增压机事故报告

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1、 增压机(202-C-103B)事故报告 2018年5月15日上午8点26分增压机润滑油压力降低,辅助油泵启动失败,导致增压机跳车;并引发装置生产不稳定,进而防火炬。一、事故事情经过 2018年5月15号8点30分,机组外操张永志,巡检至增压机(B)处,发现润滑油总管压力0.09Mpa,(正常0.120.15Mpa)且仍在下降,立即汇报车间及班组长,联系机组外操所有人员到现场。车间人员迅速赶到现场,同时汇报调度,此时增压机出口阻尼阀已切断,润滑油总管无压力,辅助油泵在自动状态下未启动(经电仪检查,电机在启动过程中,因负荷过大,过流保护)。车间安排立即启动增压机A,其他岗位按照增压机紧急停车处理

2、,约8时50分增压机A启动运行正常,各岗位逐步调整至生产正常。设备部、生产管理部组织维修、电仪检查B机,约10时,空载启动B机,润滑油主油泵工作,油压升至0.25Mpa,停辅助油泵,油压迅速下降至0.05Mpa,增压机停机,停机后维修更换润滑油回油路限压阀(安全阀),启动辅助油泵,调节至正常油压,再次启动B机,空载运行约10分钟,各路正常,约11时20分,由A机切换至B机器,停A机。火炬在8:40-10:10间, 气柜在8:30-11:17间, 断续排放 液位波动情况二、事故原因分析1、由SIS系统SOE事件记录显示,8:26:00润滑油总管压力降至0.07MPa,启动辅助油泵指令发出;在辅助

3、油泵启动过程中,电机过流导致辅助油泵启动失败,油压继续降低至增压机停机值0.05MPa。增压机跳车停机。润滑油压力降低是导致增压机跳车的直接原因。 SIS系统SOE事件记录 辅助油泵启动过流跳车记录 润滑油总管压力变化趋势图2、10:00维修将辅助油泵修好,空载启动B机,正常启动后润滑油压力0.2Mpa左右,停辅助油泵油压迅速下降至0.05Mpa增压机停机。停机后维修更换润滑油安全阀,重新启动辅助油泵油压正常。由于安全阀弹簧的弹性系数发生变化,弹力降低,造成安全阀在正常工作压力之下泄漏,润滑油未经过各润滑管路分支点,直接回流至油箱,是造成增压机跳车的主要原因。三、事故损失1、 事故直接损失更换

4、安全阀一个,价值元;2、 事故造成火炬排放近1分钟,影响燃料气回收损失2000元;四、事故认定 1、根据丰利石化设备事故管理制度,第三章第8条认定本次事故是一起因安全阀老化造成重要设备跳车的轻微事故;五、整改措施1、严格控制安全阀制造质量2、 加强润滑油管理,保持油箱液位在标尺的 6585,每个白班对润滑油箱脱水一次,检查润滑油是否带水,有无乳化现象。每月 15 是联系化验对润滑油进行分析,对不合格的油品及时置换。 3、密切监视油冷器或过滤器的运行情况,如发现冷油器堵塞,泄漏,冷却效果变差,过滤器差压超高的情况,应及时切换,并检修清洗冷油器或油过滤器。 4、 备用机组每天必须盘车 180,确保重要机组备机处于热备状态。 六、防范措施1、 严格执行冷油器、过滤器的切换操作程序,在切换过程中,应密切注意润滑油压的变化,如出现异常情况应停止切换操作,待处理正常以后方可继续进行切换。 2、切换完毕如原运行冷油器、过滤器需要检修或清洗,应缓慢打开原运行冷油器、过滤器的下部放空阀或放空阀螺塞,同时注意系统压力无任何变化以后,方可开大放空,放尽器内存油后交检维修单位检修或清洗。 3、对主油泵、辅助油泵进行维护检修;

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