发电部集控值班员技能竞赛操作试题最终.doc

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1、word 文档可编辑 发电部集控值班员技能竞赛汽机操作试题 汽机试题 01 现象 : 1、凝汽器水位不正常升高,就地导电度仪指示上升 2、DCS上凝汽器水位高报警,凝结水流量略有上升 3、凝汽器真空缓慢下降,机组负荷下降,高调门开度增加 4、远方操作 #1 循环水泵出口蝶阀时,蝶阀控制油压不降。 汽机试题 01 评分标准表 试题凝汽器外环管束泄漏题号01 运行 工况 机组负荷 600MW;协调方式; A、B、C、E、F 磨煤机运行; 2 台 引、送、一次风机运行;2 台小机、 2 台循环水泵及1 台凝泵运 行,其它辅机为正常运行方式。 故障设置 120 秒应报告事故原因 循环出口蝶阀远方操不动

2、 事故 现象 1、凝汽器水位不正常升高,就地导电度仪指示上升 2、DCS上凝汽器水位高报警 3、凝汽器真空缓慢下降,机组负荷下降,高调门开度增加 4、远方操作 #1 循环水泵出口蝶阀时,蝶阀控制油压不降。 事故 原因 1、凝汽器管束泄漏:管束焊(胀)接质量不高,其焊(胀)口开裂;管束腐蚀及冲刷磨损,材质不合格 2、循环水泵蝶阀操作不动:DCS系统卡件故障,导致操作指令发不出去;蝶阀泄压电磁阀动作不正常,蝶阀卡涩 处理 要点 1、停运一台循环水泵,降低泄漏量; 2、当机组负荷降到420380MW 左右时,再隔离凝汽器抽空气门,必须先停运一台循环水泵再隔离凝汽器水侧 3、在停运循环水泵时,先关闭循

3、环水泵出口蝶阀 4、循环水泵出口蝶阀远方操作不动时,应安排人员到就地进行操作。 事 故 处 处理步骤及要求标准分扣分依据实际得分 根据事故现象,向裁判报告凝汽器水位升高 5 检查发现就地凝结水导电度升高,通知化验班人员取样化验5 确认凝汽器管束泄漏,向裁判申请降负荷,并准备隔离凝汽器4 检查关闭凝结水溢流至凝补水箱手动门及调节门4 视凝汽器水位上升情况,开启 #5 低加出口放水门, 加强除氧器水 位监视 4 根据凝汽水位水位变化情况,减负荷至目标负荷420380MW 左 右 5 根据凝汽器真空情况,启动备用真空泵运行 3 在减负荷时, 停运一套制粉系统, 降低一次风压, 保证炉膛负压、 氧量及

4、主、再蒸汽参数在规定范围内 5 在机组减负荷时 ,及时调整的氢、油、水温度在规定范围内4 停运一台循环水泵降低循环水压力,在停循环水泵时,先关闭待 停运出口蝶阀 8 word 文档可编辑 理 安排人员到就地将蝶阀控制方式切为“就地”进行关闭,若还是 不能关闭,则用手动泄压阀进行泄压,关闭其蝶阀 3 投入循环水泵联锁开关 3 当机组负荷降到420380MW 左右时, 确认凝汽器真空稳定, 就 地关闭凝汽器外环抽空气手动门 4 关闭凝汽器外环循环水进出口蝶阀5 凝汽器外环隔离后,确认凝汽器水位稳定及不上升,凝结水导电 度下降。 5 联系检修人员办理工作票,作安措交检修处理 3 word 文档可编辑

5、 汽机试题 02 现象 : 1、在同工况下,凝汽器真空缓慢下降 2、凝汽器排汽温度略升高,凝结水温度升高 3、机组负荷下降,高调开度增大 4、运行的C真空泵电流下降 5、凝汽器下降至某一值时,趋于稳定 6、凝汽器低至真空低一值时,发“凝汽器真空低”报警 汽机试题 02 评分标准表 试题凝汽器 C真空泵出力下降题号02 运行 工况 机组负荷 600MW;协调方式; A、B、C、E、F 磨煤机运行; 2 台引、 送、一次风机运行;2 台小机、 2 台循环水泵、 1 台凝泵及 A、C 真 空泵运行,其它辅机为正常运行方式。 故障设置 在 60 秒内向操作人员 发事故现象,操作人员根 据现象报告事故原

