电气事故预想

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1、电气事故预想1. 凤庄线/1号主变5012开关测控屏通讯中断如何处理1.1. 现象1.1.1. NCS画面上5012开关通讯中断报警1.1.2. NCS画面上5012开关相关测控量失去1.1.3. 5012开关间隔及相邻间隔部分元件操作逻辑可能出现紊乱1.2. 原因1.2.1. 5012开关测控屏电源失去1.2.2. 5012开关通讯卡件故障1.2.3. 测控屏死机1.3. 处理1.3.1. 汇报值长。1.3.2. 电气值班员立即去就地检查5012开关测控屏装置,根据故障现象判断原因并及时汇报值长,立即联系检修处理。1.3.3. 如果为电源模块故障或者测控屏死机,则立即把凤庄线/1号主变501

2、2开关测控屏上所有开关、闸刀及接地闸刀就地控制柜控制模式切换至就地控制模式,配合检修人员对故障进行处理。1.3.4. 如果为通讯卡件故障,则把凤庄线/1号主变5012开关测控屏“远方/就地”控制模式切换至就地控制,由检修人员对故障通讯卡件进行处理。1.3.5. 在故障未消除前,应加强监视,尽量减少操作。如果在特殊情况下需要对凤庄线/1号主变5012开关间隔及相邻开关间隔进行就地操作或解锁操作,应严格按照网控规程相关规定执行。1.3.6. 在故障排除并经过一定时间的观察后,恢复正常运行方式。2. 500kV开关SF6压力低2.1. 现象2.1.1. NCS画面上相应开关SF6压力低报警2.1.2

3、. NCS画面上相应开关SF6压力低闭锁开关重合闸2.2. 原因2.2.1. 开关SF6压力低触点坏,误报警2.2.2. 环境温度变化及开关SF6正常损耗致使SF6压力低2.2.3. 开关SF6泄漏2.3. 处理2.3.1. NCS画面上相应开关SF6压力低报警,立即汇报值长。2.3.2. 电气值班员立即就地检查该开关SF6压力表指示值,低气压值至0.64MPa(黄色区域),立即联系检修确认SF6压力值正确、补气至额定气体压力0.75MPa(绿色区域)。如现场确认开关SF6气体有泄漏并无法处理,立即联系调度停运该开关。2.3.3. 开关SF6低气压值至分合闸闭锁压力0.61MPa(红色区域),

4、SF6灭弧介质已不具备灭弧能力,不允许对开关进行分合闸操作,应立即将该开关改非自动。联系调度停运该开关相邻开关后,隔离该开关联系检修处理。2.3.4. 在处理故障期间,应加强升压站潮流监视以及就地巡回检查。故障处理完毕,尽快恢复正常方式。2.3.5. 就地观察开关SF6压力表指示时,注意安全距离,并从上风区靠近故障开关进行观察,注意人身防护。3. 网控UPS一段失电如何处理3.1. 现象3.1.1. NCS画面上UPS母线电压异常报警3.1.2. NCS画面上遥测数据可能出现异常3.1.3. 安稳装置异常报警3.1.4. 1、2号机组AVC异常报警3.1.5. 与调度通讯异常(通讯录音系统电源

5、失去)或中断(调度操作票系统故障)3.1.6. 华东关口电能表异常3.1.7. 发电负荷计划曲线失去3.1.8. GPS时钟系统异常3.2. 原因3.2.1. UPS装置异常3.2.2. UPS母线故障3.3. 处理3.3.1. 汇报值长。3.3.2. 电气值班员立即到就地检查故障情况,并随时向值长汇报。3.3.3. 如果是UPS逆变器或UPS装置模块故障致使不能自动切换供电回路,则可暂时退出相应UPS,切换至UPS检修旁路供电,隔离UPS后由检修处理,及时恢复相关负荷。3.3.4. 如果是UPS母线故障致使供电中断,则应隔离母线后交检修紧急处理,故障消除后及时恢复UPS正常运行。在此期间应加

