沙河电厂1号600mw机组高中压缸扣缸报告1.12

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1、沙河电厂1号机组B级检修 高中压缸扣缸验收报告,汽机检修分公司 2015年1月12日,目 录,扣缸前数据测量,三,设备简介,一,扣缸条件,二,一 . 检修简介,1号机组B级检修计划时间:2014年11月26日至2015年1月29日,计划工期65天。 实际开工日期2014年11月28日14点,截止到2015年1月12日,检修已进行到第46天。,二. 扣缸条件,(1)高中压汽缸检修项目全部完成。 (2)高中压转子检修项目全部完成。 (3)高中压隔板、汽封检修项目全部完成。 (4) #1、2轴瓦及推力瓦检修完毕。 (5) A对轮半实缸状态找中心完毕。 (6)所有金属监督项目完成、缸内热工检修任务已全

2、部完成。 (7)所有测量调整工作全部结束。,(1)高中压汽缸检修项目全部完成。,高中压内缸结合面间隙超标严重,未紧螺栓时最大间隙3.10mm,紧三分之一螺栓时最大间隙2.20mm。 原因分析:我厂高压缸模块为东汽D600C模块,该类高压缸同类型机组投运后大多数都出现高压内缸变形问题,其中一半以上因变形严重需返回东汽厂处理。1号机组投运已超过1年,并且高压内缸和中压前三级合为一体,缸体长度比较大,长期在高温高压环境下运行容易产生变形。 处理方案:高中压内缸返东汽厂,修复结合面间隙及内部径向尺寸。 加工后的高中压內缸打磨干净,符合扣缸条件。,(1)高中压汽缸检修项目全部完成。,高中压內缸上下缸一共

3、有三处裂纹。 处理方法:将裂纹掏挖以后重新补焊,然后做热处理。,处理前:,处理后:,高中压外缸结合面间隙偏大 问题描述:揭缸后检查结合面痕迹,上下缸结合面有外张口趋势,无漏汽痕迹。合缸检查高中压外缸结合面间隙,未紧螺栓时最大间隙值1.15mm,紧1/3螺栓后间隙消除。 原因分析:该处缸面较宽,螺栓直径较小,力矩偏小,长期运行后螺栓应力松弛,预紧力减小,所以造成汽缸结合面间隙变大。 处理方案:下次大修建议进行结合面修研。,(1)高中压汽缸检修项目全部完成。,(2)高中压转子检修项目全部完成。,高中压转子最大弯曲0.185mm, 最大弯曲点在中间平衡环处,相位为中压侧对轮0度位置;推力盘工作面与非

4、工作面修前瓢偏0.06mm,高中压对轮瓢偏0.09mm,瓢偏值均超标;转子动叶上有不同程度的锈垢和黑灰色粉末状附着物。 原因分析:转子弯曲和瓢偏值超标与部件内应力与制造有关,转子动叶锈垢和黑灰色粉末状附着物与蒸汽品质、化学加药有关。 处理方案:转子返东汽厂进行车削修复并作高速动平衡试验。 加工后,中低对轮螺栓重新铰孔更换对轮螺栓。,(3)高中压隔板、汽封检修项目全部完成。,中压4、5级叶顶汽封出气侧最外齿向出气侧倒伏,并有磨损现象,转子围带处有磨损现象。中压第4、5、6级隔板汽封齿存在倒伏现象。,叶顶汽封倒伏,隔板汽封齿倒伏,(3)高中压隔板、汽封、检修项目全部完成。,处理方法:更换新的叶顶汽

5、封和隔板汽封。,新的叶顶汽封,新的隔板汽封,(3)高中压隔板、汽封、检修项目全部完成。,技改项目: 高压2-8机隔板汽封、过桥汽封(#1、#2汽封圈)、高压后轴封(#1、#2汽封圈)一共11道更改为刷式汽封。,特项: 更换喷嘴(2道)、中压(24道)、高压(36道)叶顶阻汽片。 更换中压1、5、6级(3道)隔板汽封。,(3)高中压隔板、汽封检修项目全部完成。,修复后的隔板经喷砂打磨干净以后,符合扣缸条件。,(3)高中压隔板、汽封检修项目全部完成。,问题描述:涂层剥落,下部喷嘴胀圈磨损: 原因分析:长期运行老化,揭缸过程中拉伤。 处理方案:更换下部喷嘴胀圈,喷嘴,喷嘴胀圈,(4) #1、2轴瓦及