6、因 事故 现象 1、在同工况下,凝汽器真空缓慢下降 2、凝汽器排汽温度略升高,凝结水温度升高 3、机组负荷下降,高调开度增大 4、运行的 C真空泵电流下降 5、凝汽器下降至某一值时,趋于稳定 6、凝汽器低至真空低一值时,发“凝汽器真空低”报警 事故 原因 1、真空泵叶片汽蚀损坏; 2、真空泵电机运行不正常; 3、真空泵密封水冷却器换热能力下降,使密封水温度升高 处理 要点 1、发现真空下降,首先对照排汽温度确认真空下降 2、根据真空下降情况减负荷,启动备用真空泵 3、检查凝汽器真空系统是否泄漏,运行真空泵汽水分离器液位是否正常 4、检查汽机轴封供汽压力是否正常 5、当真空下降至保护动作值时,而

7、保护不动作则手动打闸 事 故 处 处理步骤及要求标准分扣分依据实际得分 机组运行中,监视发现凝汽器真空下降,向裁判报告5 发现真空下降, 首先对照排汽温度确认真空是否是真实下降4 根据真空下降情况,及时启动备用真空泵,以防止真空继续 下降 6 根据真空下降情况,及时降低机组出力使其与真空值相匹配 4 检查并调整汽机轴封系统供汽压力在规定范围内5 当凝汽器排汽温度达到74时,检查低缸喷水是否自动打 开,否则手动打开 5 检查凝汽器真空系统及真空破坏门是否关闭严密,真空破坏5 word 文档可编辑 理 门密封水是否干涸,并安排人员向其注水。 若真空继续下降,则向裁判申请降低机组负荷4 在减负荷过程

8、中, 停运一(两)套制粉系统, 降低一次风压, 保证炉膛负压、氧量及主、再蒸汽参数在规定范围内 5 磨煤机停运后,检查并将二次风F挡板关至15%,其出口气 动门关闭 4 检查凝汽器水位是否在规定范围内,凝汽器水位过高而导致 真空降低 3 安排人员到就地检查真空泵汽水分离器水位,就地检查水位 位正常 5 检查是否有各级疏水泄漏至凝汽器,并将其关闭4 检查凝补水箱水位过低,引起空气进入凝汽器5 检查循环水系统运行是否正常,循环水温升正常,凝汽器管 束未结垢 3 停运 C真空泵,关闭其进口手动门、停电,做好安全措施, 联系检修人员处理 3 word 文档可编辑 汽机试题 03 现象 : 1、#1 高

9、加水位升高,并发报警信号。 2、给水泵转速增加,给水流量略有下降。 3、#1 高加事故疏水门开度。 4、#1 高加出水温度略有下降 5、#1 高加正常疏水调节阀开度增大 6、主蒸汽温度及过热器左侧二减后蒸汽温度持续升高 汽机试题 03 评分标准表 试题#1 高加泄漏题号03 运行 工况 机组负荷 600MW;协调方式; A、B、C、E、F 磨煤机运行; 2 台引、送、一次风机运行;2 台小机、 2 台循环水泵及1 台凝 泵运行,其它辅机为正常运行方式。 故障设置 60 秒后报告 #1 高加泄漏 过热器左侧二级减温水调节门 卡涩 事故 现象 1、#1 高加水位升高,并发报警信号。 2、给水泵转速

10、增加,给水流量略有下降。 3、#1 高加事故疏水门有开度。 4、#1 高加出水温度略有下降 5、#1 高加正常疏水调节阀开度增大 6、主蒸汽温度及过热器左侧二减后蒸汽温度持续升高 事故 原因 1、高加泄漏:材质不合格,焊接质量不高,参数波动频繁产生交变应力,管材腐蚀以及磨损冲刷,给水系统超压; 2、减温水调节门卡涩:压缩空气供给不正常、阀门机械部分故障、人为误操作、电磁阀及执行机构故障 处理 要点 1、#1 高加泄漏量不大时,汽侧水位在可控范围内,按照适当降低机组负荷,高加的切除原则进行切除高加组, 2、#1 高加泄漏量大,水位不能控制时,达到切除高加的动作值时,保护不动作应立即将高加组解列,

11、 3、加强高加组的抽汽段监视,当抽汽管壁温差增大时,应立即开启其疏水,并关闭抽汽电动门和逆止门,防止高 加疏水倒入汽缸 4、在高加组切除时,加强主汽温度的监视,防止主汽温及过热器管壁超温。不能控制时,申请降低机组出力。 5、在发现减温水调节阀卡涩时,开大另一侧减温水调节门、调整烟气挡板、申请降低机组出力、加大燃烧器上部 风量、降低总风量等措施使主汽温度不至超得过多。并立即联系检修人员处理。 事 故 处 处理步骤及要求标准分扣分依据实际得分 在机组运行过程中监视发现#1 高加水位高报警时, 立即检查高 加系统,并向裁判报告#1 高加管束泄漏 5 在高加系统中检查正常疏水及事故疏水门是否打开,否则

