关键环节地质录井

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1、录井关键施工环节示意图现场录井流程钻前准备录井过程控制完井作业电测地质资料准备仪器安装调试显示落实钻具管理工程预报井壁取心层位卡取潜山层位卡取完钻层位取心层位井涌井漏工程事故卡钻掉牙轮刺、断钻具钻具管理套管管理岩屑显示气测显示真假显示落实井位预告图混油泥浆药品井深、下深特殊岩性标志层可疑显示可疑层显示层搬家安全,注意吊房子时要灵活,防止被挤压。 现场接电前一定注意接好地线。安装的时候注意坠落。钻井期间,尽量远离危险源(高压管线,泵保险销子,钻台下,钻台上) ,作业时要加快速度。生命的安全高于一切安装调试安装调试落实井位,复测坐标。安装,分工协作,责任到人,保证质量。注意防盗。工程不配合的找井队

2、一把手讲清厉害关系。无安装条件的,要及时汇报,分公司、现场监督。切忌擅作主张。安装调试完,确保所有参数准确后才允许开钻。快速钻进中才可以省心省力。快速钻进期间的注意事项快速钻进特点:清水,大循环、大井径,最害怕仪器故障,有情况应及时同现场监督联系。大循环液面不稳定,要保证脱气正常,防止漏测浅层显示(浅层气容易引起井喷)根据钻井参数的变化,经常观察脱气情况,气测无显示按规定注样。套管及钻具管理首先检查尺子的零位(金属尺子)小队要专人管理、与工程需共同管理、必须丈量两遍、必须逐根编号、经常复查钻具(起下钻、划眼、倒钻具、快速钻进、取心)录井过程中的要点钻进过程中,发现、落实显示始终是第一位。(区分

3、真假显示)第一次迟到时间必须保证成功(难点:井浅、井眼过大、钻井液性能差、导致迟到时间过大。),保证脱气连续,无显示注样(注意注样时机)前追前追74min2562mn通过迟到时间实测,可以通过迟到时间实测,可以看出迟到时间全井变化比较看出迟到时间全井变化比较大,不是简单随井深增加而大,不是简单随井深增加而变大,有时候可能减小。变大,有时候可能减小。n用电气石测量总体比较稳用电气石测量总体比较稳定,实测结果比玻璃纸略大,定,实测结果比玻璃纸略大,这可能由于气体亲润性较好,这可能由于气体亲润性较好,上返时间较慢及管线滞后造上返时间较慢及管线滞后造成的。成的。n通过实时曲线可以发现,通过实时曲线可以

4、发现,钻开油层的单根气为钻开油层的单根气为73min之间,所以气测迟到时间考之间,所以气测迟到时间考虑管线滞后应为虑管线滞后应为75min左右,左右,所以油层顶界上推所以油层顶界上推75min,大体应为大体应为2561m。n通过本井迟到时间多次实通过本井迟到时间多次实测可以证明迟到时间的不稳测可以证明迟到时间的不稳定性。受浸泡时间,钻井液定性。受浸泡时间,钻井液静止时间,钻井液性能,井静止时间,钻井液性能,井眼变化情况,还有泥浆泵的眼变化情况,还有泥浆泵的有效排量,甚至钻具组合的有效排量,甚至钻具组合的影响很大。影响很大。n改进措施:为了确保显示改进措施:为了确保显示深度准确,要求小队发现油深

5、度准确,要求小队发现油层要及时用电气石或通过单层要及时用电气石或通过单根气来校准迟到时间,保证根气来校准迟到时间,保证显示井段的准确性。显示井段的准确性。结论和改进结论和改进录井中出现的问题录井中出现的问题孤东孤东286井井 存在问题:完钻测井及井壁取心证实油存在问题:完钻测井及井壁取心证实油层段为层段为1332.01338.0米与录井油气显示井段米与录井油气显示井段1365.01374.0米,深度误差米,深度误差33米米 。原因分析:原因分析:首先通过实时曲线和电测对比排除了钻具问题。首先通过实时曲线和电测对比排除了钻具问题。经现场落实发现在该井段实测迟到时间未成功,采用理论经现场落实发现在

