QC降低两器胀管报废率培训讲学

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1、降低两器胀管报废率,飞翔QC小组,发表人许建宝,随着铜材和铝箔价格的不断上涨,两器生产成本越来越高,而2004年两器分厂每月因胀管报废的两器平均数量为4500件,占到整个报废两器总数量的60%左右,公司要求分厂将两器总体报废率降到0.55%以下,胀管工序首当其冲是分厂需要控制的方面。,背景介绍,三、目标设定,根据公司和分厂的要求,我们把目标设定为25%。,四、目标可行性分析,打管,胀不到底,喇叭口开裂,铜管口扁,U管胀皱胀伤,穿错铜管,露管,翅片叠片,用错穿错边板,根据上表用Minitab作帕累托图如下:,从图中可以看出:2004年12月份露管、胀不到位、喇叭口开裂报废数量占到总报废数量的83

2、.5%,是造成胀管报废的根本症结所在。,(1)根据现状来分析,从12月份的统计数据来看,露管报废1423件, 胀不到位报废1457件,喇叭口开裂报废834件两者占总报废数量的4450 件的73.7%。因此,只要通过降低80%的露管报废、75%的胀不到位 报废、60%的喇叭口开裂报废,那么胀管报废量就可以减少到: 1423*(1-80%)+1457*(1-75%)+834*(1-60%)+4450*(1-83.5) =1717件;对应的报废率为:1717/总报废数量=1808/7595=23.00%,(2)国外某知名空调企业的胀管报废率约为27.50%左右,而我们公 司在2003年9月曾有过胀管

3、报废率为29.15%的良好记录。因此, 通过认真控制和实施,我们的目标是可以实现的!,五、原因分析,六、确定主要原因,七、制定对策,根据以上得到的要因,召集小组成员开会,通过头脑风暴法并综合讨论分析可 行性后得到以下对策,如下表所表:,八、对策实施,得到回归方程为: y=4.68807-0.389131x+0.286566x2 为了使最终两器胀不 到位数y=0,则x-2(片) 故确定冲床操作人员调 机流程如下冲床操作人 员把实际调机片数与两 器工艺参数表中对应的 理论片数的差值定为2片,,即得出:,查参数表中对应 机型的理论片数,理论片数+2片,实际调 机片数,(2)操作人员调机时翅片翻边大小

4、与两器胀不到位数量实验分析:(操作参数类) 实验分析:下表为两器胀不到位数量y(件)与操作人员调机时翅片大小x(mm)的关系。设计 要求的翻边大小参数为:7管80.38mm,即7.628.38mm;9管10.92 0.38,即10.5411.30mm。 以下是根据两器厂一车间冲床1组3#机(7机)、冲床2组19#机 (9机)2005年1月12日1月17日调机统计。,得到回归方程为:y = 8020.69 -2051.66 x +126.626x2 为了使最终两器胀不到位数y=0,则x8.04(mm),利用Minitab对表中数据进行回归分析,如下图所示。,利用Minitab对表中数据进行回归分

5、析,如下图所示,得到回归方程为:y = 10448.8 - 1951.59x +91.1859x2,为了使最终 两器胀不到位数y=0,则x10.70(mm) 故要求冲床操作人员调机时将7两器翻边 大小调至8.04mm左右,将9两器翻边 大小调至10.70mm左右。,(3)实施效果 统计数据显示,2月份平均每天胀不到位报废的两器件数为10.5件,与2004年12月份(平均48.6件/天)相比,平均报废降低了78.4%,阶段控制目标实现!,胀 不 到 位 报 废 控 制 图,从图中可以看出:胀不到位报废在措施实施后,效果明显,并得到了较好的控制。,由P0.05可知,打片是 否得当和是否有烂片对 露

6、管报废影响都很大。,(2)减少露管报废,A、规范打片操作、改造打片台:,改进前打片操作,改进后打片操作,改造前打片台,改造后打片台,B、规范烂片控制流程:,穿管前仔细检查有 无 烂 片,发现烂片后挑出,穿完管后再次检查有 无 烂 片,放好两器传递至胀 管 工 序,a、小组对所有胀管操作员工的打片操作进行 了规范:,b、改造打片台:原来的打片台与胀管机的上料台连在一起,存在两个缺点: 一是台面太窄,打片无法用力和定位;,二是台面容易磨损变形、表面不平整而且较脏。小组对打片台进行了改造,改造后的打片台彻底与机身分开,而且面积较大,台面材质好、不容磨损。如下所示:,从图中可以看出:露管报废在措施实施

