预制梁板气泡等控制措施.docx

上传人:hs****ma 文档编号:564428230 上传时间:2022-09-15 格式:DOCX 页数:3 大小:12.15KB
返回 下载 相关 举报
预制梁板气泡等控制措施.docx_第1页
第1页 / 共3页
预制梁板气泡等控制措施.docx_第2页
第2页 / 共3页
预制梁板气泡等控制措施.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《预制梁板气泡等控制措施.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预制梁板气泡等控制措施.docx(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、预制梁板气泡、裂纹、掉边、掉角现象控制措施我标段内共有预制箱梁528片,其中30m箱梁348片,25in箱梁 180片,预制空心板梁205片,其中8m空心板梁32片,10m空心板 梁52片,13印空心板梁26片,16m空心板梁95片。前期箱梁及空心 板梁预制施工过程中均不同程度地存在表面气泡较多,顶板有细小裂 纹及掉边、掉角等现象,为杜绝这类预制构件质量通病,我标段组织 试验、技术人员从原材料到就拌制及整个施工工艺流程进行了详细分 析,找出了形成原因,并制定了详细的控制措施,经过实际施工预制, 取得了良好的控制效果,现将上述通病形成原因及控制措施分述如 下:一、表面气泡较多1、形成原因 振捣时

2、间不够,振捣棒上提速度过快; 掺减水剂给搅拌时间不够,不足2分钟; 役塌落度大、水泥浆稀、含水量重,贴模板面的硅气泡含量多, 未完全排除。2、控制措施 役在拌合站集中拌合,采用役运输罐车运输至预制现场,龙门 吊起吊料斗,人工配合入模。校搅拌时间不少于2分钟,确保拌和均 匀后方可出仓,运输过程中役罐车应保持转动,避免建在运输过程中 产生沉淀、离析。 严格控制磔坍落度,不宜过大。坍落度必须控制在允许范围 以内。开始浇筑校前,试验室派试验员到拌合站从原材料到配合比再 到坍落度、拌和时间均进行严格检测、控制,以确保出厂役合格,满 足施工现场需要。同时试验员对入仓前的硅再次进行检测、控制,无 法满足施工

3、要求的役全部退回拌合站,严禁使用。 振捣时安排经过培训且经验丰富的专业振捣人员进行振捣。振 捣时振捣棒必须快插慢拔,每一振点累计振捣时间不少于25秒,杜 绝振捣过快及漏振现象发生。 校施工应严格分层浇筑,分层厚度不大于30cm,役分层保证 水平,浇筑应连续、不间断进行。分层间隔时间较长时检查泌水情况, 如有泌水,必须将水排出。 振动棒与侧模保持10cm以上的距离,插入下层玲深度不得超 过10cm,每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒,对每一振动 部位,必须振动到该部位建停止下沉,表面平坦、泛浆,不再冒出气 泡为止。二、顶板有细小裂纹1、形成原因 原材料的砂、碎石等含泥量超标; 原材料砂率不符

4、合要求,碎石粒径超标; 一味强调校强度,配合比水泥用量过大; 砍浇筑完成拆模前后养护措施不到位。2、控制措施 加大径用砂、碎石检测频率,严格控制含泥量,对于已进场经 检测含泥量超标的砂石料坚决清退出场,严禁使用到现场施工中去; 加大原材料检测频率,对于不符合要求的砂,碎石必须进行过 筛后才能使用,以保证砂率及粒径符合要求; 多次进行配合比试验,在确保役强度满足要求的前提下,验证 最佳水泥用量,并对施工配合比进行适当调整,控制水泥用量; 加大养护力度,磔浇筑完成后立即采用土工布对磔表面进行覆 盖,避免阳光直接照射,拆模后采用土工布覆盖同时进行洒水养护, 养护期不少于14天,养护期间必须安排专人24小时值班,随时保持 於表面湿润。三、拆模后掉边、掉角1、形成原因 模板拆除过早,役未达到规定的拆模强度; 模板拆除过程中野蛮施工,强行撬、击模板,对磔边角造成损 伤。2、控制措施硅浇筑过程中制作校试件,与预制构件进行同条件养护,模板 拆除前将同条件养护试件送往试验室进行压强试验,其强度达到 2. 5Mpa以上方允许进行模板拆除,避免过早拆除模板对校表面造成 拉伤、掉块。模板拆除过程中严禁野蛮施工,禁止拆模过程中采用撬棍、大锤 等工具强行拆除模板。青临高速公路第五项目部二00年四月三十日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号