《不压井作业技术》PPT课件.ppt

上传人:工**** 文档编号:570141629 上传时间:2024-08-02 格式:PPT 页数:27 大小:3.20MB
返回 下载 相关 举报
《不压井作业技术》PPT课件.ppt_第1页
第1页 / 共27页
《不压井作业技术》PPT课件.ppt_第2页
第2页 / 共27页
《不压井作业技术》PPT课件.ppt_第3页
第3页 / 共27页
《不压井作业技术》PPT课件.ppt_第4页
第4页 / 共27页
《不压井作业技术》PPT课件.ppt_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《《不压井作业技术》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《不压井作业技术》PPT课件.ppt(27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、不压井作业技术介绍设备简介下推力下推力430KN430KN工作压力工作压力35Mpa35Mpa行程行程3.6m3.6m通径通径7 1/16”7 1/16”(179.38mm179.38mm)连接方式:连接方式: 1/16” 5000 R-46 1/16” 5000 R-46 环形环形法兰法兰车载液压式不压井作业辅助机车载液压式不压井作业辅助机设备总重设备总重 29.2 t29.2 t设备尺寸:设备尺寸:11.43m11.43m4.06m4.06m2.59m2.59m举升力举升力660KN660KN 整体分四部分: -举升系统 -卡瓦组 -防喷器组 -工作台移动重力卡瓦举升机板移动防顶加压卡瓦液

2、压钳举升机液缸环形防喷器上闸板防喷器平衡放压四通下闸板防喷器下工作台固定重力卡瓦固定防顶卡瓦上工作台被动旋转盘控制面板作业井口设施设备结构图钢 丝 桥 塞承受上下压差:7500psi(50Mpa)耐温:250F(121.2)长度:2.240m材质:17/4P.H.不锈钢防硫化氢指标:5油管封堵工具堵堵塞塞器器堵塞器堵塞器坐落接头坐落接头承受上下压差:1000psi(70Mpa)耐温:275F(135)长度:堵塞器530mm; 坐落接头200mm材质:13Cr不锈钢适用于腐蚀性的酸性环境油管封堵工具 钢丝作业封堵油管,座封的钢丝桥钢丝作业封堵油管,座封的钢丝桥塞控制油管内流体的喷出塞控制油管内流

3、体的喷出工 作 原 理 拆除采油树,井口拆除采油树,井口安装防喷器组,防喷器安装防喷器组,防喷器组上面安装不压井作业组上面安装不压井作业设备。不压井作业设备设备。不压井作业设备控制油套环形空间压力。控制油套环形空间压力。工工 作作 原原 理理 当井当井压上顶力压上顶力小于管柱小于管柱自重时;自重时;用修井机用修井机提升系统提升系统起下管柱起下管柱工工 作作 原原 理理 当井压当井压上顶力大于上顶力大于管柱自重时,管柱自重时,用不压井作用不压井作业机举升系业机举升系统起下管柱统起下管柱工工 作作 原原 理理大港不压井项目简介长长庆庆不不压压井井项项目目简简介介9 9月和月和1010月份,我公司在

4、长庆月份,我公司在长庆苏里格气田实施不压井作业四苏里格气田实施不压井作业四口井(桃口井(桃5 5井、苏井、苏35-2535-25井、苏井、苏33-1833-18井、苏井、苏36-1836-18井)。井)。施工目的和意义施工目的和意义 为了提高气井携液能力,优选评价苏里格气为了提高气井携液能力,优选评价苏里格气田气井采气管柱结构,开展由田气井采气管柱结构,开展由2 27 7/ /8 8油管更换为油管更换为2 23 3/ /8 8小油管的试验。小油管的试验。 采采用用常常规规压压井井作作业业工工艺艺,长长庆庆油油田田已已实实施施了了3 3口口井井的的更更换换油油管管工工作作,但但存存在在压压井井作

5、作业业后后气气井井复复产产困困难难,且且复复产产后后很很难难恢恢复复到到原原先先的的产产能能的的问问题题,故四口井选用不压井作业工艺。故四口井选用不压井作业工艺。 四口井的管柱四口井的管柱结构一样,采用的不压结构一样,采用的不压井作业工艺也一样,故井作业工艺也一样,故选择桃选择桃5 5井举例说明。井举例说明。施工简况施工简况桃桃5 5井井原原井井管管柱柱图图基基本本数数据据采气井口采气井口规格:规格: KQ-70KQ-70悬挂方式:上法兰式悬挂悬挂方式:上法兰式悬挂生产油管生产油管最大外径最大外径148mm148mm(封隔器)最小封隔器)最小内径内径50.0mm50.0mm(封隔器)封隔器)

