高炉中控室常见的应急预案

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1、3.高炉炉前操作应急预案3.1 进风系统突然烧穿3.1.1 在出铁间隔期间,迅速组织炉前用最大钻头,以最快速度将有铁罐侧的铁 口打开,有条件两边出铁就两边出铁。3.1.2 在出铁过程中,要迅速透铁口,保持出渣铁顺畅,同时组织炉前卸下风口 大盖,让熔渣流出,如果渣已经凝固,待休风倒流后处理。3.1.3 劳保用品穿戴齐全,人站在风口侧面,防熔渣流出伤人。3.1.4 中控室人员发现进风系统突然烧穿,应立即减风,停氧、停煤,用水冷却 烧穿部位,防止熔渣大量吹出。3.1.5 在确保设备和人身安全的情况下休风处理。3.2 炉前设备故障3.2.1 开口机动不了,液压炮正常,通知检修工抢修。3.2.2 在出铁

2、过程中,要适时检查液压炮,如果发现不能正常堵口,迅速通知炉 内,联系检修人员处理,并联系转运跨准备好铁水包待命。需要减风时,及时减 风,必要时采取慢死风堵口。3.2.3 在出铁前发现液压炮不能正常工作,立即通知炉内联系检修人员处理,炉 内操作人员根据设备恢复情况减风控制冶炼强度。3.2.4 在出铁前和出铁中都应适时检查摆动流嘴,当发现摆嘴不动时,3.2.4.1 改电动为手动;3.2.4.2 通知炉内联系铁罐操作工待命;3.2.4.3 必要时,铁罐出满立即堵口,根据实际情况考虑及时打开另一侧铁口;3.2.4.4 原则是不能让铁下地、焊罐。3.3 铁口堵不上3.3.1 铁口堵不上,应及时通知炉内减

3、风,同时联系转运跨待命,在此期间密切 关注摆动流嘴和铁水运输工作状况,杜绝铁水下地。3.3.2 及时联系维检人员检查确认液压炮工作状况,如有问题立即处理。3.3.3 炉前人员迅速将炮头缠上石棉绳,将炮泥装够,待减风降压,渣铁流减小 后堵口。3.3.4 减风后,如果渣铁流大,迅速组织打开另一铁口。3.4 铁口连续过浅3.4.1 适当选用小钻头,缩小铁口孔道直径。3.4.2 杜绝铁口不吹或大吹,逐渐增加打泥量。3.4.3 保证泥套完整不冒泥,处理铁口时,防止钻漏。3.4.4 各闸坝加固,防跑大流。3.4.5 连续浅,炉内减风、减压出铁。3.5 风口烧穿3.5.1 风口烧坏但未冒渣时,小套和风口二套

4、之间来水,则通知配管工适当减水, 再根据风口损坏程度,减水 1/3 至风口与二套之间余水干为止。若风口坏得大, 风口排水要用软管连接,若减水过多时,要增加外部打水,以便及时休风处理。3.5.2 发现风口烧穿,仅少量喷渣时要及时打水,并汇报炉内操作人员,采取必 要的收氧、减风措施。3.5.3 当风口烧穿冒渣时,首先要立即打水,炉内操作人员要立即减风至正常风 量的 50%,或改常压操作,同时停止富氧,停止该风口的喷煤,并将风温撤至 1100 度左右,防止事故扩大;再根据冒渣情况减风到需要水平,若冒渣大,水打不住 时,要尽量减风到风口不呛渣的水平,并及时组织炉前出渣出铁,为进一步减风 创造条件,并做

5、好休风的准备工作。4.高炉炉内操作应急预案针对停风、水、电、气,上不起料,炉前出不来及悬料,长期低压慢风操作 等突发事故,避免事故对高炉生产的正常运行造成危害,将事故损失降到最低水 平,同时快速恢复生产,特制定本预案。4.1 紧急停风4.1.1 关冷风大闸及调节阀,停止富氧、喷煤,同时向炉顶通蒸汽。4.1.2 关热风阀和冷风阀。4.1.3 开炉顶放散阀,关煤气切断阀,但必须保持炉顶正压。4.1.4 全开放风阀。4.1.5 在以上工作进行的同时,需争分夺秒组织有关人员钻开铁口,打开渣口, 且尽量打开所有的大盖,尽量减少灌渣量。4.1.6 如风口灌渣,应组织人员进行处理。4.1.7 根据风机的情况

6、,不能短时间恢复时,可转入不点火的长期休风。4.1.8 送风程序按正常的短期休风和长期休风后送风程序进行。4.2 高炉冷却水故障正常生产情况下,风口、渣口的水压,必须高于热风压力0.2MPa。如水压 不足,应适当减风,或者转常压操作,并维持风压低于水压0.2MPa。水压出现 异常波动,应按如下程序操作:4.2.1 高炉水压(以风口为主)下降 30%时,应减风控制冶炼强度操作,停止富 氧,喷煤量相应减少,适当减低负荷。4.2.2 高炉水压(高压水)降低 50%时,应减风处理,并立即出铁休风,采用正 常的短期休风程序进行。4.2.3 高炉突然停水时4.2.3.1 炉内立即组织休风;4.2.3.2

7、炉前组织工作:a)在出铁期间,组织炉前人员勤透铁口,保持渣铁排放通畅;b)在出铁间隔期间,用最大钻头、最快速度打开配有铁罐侧的铁口。4.2.3.3 检查并处理烧坏的冷却设备。4.2.3.4 联系查清断水的原因和处理时间,做好恢复生产的安排。4.3 停电 停电的处理主要依据停电的范围不同,影响程序不一,而采用不同的处理方法。4.3.1 全公司停电或鼓风机停电,可按鼓风机停风或无蒸汽休风处理,但全公司 停电时,凡电动设备必须改为手动操作。4.3.2 上料系统停电时,按低料线处理,如短时间内不能恢复,则应进行休风。4.3.3 煤气处理系统停电时4.3.3.1 高压高炉转常压操作,按维持炉顶放散能力的

8、风量操作。4.3.3.2 打开炉顶放散阀,放散煤气。4.3.3.3 炉顶、除尘器通蒸汽或氮气。4.3.3.4 待处理恢复正常后,先送煤气再转高压操作。4.4 停蒸汽将相应部位通氮气维持正常生产。4.5 上不起料4.5.1 首先减风到需要水平,并向炉顶通蒸汽(尽量不打水),以控制料线深度 和炉顶温度不超过350C,炉前准备休风。4.5.2 恢复上料后,应根据料线深度酌情减负荷或加净焦。4.5.3 料线见影,可据顺行情况恢复风量。当料线接近正常时,风量应恢复到略 低于正常压差时的风量,料线与炉况正常时即可恢复全风。4.5.4 为利于顺行,赶料线时可临时采用发展边沿的料制。4.5.5 当低料线下达到炉身下部时4.5.5.1 改为发展边沿的料制。4.5.5.2 出现风压升高或拐动,下料难行的征兆应及时减风处理,控制压差较正 常压差低些。4.5.5.3 低料线炉料下达风口,注意炉温的变化,酌情调剂稳定炉温。

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