110kV变电站-事故预想总汇

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1、预想题目:倒闸操作过程中检查母差保护屏显示11022刀闸合位指示灯不亮处理步骤:1、现场检查11022刀闸一次触头是否合到位,检查结果:11022刀闸触头已合到位;2、重新拉合11022刀闸,检查母差保护屏位置指示,仍显示11022刀闸未合到位,初步判断11022刀闸辅助节点转换不到位,辅助节点接触不良所致;3、将检查情况汇报调度及变电处,打开11022刀闸辅助节点的防尘罩,用电位法测量辅助节点两侧电压判断节点是否接通,稍微活动辅助节点看节点是否能够切换正常,若不能切换正常则更换一对备用节点。4、经现场检查处理,11022刀闸辅助接点恢复正常;5、合上11022刀闸,拉开11021刀闸,母差保

2、护屏显示正常。预想题目:运行过程中发现1101开关SF6压力降至0.45Mpa,开关报警(开关绝缘降低)处理步骤:1)首先到现场检查SF6气体压力情况,检查发现1101开关SF6气体压力降至0.45Mpa,将该情况汇报调度及变电处;2)查阅1101开关SF6气体压力历史数据,绘制压力变化曲线,结合天气情况,初步判断开关SF6气体压力低是由于a)气温骤变引起,b)还是缓慢漏气引起,c)有突发性较大泄漏引起。3)若1101开关SF6气体压力原来就较低,属于气温骤变引起压力降低报警,应汇报变电处联系检修人员进行带电补气;4)若属于缓慢漏气引起,应立即汇报变电处联系检修人员进行带电补气,并寻找漏气点进

3、行消除;5)若属于突发性较大泄漏引起,且泄漏情况较严重,应立即向调度申请将1101开关转检修,避免SF6气体继续泄漏引起开关操作闭锁。预想题目:2号主变瓦斯保护动作处理步骤:1,记录时间、开关跳闸情况、保护动作情况光字牌亮情况,复归音响和控制开关,详细检查现场一次设备有无异常和故障,汇报调度.2. 若轻重瓦斯都动作,则变压器内部故障,将其停用报检修。3. 若轻瓦斯动作发信号,处理:观察瓦斯继电器动作次数,间隔时间长短,气量多少,检查油位油温。 若变压器外部引起的动作,变压器可继续运行。 若是变压器内部故障产生气体,则停运。4.若重瓦斯动作,检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情

4、况,根据气体性质区分故障,若五明显故障,可试送一次;有故障将其停用报检修。预想题目:1#主变保护动作跳闸处理步骤:1)检查主变过流保护动作,监视2#主变油位、油温,是否过负荷2)检查母线(过流保护范围内)及母线上的设备是否有短路;变压器及各侧设备是否有短路;3)检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作;4)若无明显故障也无馈路保护掉牌,应拉掉该母线上所有馈路抢送主变,试送成功后逐一试送馈路开关;5)如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6)若有馈路保护掉牌,应拉掉该馈路的两侧刀闸(小车开关除外),保留开关现状,以便分析越级原因,与当值调度员联系试投变压器或

5、母线;预想题目:110KV I母元件倒II母后报警(刚进行过I母YH冷备用转运行操作)处理步骤:1、检查信号和光字显示装置异常110KV I母YH回路断线2、检查110KVI、II母电压,发现I母电压为0。3、检查各开关显示运行正常,初步判断为110KV I母二次回路断线.4、进行YH切换发现故障消失,进一步确定故障在室外,可能为: ()110KV I母YH快速开关动作()11189 I母YH刀闸辅助触点切换不良。、检测发现空开未动,测、发现YH有三相断线,则确定YH辅助触点未合上(不可能出现同时三相断线)。、重新写票拉合11189 I母YH刀闸报警消失,光字消失。预想题目:6KV 617石圪

