仪表事故百例

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1、1、故障现象:FI12011/2示值最大。 检查排污正常,排正压室指示最大,排负压室示值最小。 分析经过: 经与工艺人员分析,氮气由下而上流入电捕。而变速器的导压管与孔板的取压正、负压管的输入相反,检查变送器输出反向。 工艺人员在关闭截止阀时,EJA变送器表头差压由450kpa慢慢变小,直至到无流量、差压为零。这说明由于工艺阀门开度过大,差压超出我仪表量程010kpa所致仪表输出超限。 工艺人员将阀门关至合理范围内后,仪表指示恢复正常。 处理人:杨金平2、故障现象:二回收洗苯塔下段喷洒温度TI4102系统无显示。 分析经过: 检查一次元件,AB、AC线间阻值均最大,BC正常。可断定电阻体已损坏

2、,需更换。 TI4102为铠装热电租,更换时,发现管道中介质不断向外溢出,经与工艺人员联系,停终冷下段液位泵关进、出口阀,拆下温度计后发现套管已断裂,更换套管、pt100电阻体后,显示正常。 处理人:段向慧3、故障现象:开车升温过程中发现最上部测温点的温度指示在100左右停滞不变,据分析该点实际温度应为130以上。 故障分析:最上部测温点温度指示在100左右停滞,说明该处有水汽集聚现象。其水分受热后向上蒸发,在上部遇冷凝结成小水珠,该水珠又在套管口落下,如此反复,致使上部测温点的指示停滞在水沸点左右。 故障处理:将多点热点偶往上提,其内部的部分水汽备头带出套管后,在外部蒸发。如此反复多次恢复正

3、常。4、二炼焦除尘站运行故障类型一、推焦除尘 推焦除尘气主要在拦焦车收集推焦时产生的焦粉。除尘信号由推焦车抬钩动作信号发出。如果推焦时除尘风机无相应动作,请检查此信号状态。 系统断电后也无法进入自动除尘动作。系统内A1模块断电后自动打为手动状态,此时需要检查此模块状态。在操作画面上点击NAME按钮,键入“A1”,回车,选择手动“AUTO”后,应运行正常。 因电气变频原因跳车后,检查操作画面的连锁图,可看出其故障原因,仪表连锁点引起跳车也可以从此图看出。点“报警复位”,如不清除则仍时此问题引起跳车后故障积累显示,无法从连锁图上查看得出结果,此图只为报警查看使用。二、装煤除尘 装煤除尘主要在装煤车

4、收集装煤时产生的煤粉,信号由下导套落下与除尘管连接杆打开两个信号共同给出。出现故障时请检查两个信号状态。共同处,拦焦装煤除尘信号都是经过大车发出,四车对位系统采集,再进入DCS,所以,本车的对位系统框内设备运行状态也应同时检查。 除尘站控制室内设有手动旋钮,也可作为故障判断时及紧急状态下使用,进系统端子框内接线端子处需要应时应作相应检查。 处理人:席大伟5、故障现象:2008年12月22日,接调度电话,一除尘差压指示负值。 处理过程:我们赶到现场,经与操作工询问协商,查变送器电流正常,打开平衡阀,电流不变化,卸开接头,电流指示4mA,判断为导压管冻,经用蒸汽以后指示正常。 处理人:樊建伟6、故

5、障现象:2008年12月23日,接调度电话 TI2302指示异常 处理过程:我们到现场,打开热电阻盖,发现线头有锈腐现象,经打磨处理,重新接线后,仪表恢复正常。 处理人:冯连生7、故障现象:二回收电捕后煤气含氧量ARSA1201示值偏高。 故障分析处理:进入现场后,首先检查蒸汽压力,发现蒸汽压力偏低,调整蒸汽压力为750KPa,仪表恢复正常。 处理人:段向慧8、地点:TE4212 再生器底部残渣槽温度 故障现象:保护态管破,电阻坏。 分析:将热电阻拆下后发现,保护态管末端磨成锐角状破损,在换一根相同长度的电阻后,发现在状到最后几丝扣时渐渐吃力,怀疑与内部相顶触所致,这与热电阻选用长度尺寸有误。

