SS7E电力机车机能试验.doc

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1、SS7E 电力机车机能试验、 机车动轮双向打上止轮器,防止溜逸。、 将 I 端低 压电器柜 QA1 牵引风机电机断路器、 QA5 制动风机断路器、QA7 制动风机断路器、QA9 变流器风机电机断路器、QA11 变压器风机断路器置断开位(向下),QA3 备用压缩机电机断路器置合位(向上)。、 将 II 端低压电器柜 QA2 牵引风机电机断路器、QA6 制动风机断路器、QA8 制动风机断路器、QA10 变流器风机电机断路器、QA12 变压器油泵电机断路器置断开位(向下),QA3 备用压缩机电机断路器置合位(向上)。、 隔离辅接地。将 I 端低压柜 QS27、QS29 接地故障开关置隔离位(向下),

2、将 II 端低压柜 QS28、QS30 接地故障开关置隔离位(向下),将 I 端操纵台下面板上辅助接地开关 SA1(II 端 SA2)置隔离位,将操纵台下欠压隔离开关 SA13 置隔离位,将操纵台下风速隔离开关(I 端用 SA27、SA29,II 端用 SA28、SA30)置隔离位,闭合电源柜蓄电池开关 QS33、接地开关 QS34,车内照明全亮,蓄电池显示 90v 以上以上确认完毕后进行机能试验。第一步、在气阀柜关闭 97 号阀,按动 SA43 辅压机开关,起动辅助压缩机,看风表打风 500kpa 以上,松开 SA43 停止辅助压缩机工作(做第二步无风压时,可按此多次打风)。第二步、将电钥匙

3、插入操纵台插孔置开启位,闭合操纵台受电弓扳键开关,伸头看受电弓升起情况,断开受电弓扳键开关受电弓降下(前后弓都试)。再闭合主断路器扳键开关(弹键式),主断路器闭合操纵台故障指示灯显示“主断分” 消失,微机显示屏显示“主断合 ”。第三步、闭合辅变流 1 确认辅变流正常启动,听 KM11(辅助变流输出接触器)、KM12 (辅助变流输出接触器)、KM17(辅变流器隔离接触器)得电吸和。再闭合辅变 2 正常启动,听KM21(辅助变流 2 输出接触器)、 KM22(辅 助变流 2 输出接触器)、KM18 (辅变流器隔离接触器)、KM19(牵引风机电机接触器)得电吸和第四步、再闭合备用压缩机,风泵打风至

4、500kpa 以上,再闭合主压缩机打风至 900kpa 以上, 压缩机自动停止运转,再 闭合强泵风打风至 950kpa,安全 阀喷气,断开 强泵风 。第五步、电空制动机五步闸试验确认列车管、均衡风缸和总风缸皆为规定压力,制动缸压力为零。1、 电空制动器(大闸)由运转位移至紧急位,列车管压力在 3秒内下降至零。制动缸压力在 5 秒内升至 400kpa,最高 压力为 450kpa,并自动撒沙(有级位时切除主断路器)。空气制动器(小闸)由运转位一种缓解位,并下压手柄,制动缸压力应缓解至零。再将小闸由缓解位移至运转位,制动缸压力不得回升,将大闸手柄由紧急位回运转位,列车管压力在 9 秒内升至 580k

5、pa,均衡风缸 10 秒内升至 600kpa,手柄停留 50 秒以上。2、 将大闸手柄由运转位移至常用位,均衡风缸减压 140kpa,时间为 57 秒,制动缸压力 68 秒内升至 140kpa。大 闸手柄由常用位回中立位,均衡风缸泄漏每分钟不大于510kpa。3、 将大闸手柄由中立位回过充位,均衡风缸 600kpa,列 车管超过规定压力 3040kpa,制动缸压力不变,将大 闸手柄由过充位移至运转位 2min 分钟左右,过充压力消除。列车管恢复定压,制动缸缓解为零。4、 小闸手柄由运转位移至制动位,制动缸压力 4 秒内升至300kpa,小闸手柄由制动位回中立位,制动缸 压力不变,小闸手柄由中立

6、位回运转位,制动缸压力在 5 秒内下降35kpa,将小闸移至缓解位。5、 将电空制动器转换开关至“空气位” (同 时转换 153),调整53 号或者 54 号阀为列车管定压,将小闸手柄由缓解位移至制动位,均衡风缸减压 140kpa 时间为 57 秒;将小闸手柄回至中立位,均衡风缸、列车管每分钟泄漏不大于510kpa;将小 闸手柄由中立位回 缓解位,均衡风缸、列 车管恢复至 600kpa,制 动缸压力为零(电空位与空气位操作时应转换扳键开关,试验完毕后,恢复“电空位 ”)6、 牵引试验:将换向手柄打前位或后位,听到转换开关的动作声。I 端高压柜方向转换电空阀 YV7、YV5 得电。将调速手柄离开“0”位,置 “*”位,听线路接触器的闭合声,KM1KM6 线路接触器得电,完毕后手柄回零。7、 电阻制动试验:将换向手柄置制动位,听 KM13、KM14 牵引制动机风机接触器闭合,调速手柄置制位,看列车减压4050kpa,延时 15 秒自动缓解,将调速手柄回零;再将 调速手柄置制位,小闸制动 200kpa,操纵台故障 显示屏显示预备灯亮,解除电阻制动,防动轮擦伤试验后恢复各个扳键开关

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