7、后,效果明显,并得到了较好的控制。,(3)实施效果 统计数据显示,2月份平均每天露管报废的两器件数为8.6件,与2004年12月份(平均47.4件/天)相比,平均报废降低了81.9%,阶段控制目标实现!,对策实施三,(1) 喇叭口开裂报废实验设计: 小组发现,由于调机参数匹配不合理,使得喇叭口开裂而报废严重,为此小组进行了正交试验设计,找出调机参数的最佳配合,以使喇叭口开裂报废减至最少。 试验目的:降低因喇叭口开裂而导致的两器胀管报废; 试验考核指标:喇叭口开裂报废率; 试验因素:经研究和实践,有四个因素需确定最佳条件: A、胀管压力B、胀杆下胀速度C、胀杆扩口速度D、喇叭口扩口大小; 选用位

8、级:根据工艺参数的变化范围,每个因素选用两个位级和一个中心点,如下表所示:,按照因素位级表进行实验。,可以看出,C、D两因素的P值0.05,是关键因子,故针对C、D再次分析:,Estimated Effects and Coefficients for C9 (coded units) Term Effect Coef SE Coef T P Constant 24.37 1.861 13.10 0.000 C -24.75 -12.37 1.861 -6.65 0.001 D 14.25 7.13 1.861 3.83 0.009 C*D -7.25 -3.63 1.861 -1.95 0.

9、099 Ct Pt 30.96 3.563 8.69 0.000,以下是C、D因子水平对比图:,利用Minitab求得回归系数: Term Coef Constant 108.750 -123.750 28.5000 Ct Pt 30.9583 所以回归方程为: Y=108.75+28.5D-123.75C,利用Minitab求出最佳值:,从图中可以看出:喇叭口开裂报废在措施实施后,效果明显, 并得到了较好的控制。,九、效果检查,通过对策实施,大大的降低了胀不到位、露管、喇叭口开裂的报废 量,2005年3月份的胀管报废量统计如下:,根据上表用Minitab作帕累托图,如下所示:,图4 : 20

10、05年3月胀管报废帕累托图,2005年1-3月的胀管报废率得到明显下降,平均报废率为24.69%。以下是2005年13月胀管报废数量统计表及2004年7月份2005年3月份胀管报废率折线图:,7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 图5:2004年7月2005年3月胀管报废率折线图,2005年3月份胀管工序报废两器共1485件,当月分厂共报废两器6372件,已经由2004年的月平均报废率60%降低23.30%,1-3月份平均报废率为24.69%, 目标成功实现!,目 标实现 !,收益效果,1、有形效果 2004年12底开始控制之后,在2005年1-3月份收到了良好的效果,胀

11、管报废率从2004年的月平均60%下降到24.69%,每件两器的价值平均按80元计算,报废两器平均每件按20元计算,则2005年1-3月份的直接经济效益为:19784(60%24.69%)(8020)=41.91万元 扣除更新修整胀管打片台费用:4552=2340元 因此,总收益为 41.910.234=41.676万元,B、无形效果 小组成员在本次活动中,质量工艺意识、合作精神、独立思考与集体解决问题能力、对QC方法的掌握等方面都得到很大的提高,而且本次活动中,小组成员们较好的应用了一些简单的6数据统计方法来分析和解决实际问题!,十、巩固措施,1、1、 胀不到位产生过程控制标准表:文件编号:LQ05-0330-1,1、 2、漏管产生过程控制标准表:文件编号: LQ05-0330-2,1、3、喇叭口开裂产生过程控制标准表:文件编号:LQ05-0330-3,十一、总结和今后打算,通过本次QC活动,小组成功的解决了公司的实际问题,提高了我们产品的质量,为公司创造了一定的经济效益,小组成员在活动过程中均得到了较好的锻炼,质量意识和解决实际问题的能力不断提高。在今后的活动中,我们将更好、更灵活的应用QC的PDCA方法和6数据统计工具解决更多的问题。 我们的下一个课题是:降低两器焊错弯头数量 更高,更远,更强,让我们朝着下一个目标执着飞翔!,

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