6、换用短小一些的热电阻后,正常。再无磨损损坏仪表的现象。 处理人:杨金平9、位号:LRCA6101 锅炉供水处理槽液位 故障现象:液位示值最大,波动。无法投自调。就地液位计坏。频满溢流,工艺人员反映强烈。 处理过程:该液位计平衡容器取样,EJA差压变送器,负迁移100%将平衡容器内装满水后,指示正常,过2小时后,示值慢慢度至最大。检查后发现该平衡容器伴热与平衡容器太过紧贴,使冷凝液无法冷凝,且该水槽温度过低,无蒸汽可以使冷凝液充满负压侧导压管,进一步观察该水槽,压力始终为0KPa,且有放散口长期放散,容器内为常压状态,也就是说该水槽无必要采用平衡容器取压,所以分析后认为,该水位计应用单法兰变送器

7、取压。处理办法:将负压侧导压管摘去,将量程改为015KPa后,仪表指示正常,且可实现自调,该现象还出现在液位,LRCA6206A LRCA6206B两液位计上(尾气冷却水槽液位),后将负压管冷凝罐去掉,改为单法兰取压后,运行良好。分析:该三台液位计,设计与后期工况发生不符的现象,原设计为密闭容器,且介质温度高,可产生冷凝液,而在后期工况发生改变,应作相应调整。处理人:杨金平10、2008年12月8日,接工艺电话4#回路汽流量指示为零,现场有煤气通过,请仪表工检查。我在接到任务后,先时该仪表的电流电压测量正常,从排气口排不出气。确定为由于天冷取压口堵塞,逆断疏通处理,处理完成后,通电工作指示正常

8、。处理人:樊建伟11、二炼焦除尘站推焦除尘风机高速信号常有,无法去除,直接结果为风机持续高速运转,无法低速运行,致使风机电机轴承温度,定子温度。润滑冷却油持续升高,最终导致连锁跳车,影响环境生产。常见原因:发出风机高速运转信号为推焦车取门抬钩动作信号,信号经四车对位管理系统,炉区内电缆采集并发给DCS控制风机,正常产生时完成推焦闭门时,抬钩信号自动去除,风机由高速转向低速运行,但有时炉门需要维修,司机将炉门摘下,走行出炉区放置维修修理站,对位系统由于大车形式出炉区内电缆外而无法得到信号状态,因此将此信号保持而导致。处理方法:将大车四车对位系统选择在使用状态下,将炉门放下后返回炉区,使信号正常采

9、集。视情况紧急,可先将四车对位系统中央控制柜内高速信号用继电器拔下,取出此信号,正常后恢复。规范大车司机行为,去炉门修理站时,选择四车对位系统为不工作状态,可避免此类故障发生。处理人:席大伟12、位号FI4207,粗笨流量故障现象:无流量,输出超下限。分析:冬季来临,开伴热后1小时内工艺人员反映该流量无显示。经在现场观察后,由于伴热管线与正压管线贴的过紧,且无良好保温隔离,导致正压管内冷凝液蒸发所致。处理方法:关闭伴热总阀后,仪表一小时后指示正常。处理人:杨金平13、二车间维修一班故障案例一:氨分解炉跳车(一回收氨硫)原因:氨分解连锁店空气压力开关,引起跳车,检查压力显示记录曲线,空气压力有时

10、显波动,且达到连锁值,通知工艺人员检查,发现空气压力机故障引起,处理后恢复正常。案例二:克劳斯炉跳车(一回收氨硫)经过:11月20日银气温骤降且有大风,致使现场LISA6203液位变送器,保温箱门被吹开,在伴热正常的情况下,正压侧导压被冻,示值最小,引起跳车,经开水浇灌后,将保温箱用胶带粘贴好后,仪表恢复运行。案例三:1月6日 二回收鼓风机跳车原因:现场曲线检查,四个震动同时大幅波动。达到连锁值,引起跳车。经检查我仪表设备运行正常,工艺人员检查鼓风机。案例四:PV4X5自调阀不动作(二回收粗笨工段煤气流量),工艺人员无法投自调,现场检查信号变化,阀不动作,检查后发现,定位器输出有变化,怀疑为煤

