无辅汽启动精要

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1、浅析300MW机组无辅助汽源温态启动2016-03-08清洁高效燃煤发电摘要:分析了300MW机组停机后,机组无辅助蒸汽等外来汽源的孤立方式温态启动过程。该温态启动过程能够保证机组参数均在允许控制范围内。本次特殊方式温态启动成功,为其它同类电厂黑启动无启动炉供辅汽方式提供实践依据。关键词:温态启动;轴封;辅汽;水质某公司3台机组自投产以来,机组启动均采用启动炉或临机提供辅助蒸汽方式。9月12日下午,唯一运行的1号机组因锅炉漏泄停机,2、3号机组因检修、改造无法启动,16日1号机组锅炉漏泄处理结束,1号机组在无辅助汽源条件下进行温态启动(缸温199),没有轴封蒸汽、锅炉纯冷态启动,经过周密部署,

2、圆满完成了1号机组温态启动。1机组概述1号机组(2300MW)是上海电气集团生产的高中压合缸、双缸双排汽、单轴、反动抽汽式汽轮机组。锅炉为亚临界压力中间一次再热自然循环锅炉,单炉膛型紧身封闭布置,固态排渣,平衡通风,高强度螺栓全钢架悬吊结构。配有WR水平浓淡低氮燃烧器。锅炉后烟井部下面布置两台三分仓容克式回转空气预热器。锅炉采用4台:电子皮带称重式给煤机、钢球低速磨煤机;2台储仓式粉仓,并配置16台给粉机;采用热风送粉方式,通过A、B、C、D四层煤粉管道和两层三次风接至锅炉四角燃烧器,燃烧器风箱中设有三层共12只启动及助燃简单机械雾化油枪,在B层煤粉燃烧器内设有4只空气雾化启动小油枪。机组的轴

3、封汽源有主蒸汽、冷段再热蒸汽、中压辅汽及自密封蒸汽四种。2温态启动过程单元机组的启动是指从锅炉上水、点火、升温、升压、蒸汽参数达到要求,汽轮机进行暖管、冲转、暖机、定速,发电机并网带基本负荷,锅炉撤油枪逐渐加至满负荷的过程。本次1号机组启动是在无辅助汽源、锅炉底部没有蒸汽加热、锅炉接近环境温度的条件下直接点火升温升压,以达到汽轮机冲转所需要的蒸汽参数。在本次启动过程中,由于汽包、汽缸等重大金属部件均属冷却状态,金属部件受热存在着热膨胀、热应力、热变形等复杂问题,因此,确保设备安全是机组启动全过程管理的关键问题。2.1锅炉过热器、再热器保护本次启动由于没有辅助汽源,机组一、二级旁路启动初期不能投

4、入。不投旁路时锅炉保持主汽系统电动排空气门、PCV安全阀、5%疏水旁路开启,保护过热器不超温。通过调整锅炉燃烧、调整燃料量,控制炉膛出口烟温不超过540,保护再热器不超温。2.2降低启动耗油措施锅炉临检后,无汽源启动,未能投入炉底推动,热风温度125启动制粉暖管,及早制粉投粉,及早将大油枪转换成小油枪,最大限度利用粉仓残留余粉,降低油耗。粉仓残留褐煤煤粉易结潮块,启动前对给粉机进行掏粉处理,启动过程派专人处理疏通给粉机不来粉,缩短启动时间,降低油耗。2.3汽轮机投轴封、抽真空1号机组主、再热蒸汽管道疏水均接至疏水扩容器,经扩容后排至凝汽器(无至地沟疏水),因此规定:无论是冷态、还是热态启动,凝

5、汽器抽真空的操作都是先送轴封汽源,后启动真空泵抽真空,这既有利于尽快将凝汽器真空抽到较高值,便于蒸汽管道系统暖管,以缩短暖管时间。鉴于本次启动没有轴封汽源,无法先送轴封蒸汽,而且汽轮机是温态,缸温为199,只能采取锅炉先点火,当炉侧主汽压力达0.5MPa,主汽温度达170以上,投入主汽到轴封供汽,汽轮机开始抽真空,逐渐投入汽轮机旁路系统。当机组负荷达到10MW时,冷再压力约0.2MPa,投入冷再至轴封供汽,与主汽混合供轴封,防止因主汽供轴封造成轴封供汽温度高,根据冷再参数的变化逐渐关小主机供轴封阀门的开度,直至全关,保证轴封供汽温度的稳定。2.4选择合理冲转参数缩短暖机时间确定冲转蒸汽参数主要