6、推力瓦检修完毕,#1、#2轴瓦、推力瓦外观完整无磨损,金相检查合格,轴瓦精研、推力瓦打磨干净以后符合扣缸条件。,#1轴瓦,#2轴瓦,推力瓦,(4) #1、2轴瓦及推力瓦检修完毕,推力瓦: 修前推力间隙大小0.87mm,推力间隙偏大。重新加工电侧推力瓦块调整垫,调整垫在原来的基础上增加了0.36mm,调整后推力间隙变为0.51mm,在合格范围之内。,(5)所有金属监督项目完成、缸内热工检修任务已全部完成。,金属监督项目:,高中压缸内热工检修任务已全部完成。,(7)所有测量调整工作全部结束。,详见修后数据测量,三、扣缸前数据测量,(1)通流间隙测量,(2)隔板汽封间隙测量,(3)轴封间隙测量,(4

7、)隔板汽封及轴封环向膨胀间隙测量,(5)转子晃度测量,(6)中低中心复查,(7)内外缸水平扬度,(8)轴颈直径及椭圆度、扬度,(9)转子瓢偏,(10)高中压外缸结合面间隙记录,(1)高压缸通流间隙测量,通流间隙测量时,轴向间隙不合格,将高中压外缸向电侧推0.50mm,并将高压4级级前叶根、叶顶,高压6级级前叶根,中压3机级前叶根、轮盘处车去1mm,加工以后复测通流合格。,(1)高压缸通流间隙测量,测量工具:通流间隙尺(Y615236、Y705577、Y704659、Y705581、Y708189) 塞尺:09000005 单位:mm,测量人:陈林 记录人:赵志科,0度(转子打钢印为0度位置)

8、H=17.96,0度(转子打钢印为0度位置) H=17.96,轴向间隙最小值为第二级的N值,大小为6.31,90度(转子打钢印为90度位置)H=18.06,90度(转子打钢印为90度位置),轴向间隙最小值为正一级的N值,大小为6.49,(1)中压缸通流间隙测量,0度(转子打钢印为0度位置) H=17.96,测量工具:通流间隙尺(Y615236、Y705577、Y704659、Y705581、Y708189) 塞尺:09000005 单位:mm,测量人:陈林 记录人:赵志科,0度(转子打钢印为0度位置) H=17.96,轴向间隙最小值为第五级的N值,大小为3.24,90度(转子打钢印为90度位置

9、),90度(转子打钢印为90度位置),轴向间隙最小值为第五级的N值,大小为3.18,(2)隔板汽封间隙测量,测量人:李文亮,(3)轴封间隙测量,测量人:李文亮,(4)隔板汽封环向膨胀间隙测量,测量工具:深度尺(0211358) 单位:mm,测量人:李文亮,(4)轴封环向膨胀间隙测量,测量工具:深度尺(0211358) 单位:mm,测量人:李文亮,(5)转子晃度测量,注:1对应转子钢印0度位置,测量工具:百分表(4003842、7-35468、125208、405435、425387、405501) 单位:mm,测量人:陈林 记录人:赵志科,(6)修前中低中心,1.56,5.21,5.07,1.

10、50,1.18,1.25,5.50,5.13,5.24,5.05,5.50,5.18,表架中压侧指向A转子,圆周:A转子高0.19,偏左0.125 张口:右张口0.025,下张口0.005,测量工具:百分表(4003842、425387、405501) 单位:mm,(6)修后中低中心,1.55,4.97,0.95,1.50,1.28,1.39,1.0,4.99,0.96,4.97,5.0,0.96,表架B转子指向A转子,圆周:A转子高0.135,偏左0.055 张口:左张口0.015,下张口0.005,测量工具:百分表(4003842、425387、405501) 单位:mm,(7)内外缸水平

11、扬度,调,测量工具:水平仪(92361) 单位:mm,测量人:范伟力 记录人:范伟力,(8)轴颈直径及椭圆度、扬度,轴颈扬度:#1轴颈前扬0.475mm;#2轴颈前扬0.31mm,测量工具:外径千分尺(33076)、水平仪(92361) 单位:mm,测量人:刘祥 记录人:刘祥,(9)转子瓢偏,测量工具:百分表(4003842、7-35468、125208、405435、425387、405501) 单位:mm,测量人: 记录人:,测量人:倪建广 记录人:高跃龙,(10)高中压外缸结合面间隙记录,(10)高中压外缸结合面间隙记录(未紧螺栓),测量人:刘晓峰 记录人:胡文营 测量工具:塞尺:09000005 单位:mm,(10)高中压外缸结合面间隙记录(紧1/3螺栓),测量人:刘晓峰 记录人:胡文营 测量工具:塞尺:09000005 单位:mm,以上是#1机高中压缸检修情况汇报,目前已具备扣缸条件,请领导及各位技术人员验收,可否进行扣缸工作,请指示。,

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