变频器在辊道系统中的应用

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1、1引言太钢不锈热轧厂卷板生产线改造工程主要包括:炉卷主轧机传动控制系统、辅助传动控制系统(飞剪、左右炉卷、辊道、端卷等电气控制系统的更新。辊道系统包括大链I段辊道、飞剪辊道、前、后炉底辊道、水冷II段辊道。原轨道系统采用机组控制,直流电机拖动同步机发电机,同步发电机的频率,通过改变直流电机的速度,便得到不同频率的电源,来调节辊道速度,制动时采用定子注入直流的能耗制动实现快速停车。改造后采用公司的系列变频器作为辊道的传动控制系统,取消了原来技术落后,耗能高的机组控制,下面以水冷轨道为例对系统进行介绍。2水冷辊道系统组成及控制方式水冷辊道共有电机台,共分为三段,负责对钢带的冷却与传送。系统采用三台

2、变频器,分别控制水冷II段辊,轨道电机参数100采用的制动单元型号2k制动电阻西门子Q。系统的控制框图如图所示。S7400NPBA-12操作台CHO系统控制框图系统的控制方式为远程控制,通过操作台给出辊道正、反转,高、低速控制信号送入7编程序后由通过网经过通信适配器送入的通道,通道为光缆连接)3系统制动时出现的问题及解决办法水冷辊道工作时要求有两挡速度,低速时为,与轧机同步时为高速,调试过程中系统的启、制动和运行特性很好,但主要出现的问题是在高速制动时响应太快,由于水冷辊道的接手为工程塑料,制动时对接手冲击太大,造成接手损坏。而且制动时间也无法调慢。图是变频器主回路的原理图,图为制动单元原理图

3、。动能量将通过其逆变部分的六个二极管反馈回到直流回路,由于整流部分由不可控的二极管组成,制动能量无法回到电网,造成直流回路电压泵升,当高于1.21X1.35U1MAX时斩波器把制动电阻与中间回路接通,泄放中间回路泵升电压,当电压减小到1.19X1.35U1MAX时,斩波器关断。从中可以看出在机械惯性一定的情况下,制动时间的快慢取决于电容放电时间,放电的时间常数1,很显然要通过修改变频器参数来改变这一时间常数是不可能的,如果使用直流注入制动又要增加一套直流装置,同时又引起电动机的过热。考虑到辊道的短时工作制的特点,在不增加设备的情况下,决定采用反接制动进行调试。采用反接制动,即在运行过程中停车时

4、先打反接,再停车。反接制动的机械特性曲线如图4所示。制动过程如下电源反接时,旋转磁场方向改变,电机理想空载转速由转变为,由于转速不能突变,转差率,1转子感应电动势很大约22此时在负载转矩和电动机转矩的共同作用下,迫使电动机很快减速到,=,0制动结束,电磁转矩大于负载转矩,此时必须采取措施,否则电机将反向拖动负载运行,所以反接制动只用于快速停车,不适用于准确停车。反接制动时间取决于制动过程中的时间常数,制动的过程如图中蓝色线所示,在A点开始反接,最后在点实现停车。5结束语系统调试完毕后已投入运行,从运行效果看,系统的运行稳定,停车响应时间满足系统要求,接手冲击小,电机因制动没有过热烧毁过,但是在工程实践选型中还是应该引去我们的注意的。

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