中16井含85-92wt.%凝析油积液化排采气生产实验概要

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1、中16井含85-92wt.%凝析油积液化排采气生产实验罗柯1 刘晓琳1 杨鼎文2 何章明2(1.西南油气田分公司川西北气矿,四川省江油市;2.自贡利达来实用化工有限公司,四川省自贡市,643000) 摘要:中16井含凝析油85-92wt.%,5日至8日中16井化排采气生产实验使用油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)F型(含凝析油和原油90-100wt.%)。以下简称F型高含油起泡剂。结论:起泡剂加量20Kg/次;加注周期和针阀调控气量以油套压差0.5MPa为准。压差0.5MPa须加注泡液;产气量为8000 m3/d时2-3天加一次;7000m3/d时4天加一次;6000m3/d时8天加一次。第

2、一天增气量3711 m3,增产油500Kg;第二天调小针阀增气量2523 m3;第三天再调小针阀增气量2000 m3。消泡剂能满足井口泡液消泡要求。众所周知,化学泡沫排液采气在气井中、后期生产中广泛采用的工艺技术。由于各气井产层、储量、含水量及水矿化度、含凝析油量、井深及H2S含量等影响因素都不一样,因此对起泡剂的研究提出了更高的要求。新疆油田、塔里木油田、吐哈油田、长庆油田和四川气田等凝析气田大规模开采,各气井相继大量产液,产液气井中水矿化度8104mg/L,含凝析油和原油30-100wt.%,现用起泡剂达不到泡排采气工艺要求,需研究开发出新型的高抗油、高抗矿化水的起泡剂。2008年前国内有

3、关单位进行了多年的研究开发,相继在各大油气田气井泡排采气生产实验受挫。国内外学者共识:在含凝析油和原油30-100wt.%,矿化度8104mg/L油气井积液不能采用化学泡排采气工艺。2011年8月泸州华油浅层油气公司选用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油40-100wt.%)作为牟浅一井积液(含凝析油100wt.%)泡排采气生产实验用起泡剂。该井是间产井,关井3天生产3小时产气1000m3,产凝析油0.01m3。化排生产33h产气1.6104 m3产油1.8 m3。12011年吐哈油田丘东采油厂丘东28井(含凝析油20-30wt.%)和红台2-49井(含凝析油85-90wt.%,油密度0

4、.70-0.74g/ cm3)采气生产实验中选用GWFA8-2型和GWFA8-3型起泡剂,在泡排采气生产实验中获得了圆满成功2。2012年吐哈油田丘东采油厂红台2-68井(含凝析油30-40wt.%)、红台2-21井(含凝析油90-95wt.%)、红台2-63井(含凝析油40-50wt.%)和红台2-52井(含凝析油75-80wt.%,结蜡严重)等4口井(油密度0.70-0.74 g/ cm3)选用油气井排水用(GWFA8-2、GWFA8-3)起泡剂作为积液化排采气生产实验用起泡剂,生产实验期间,由间产气井达到连续生产,总增产气量71.27104 m3,总增产油121.8t3。作者简介:杨鼎文

5、(1945-),男,总经理,高工,自贡化学纤维专科学校高分子合成专业毕业(大专)(1965),长期从事油田化学品研制,生产及泡沫排液采气、油田泡驱、稠油泡驱应用研究开发工作。通讯地址:四川自贡高新区绿盛小区37栋一单元;手机号:13909004483;QQ邮箱:;川西北气矿中16井每天闷井排液。井深2529.0m,属中坝构造,须二产层,产层中深2446.0m。产无色透明的凝析油,密度0.67g/cm3。水矿化度约3.0104mg/L,CaCl2型。中16井自1980年2月21日投产至今已生产近34年,气井积液中凝析油含量8592wt.%,原采用泡排工艺失败。中16井每天闷井复压排液,油压2.9

6、5MPa,套压4.50MPa,输压2.0MPa,产气0.5104 m3/d,产油0.1t/d,产水0.01t/d,含水量10wt.%。1. 生产实验部分1.1.1主要药剂 油气井排水用F型起泡剂;油气田用排水消泡剂(GWFV8-1),以下简称V型消泡剂,工业产品,自贡利达来实用化工有限公司生产;起泡剂和消泡剂稀释用水:自来水。1.1.2生产实验用设备 LJ3-80/16.0-型,消泡泵,重庆新益泵业公司;3SA-0.6/30型,注入泵,四川新海润泵业公司;32MPa特制防爆高压软管;4.0四芯电缆;泡液槽(1.5m3);配泡液槽(0.5m3);消泡液槽(1.5m3);配消泡液槽(0.5m3)。

