文档详情

项目六汽油发动机辅助控制系统的故障诊断【汽车检测与故障诊断一体化】

东****0
实名认证
店铺
PDF
1,004.01KB
约87页
文档ID:156466718
项目六汽油发动机辅助控制系统的故障诊断【汽车检测与故障诊断一体化】_第1页
1/87

项目六 发动机其他辅助控制系统 的检测与故障诊断 【知识目标】 1、熟悉发动机辅助控制系统的控制原理 2、理解发动机辅助控制系统的故障现象及原因 3、掌握发动机辅助控制系统的常见故障现象及诊断方法 【能力目标】 1、能够正确检测发动机辅助控制系统主要部件 2、能够诊断与排除发动机辅助控制系统常见故障 【知识回顾】 1、发动机辅助控制系统的作用、组成及工作原理 课程内容 任务一、废气再循环系统的检测与故障诊断 任务二、废气涡轮增压系统的检测与故障诊断 任务三、汽油发动机排放的检测与故障诊断 任务一 废气再循环系统的检测与故障诊 断 【任务目标】 1、理解发动机废气再循环系统(EGR)工作条件 2、理解发动机废气再循环系统的故障现象及原因 3、掌握废气再循环系统常见故障的诊断方法 【相关知识】 1、EGR系统的作用及组成 废气再循环系统,简称EGR,其作用是在适当时刻 将一部分废气(EGR率10 20 )引入进气系统, 降低燃烧温度,减少NOX排放量 EGR系统有真空驱动和电驱动两种类型 图2-88是帕萨特B5发动机EGR系统 图图2-88 帕萨特帕萨特1.8T发动机废气再循环系统发动机废气再循环系统 2、EGR的控制 (1)冷机、怠速和小负荷:NOx低,为了保证正常燃 烧,不进行EGR。

(2)大负荷、高速:保证动力性,同时混合气浓, NOx低,不进行EGR或减少EGR率 (3)部分负荷:随着负荷增加EGR率允许值也增加 (4)水温过低时,一般要关闭EGR阀,随水温升高而 逐渐使EGR阀的开度增大 3、EGR系统的故障现象 (1)需要打开时不能打开,无EGR循环,发动机爆燃,NOX增大 (2)需要关闭时不能关闭,怠速不稳,低速喘振,易熄火,动力不 足;油耗增大; HC排放量增加 4、EGR系统的检查 (1)废气再循环控制系统的初步检查 对于废气再循环控制系统,应首先检查其真空软管有无破损,接 头处有无松动、漏气等; 若无,再作进一步检查 (2)EGR控制系统的就车检查 就车检查可按下列步骤进行: 起动发动机,使发动机怠速运转; 将手指按在废气再循环阀上,检查废气再循环 阀有无动作; 在冷车状态下踩下加速踏板,使发动机转速上 升至2000r/min左右,此时手指上应感觉不到废气 再循环阀膜片动作(废气再循环阀不工作); 在发动机热车(水温高于50)后再踩下加速踏 板,使发动机转速上升至2000r/min左右,此时手指 应能感觉到废气再循环阀膜片的动作(废气再循环 阀开启)。

若废气再循环阀不能按上述规律动作,则废气再循 环控制系统工作不正常,应检查该系统的各零部件 (3)EGR控制电磁阀的检查 图2-89所示 将点火开关置于“OFF”位置,拔下废气再循环 控制电磁阀线束连接器,用万用表测量电磁阀线圈 的电阻,其电阻值应符合规定(一般为3339); 否则,应更换废气再循环控制电磁阀 拔下与废气再循环控制电磁阀相连的各真空软 管,从发动机上拆下废气再循环控制电磁阀 在废气再循环控制电磁阀的电磁线圈不接电源时, 检查各管口之间是否通气此时,电磁阀上的管接 口A与B、A与C之间应不通气,但管接口B与C之间应 通气否则,废气再循环控制电磁阀损坏,应更换 给废气再循环控制电磁阀线圈接上电源此时, 电磁阀管接口A与B之间应通气,而管接口A与C、B与 C之间应不通气否则,废气再循环控制电磁阀损坏, 应更换 (4)EGR阀及EGR位置传感器的检查 起动发动机,使发动机怠速运转,拔下连接废 气再循环阀与废气调整阀的真空软管,用手动真空 泵对废气再循环阀真空室施加19.95kPa的真空度, 见图2-90 若此时发动机怠速运转情况变坏甚至熄火,说 明废气再循环阀工作正常;若发动机运转情况无变 化,则是废气再循环阀损坏,应更换。