6、该井段实测迟到时间未成功,采用理论计算计算26.0min26.0min分钟进行深度归位。而查看电测资料发现该井分钟进行深度归位。而查看电测资料发现该井上部井眼极不规则,呈大肚子或锯齿状,井径平均接近上部井眼极不规则,呈大肚子或锯齿状,井径平均接近14.514.5寸,最大接近寸,最大接近1616寸,通过理论计算迟到时间最大应接近寸,通过理论计算迟到时间最大应接近7474分分钟,这与从打开钟,这与从打开1332.01332.01338.01338.0米油层到气测分析数据需米油层到气测分析数据需8383分钟基本吻合,说明了气测出现深度误差分钟基本吻合,说明了气测出现深度误差3333米的原因。米的原因

7、。 在迟到时间实测不成功后采用理论计算但没有据实记录,在迟到时间实测不成功后采用理论计算但没有据实记录,是造成类似事件的主要原因。是造成类似事件的主要原因。处罚情况:对地质技术员刘虎作出处罚情况:对地质技术员刘虎作出300300元罚款处理。元罚款处理。 下步措施:下步措施:(1 1)录井深度较浅时尽量争取实测迟到时间的成功。)录井深度较浅时尽量争取实测迟到时间的成功。(2 2)改进实测迟到时间的办法(如:改用电气石等)。)改进实测迟到时间的办法(如:改用电气石等)。(3 3)浅层显示要及时通过单根气或实测进行校正。)浅层显示要及时通过单根气或实测进行校正。n于井深于井深2993.15m实实测气

8、测迟到时测气测迟到时间间78min n 单根气情况单根气情况说明说明:于于5日日00:46见单根见单根气显示气显示,与开与开泵时间泵时间4日日23:34相差相差72min.王王72井井2993m实测迟到时间情况实测迟到时间情况录井中出现的问题录井中出现的问题n井深井深3349.47m,投入碳化钙投入碳化钙和玻璃纸,和玻璃纸,实测岩屑迟实测岩屑迟到时间到时间66min,n实测气测迟实测气测迟到时间到时间69min。王王72井井3349m实测迟到时间情况实测迟到时间情况单根气单根气电石气电石气录井中出现的问题录井中出现的问题n井深井深3571.02m,实测岩屑,实测岩屑迟到为迟到为64minn气测

9、迟到气测迟到时间时间69.2min王王72井井3571m实测迟到时间情况实测迟到时间情况录井中的问题录井中的问题n于井深于井深3706.97m,钻头位置,钻头位置2555.59m实测气测实测气测迟到时间迟到时间52min。(轻指示物玻璃纸(轻指示物玻璃纸未见返出)未见返出)n用反比法计算可得用反比法计算可得泵冲泵冲105冲冲/分钟,分钟,排量排量2100 L/min时,时,迟到时间应为迟到时间应为48分分钟,即钟,即 1940 L/min * 52分钟分钟 = 2100 L/min * 48分钟分钟王王72井完钻后于井完钻后于2555m实测迟到时间情况实测迟到时间情况录井中出现的问题录井中出现

10、的问题注样显示注样时机确定完钻井底50米落实显示,完钻原则是否满足甲方要求,完钻深度卡准(不准加压完钻)特殊及复杂情况处理卡层位,潜山,地层,特殊岩性草古126-129,钻井特征:钻时、钻压的波动、合理的循环措施及坚决的执行力度。草古草古126126、127127、128128、129129井准确卡准潜山界面井准确卡准潜山界面 草古草古126126、127127、128128、129129井准确卡准潜山界面井准确卡准潜山界面工程事故及预报地质异常:油气水显示,油浸、井涌、井喷、井漏。工程事故:掉牙轮、刺钻具、掉钻具、卡钻、划眼等。利利67井及时预报,确保工程施工安全井及时预报,确保工程施工安全

11、井深井深4059.00m循环准备起钻时,循环准备起钻时, 气气测全烃:测全烃:33.54% 100%, 总池总池体积:体积:119.8m3 120.3m, 出口出口流量:流量:28.59% 57.85%官官130卡钻卡钻高古高古5井断钻具事故井断钻具事故 20092009年年0202月月1111日日22:2222:22钻进至井深钻进至井深3834.86m3834.86m,立压自,立压自14.6MPa14.6MPa缓慢下降至缓慢下降至14.0 14.0 MPaMPa,值班人员通知司钻,值班人员通知司钻,井队司钻确定为泥浆泵活井队司钻确定为泥浆泵活塞刺穿,塞刺穿,22:2622:26立压突然立压突

