1204综采工作面回撤工作总结2013422

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1、11204 工作面回撤、工作面回撤、1205 工作面安装工作工作面安装工作总结总结自 2013 年 3 月 27 日 1204 综采工作面进入末采铺网、回撤, 1205 综采工作面进入安装以来,在公司领导的正确带领及各部门、 各区队积极配合下,历经 28 天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装 任务。现从铺网、回撤、安装、运输、 “一通三防”、材料消耗等六个 方面对这次回撤、安装工作总结如下。一、概况一、概况(一)(一)1204 综综采工作面概况采工作面概况1204 综采工作面于 2012 年 6 月 19 日开采,2013 年 4 月 9 日 采终,回采时间 8 个月 20 天。该工作面设计可采

2、长度为 1730 米,宽度为 237 米240 米, 设计采高 2.8 米。1204 综采工作面停采线位于该工作面回风顺槽 C2 测点向外 2 米处,距 2 煤辅运大巷中线为 102 米。停采线位置处工作面煤层 厚度为 3.2 米,工作面直接顶为砂质泥岩,较为破碎,厚度由工作 面机尾向机头逐渐变薄,最厚为 8.1 米,最薄为 5.3 米。底板为粉 砂岩、砂质泥岩,较为坚硬,厚度为 1.5 至 3.8 米。(二)(二)1205 综综采工作面概况采工作面概况1205 综采工作面可采长度 2205 米,宽度 240 米,设计采高 2.9 米,设计可采储量 213 万吨。1205 综采工作面切眼长度为

3、 240 米,巷道净高度为 3.5 米,净 宽 7.6 米。安装前,切眼内底板已砼浇筑完成,工作面除运输机机 尾、支架、采煤机等未安装外,其他均已安装到位。二、回撤前的准二、回撤前的准备备工作工作2为确保 1204 综采工作面回撤、1205 综采工作面安装顺利进 行,生产技术部、机电技术部针对此次回撤安装做了比较充分的准 备,为能顺利完成本次回撤、安装任务打下了一定的基础,同时也 存在很多不足。1、方案制定生产技术部综合考虑了前几次工作面回撤时存在的问题,如 所上钢丝绳最后一根太靠回撤通道没有起到作用;加工的板梁太 厚,上板梁时困难;回撤通道两端抹角过小以及抹角处单体支柱影 响回撤等问题。提前

4、编制了回撤方案,并对 1204 工作面回撤工艺 进行了改进,多次上会讨论,形成了会议纪要。给回撤、安装措施 编写及施工提供了依据。但方案制定后没有很好的落实,如在制定回撤方案时,工作面 支架回撤时掩护架的布置方式为双掩护架,而在措施编写及实际 回撤过程中仍然采用了单掩护架,这不但造成了木材的浪费,还增 加了劳动强度,延缓了回撤工期。2、工作安排为保证工作面回撤、安装能有序进行,2013 年 3 月 8 日由生 产技术部组织公司相关领导、部门及区队人员召开了“1204 工作 面回撤、1205 工作面安装工作安排会”,对本次回撤安装中需要协 调解决的问题进行了安排,并落实责任,为本次顺利回撤、安装

5、打 下了一定的基础。但是前期工作安排还不够仔细,未提前系统的考 虑运输问题,对运输线路上存在的问题没有提前及时解决,如运输 线路上电缆未提前进行吊挂、管路未提前安排处理、1205 切眼靠 回顺抹角过小未提前处理、1205 辅运在 1206 切眼处巷道坡度大 未提前准备好防范措施等,给本次安装运输造成了困难。3、材料落实在本次回撤、安装前,由生产技术部、机电技术部提前做了详3细的材料计划,并在回撤、安装前两个星期安排专人核对材料,对 未到的材料及时跟踪落实,确保了回撤、安装不受影响。但还存在 个别材料落实不到位,如强制放顶火工品未及时到矿,影响 1205 工作面顶板欲裂爆破。4、工作面采法管理综

6、采二队提前 30 米对工作面进行了调整,使工作面沿底板推 采,为本次工作面支架回撤创造了良好的条件。5、措施编写及学习综采二队针对 1204 工作面情况,提前编写了1204 工作面铺 网、回撤安全技术措施,并在工作面开始铺网前一天组织参与铺 网、回撤人员进行集中学习,并进行了考试。三、三、铺铺网工作网工作1204 综采工作面铺网从 3 月 27 日 8 点班开始,4 月 9 日 8 点 班结束,共用时 13 天零 1 个班,比计划滞后 2 天零 1 个班。共计 铺设菱形金属网 928 张,施工锚杆 2000 多套,锚索 200 套。在本 次铺网过程中取得的经验与不足有以下几点:1、存在的问题:

7、(1)由于本次在开始铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较 破碎,造成在工作面铺网时 30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸, 给铺网带来了很大的安全隐患。(2)在末采割煤过程中,由于采煤机司机操作不一致,割煤过 程中抬刀过高,导致 40#-70#支架铺网困难,而且通道底板不平整, 造成在回撤支架过程中拉架困难。(3)在施工锚索过程中,由于顶板出现地质变化,造成顶板离 层和破碎,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新4打眼,致使施工进度缓慢。(4)在锚杆施工过程中操作不当,出现个别锚杆施工不合格, 托盘接顶不实,需重新补打,加之锚固剂凝固速度慢,也浪费了一 定的工时。(

8、5)在联网过程中,工作面中部(尤其是 69#-70#支架处)联网 质量差,使支架回撤时出现破网漏矸现象。2、取得的经验(1)1204 铺网期间人员由综采二队 79 人、综掘二队 16 人、综 掘一队 23 人、洗煤厂 28 人组成。新老工人搭配比较合理,分工比 较明确。(2)工作面在开始扩通道时,采取了割底板的方法进行推采, 通道底板低于支架所停位置底板,撤架容易。(3)建议在以后工作面铺网时,在将钢丝绳向采空区提前敷设 2 米。四、四、1204 工作面回撤工作面回撤1204 综采工作面设备、支架回撤从 4 月 9 日 4 点班开始 4 月 18 日 4 点班结束,共计 9 天,比计划提前 8

9、 天完成。1、回撤工作完成情况(1)拆除工作面液压支架电液控制器 140 个、电源盒 29 个、 6mm2电源线 708 米;拆除支架进、回液管路;拆除工作面照明灯 29 盏、6mm2电源线 260 米、2.5mm2连线 448 米;拆除工作面气雾 组化管路 300 米;拆除煤机拖缆带 120 米、煤机供水管路 300 米; 拆除工作面运输机、转载机、破碎机冷却水管;拆除扩音电话 18 个; 拆除刮板运输机槽子电缆夹板、齿轨、哑铃销;5(2)拆除工作面刮板运输机刮板链 480 米、转载机链条 80 米并 抽链运至地面;解体工作面采煤机前后两摇臂,将机身及左摇臂运 至地面并更换机身左牵引部;处理

10、左摇臂行星头活动油缸;解体工 作面刮板输送机机头、机尾电机减速器、机头推移板;解体转载机 悬空段、转载机机头、自移机尾并装车升井;解体转载机电机并运 至 1205 工作面;拆除破碎机传动部并装车升井。(3)回撤工作面运输机机尾高、低速电缆各 500 米,机头高、低 速电缆 240 米运至 1205 工作面;回撤采煤机高压电缆 240 米装车 升井;回撤采煤机高压电缆 250 米、转载机高、低速电缆 210 米、 破碎机电缆 225 米运至 1205 综采工作面;(4)回撤剩余列车 2500KVA 移变、2000KVA 移变、1000KNA 移变、制水器各一节、组合开关列车 3 节、乳化泵车 2

11、 节、清水泵 车 2 节、清水泵水箱 1 节、乳化泵箱车 1 节、照明综保车 1 节、电 缆花车 4 节;解体工作面运输机槽子并装车升井;安装机头、机尾 撤架绞车 4 台;恢复临时泵站供液系统;回撤液压支架 140 台;回 撤 型梁 48 根、单体支柱 208 根。2、存在的问题:(1)由于回撤通道 3#45#有一定的坡度,DBT 进入回撤通道 拉架时容易打滑,影响了机头方向支架的回撤速度。(2)在拉运支架过程中,未周全考虑到 DBT 铲板拉运支架的危 险因素,导致 4 月 12 日 4 点班支架拉运过程中发生侧倒。(3)机头未按照措施要求施工绞车硐室,撤架时绞车频繁移动, 影响撤架进度和工人