6、强1、2号机组厂用电及500kV母线电压监视,全面检查NCS大屏报警及就地设备,确认关口电量表屏、调度数据传输屏、安稳切机装置、AVC装置自动切换正常。如电源异常,记录网调关口电量计量中断时间及期间负荷,及时向调度汇报相关网控设备运行情况。4. 机组正常运行,发电机出口PT一相一次保险熔丝熔断4.1. 现象4.1.1. 发电机和励磁变主要参数指示异常,发电机电度表指示异常4.1.2. 励磁调节器通道可能跟踪不正常4.1.3. 发电机保护大屏PT断线报警4.1.4. 发电机消谐装置报警4.2. 处理4.2.1. 汇报值长,如机组跳闸,则按机组跳闸处理。4.2.2. 如果发电机功率指示异常,影响协

7、调,及时退出机组协调,做好机组调整。4.2.3. 如果无功一直增加、或功角增大明显发电机运行点有可能超出P-Q曲线的允许范围,而AVR通道没有切换,迅速将AVR控制切电流恒定方式,手动调节控制电压、无功。如果AVR已经切至备用通道自动电压调节,无功稳定,则不需要手动干预。4.2.4. 联系保护班确认后,退出该熔断PT相关保护。4.2.5. 经设备部专业人员检查PT本体及二次回路无异常,做好安全措施,更换同型号PT保险,恢复PT运行及相关保护。4.2.6. 如PT本体有故障,申请故障停机处理。5. 集控直流110V一段失电的处理5.1. 现象5.1.1. 失电110V直流段电压低报警,直流蓄电池

8、或充电器熔断器熔断报警,充电器电源故障报警5.1.2. 6kV 1A/1B/1C,汽机、锅炉、公用、除尘、保安段电气异常报警,相应段上负荷开关保护装置上指示灯灭5.1.3. 主变冷却器控制电源一路失去报警,高厂变及启备变冷却器控制电源失去报警,6kV 1A/1B/1C段快切装置电源丢失报警,发变组及启备变保护屏上直流电源丢失报警,相关保护装置失电报警,发变组故障录波屏电源丢失报警5.2. 原因5.2.1. 人为误操作。5.2.2. 当两段直流母线并列运行时,母联保险熔断。5.2.3. 两段直流母线由分列运行改并列运行时,母联保险没有放上。5.2.4. 直流母线短路故障。5.3. 处理 5.3.

9、1. 立即汇报值长。检查锅炉装置电源或装置电源切换是否正常。5.3.2. 如果人为误操作引起直流失电,立即停止操作,待值长令恢复停电母线。5.3.3. 如确认直流母线故障,将故障直流母线改为检修状态,联系检修处理。5.3.4. 在6kV和380V段将直流电源失去PC段工作进线开关内直流小母线小开关断开,合上PC段 01A/01B母联开关内直流联络小开关,将失电直流小母线上的负荷电源倒至另一条直流母线。5.3.5. 单电源供电的发变组和启备变保护屏上,退出相应的跳闸出口压板。双电源供电的发变组和启备变保护屏失电时,退出相应的跳闸出口压板,切换保护屏至正常电源供电运行正常后,投入相应的跳闸出口压板

10、。6. 机组保安段一段失电处理6.1. 现象6.1.1. 保安段低电压报警6.1.2. 保安段工作电源跳闸,备用电源合闸失败,柴发联启6.1.3. 保安段上相应的负荷跳闸,备用辅机联启6.1.4. 脱硫保安备用电源失去6.1.5. 主电源失去6.2. 原因6.2.1. 保安段所带负荷故障、保护越级动作跳保安段工作电源进线开关6.2.2. 保安段母线故障6.2.3. 人为误操作引起6.3. 处理:6.3.1. 保安段一段母线失电时,机炉侧均应及时检查失电段所带重要负荷(小机油泵、密封油泵、风机油站油站炉火检风机空压机控制电源 )的备用设备自动联启正常,否则应立即手动启动,防止机组跳闸。6.3.2

11、. 保安一段失电时,磨煤机可能跳闸,按磨煤机跳闸处理。6.3.3. 如果机组跳闸,按机组跳闸处理。6.3.4. 保安段发生单段失电(外部原因)时,应检查保安各段所带双路电源负荷的自动切换正常。6.3.5. 保安段所带负荷故障、保护越级动作跳保安段工作电源进线开关造成失电时,如果故障点明显时,将其隔离后恢复保安段送电;如果故障点不明确时,应将保安段所带负荷全部拉出,保安段母线测绝缘正常后恢复母线带电,各个负荷逐一测绝缘逐一送电。6.3.6. 如保安A段(保安B段)母线有明显的故障时,则应将母线电源隔离,将保安段所带负荷全部拉出,布置安全措施、联系检修处理。6.3.7. 如工作进线开关误掉引起、或