12、然下降至下降至11.6MPa11.6MPa,值班人,值班人员立即通知司钻,司钻上员立即通知司钻,司钻上提钻具,悬重自提钻具,悬重自141.1t141.1t下下降至降至128.5t128.5t,共下降,共下降12.6t12.6t。判断为断钻具,。判断为断钻具,井队决定起钻。井队决定起钻。20092009年年0202月月1212日日07:0007:00起钻后发现起钻后发现自下部自下部2 2根加重钻杆及以根加重钻杆及以下钻具断落井内。落鱼总下钻具断落井内。落鱼总长长129.57m129.57m,鱼顶位置,鱼顶位置3705.29m3705.29m,现场决定下入,现场决定下入公锥打捞。公锥打捞。立压立压

13、14.614.0MPa14.614.0MPa立压降至立压降至11.6MPa11.6MPa悬重悬重141.1t141.1t 128.5t128.5t梁梁122井断钻具事故井断钻具事故20092009年年0303月月1111日日1616:1717钻至井深钻至井深2523.85m2523.85m,值班人员,值班人员发现立压发现立压10.4MPa9.3MPa10.4MPa9.3MPa,立,立即通知司钻,至即通知司钻,至1616时时2020分立压持分立压持续下降至续下降至6.3MPa,6.3MPa,悬重由悬重由64.8t63.5t,64.8t63.5t,其他参数无明显其他参数无明显变化,判断为钻具脱落。

14、工程采变化,判断为钻具脱落。工程采纳录井的意见,决定起钻。纳录井的意见,决定起钻。1111日日2323时起钻至钻铤部分时发现钻具时起钻至钻铤部分时发现钻具断裂,断裂,1212根钻铤起出根钻铤起出1010根,根,2 2根根钻铤及钻铤及PDCPDC钻头未起出,落鱼总钻头未起出,落鱼总长长17.89m17.89m。 立压立压9.3 9.3 6.3MPa6.3MPa1414:1010立立压由由15.30Mpa15.30Mpa突然下降至突然下降至14.50Mpa14.50Mpa1414:2020立立压继续下降至下降至14.0Mpa14.0Mpa1414:5050立立压继续下下降至降至12.7Mpa12.

15、7Mpa莱斜莱斜78井(侧)多次成功预测钻具刺穿井(侧)多次成功预测钻具刺穿油气上窜速度的测定油气上窜速度测为确定钻井液性能及保证井下安全的重要参数。1、确定好主力油层(风险最大的层)2、要有足够的停泵时间3、污染法或迟到时间法(负值出现的原因)落实油气显示 假显示的可能原因:1、混油(人为的、自然的)2、泥浆药品荧光区分真假显示的方法:1、气测的细微变化(组分的比例)2、地化,热蒸发烃3、系统分析判断,主观经验4、寻求技术支持识别真假油气显示永永930930井井 本井在钻井过程中,在本井在钻井过程中,在2400m2400m左右左右向钻井液中加入大量磺化沥青,对钻向钻井液中加入大量磺化沥青,对

16、钻井液造成了很大污染。在后续钻探中,井液造成了很大污染。在后续钻探中,地层的岩屑样品出现不同级别的荧光地层的岩屑样品出现不同级别的荧光显示,应用岩石热解及热蒸发烃色谱显示,应用岩石热解及热蒸发烃色谱分析技术对下部岩屑样品进行了对比分析技术对下部岩屑样品进行了对比分析。分析。 泥浆样品热解分析原油轻重比参泥浆样品热解分析原油轻重比参数数PSPS为为0.380.38,热蒸发分析主峰碳为,热蒸发分析主峰碳为nCnC2222,nCnC2121- -/ nC/ nC2222+ +为为0.77580.7758;3078m3078m样样品热解分析原油轻重比参数品热解分析原油轻重比参数PSPS为为0.320.