12、劳动强度。(4)DBT 车故障较多,不能及时运走工作面撤出的支架,耽误 了一定时间。(5)工作面撤架时,采用链条捆绑支架底座进行拉架,操作工6序繁琐,工人劳动强度较大。3、取得的经验(1)本次回撤采用双掩护架,极大的减少了方木的消耗,减轻 了工人劳动强度。(2)在工作面推采过程中,必须观测好顶板周期来压规律,准 确掌握顶板来压步距,保证工作面停采线避开顶板周期来压,给工 作面回撤创造良好的顶板条件。(3)减少了工作面 型梁及单体支柱的使用数量,大大减轻工 人的劳动强度,更安全。(4)建议在以后工作面回撤时,购买专用挂钩代替链条进行撤 架。五、五、1205 工作面安装工作面安装1205 综采工作

13、面安装从 2013 年 3 月 31 日开始,2013 年 4 月 23 日联合试运转,共计 24 天。(一一)安装前准安装前准备备工作工作1、准备工作完成情况(1)1205 运顺、辅运安装管路共计 13350 米。其中运顺安装 DN150 供水、DN150 排水、DN50 压风管路各 2200 米,辅运安装 DN100 排水、DN50 消防、DN50 压风管路各 2250 米。(2)1205 运顺、辅运安装缆线共计 10275 米。其中运顺敷设两 趟 MYPTJ-3*70+3*35/3+4*4 型高压电缆各 2936 米,运顺、辅运各 安装低压电缆 MYP-3*50+1*16 型 2200

14、米,安装照明灯线 2250 米; 切眼安装临时照明灯 25 盏。(3)1205 运顺胶带输送机安装共计 2200 米。包括:纵梁、H 架,7上托辊架,上托辊,下托辊等。其中,安装闭锁线 2200 米,皮带敷 设 4400 米,闭锁开关及广播电话 35 台,除铁器一台,组合开关一 台、电控箱一套、张紧装置一套(张紧小车、轨道梁、纵梁、绞车、 泵站)、卷带装置一套、机头龙门架、一驱动、二驱动、卸载部分、 基础灌浆;安装溜煤嘴、篦子、护栏及放煤平台、导料槽、挡煤板及 缓冲床等工作。(4)1205 运顺安装单轨吊 45 节,设备列车轨道 70 节。(5)1205 切眼敷设 DN50(G)高压胶管 25

15、0 米。(6)1204 工作面安装 4 台双速回柱绞车。2、存在不足之处(1)1205 运顺供水管路安装长度不够,与设备列车全自动清洗 过滤器实际相差 60 米。(2)供水管路安装完毕后,未及时做耐压、保压试验及压力测 验等工作。(3)顺槽提前敷设的高压电缆、接线盒防潮措施不到位,造成 缆线及接线盒绝缘阻值较低。(4)溜煤眼篦子正对射煤点纵向工字钢长度不够,不能与溜煤 眼壁部连接,可能造成煤流未经篦子缓冲直接击打溜煤板。(5)单轨吊电缆托架插销长度不一致,达不到标准化要求。(6)切眼安装管路时因考虑不周全,前期已敷设的 250 米 DN40(G)高压胶管达不到要求,需重新敷设 DN50(G)

16、高压胶管, 造成返工情况。(7)提前安装在 1204 工作面机尾的回柱绞车电机防潮措施不 到位,造成电机绝缘阻值较低,影响支架回撤。82、取得的经验(1)在今后管路安装中应加大细节管理,做好现场落实工作, 保证泵站安装之前,供水水源与全自动清洗过滤器顺利连接,供水 压力能够满足实际需求,确保不影响支架就位工作。(2)在日后设备列车安装前,应提前确定设备列车在运顺的安 装位置,并用白色自喷漆在巷帮标定,防止出现管路安装不到位等 现象。(3)在今后缆线敷设过程中,必须将电缆端部或接线盒密封严, 电缆在运输、敷设过程中防止电缆因外力损坏,且在安装好的接线 盒内放置干燥剂,防止受潮,影响正常供电。 (4)以后测量尺寸时,必须认真准确,加工件严格按照图纸验 收后,再进行安装,确保加工件适用、可靠。(5)现场安装人员必须认真负责,对于与配套设施不一致的配 件,坚决不予安装,不能抱有凑合心里,安装工程必须符合机电设 备安装标准和质量标准化要求。(6)相关技术人员必须全面考虑,且与生产单位及时沟通设施 实际使用情况,根据使用情况及时修改设计,避免造成返工。(7)在今后绞车安装时,必须

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