11、气带水,引起阀芯冻,使阀不动作,通知工艺人员用煤气吹扫后,运行正常。案例五:FV4207(一回收粗笨流量),示值最小,检查变送器正常,导压管畅通。进一步检查,因伴热离压力管过紧,引起介质蒸发,使两个导压管压力不等,无法形成压差所致,进行隔离保温后,仪表指示正常。处理人:维修一班。14、位号:LV4201 脱苯塔底贫油槽液位故障现象:调节阀不动作检查过程:检查信号正常,气源压力0.14mPa。将定位器校验发现,定位器无法实现校验,怀疑定位器故障,更换定位器后仍无法使用,进一步检查后发现,过滤减压阀为塑料材质,阀的排污部分有裂纹,分析为过滤减压阀泄露,气源压力过低,致使调节阀定位器工作气源无法满足

12、工作要求。处理过程:更换过滤减压阀,将气源压力调到0.2mPa后,调节阀运行正常。处理人:段向慧15、位号:FFV6204 进按分解炉空气流量调节阀故障现象:调节阀不动作检查过程:检查电源信号,信号正常,气源正常(0.2mPa)。转动定位器反馈杆,无信号压力变化。用0.2mPa气源给膜头,调节阀运动自如,由此判定为定位器故障。处理过程:更换阀门定位器后正常。处理人:杨金平16、位号:FV4025(二回收),进管式炉煤气流量故障现象:调节阀不动作检查过程:检查气源,信号正常,定位器有信号,输出正常。判定为天气变冷,煤气带水,造成阀芯结冰卡住,通知工艺人员用蒸汽吹扫后,调节阀运行正常。处理人:杨金

13、平17、位号:FI4201 进粗笨工段蒸汽流量故障现象:示值负值检查过程:检查排污,正压侧冷凝液较少,进一步检查发现,排污阀进口泄露,加四氟垫后正常,变送器示值还是最大,检查导压管后正常,变送器示值还是最大,检查导压管后发现,根部阀泄露,加垫压紧消漏后,过了一段时间,流量恢复正常。故障分析:这是由于正压管处有泄露,致使冷凝液无法冷凝,压力损失,造成的仪表示值负值。处理人:杨金平18、位号:ARSA1201故障现象:示值偏高处理经过:检查蒸汽压力正常,空气压力偏低,旋风分离器后无样气,旋风分离器前有样气,证明旋风分离器已冻,联系钳工增加伴热,调整空气压力至0.10.2mPa,分析仪恢复正常运行。

14、处理人:段向慧19、故障现象:操作工反映。上升管点火放散不点火。处理过程:我们上去检查点火按钮正常,发现有空开调开,确认此空开为高能点火的电源,经重新闭合空开后正常处理人:樊建伟故障现象:操作工反映,二炼焦自动熄焦优势无法切断处理过程:经过检查,发现电磁线频繁动作后,滑杆不干净,经清理上油后正常。处理人:樊建伟故障现象:操作工反映出冷气煤气出口温度IOP处理过程:根据电脑提示有超限式断线,开始检查一次部件发现电阻体断,换新后指示正常。处理人:冯连生故障现象:操作工反映克劳斯炉膛温度无指示处理过程:到现场实地观察后,发现从电偶保护套管处有渗漏现象,属典型保护套管腐蚀漏,需停车处理换新,后经换新正

15、常。处理人:冯连生20、放散点火故障案例二炼焦4#炉A段1#管自动点火放散开启后,无法自动关闭,导致持续放散燃烧,使集气管压力无法正常调节,手动时正常。处理过程:检查控制室内PLC及输入、输出信号均正常,返回炉顶现场控制柜处。柜内断路器、继电器及柜面数显表工作也正常,当检查至放散阀位时,发现其没有输出值,自动饭三工作时需要现场阀位及时返回PLC参与开度控制,无反馈时,阀开信号一致发出导致。更换数显表后工作正常。21、四车对位故障案例二炼焦4#熄焦车,退轿车对位后,车内无对位信号,无法发出允推命令,导致三车无法连锁推焦。处理过程:在中控室内,四车对位计算机系统内,发现熄焦车到位后可以接受到准确到为信号,但此时车上显示屏无到位信号,同时在计算机系统内有禁止推焦信号发出。在熄焦车四车对位控制柜内发现,有一厂家调试用假信号由一单联断路器送出,断开后禁推信号去除,但任然在车内显示屏上没有到位信号。检查至车内操作台门开、门管选择开关时,发现无信号输出

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