6、73.0mm FOX73.0mm FOX油管,内径油管,内径62.0mm62.0mm井下工具井下工具 该井在该井在2003.5.11- 8.82003.5.11- 8.8关井关井进行了一次压力恢复测试,油压从进行了一次压力恢复测试,油压从6.6Mpa6.6Mpa恢复到恢复到12.5Mpa12.5Mpa;套压从套压从7.0Mpa7.0Mpa恢复到恢复到12.5Mpa12.5Mpa;井底压力从井底压力从9.04Mpa9.04Mpa恢复到恢复到15.97Mpa15.97Mpa。2003.9.192003.9.19作业前该井油压为作业前该井油压为10.2Mpa10.2Mpa,套压套压10.2Mpa10

7、.2Mpa,日产气量日产气量2 2万方。万方。 施工前简况施工前简况施工程序施工程序 桃桃5 5井井油油管管为为上上法法兰兰悬悬挂挂式式,无无法法安安装装作作业业设设备备,进进行行不不压压井井作作业业施施工工前前油油套套管管要要先先注注胶胶塞塞封封井井更更换换井井口口。然然后后安安装装压压井井四四通通和和双双闸闸板防喷器,连接放喷管线,套管和油管放喷。板防喷器,连接放喷管线,套管和油管放喷。起起油油管管下下油油管管捞捞堵堵塞塞器器桃桃5 5井井完完井井管管柱柱图图结结 论论 胶塞封堵法成功地解胶塞封堵法成功地解决了利用不压井作业方式更换上决了利用不压井作业方式更换上悬挂井口到下悬挂井口的难题,

8、悬挂井口到下悬挂井口的难题,避免了使用常规压井液更换井口避免了使用常规压井液更换井口对地层的伤害,为油气田增产上对地层的伤害,为油气田增产上产提供了强有力的保证产提供了强有力的保证 胶液封堵更换井口法历时时间短,有效胶液封堵更换井口法历时时间短,有效地保护了产层。从泵入胶液到更换完井口仅地保护了产层。从泵入胶液到更换完井口仅1.51.5个小时,而胶塞破胶的时间设定在个小时,而胶塞破胶的时间设定在5 5小时,小时,在胶塞还没有完全破胶时,已经将井口更换在胶塞还没有完全破胶时,已经将井口更换完,并采用氮气举升的方式将井内胶液完全完,并采用氮气举升的方式将井内胶液完全举出地面,减少了胶液在井内停留的

9、时间举出地面,减少了胶液在井内停留的时间(胶液在井内停留的时间在(胶液在井内停留的时间在5 5小时之内);小时之内);另外胶液内添加的另外胶液内添加的EMS44EMS44(地层水添加剂)地层水添加剂)增加了进入产层的胶液的返排能力,极大地增加了进入产层的胶液的返排能力,极大地避免了对产层的损害。避免了对产层的损害。 结结 论论施工中封堵油管的桥塞和堵塞器坐施工中封堵油管的桥塞和堵塞器坐封都一次成功,且密封安全可靠,封都一次成功,且密封安全可靠,完全符合不压井作业的安全井控要完全符合不压井作业的安全井控要求求封堵环空压力的防喷器组安全可靠,封堵环空压力的防喷器组安全可靠,特别是环形防喷器的胶皮使用寿命特别是环形防喷器的胶皮使用寿命达到达到2000020000米,极大地保证了更换井米,极大地保证了更换井内管柱的安全顺利进行内管柱的安全顺利进行 结结 论论 施工中井内压力的恢复较快,在施工中井内压力的恢复较快,在胶塞封堵法更换完井口胶塞封堵法更换完井口1212小时之内小时之内就能完全恢复到施工作业前的压力,就能完全恢复到施工作业前的压力,表明胶塞法极大地保护了产层。施表明胶塞法极大地保护了产层。施工结束后,施工井立即投入生产,工结束后,施工井立即投入生产,大大缩短了常规作业的施工周期和大大缩短了常规作业的施工周期和生产井的恢复期。生产井的恢复期。 结结 论论

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 研究生课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号