对设有位置传感器的废气再循环阀,可在发动机 停机情况下拔下废气再循环阀位置传感器的导线连 接器,用万用表测量连接器端子B与C间的电阻,其 电阻值应符合规定 拔下连接废气再循环阀与废气电磁阀的真空软管, 并在用手动真空泵对废气再循环阀真空室施加真空 的同时,用万用表测量废气再循环阀位置传感器连 接器端子A与C之间的电阻值电阻值应随着真空度 的增大而连续增大,不允许有间断现象(电阻值突 然变为后又回落);否则,废气再循环阀损坏, 应更换 5、自诊断 用故障诊断仪读取故障码、数据流,执行动态测试,检查EGR系统 是否工作正常 【案例分析】 1、故障现象 POLO1.6L轿车,BCD发动机,EPC报警灯点亮,有时加不上油,冷 车尤为明显,排气气味难闻 2、故障诊断与排除 (1)连接诊断仪,读取故障码显示EGR电磁阀故 障 (2)对EGR电磁阀进行元件检测,没有发现异常 (3)对EGR电磁阀电路进行了检查,也没有发现故 障 (4)读取数据流,发现氧传感器的电压信号变化缓 慢 (5)接着又对点火、燃油和进气系统进行常规检查, 发现点火系统工作稍有不良 (6)更换了火花塞和前、后氧传感器。

试车暂时故 障不再出现,但运行一段时间后,故障再次发生 (7)考虑前面的操作,对EGR系统进行了彻底的检 查结果发现EGR阀因积碳堵塞 (8)对EGR阀上的积碳进行清除,故障排除 3、故障总结 由于EGR阀的堵塞,造成系统工作时没有再循环废 气充入气缸,因此发动机的排放超标,尾气异味 明显 同时,当发动机控制模块操作EGR电磁阀后,由于 (外部)再循环废气量几乎为零,发动机控制模 块检测出发动机的工况没有变化,所以设置了EGR 电磁阀故障的故障代码 【课后思考】 EGR系统有哪些类型、如何检查? 本节学习结束本节学习结束 任务二 废气涡轮增压系统的检测与故障 诊断 【任务目标】 1、理解发动机废气涡轮增压系统工作条件 2、理解发动机废气涡轮增压系统的故障现象及原 因 3、掌握废气涡轮增压系统常见故障的诊断方法 【相关知识】 1、废气涡轮增压系统的作用及组成 废气涡轮增压系统是利用发动机排出的废气惯性冲力,通过涡轮 增压器把经过空气滤清器进来的空气增压后送入气缸,以提高发 动机的输出功率 图2-91是帕萨特1.8T发动机涡轮增压系统实物图 图图2-91 废气涡轮增压系统废气涡轮增压系统 图 2-92 帕萨特 1.8T 发动机涡轮增压系统布置情况 1-活性碳罐;2-活性碳罐电磁阀 N80;3-活性炭罐单向阀;4-空气滤清器;5-废气涡轮增压器;6-燃油压力调节器;7-接制动助 力器;8-单向阀(在制动助力器与进气歧管之间) ;9-抽气泵;10-单向阀;11-真空罐;12-曲轴箱通风装置;13-单向阀(在活 性碳罐与进气歧管之间) ; 14-增压空气冷却器 (带增压压力传感器 G31) ; 15-节气门控制单元 J338; 16-增压器空气再循环阀 N249; 17-进气歧管;18-增压压力调节单元;19-增压压力限制电磁阀 N75;20-机械式空气再循环阀;21-曲轴箱通风压力调节阀 2、增压压力的调节(图2-93) 控制模块根据空气流量、发动机转速、增压压力等传感器的信号, 对增压压力控制电磁阀N75的通断进行控制, 当实际进气压力低于理论值时,旁通阀门关小; 当实际进气压力高于理论值时,旁通阀门开大。

