8m刨床液压油站改进设计

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1、8m刨床液压油站改进设计摘要:阐述8m刨床存在的问题,液压油站污染严重,液压元件使用多年,灵敏度差,经常致使液压油站出现故障,影响机床的正常工作。提出了改进措施,油液污染问题得到解决,液压系统运行稳定,故障率下降。机床工作台导轨面静压油腔供油压力恢复正常,工作台浮起量达到要求,摩擦现象消除。关键词:刨床;油站;故障;改进措施Hydraulicstation8mplanerdesignimprovementsAbstract:inthispaper,theproblemsof8mplaningmachine,hydraulicpressurestationpollutionisserious,h

2、ydrauliccomponentsusedforyears,poorsensitivity,oftencausemalfunctioningofthehydraulicstation,affectthenormalworkofthemachinetool.Putforwardtheimprovementmeasures,theoilpollutionproblemisresolved,thehydraulicsystemrunningstable,declinefailurerate.Machinetableguidesurfacestaticpressureoilsupplyoilcavi

3、typressurebacktonormal,workbenchhasmettherequirementoftheamountoffloat,eliminatefrictionphenomenon.Keywords:planer;Gasstation;Fault;Improvementmeasures1问题提出某公司一台8m龙门刨床已服役30多年,很多零件已磨损、老化,设备故障率高,加工零件精度低,机床性能变差。特别是液压油站系统影响更大,液压油站设在机床地坑下,油箱密封不严,油液长期污染严重,加之部分液压元件使用多年,灵敏度差,经常致使液压油站出现故障,影响机床的正常工作。该机床工作台导轨面

4、为静压导轨,由于油液污染,使导轨面静压油腔节流毛细管有部分被堵塞,供油不足,导致工作台浮起量变小。当液压油站油压力偏小时,工作台基本不能浮起,工作台与导轨面之间处于摩擦状态,使工作台和导轨面严重磨损。为此决定设计制造新的液压油站代替原机床油站,改善机床使用性能。2液压油站改进设计1)制造新的液压油站,油箱为全封闭式,安装在地面上,使用、检查、维护都方便。卫生状况改变,油液污染消除。液压元件均采用叠加式液压元件,故障率低,维修方便。原油站油箱仍保留原位,作为回油油箱,回油沉淀后,由油泵抽到新油箱里供油。2)新液压油站安装油冷机制冷系统,控制油箱里的温度变化,消除温度对油站系统的影响,油冷机型号为

5、LO120P,温度控制范围15C45C,控制精度C,制冷能力和制热能力均为12000W。3)新油站油箱和回油油箱均安装液位液温计,型号YWZ250T,指示油液位置及油温的高低。安装了液位开关,控制油液的高低,型号为YKJDQ2418090.。设置上下限控制位置,油液超过上限,油泵自动开启,排油。当油液低于下限,油泵停止。这样可以有效控制油液的存储量,防止油箱里油液过少或过多而外溢1。4)新油箱安装了旁路3R精密滤油器,实现了在线实时过滤油液,滤油器型号为SE100NYT。5)新液压油站系统压力表均为电接点压力表,较好地控制、检测系统压力变化,并具有报警功能。6)SE100-YT滤油器,没有滤芯

6、堵塞报警功能,一旦滤芯堵塞,容易造成电机烧损。我们将滤油器上压力表换为同等量程电接点压力表,设定滤芯堵塞显示最大压力为电接点报警的上限,滤芯损坏无滤油功能,且压力很小时为电接点报警的下限,反馈信号接到电机开关上,一旦滤芯堵塞或滤芯损坏,电机会自动停止。这样即可消除电机损坏的可能,又能及时提醒更换滤芯。3结语机床液压油站系统设计改进,油液污染问题得到解决,液压系统运行稳定,故障率下降机床工作台导轨面静压油腔供油压力恢复正常,工作台浮起量达到要求,摩擦现象消除。由于液压油站系统的改进,机床性能得到改善,加工精度提高,设备故障率降低,生产率提高,改造效果明显。参考文献1宋锦春等液压与气压传动M.北京:科学出版社,2006:9496.

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