6、以汽轮机组缸温为准,即参考第一级金属温度。本次启动机组缸温199,结合机组的性能特点,在确保高压预启阀全开、通流量能够满足冲动汽轮机至全速的前提下,尽量放低冲转蒸汽压力(4.0MPa),蒸汽温度为330左右。由于进入汽轮机的是低温、低压蒸汽,容积流量较大,而且汽温是从低逐渐升高,所以汽轮机的各部件加热均匀,温升迅速,可避免产生过大的热应力和膨胀差。对锅炉来说,低温低压的蒸汽通流量增加,过热器可得到均匀充分的加热,并能促进水循环良好建立,减少汽包壁温差,使各部件均匀地膨胀。同时,由于锅炉产生的蒸汽能得到充分利用,减少了热量和工质损失,可以缩短启动时间,减少能源消耗。2.5高、低加投入因汽轮机第一

7、级金属温度大于121时,在汽轮机冲动过程中转速达2040r/min时不用暖机可以直接升速。为加速汽轮机的加热,采用在转速达2040r/min时投入高、低压加热器运行,增加汽轮机的进汽量,以达到快速暖缸的目的,同时可以提高给水温度。2.6除氧器加热的投入及小机的冲动当发电机负荷接近20MW时,锅炉主汽压力4.0MPa,投入冷再至中辅联箱供汽,中辅联箱压力0.2MPa,逐渐升高,中辅联箱投入正常后,投入中辅至除氧器供汽,对除氧器进行加热。当中辅联箱压力达到0.4Mpa时,此时汽轮机负荷约25MW,利用辅助汽源提前冲汽动给水泵至800r/min运行,暖泵。然后逐渐提升汽泵组转速至3100r/min。

8、汽机负荷达80MW时并入一台汽泵运行。3汽水品质控制本次启动严格按照汽水品质控制标准进行,启动初期汽水品质在合格范围,只是在12:00-22:30分期间随主汽温度、压力的升高和负荷变化,炉水二氧化硅不合格,在258-445g/L之间变化(二氧化硅标准250g/L),其它水汽品质均合格。此阶段提高炉水磷酸根含量,连排开至15t/h,增加定排次数(5次),最后炉水品质合格。和以往启动相比,汽水品质没有明显变化。00:00:测1号机给水、除氧器出口水YD=0.5mol/L(标准YD5molL)。01:25:化验1号机凝结水YD=1.0mol/L(标准YD5mol/L),通知1号机合格。01:30:1

9、号炉点火。02:10:1号高混投入运行。02:15:测1号机凝结水、给水、除氧器出口水YD=1.0mol/L(标准YD5molL),全开连排,启3号凝结水、给水加氨泵运行。08:15:1号炉主汽压力4.65MPa,主汽温度353,测凝结水、除氧器出口水、给水YD=0mol/L,给水PH=9.58,炉水酚酞碱度=0.02mmol/L,PH=9.20,磷酸根=1.6mg/L,再热蒸汽二氧化硅16.3g/L,饱和蒸汽二氧化硅2.5g/L,过热蒸汽二氧化硅4.2g/L,给水二氧化硅12.2g/L,凝结水二氧化硅5.9g/L,炉水二氧化硅52.8g/L,水汽品质合格。08:48:1号机与系统并列。10:

10、20:1号炉主汽压力6.19MPa,主汽温度405,负荷60.1MW。测凝结水、除氧器出口水、给水YD=0mol/L,给水PH=9.60,炉水酚酞碱度=0.03mmol/L,PH=9.41,磷酸根=2.2mg/L,再热蒸汽二氧化硅3.2g/L,饱和蒸汽二氧化硅2.0g/L,过热蒸汽二氧化硅12.2g/L,给水二氧化硅14.5g/L,凝结水二氧化硅18.9g/L,炉水二氧化硅81.3g/L,水汽品质合格。12:00-22:30:随主汽温度、压力的升高和负荷变化,炉水二氧化硅不合格,在258-445g/L之间变化(二氧化硅标准250g/L),其它水汽品质均合格。此阶段提高炉水磷酸根含量,连排开至1