3、废气涡轮增压系统的故障及原因 涡轮增压系统出现故障的现象:车辆会出现加速 无力、达不到最高车速、油耗上升、排气冒黑烟、 排气冒蓝烟、机油消耗异常等现象 故障主要原因: 电气系统故障:增压压力控制 电磁阀、控制电路、发动机控制模块; 机械故 障:增压压力控制电磁阀 、膜片执行器 、涡轮增 压器; 管路故障 具体故障及原因: (1)增压压力过低 增压压力限制电磁阀(N75)损坏; 增压压力调节单元损坏或连接管路损坏; 机械式空气再循环阀损坏; 增压器空气再循环电磁阀(N249)损坏或连接 管路损坏; 废气涡轮增压器与进气管之间漏气; 废气涡轮增压器自身损坏 (2)增压压力过高 增压压力调节阀损坏; 增压压力控制单元软管(通过-N75)漏气; 涡轮增压器内的增压压力调节阀卡在关闭位置 (3)增压器突然停止运转 增压器轴承损坏; 外界物将涡轮、泵轮叶片打坏而卡死 (4)增压器涡轮或泵轮端“排油” 增压器转子轴磨损严重,转子轴密封环失去作用, 或操作不当造成润滑条件恶劣致使密封环磨损、拉伤 而失效时,涡轮端或泵轮端出现“排油”故障; 涡轮端“排油”,会使排气管、消声器产生大量油 污和积碳增大排气阻力,降低增压器的转速,使发动 机动力下降; 泵轮端“排油”,会使发动机进气管道存有大量机 油,机油消耗加大,进气阻力加大,发动机动力便下 降。

(5)增压器振动剧烈且有噪声 转子轴严重磨损,使轴承间隙加大产生振动 涡轮与泵轮损坏或沾有油泥使转子动平衡被破坏而产生噪声和振 动 若噪声明显表现出是金属摩擦,则是泵轮或涡轮叶片与壳体碰擦 (6)增压器气喘 因进气系统堵塞,如空气滤清器堵塞、进气道油灰沉积等原因, 造成发动机增压压力下降且产生较大波动,在增压器泵轮端出现 如气喘的异响,伴随发动机工作不稳,动力下降,排气管冒黑烟 4、废气涡轮增压系统主要部件的检查 (1)检查增压压力限制电磁阀N75和增压器空气再循环电磁阀N249 用汽车故障检测仪的动态测试功能,依次激活两个电磁阀,正常 的情况下每个都应能听到“咔嗒、咔嗒”的响声 如图2-94所示,从增压压力限制电磁阀N75上拔下连接软管和电 插头,用万用表测量线圈阻值,正常值应为:2535; 直接给电磁阀供12V电(注意极性要与实车相同)并同时用软管吹 气检查,正常情况下不通电时A与 B 应通,通电时A、B、C 应互通 如图2-95所示,用万用表测量增压器空气再循环电磁阀N249的 阻值,正常值应为:2730; 直接给电磁阀供12V电,正常情况下不通电时A、B两端应相通,通 电时B、C两端应相通。

(2)检查增压压力调节单元及连接管路(图2-96) 让发动机怠速运转5min,急踩加速踏板使发动机转速迅速升高到 5000r/min,增压压力调节单元的推杆应能正常移动,无卡滞现象 (3)检查机械式空气再循环阀(图2-97) 从车上拆下机械式空气再循环阀,通过软管将该阀真空管接头(C 端)与手动真空泵连接,扳动真空泵产生吸力,此时A、B两端应 相通,放开真空泵解除真空, A、B两端应迅速截止且密封良好 5、涡轮增压系统泄漏应检查 进气系统是否泄漏、过脏,尤其是空气滤清器 发动机机油是否及时更换 曲轴箱通风装置(包括通风管路、压力调节阀), 如果管路以及压力调节阀较脏(有较多的油腻),从而 造成曲轴箱通风不畅或者堵塞,也会造成涡轮增压 器漏油 涡轮增压器进、回油管,特别要注意检查进油管 是否油腻过多 【案例分析】 故障案例一: 1、故障现象 帕萨特B5 1.8T,发动机型号AWL,高速(车速120km/h)时,有 挫车现象 2、故障诊断与排除 (1)连接诊断仪,读取故障码故障码指示增压 压力过高 (2)连接VAG1552和VAG1794,挂3档连续行驶 30min后,读取测量数据块和表压力,二者均显示 增压压力为1.8bar。

而此时压力的正常值应该小于 1.7bar (3)根据上述测试结果,对增压控制电磁阀(N75) 进行重点检查发现N75泄漏,通往排气旁通阀膜 片执行器的空气管路与大气常通 (4)更换增压控制电磁阀(N75)后,试车一切正 常,故障排除 3、故障总结 由于膜片室的压力推不开旁通阀,所以涡轮增压器一直处于高速 旋转状态,造成增压压力过高 故障案例二: 1、故障现象 某汽车怠速及行驶时尾气冒蓝烟,加速时更严重,机油消耗量大 2、故障诊断与排除 (。

下载提示
相似文档
正为您匹配相似的精品文档
相关文档