8 元/千瓦=440 元。人工费:2

3、人*60 元/天/人=120 元。费用共计:440+120=560 元(不包含设备折旧费等) 。6.2 压延机出片:(30 公斤/车*40 车)改料 1200 公斤需要近 7 个小时,7 小时*55 千瓦/小时=385 千瓦。返料、压延出片 2 个小时,2 小时*(55 千瓦+55 千瓦+37 千瓦+4 千瓦)=302 千瓦,共耗电:385+302=687 千瓦。电费:687*0.8 元/千瓦=549.6 元。人员:5 个人,人工费:2 人*7 小时*5 元/小时+5 人*2小时*4.2 元/小时=112 元。 费用共计:661.6 元(不包含设备折旧费等) 。结论: 通过局部比较,压延机出片

4、费用较高。第一页 工厂现状1. 对工人的管理不到位。2. 各环节尚未有一支配备完整的队伍。3. 工人的工作量安排不满,工人一边干一边玩。工人懒懒散散,除了硫化的死盯班外。4. 设备坏了,能自己修的就自己修,修不了的就扔哪了,得过且过。 (修不了的赶紧想办法找人或厂家来修,不能就那么渗着。 )5. 设备无日常维修,检修。必须等到它彻底死掉了,才去理会它。6. 对平板硫化的一个班一台板必须出多少活没有规定。合格率也无考核,工人今天情绪不好就自我调整自我调整少干点,想怎么干就怎么干,这种现象每道工序每个工人都存在,因为没有计划,都会自我调整。7. 工人没有一个制度的约束,无组织性,无工作时的工人形象

5、(左手干着活,右手抽着烟;光膀子;玩手机;车间内你追我打;穿拖鞋;严重串岗等等) 。8. 工厂各类物品(成品,半成品,维修工具,模具等等)到处可见,杂乱无章。 注:什么地方放什么东西那是死的,任何人闭上眼睛就能找到所找东西。9. 对工人没有生产考核,干活无计划。10. 干活无工艺,生产无记录,无设备运行记录。第一阶段:生产模式调整 (试运行,讨论确定日期) 生产安排1. 把手中的订单统筹规划,集中几天全力生产,不打疲劳战,一天内能把所有平板全开动尽量全开,满负荷生产,节省锅炉。订单集中做完了,星期天可以让工人休息一天,工人又高兴。又省水电费。2. 按计划生产,各个环节能下计划的尽量下计划;工人

6、歇着,证明计划下的不准。工作安排的不合理。例如:2.1 500*500 和 600*600 的平板,一个人一个班(12 小时)必须硫化出 300 片,并且独立裁边。如果没有完成日产,加班完成或扣除工资等。 (硫化时间按 8 分钟一模算,1 个小时出 7.5 模共计 30 片,一班 12 小时按 10 小时算须硫化出 300 片) 。2.2 一米板一个人一班须硫化出 120-132 片。如果安排两个人的话,副手必须安排别的活(或几台平板的裁边,拉送出型好的胶片等) ,如果一米板安排一人,就近机台人员穿插生产。2.3 打磨包装,跟进平板硫化,滞后一天或两天必须包装完工并入库。特殊除外。2.4 打磨

7、踏步,1 个小时必须打磨出多少根。等等。第二页3. 实施局部工序计件工资。不合格品单独考核。例如:3.1 一米板硫化出一片 0.4-0.43 元,一个班完成日产(120 片)可拿到工资 48-51.6 元,一个人一个月总工资在 1440-1548 元,和他们现拿工资不相上下,又能保证产量和进度。3.2 500*500 和 600*6000 的板硫化出一片 0.17-0.20 元,一个班完成日产(300 片)可拿到工资51-60 元.4. 平板硫化预存留一天或半天以上的存活,提前把片出好,工人上来就干,提高生产效率,也给他计件工资提供保障。(夏天可行,冬天天气太冷,预存的胶片太凉太硬,对硫化不利

8、。4.1 两组夜班 18 寸出片。尽量减少白天开大车出片,或仅留一组。4.2 可以把出型好的热胶片扔入冷却水池里进行冷却,捞出凉干码放。4.3 凉片需要-个多层车,一个水槽,水中可稍许加入乳化硅油。4.4 或者用三辊压延机出型胶片,就无须 4.3 条内容。5. 那道工序哪个工人耽误生产,下道工序的误工钱就谁出。6. 混炼:白天配料,晚上混炼,如遇到活多,白天也可适当混炼。6.1 倒退法,夏季密炼一个配合要 10 分钟,一小时至少可混炼 6 个配合,从晚上 23:00 开机,到早 8:00 算,共 9 个小时,除去 1 个小时不算还有 8 个小时,可干 48 个配合,一个配合50 公斤,共出 2

9、400 公斤。白夜班全开的话,可出料近 5 吨。6.2 如果供胶困难,白天选择平价电时可密炼若干配合或改变混炼工艺,缩短混炼时间,提高生产效率。6.3 白天配料须准备工具等。6.4 原材料每月盘点,成本核算:各原材料每月实际使用多少?按配方计算理论值是多少?出多少混炼胶?消耗是多少?6.5 试运行消耗指标 3%,逐步定出指标 2%或 1%。6.6 运行配料互检程序。万一配错,可以查出。7. 完成一个订单后,要及时总结,开会讨论此单好好在那?败败在那?避免类似错误重复出现。8. 三辊压延出片安排在夜班生产,避高峰电。9. 根据工厂目前设备,推算生产产能:9.1 500 板:白夜班生产至少能出 6