17、32,热蒸发分析主峰碳为,热蒸发分析主峰碳为nCnC2323,nCnC2121- -/ / nCnC2222+ +为为0.71730.7173;从分析谱图及分析;从分析谱图及分析参数来看,加入磺化沥青后的泥浆和参数来看,加入磺化沥青后的泥浆和下部地层有显示岩屑有相似性特征,下部地层有显示岩屑有相似性特征,据此判识下部地层岩屑显示为受到泥据此判识下部地层岩屑显示为受到泥浆污染后的假显示。浆污染后的假显示。加磺化沥青后钻井液热解及热蒸发分析谱图加磺化沥青后钻井液热解及热蒸发分析谱图 3078m3078m岩屑样品热解及热蒸发分析谱图岩屑样品热解及热蒸发分析谱图四、在识别真假油气显示中的应用樊樊164

18、164井井 本井在钻进过程中,自本井在钻进过程中,自3000m3000m开始先后加入改性沥青降滤失剂和磺化酚醛树脂,对钻井液造开始先后加入改性沥青降滤失剂和磺化酚醛树脂,对钻井液造成一定污染,对下部地层真假油气显示的识别造成了一定的干扰。为确定下部地层的显示真伪,成一定污染,对下部地层真假油气显示的识别造成了一定的干扰。为确定下部地层的显示真伪,对受污染的钻井液和下部显示样品进行了分析对比。从分析谱图可以看出,二者谱图形态具有对受污染的钻井液和下部显示样品进行了分析对比。从分析谱图可以看出,二者谱图形态具有一定差别:泥浆样品分析谱图前部基线抬升,呈尖峰状,轻质组分丰度较高、优势明显;壁心一定差

19、别:泥浆样品分析谱图前部基线抬升,呈尖峰状,轻质组分丰度较高、优势明显;壁心显示样品基线平直,呈规则梳状,中质组分丰度较高、优势明显。显示样品基线平直,呈规则梳状,中质组分丰度较高、优势明显。 从分析参数来看:泥浆样品主峰碳为从分析参数来看:泥浆样品主峰碳为nCnC2020,nCnC2121- -/ nC/ nC2222+ +为为0.95070.9507,Pr/PhPr/Ph为为0.57640.5764;壁心显示样品主峰碳为壁心显示样品主峰碳为nCnC2323,nCnC2121- -/ nC/ nC2222+ +为为0.72350.7235,Pr/PhPr/Ph为为0.83660.8366。由

20、此可以看出,泥。由此可以看出,泥浆样品与壁心显示样品无论是在谱图形态还是在分析参数上都存在较大差异,据此判别壁心显浆样品与壁心显示样品无论是在谱图形态还是在分析参数上都存在较大差异,据此判别壁心显示样品为真实油气显示。示样品为真实油气显示。3167m3167m泥浆样品泥浆样品3187.7m3187.7m灰色荧光粉砂岩灰色荧光粉砂岩采、送样的问题重点可疑的储层要保存好滤纸及岩样备查生产急需样品:井壁取心、关系下步施工决策的岩矿鉴定,想尽一切办法送样,并及时关注结果。电测期间需要及时了解哪些数据呢?井深、技术套管下深特殊岩性、标志层、油气显示层对应情况发现问题后应采取的措施:现场解决(监督协调)可

21、疑显示和岩性要及时复查,校正重要的问题要汇报井壁取心 查看跟踪曲线质量及对应情况有权申请增加取心,如:录井过程中的可疑层位及您认为有必要的取心深度(录井有显示测井无异常、特殊岩性、证实界面等)对于取心后发现岩心与录井有出入的: 复查、校正(经甲方允许)、汇报完井讨论的注意事项 剖面及时校正,对于可疑层位岩样、滤纸应带上,讨论时随时准备展示说明现场复杂情况的文字说明油气发现率或剖面符合率低的原因,客观、主观因素,最好有书面材料(完井报告要论述)如何调整自我的心态现场条件比较艰苦,首先我们要乐观开朗、跟同事要团结协作。要有强烈的服务意识,我们是现场施工信息采集、加工中心,通过地质、工程预报获得他人的尊重,体现自身的价值。现场施工要摆正自己的位置,有问题及时沟通,有困难也要让别人了解自己的难处。减轻自己的压力。现场要自强自信、遇事多思考、有困难及时寻求帮助。

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