(2020年)可行性报告去除三期密封风机用一次风作密封风可行性报告

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1、关于去除三四期密封风机用一次冷风作密封风项目可行性报告编写:孙彦辉审核: 批准: 江苏利港电力有限公司二零零八年六月目 录1、系统更改原因21.1密封风系统简介1.2系统存在的问题及改造原因2、系统更改方案32.1改进后系统简介2.2密封风品质保证2.3 密封风压力保证3、系统更改后效果43.1系统安全评价3.2 经济效益评价3.3 可行性结论4、预计系统改造费用及改造涉及的部门54.1 预计经费(设备费用、安装费用、材料费用、其他费用)4.2 实施所涉及的部门5、预计系统改造实施时间55.1#5炉密封风系统改造时间5.2#6炉密封风系统改造时间5.3#7炉密封风系统改造时间5.4#8炉密封风

2、系统改造时间6、参考资料57、致谢51、系统更改原因1.1密封风系统简介我厂三四期磨煤机、给煤机密封风采用集中供风,密封风机的进风源取自冷一次风,经密封风机增压后送至各用户,主要用于磨辊轴承、磨辊弹簧装置和给煤机的密封。为保证密封风系统的可靠,采用2台密封风机,每台密封风机按100容量设计。在正常运行时投运一台密封风机,另一台作为备用。当运行的密封风机故障停运或磨煤机密封风集箱与冷一次风管压差低时联锁启备用风机。密封风的作用:(1)为防止磨煤机中的热风粉倒流到给煤机中,影响给煤机正常工作,在给煤机机壳进煤口的下方设置一路密封空气。(2)磨煤机是在正压下运行,密封风系统向磨碗动静间隙提供清洁空气

3、,用以防止热空气和煤粉逸出而污染传动部件。(3)向磨煤机磨辊通过耳轴中心孔提供密封风以免煤粉进入磨辊轴承。给煤机和磨煤机本体(磨辊磨碗)密封风各由一个气动门控制,磨辊磨碗密封风两路密封风由一个密封风集管供给。在密封风机进口设有一台空气过滤器装置,以满足用户对空气品质的要求。流经过滤器的空气被分成两部分流出过滤器,其中90被过滤成的清洁空气经密封风机增压作密封用。另外10脏空气排人二次大风箱经燃烧器进入炉内。该过滤器是利用弯板的转向,气流中灰尘在惯性力作用下伴随少量空气一起排出。两台密封风机进口各有一个电动调节装置,在脏空气排出管道中装设一只调节挡板,运行中根据系统的压力调节。出口共用一个舌形换

4、向挡板(裤衩挡板),当与其相连的1台密封风机投运时,利用风机的压头将舌形挡板打开,并转向与另1台非投运的增压风机连接的接口,并将此接口封死。在舌形挡板轴上装有指示舌形挡板位置的指示。密封风与磨煤机差压作为磨煤机允许启动条件(磨煤机密封风与进风混合风差压变送器大于1.5kpa)和跳闸条件(磨煤机密封风与下磨碗差压开关1.25kpa)。密封风与冷一次风母管间设有一个压力开关,用于备用密封风机的启动。1.2系统存在的问题及改造原因系统存在的问题:密封风机增压效果不好(2-3kpa),增压2-3kpa对于磨煤机、给煤机密封所起的作用不是很明显;磨煤机密封管线布置不是很合理,有一定的压力损失(具体值可通

5、过试验的方法测得)。改造原因:用一次冷风作密封风能够保证磨煤机、给煤机密封风的要求(压力和品质)。系统改造后使系统简化,增强系统运行的稳定性;三期、四期每年可节约厂用电约304104Kwh (保守:100万人民币);每年节约检修人工、润滑油、维护和备品费用合计约5万元人民币。2、系统更改方案2.1改进后系统简介改进后的密封风系统如图所示。在一次冷风母管和密封风母管中间增加两道联通管两道联通管道上分别安装过滤器。2.2密封风品质保证用于给煤机和磨台密封用的密封风对风的品质要求不是很高。磨辊和加载弹簧装置对密封风的品质要求很高。为保证去除密封风机后密封风清洁、可靠,在冷一次风母管和密封风母管中间安

6、装采用2路联通管道,并在联通管道上安装过滤器。在正常运行时投运一台过滤器,另一台作为备用。差压高于1KPa时过滤器切换。2.3 密封风压力保证下面是目前#5-8炉磨煤机密封风系统风压情况:冷一次风母管的压力:10-11KPa密封风机出口的压力12-13KPa,热一次风母管压力8-9KPa,磨混合风道的压力为5.5-6.5KPa,磨煤机出口压力:1.2-1.5 KPa。密封风与磨室差压5.5-6.5 KPa。去除密封风机后,用一次冷风代替密封风,这样密封风与磨室的差压为:3.5-5.5 KPa,远远高于密封风与一次风的差压报警值(1.25 KPa)3、系统更改后效果分析3.1系统安全评价密封风系

7、统系统改造后使系统简化,去除两台密封风机,增强系统运行的稳定性;不会因为密封风机的故障而导致磨煤机停运。密封风的压力和品质通过论证和增加设备方法也得到了保证。从而,系统的安全行、可靠性比去除密封风机前更高了。3.2 经济效益评价去除三四期密封风机(共8台)用一次冷风作密封风每年有如下经济效益:(1)节约厂用电:13280%430024=304104Kwh注:风机电机功率132Kw(2)检修人工费用:12(工日)816015360(元);(3)润滑油费用:20681.5824816(元)注:Mobile SHC624每桶2068元,每台风机每次更换润滑油需要1.5桶(4)维护人工费用:12(工日

8、)41607680(元);(5)备品费用:8台风机平均每年更换轴承、油封等备品约3000元3.3 可行性结论综上所述,不管从系统安全性还是经济效益考虑,三四期去除密封风机用一次冷风作密封风是可行的,也是十分必要的。4、预计系统改造费用及改造涉及的部门4.1 预计经费(设备费用、安装费用、材料费用、其他费用)设备费用:密封风过滤器和阀门每台计划1万元,8台过滤器共计8万元;安装费用:每台锅炉密封风改造计划需要50工日:501604=32000元=3.2万元;材料费用:焊条和管道(利用原来的管道)等;其他费用:4万。总计:8万元+3.2万元+4万=15.2万元4.2 实施所涉及的部门以检修部主,另

9、外还涉及到发电部、资产部及生技部。5、预计系统改造实施时间(改造和机组检修同步进行)5.1#5炉密封风系统改造时间:#5炉小修2009.11.262009.12.215.2#6炉密封风系统改造时间:#6炉大修2009.02.022009.04.085.3#7炉密封风系统改造时间:#7炉小修2009.05.192009.06.125.4#8炉密封风系统改造时间:#8炉小修2009.09.162009.10.176、参考资料(1)上海重型机械厂磨煤机运行维护手册(2)三期集控培训教材(3)利港合同附件磨煤机技术协议(4)利港电厂厂级监控信息系统(5)利港电厂600MW运行操作规程7、致谢由于个人水平有限,本报告的可行性还有待于商榷,请各级领导及各位同事指正。在搜集资料、数据采集、可行性论证以及报告编写的过程中得到了部门领导与专业组长的大力支持以及发电部陆逢莳、锅炉专业周雪江、杨菁等同志的帮助,谨此一并表示衷心的感谢!锅炉专业:孙彦辉2008/6/18

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