10、00 片,一个月按 26 天计算,一个月能生产 7800 平方米。9.2 600 板:白夜班生产能出 600 片,一个月按 26 天计算,一个月能生产 9360 平方米。9.3 一米板:白夜班生产至少能出 240 片,一个月按 26 天计算,一个月能生产 6240 平方米。9.4 踏步:白夜班生产能出 140 根,一个月按 26 天计算,一个月能生产 3640 根。第三页9.5 总结:如果每月的有效工作日内四台平板全部开动,一月(26 天)可出 2.34 万平方米,一年按 10 个月算,一年共出 23.4 万平方米。踏步一年能出 3.64 万根。9.6 如果订单集中到同一尺寸,同一花纹(浮点、

11、锤击纹) ,严重不匹配,会给生产带来较大麻烦。此时就受制于模具和平板了。9. 混炼胶产能:如果卷材(两台鼓)和块材(500 板、600 板、一米板、踏步)全部开起来,以一个班 12 小时计算,卷材(1.22 米*3.0 毫米)需胶料:156 米*6 公斤/米*2 台=1872 公斤。块材需胶料:300 片*1.5 公斤/片+300 片*2.0 公斤/片+120 片*5.5 公斤/片+70 片*4.5 公斤/片=2025公斤。 一个班满负荷全体用料:1872 公斤+2025 公斤=3897 公斤。以现在混炼设备,只有全力开动,才能满足需求。10. 全车间每月一次大盘点。11. 胶料禁止落地,禁止

12、到处乱放。 人员安排1. 混炼工序:配料 1 人,密炼机 1 人,开炼机 1 人(开炼机和密炼机人员穿插) 。共计 3 人。如果白夜班的话,共 5-6 人。2. 500*500 板 1 人,600*600 板 1 人。一米板 1 人。踏步 1 人,白夜班至少 8 人。 (全开起来)(一米板一人操作较困难,各机台人员相互就近穿插或配备 2 人。)3. 烧油炉白夜班 2 人。4. 打磨包装 3-4 人。5. 开大车出片一组人,两组 4 人,三组 6 人。6. 其他不定岗位临时调整。试设立一个机动班组。7. 每个班定代班长(同一道工序,白夜班 1 个代班长)。8. 卷材车间人员(一台鼓硫)8.1 三

13、辊压延出片组:16 寸大车 1 人,18 寸大车 1 人,压延主机手 1 人,胶片卷取 2 人。8.2 鼓硫组:主机手 1 人,副手 1 人,记数撒花 1 人,压花、片材边缘对齐 1 人,卷取 1-2 人。8.3 裁边包装组 4 人。(临时调整) 节能减耗降本1. 集中生产,无订单可安排工人单休或双休。休息没有工资。争取在有效时间内完成最大量产量,节省水、电。2. 最大限度的降低胶边:2.1 如果现在出型胶片 3.6 毫米厚,能打出合格产品,实验 3.5 毫米,3.4 毫米,3.3 毫米,3.2毫米能否出合格产品,底线是多少? 第四页2.2 由于胶料硬,流动性差,采用上下模腔喷洒稍许稀释硅油,

14、只要胶片厚度稍稍厚于模腔厚度,就能保证能打出合格品。也解决了胶片厚度不均匀造成的局部缺陷。2.3 由于同一套模具既做 3 毫米厚的块材又做 3.5 毫米厚的块材,本身就带有较大的浪费性,须针对处理。3. 根据峰、谷、平电价按排生产4. 根据订单合理安排,争取做到开一台油炉,与之相连接的平板就开起来,特殊除外。5. 混炼配料生胶走负公差,陶土大料等走正公差,小药严控。 (一天就能节约 1 块-2 块丁苯胶)6. 调整配方,从原材料上降成本。7. 我们现在的胶料硬度高于行标许多,可调整配方:减少高苯,增加白碳黑或陶土等,降低成本8. 控制卷材两边及两头所裁下的宽度9. 鼓硫电加热油炉轻易不要开,开

15、了,尽量使活能连续生产,10. 合理安排,争取白天不开大车,或上午 11:00 以后开起来,11. 现在平板硫化每模分钟,为什么必须硫化 9 分钟,调整配方,调整硫化时间为或或分钟,提高效率。12. 现在块材花纹的地板,改用花鼓式硫化机硫化,需要多大的块材直接冲切现在块材花纹的地板,改用花鼓式硫化机硫化,需要多大的块材直接冲切。13.卷材背面可以作成布纹的,省去打磨工序。走橡胶行业的新产品、新领域。卷材背面可以作成布纹的,省去打磨工序。走橡胶行业的新产品、新领域。14. 责成某人定期清理使用积压色母,积压不同颜色的半成品余料 (前提:都不能降级使用) 。 废物利用1. 废边角料粉碎 60-80

16、 目胶粉,分类掺入不同颜色胶料,比例 10%-40%,责成某人调成和面料颜色接近的颜色,为块材和卷材打底用。节省成本。做黑色的更棒,不分颜色,直接加入。2. 打磨的胶粉直接使用。3. 丁苯胶包装袋车缝成袋子,装小药用,解决配料工装。 设备技革及维修1. 跑、冒、滴、漏的及时维修,2. 设备管理,定期加油,检修。3. 大车工在开机之前,首先检查油杯内是否缺油,自己加。4. 改造打磨机,能打磨踏步。5. 实验平板最上层硫化出合格产品,提高生产效率。6. 先做一个长*宽为 1.06 米*1.03 米的铁案子,为 1 米板快速裁片使用。(后续 500、600 的都做)7. 做一个压合辊,复合胶片(上面是好胶,下面是次胶或杂胶) ,用于块材。节约成本。第五页8. 尝试鼓式硫化机直接刻花鼓。9. 做快速裁边案子。10. 做一个专推运卷材的两轮车。 工 资. 每月工人工资总额按比例从月销售额中得出。. 能计件的实施计件工资. 不能计件的按系数拿工资,0.7,0.8,0

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