7、1.2生产实验方法1.2.1起泡剂的性能 油气井排水用F型起泡剂产品质量符合企业标准Q/71182467-1.4-2013,由多种表面活性剂、缓释剂、增泡剂、凝析油和原油乳化剂、金属离子防沉剂和链引发剂等原料制备。不含有毒物质,不燃烧。1.2.2生产实验工艺示意图(见图一)流程示意图油水稀释罐泵水消泡剂稀释罐泵起泡剂油管套管分离器集输站图1 生产实验工艺流程示意图2.结果和讨论2.1积液化排采气生产实验2013年11月4日16:30关井前该井刚完成闷井排液复压(约每天复压排液)。油压2.95MPa,套压4.50MPa,输压2.0MPa。加注将F型起泡剂40kg(甲组分20Kg,乙组份20Kg)

8、(泡液280kg)。11月5日10:15开井至11月8日16:00,中16井积液化学泡沫助排采气生产实验记录列于表1。表1 中16井泡沬助排实验数据表日期时间瞬时流量m3/h压力(MPa)备 注日期时间瞬时流量m3/h压力(MPa)备 注油压套压输压油压套压输压11.0416:302502.954.52.00关井11.072:503052.953.232.1419:445.025.40注完4:443052.993.272.2611.0510:2015806.20 6.30开井8:553103.083.522.1410:3014004.205.7010:153153.063.52 1.9610:

9、4513404.205.30开大13:003053.053.521.9211:1012713.904.7015:003003.073.51 2.01注泡11:2514273.004.20 开大16:153153.06 3.49 1.9911:3512802.70 3.80出泡17:333203.063.41 1.9712:305942.153.1020:003093.033.372.1014:103842.302.9021:303153.033.382.12注消泡剂15:003802.23 2.97 23:003693.113.462.1516:103202.60注泡11.080:303323

10、.113.372.0017:303212.641:302923.193.352.1020:303302.663.02 3:002503.203.422.0011.060:005122.833.115:303263.363.682.102:004072.903.22 7:002523.553.722.10关小4:003163.163.37 8:502903.563.882.176:003222.78 3.2410:003203.533.872.118:003632.613.04 11:002453.643.862.02关小9:002522.85 3.03 关小12:003423.373.832.

11、089:292802.963.03 2.2014:302503.563.742.02关小9:583002.923.05 2.2014:002533.623.731.9511:383082.95 3.172.1216:002503.613.732.0014:353002.923.222.10从表1可以看出, 4日关井注起泡剂40Kg(泡液240Kg),19:40注泡完,关井有效时间12小时。5日10:15开井,针阀半开,油压6.20MPa,套压6.30MPa,输压2.0MPa,瞬时流量1580m3/h。10:45针阀开大,油压4.20MPa,套压5.30MPa,瞬时流量1340m3/h。11:1

12、5针阀再调大,油压3.50MPa,套压4.50MPa,瞬时流量1523m3/h。11:35开始出泡液,关小针阀油压2.70MPa,套压3.80MPa,瞬时流量1280m3/h。12:30再调小针阀油压2.15MPa,油压3.10MPa,瞬时流量594m3/h。11:35从水套炉出口压力表口注入消泡剂20Kg(消泡液100Kg)。继续调低针阀,15;30油压2.36MPa,套压2.96MPa,瞬时流量353m3/h,油套压差0.6MPa,开始第二次注起泡剂40Kg(甲、乙组分各20Kg)(泡液240Kg),瞬时流量300m3/h。同时从水套炉出口压力表表口注入消泡剂40Kg(消泡液200Kg)。

13、6日0:00-8.00瞬时流量保持在322-512m3/h,油套压差保持在0.45MPa,产气量稳定。5日10:15开井至6日8:00产气量8700 m3。6日9:00调小针阀控制瞬时流量250m3/h,油压2.85MPa,套压3.0.MPa,瞬时流量252m3/h。9:15后气井排液好,瞬时流量达270-312m3/h。9:15-14:35油套压差0.3MPa,气井生产正常。6日8:00至7日8:00,产气量7523 m3。7日15:00第三次注起泡剂20Kg(起泡液120Kg),21:30注消泡剂20Kg(消泡液100Kg)。实验7日0:00至8日2:30,瞬时流量280-315m3/h,油套压差0.3MPa。7日8:00至8日8:00产气量7000 m3,油套压差0.21MPa。8日16:00实验结束,油压升至3.56MPa以上,套压升至3.88MPa,油套压差0.2-0.3MPa,生产正常。瞬时流量调至250 m3/h,油套压差可保持0.2-0.35MPa,较开井前2天排一次液时间会大大延长。生产实验共加起泡剂100Kg(泡液640Kg)注消泡剂80Kg(消泡液800Kg)

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