12、手动 打开,以降低高加汽侧水位 5 视高 加 水位 持 续 上 升 情 况 , 向 裁 判 申 请降低 机 组负 荷 至 540MW 左右,准备隔离高加组 10 逐步切除高加: 逐步关闭 #1、2、3 高加抽汽电动门 (按照先高 压后低压,先汽侧后水侧的原则),在切高加组汽侧进,防止 高加汽侧虚假水位产生 10 在机组降负荷时,及时调整发电机的氢、油、水温度在规定范 围内 6 在切除高加组时,监视汽机轴向位移正常,推力瓦温度正常5 在高加组汽侧隔离后,打开高加组旁路三通阀,给水走高加旁 路,关闭高加组出口电动门,防止给水中断 6 word 文档可编辑 理 在切除高加组水侧时,应加强除氧器、凝汽

13、器水位的监视。使 其在正常范围内 5 在减负荷过程中,降低一次风压,保证炉膛负压、氧量及主、 再蒸汽参数在规定范围内 6 在调整主汽温度时,发现过热器二减左侧调节阀卡涩,其后汽 温持续上升,解除减温水自动。应立即开大另一侧减温水调节 门,也可开大同侧的一级减温水调节门。 8 在发现减温水调节门卡涩时,及时联系检修人员处理。并作好 相应的安全措施。 4 word 文档可编辑 汽机试题 04 现象 : 1、1A 汽前泵跳闸报警,DCS上前置泵电流为0 2、给水流量下降,汽包水位下降 3、1A 汽前泵跳跳后RB不动作 4、当给水流量偏差较大时,给水自动可能会切除 5、电动给水泵未联启 汽机试题 04

14、 评分标准表 试题1A汽前泵跳闸题号04 运行 工况 机组负荷 600MW;协调方式; A、B、C、D、E、F 磨煤机运行; 2 台引、送、一次风机运行;2 台小机、 2 台循环水泵及1 台 凝泵运行,其它辅机为正常运行方式。 故障设置 10 秒后报告1A 汽前泵跳闸 5 秒发 RB未动作 电动给水泵未联启,手动强启 不成功 事故 现象 1、1A 汽前泵跳闸报警 2、给水流量下降,汽包水位下降 3、1A 汽前泵跳跳后RB不动作 4、当给水流量偏差较大时,给水自动可能会切除 5、电动给水泵未联启,手动强启不成功 事故 原因 1、1A 汽前泵跳闸:保护误动、机械故障、误操作、电机或电气回路故障等

15、2、RB 未动作:热工回路故障、RB 功能按钮未投 3、电泵电气控制回路故障,电泵的联锁按钮未投,热工回路故障 处理 要点 1、汽泵跳闸后,电动给水泵未联启,则立即手动强启电泵,以维持汽包水位正常,并向主值、值长汇报 2、汽泵跳闸后,检查RB是否动作,则解除机组协调控制,投入TF运行方式或将DEH切手动降低机组负荷 3、机组 RB未动作、电泵不能联启,则手动打掉一套制粉系统,并投入部分油枪以稳定燃烧,间隔10 秒后再切 一套制粉系统,最终维持4 套制粉系统运行 4、将机组负荷控制在320MW 左右,稳定各参数,防止汽温大幅波动 5、在停磨时,及时调整一次风机出力,防止一次风机失速 事 故 处理

16、步骤及要求标准分扣分依据实际得分 及时发现 1A 汽前泵跳闸,并向裁判报告5 检查确认1A 汽泵联跳正常,检查其出口电动门是否联关, 否则手动将其关闭 4 检查 RB动作情况:发现RB未动作4 检查电动给水泵是否联启,电动联联启,立即手动强启一次5 电泵强启不成功,将机组协调切为TF方式运行或将DEH切 手动,向裁判申请降低机组负荷,在降负荷时 ,加强主汽压力 的监视 ,防止安全门动作 6 加强汽包水位监视,给水自动不能跟踪或切除时,将给水切 为手动,增大给水量,同时防止汽泵入口压力低跳闸 5 停运一套制粉系统,投入部分油枪,以稳定燃烧,在负荷下 降过程中注意检查锅炉氧量、负压、除氧器、凝汽器、加热 器水位等参数监视 7 停运一套制粉系统后。及时调整一次风压,将2 台一次风机 出力调整平衡,以防一次风机失速或抢风现象 5 word 文档可编辑 处 理 在机组降负荷时,及时调整发电机的氢、油、水温度在规定 范围内 4 停运一套制粉系统后,间隔10

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