6、台跳闸,6KV I母接地报警处理步骤:1、检查发现6kv 段 B相接地,检查开关外观,汇报调度,调度下令试送石圪台线成功。2、有谐振存在,注意观察电压互感器、线路运行情况。3、调度下令推拉6kv 段上的各馈线。4、依照先推拉负荷小的、不紧要的用户开关依次查找。5、经推拉哈拉沟线后,发现接地消失。6、将以上跳闸和接地情况记录在运行记事上,并汇报调度,变电处领导。预想题目:35KV母电压互感器熔断器熔断处理步骤:观察现象:打出“低电压继电器动作”光字预告音响。频率监视等灭,表计指示不正常 A相电压降低 其他两相电压不升高(不变)先考虑电压互感器所带保护和自动装置,不是其误动作。检查熔断器一、二次是

7、否熔断。一次熔断器熔断时,应查明原因切不可将熔断器容量加大。如熔断器完好时可检查回路接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良等,在检查时应做好安全措施,保证人身安全,防止保护误动预想题目:后台机打出 6KV II母所有接线设备接地报警处理步骤:1、后台机打出6KV II母所有装置接地报警,小电流接地选线屏未打出接地故障;2、后台机上 6KV II母电压为UA:4.22V UB:3.12V UC:3.54V UAB:6.32V UBC:6.33V UAC:6.32V.3、经检查II母上所有开关外观正常,保护面板报警指示灯亮,接地状态持续未消失。4、汇报调度和站长,站长指示拉开6289刀闸,测

8、量保险的阻值是否熔断,经测量ABC三项阻值均为98欧,正常,合上6289刀闸,接地仍存在并汇报调度。5、调度下令推拉,由621张家渠开关开始推拉,接地报警消失,随后送上621张家渠开关带接地运行,故障为621张家渠线路故障。6、最终故障为:621线路A相断线接地,引起谐振。预想题目:622电石厂跳闸处理步骤:1、检查信号和光字,打出“6KV配电装置”,“掉牌未复归”光字。2、检查开关一、二次设备无异常,检查保护动作情况3、汇报调度4、不得强送5、根据调度命令执行6、根据调度命令试送一次,如实送不成功,汇报调度故障存在,认真检查线路。预想题目:6186敏盖兔线线刀闸母线夹发热 处理步骤:1、因发

9、热较为严重(110度)连接处立即汇报调度要求限负荷2、因该线路负荷较大,处理事故已经刻不容缓随即将开关转热备用。3、向调度申请将该线路转检修4、做好安全措施后办理事故应急抢修单开始处理5、发现固定螺钉松动,遂将母排取下使用砂纸打磨接触面6、涂抹导电膏7、更换螺钉后恢复连接8、仔细检查连接螺丝确认已紧固且接触面接触良好9、汇报调度请求恢复对用户的供电10、拆除安全措施后恢复送电11、观察现象正常,发热现象消除预想题目:6KV电容器跳闸处理处理步骤:1、电容器的断路器跳闸不准强行试送2、值班员必须检查保护动作情况,根据保护动作情况进行分析判断3、顺序检查电容器的断路器、电流互感器、电力电缆,检查电

10、容器有无爆炸、严重发热、鼓肚或喷油4、接头是否过热或熔化,套管有无放电痕迹。5、若无以上情况,电容器的断路器跳闸系由于外部故障造成母线电压波动所致,经检查后可以试送,否则,应进一步对保护做全面通电试验,以及对电流互感器做特性试验。6、如果仍检查不出故障原因,就需拆开电容器,逐台进行试验,未查明原因之前不得试送。题目:35KVI母接地处理步骤: 1、先断开3500母联开关,使I II母分裂运行。 2、依据调度令,遵从先小后大负荷的原则,逐一拉路查找。 3、发现3517线有接地故障。拉开断路器后,接地消失,并且属于永久性接地。依调令将线路停电,等待查明原因,故障消除后,试送3517开关预想题目:变