11、5t/h,增加定排次数(5次)。00:10:炉水二氧化硅标准230g/L,水汽品质合格。4启动关键控制点4.1本次启动由于没有辅助汽源,锅炉上水均为常温水质,且除氧器无除氧能力,要增加化验频次,增加排污次数。4.2随着主汽压力变化及时调整轴封压力,防止轴封压力不稳,影响机组真空或机组轴封进冷气。轴封随着主汽温度变化而变化,无调节手段,并网后辅汽运行稳定后及时切换至辅汽,切换时要缓慢切换。4.3因锅炉冷态启动,点火初期水温较低,油枪燃烧雾化及燃烧不充分,待辅汽压力达空预器吹灰条件时,及时投入吹灰系统。4.4机组升温升压时,应及时开大高压旁路,调整低压旁路,控制冷再压力,维持较高辅汽压力,满足除氧

12、器加热要求,同时加强主、再热疏水,加快主、再热汽温升速度。此时加强对给水调节,维持汽包水位正常。结束语:本次1号机组启动,是一次在全厂机组全停、无辅助汽源的情况下,实现火电机组温态启动的大胆尝试。由于准备工作充分,组织、安全及技术措施得力,整个启动过程中,进展比较顺利,从锅炉点火到并网带负荷撤完油枪耗时约10小时,启动耗油30吨。但也存在一些问题有待进一步探讨,由于炉膛温度低,燃油雾化条件差,着火及稳定燃烧环境恶劣,导致整个启动时间延长。另外,除氧器加热及炉底加热不能提前投入,锅水水循环建立缓慢等。无辅助汽源启动机组的运行还需不断完善和细化,以确保设备的安全、可靠和经济运行。机组整个启动过程,

13、机组所有参数均在允许控制范围。大型燃煤锅炉启停过程中如何节油原创2016-03-22晏海能清洁高效燃煤发电【论文摘要】随着国民经济的发展,低碳、节能降耗工作越来越受到重视,火电厂锅炉是耗油大户,节油工作存在着的巨大潜力,锅炉启动和停止,是节油的关键,本文以实例对锅炉启停过程如何节油进行了针对性的分析,供同行参考。【关键词】燃煤锅炉启停节油0前言火电厂锅炉启动、停运和低负荷稳燃均需耗用大量的燃油。近年来,随着油价上涨,使得燃煤锅炉点火和助燃成本大幅增加,如何降低燃煤锅炉用油已迫在眉睫。本文结合实际操作,从燃煤锅炉的启停节油方面进行阐述,供同行参考。1锅炉启动时的节油300MW机组的启动是一个整体

14、的过程,在整个机组的启动过程中,需要汽机、电气、热控的密切配合,同时,设备状况的好坏,启动过程参数的控制等,都对启动过程有重大的影响,锅炉启动顺利与否,对启动用油量有决定性的作用。淮阴发电厂#3锅炉型号为HG-1036/17.5-YM36锅炉,一次中间再热、亚临界、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、四角切圆、自然循环汽包炉。原设计点火时使用等离子点火,但由于设备状况较差,在运行中无法正常投用,因此,淮阴发电厂在2010年6月通过技改,增加了一套微油点火装置。在改造微油点装置前的两次点火过程中,通过对整个启机的过程进行严格的控制,取得了较好的效果,整个启动过程中,点火用油量与同类电厂相比,节油

15、达到50%左右,效果较为显著。下面按启动过程分几个方面进行讨论。1.1做好启动前的试验、检查工作。300MW机组所属设备较多,系统较为复杂,在启动过程中,往往一个微不足道的问题,就能对启动造成重大的影响。由于生产现场较为复杂,特别在风烟煤粉系统,煤粉、烟尘易在风门处积存,造成风门卡涩,有时甚至造成风门无法关闭或开启,而这些缺陷在正常运行中,由于很多风门的状态是不调整的,因而无法发现。因此在机组启动前,进行相关的试验工作是非常必要的,可以提前发现问题,将一些隐藏的隐患提前发现,在点火前及时消除,从而有效的保证启动过程的顺利进行,为机组的启动节油打下基础。这项工作在各电厂大修后的开机过程中一般都比较重视,但在停机消缺、或节日检修等短期检修后的启动过程中,由于时间较紧,一般都疏忽启动前试验。其实,只要安排得当,对一些易出故障的阀门、风门进行试验,不会影响工期。目前,淮阴发电厂在启动前,无论设备检修与否,都安排对有关设备、风门等进行试验,在两次启动过程中,未发生因设备缺陷而延误启动。1.2锅炉点火前及时投入炉底加热现在300MW以上机组,一般都设有辅汽系统,锅炉水冷壁均设有底部加热装置,在锅炉冷炉启动时,利用辅汽投入炉底加热,可有效的达到缩短启动时间和节油的

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