12、电源失去后又恢复时,检查无异常后将保安段电源切回到工作电源接带。6.3.8. 如果保安段备用电源先恢复正常后,保安A段(保安B段)母线由柴油机供电切到备用电源供电。6.3.9. 保安段恢复正常运行方式时,注意油站电源切回主路时造成再次油泵跳闸。6.3.10. UPS由直流电源带时,注意检查蓄电池运行情况。7. 380V汽机母线1A或1B段失电处理7.1. 现象7.1.1. 汽机段母线电压低报警,汽机段低压开关或高压开关灰色闪光,失压汽机段母线所接MCC 段PT柜异常报警7.1.2. 380V保安段切至备用电源供电,UPS旁路电源失去报警,主变、高厂变冷却器电源(工作或备用)故障报警,励磁变冷却

13、器电源故障报警7.1.3. 失压汽机段母线所带定冷泵等辅机跳闸,备用辅机可能联启7.2. 原因7.2.1. 汽机段上负荷故障,负荷开关拒动,造成开关越级跳闸7.2.2. 汽机段母线故障,保护动作,汽机段失电7.2.3. 汽机变本体故障,汽机变保护动作7.3. 处理7.3.1. 立即检查定冷泵等备用辅机联启正常,检查保安段自动切至备用电源供电正常,UPS由工作电源供电正常,检查汽机各阀门状态显示正确。7.3.2. 检查主变、高厂变冷却器电源切换正常。就地检查汽机变高低压开关、母线PT柜电气保护动作情况。7.3.3. 检查现场设备情况,根据是否有过热现象,有无异味,有无放电痕迹等判断故障性质,汇报

14、单元长。7.3.4. 若汽机段低压进线开关过流、速断保护动作,严禁手动抢合进线开关的方法再次送电,应检查并隔离故障点后,测母线绝缘正常后试送。7.3.5. 若为变压器本体故障,将变压器改至冷备用状态,断开汽机段上负荷,测母线绝缘正常,用汽机段母联开关送电,逐步恢复失压汽机段上负荷。通知检修处理,根据情况将故障变压器改至检修状态。7.3.6. 若现场检查无明显故障点,联系检修人员检查保护装置、怀疑保护误动引起,则经测量变压器及母线绝缘正常后可重新送电,试送电不成功则不能再次强送,联系检修处理。7.3.7. 失压母线恢复后,夏季应优先考虑恢复励磁变冷却器电源。7.3.8. 将事故处理及保护动作情况

15、做好记录。8. 发电机三相电流超载的处理8.1.1. 发电机过负荷时,首先汇报值长、单元长。8.1.2. 当发电机定子过负荷时,先检查功率因数及发电机电压,用减励磁的方法降低定子电流到正常,但不得使发电机电压过低,如果减励磁无效,应降负荷处理。8.1.3. 当转子电流超限或过励限制器动作时,检查功率因数及电压,适当的减少无功以降低转子电流,同时汇报网调。8.1.4. 事故过负荷时(如系统故障,系统电压低等)导致强励动作时,动作时间内不得人为干预,动作结束后或发电机温度不允许时,应立即降低定子、转子电流到正常。8.1.5. 发电机在过负荷运行时,应加强发电机定子绕组温度,主变绕组温度以及油温的监视。8.1.6. 调整无功时,退出机组AVC控制方式。9. 发电机三相电流不平衡的处理9.1.1. 汇报值长、单元长。9.1.2. 远方、就地核对发电机、主变三相电流,判断是否由测量回路引起的,若是由于测量回路引起的,通知检修处理测量回路。9.1.3. 当发电机三相电流不平衡,负序电流超限报警时,应立即检查厂用电系统、励磁变是否有缺相运行,密切监视发电机各运行参数以及负序电流,做好随时停机的准备工作。9.1.4. 当负序电流小于10%额定值,

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