11、单母方式运行母线失压处理步骤: 应不待调令,立即拉开110KV母线上所有开关1.若大热电厂保住大柳塔变孤网运行,则令煤调避免负荷大幅度波动,热电厂尽量维持孤网运行,检查大柳塔变母线无明显异常后,用大苏开关试送故障母线,成功后,将大热电厂短时解列,逐步恢复大-前-松地区负荷;2.若大柳塔变失压,检查母线无异常后,拉开大热I、II开关,用大苏开关试送故障母线,成功后逐步恢复大-前-松地区负荷预想题目:运行过程中控制屏打出6KV I段接地(线路接地)处理步骤:1.复归音响,切换6KV绝缘检查转换把手,检查6KV I、II母线A、B、C相电压值,检查发现6KV II段三相电压正常,6KV I段接地,三

12、相电压为A 6.3、B 6.3、C 0;2.检查6KV I段YH 二次保险是否正常,经测量,二次保险完好;3.向调度汇报检查情况,初步判断断路器接地,依调令,对6KV I段各出线进行推拉;4.经推拉,617石圪台线接地,汇报调度,调度答复带接地运行;5.严密监视确保带接地运行不超过2小时,时间快到时提醒调度;6.1小时后经线路人员处理,接地消失,设备运行恢复正常预想题目:全站失压处理步骤:(1)大苏I II回开关同时跳闸失压(2)若热电厂机组只保厂用运行,则首先拉开3521.3522大热I II回线路,然后依次将1112.1116大苏I II回线加运(或强送),恢复本站正常运行方式,最后将35

13、21.3522大热I II回线加运,将热电厂机组并网.(3)若热电厂机组全停,则首先将1115.1116大苏I II回线加运恢复本站正常运行方式,最后将3521.3522大热I II回线加运,将热电厂机组开机并网.(4)若失压后,经检查开关,保护等设备均无异常,可等候来电式按调度的令进行操作,值班人员注意直流母线电压,保证照明.控制回路.预想题目:正常运行方式下6KV I段母线失压处理步骤:1.复归音响,检查记录设备跳闸及保护动作情况,检查发现,617石圪台开关速断保护掉牌,但开关合位,691 1号电容器低电压保护动作掉牌,开关跳闸,1号主变保护低后备保护动作,开关跳闸;向调度,变电处汇报一二

14、设备动作情况;2.现将1号站用变停止运行,投入2号站用变,恢复站用电;3.详细检查电容器,6KV I段母线及其引线,支柱瓷瓶有无放电痕迹,或明显断开点;4.将检查情况汇报调度,申请调度将6KV I段所有出线转热备用(包括691 1号电容器开关);5.用601开关向6KV I段母线试送电,然后逐路试送6KV I段出线开关,恢复用户供电,除617石圪台开关;6.申请调度将617石圪台线路转检修,寻找线路故障点;7.将事故处理情况汇报调度及变电处预想题目:35KV母电压互感器熔断器熔断处理步骤:观察现象:打出低电压继电器动作光字,预告音响。频率监视灯灭,表计指示不正常,A相电压降低。其他两相电压不升

15、高。先考虑电压互感器所带保护和自动装置,不是其误动作。检查熔断器一、二次是否熔断。一次熔断器熔断时,应查明原因,进行更换。如二次熔断器熔断时,应立即更换,若再次熔断,应查明原因,切不可将熔断器增大,如熔断器完好时,可检查电压互感器回路接头有无松动,断头现象,切换回路有无接触不良现象。在检查时应做好安全措施,保证人身安全,防止保护误动。预想题目:612开关市镇专线跳闸处理步骤:1.11:53警铃响,6KV小电流接地选线第一段母线上有故障2.11:53:39 612市镇专线跳闸,过流段动作,重合闸动作,过流加速动作.检查开关引线接点.电缆出现无异常.分析判断:线路.相短路接地.检查完毕后汇报调度李晓妮和变电处李军.调度下令用户线路查线,并通知将 612市镇开关转为热备用.将以上跳闸和接地情况记录在记录本.预想题目:35KVII母YH一次侧保险A相熔断处理步骤:1.A相绝缘监察装置明显降低,B .C相正常或略微降低。电压回路断线信号动作,三相电压不平衡

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