近年来汽包水位异常分析及处理方法

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1、近年来汽包水位异常分析及处理方法对于汽包锅炉来说,汽包水位是运行中的一个重要参数,它的正常与否对 机组安全运行有重大影响,严重缺水将会造成水冷壁大量过热爆管,严重满水将 会造成汽轮机水冲击的恶性事故。防止锅炉严重缺水满水是 25 项反措中的重要 一项。只是因为现在机组水位保护比较可靠,才很少发生这些恶性事故,但是因 为水位异常造成停炉、停机的却为数不少,它们都对发电厂的安全运行构成重大 威胁。下面就列举近几年我厂发生的几期典型的水位事故。一、05年11月23日8:05#4机负荷250MW, #4小机跳手动,给水流量到零,锅炉灭火。原因:#4 炉减温水手动总门漏水,喷到入口电动门上,加负荷时,#

2、3 高加水位 高,汽、水侧跳闸,当投入#3 高加水侧时,#3 高加入口电动门实际没开(保险 爆),但由于喷入水汽开接点短路显示开启,当旁路门关闭后,给水中断。 分析:因为事发突然,处理相当困难。但是运行人员在给水系统上有工作时,发 生异常,没有事故预想,也没有进行反向操作,将#3 高加水侧解列。二、06年3月 17日 9:00 #3机给水流量突然增大,水位高机、炉跳闸。原因:#3机负荷190MW,给水流量从530t/h突升至1180t/h,汽泵转速从4000rpr 升到5200rpm,并且跳到立盘控制,立即开事故放水,但水位高机、炉跳闸。原 因为汽泵转速失控。分析:处理不好,虽然汽泵转速、给水

3、流量迅速上升,但看到水位上涨迅猛,没 有果断打闸汽泵。其实设备是为我们服务的,它有问题,严重威胁安全运行,要 有勇气停掉它。也许控制员在紧张地操作,考虑不到事件对整个机组的危害,但 是班长、值长要有全局意识,要清楚事态发展的后果,敢于负责果断停运故障设 备,保整个机组的安全。作为值长一定要全局指挥,不能只盯住一个参数、一项 操作,要从小圈子里跳出来,转换思维,头脑清醒,关键时刻,要果断处理,因 为值长是最后一道防线。三、2004年11月 15日 9时06分,3小机振动大跳闸,水位低锅炉灭火,汽机跳闸。原因:004年11月15日上午班,#3机负荷300MW,BCDE磨运行,主汽压16.5MPA。

4、#3 小机#2 瓦振动大报警后跳闸,小机跳闸首出“一次油压低”,速减负荷, #3 机电泵未联动,速手动启电泵。后#3 炉“汽包水位低”保护动作,锅炉灭火。 运行人员按“停炉不停机措施”执行:快速立盘上手动减负荷,负荷减至16MW, 后汽机跳闸首出“锅炉跳闸”, #3 发电机跳闸(“逆功率”有报警和掉牌);。 分析:负荷超过240MW,汽泵跳闸,水位低锅炉灭火,没有什么遗憾的,但处理 过程中,减负荷过快,导致发电机跳闸,很不应该,其实停炉不停机,对二期机 组, 30 分钟之内只要能够启动一台磨,汽温是没有问题的,不必要减负荷那样 急,也没有监视。四、07年6月7日#4机汽泵指令突然到 0,锅炉灭

5、火,恢复时,汽包水位高, 机炉跳闸07年6月7日09: 54 #4炉ABC磨运行,负荷201MW。因为#4机汽泵指令 突然到 0, OIS 上闭锁操作,油枪频繁跳闸,导致汽包水位低致使炉灭火。10: 21启4A、4B 一次风机,暖4B磨,汽包水位高90MM开事故放水门,事故放水门 二道门不会开,水位高保护动作,炉灭火,机、电联跳,造成一次“非停”事故。 分析:在这样负荷、这种运行方式下,汽泵有问题,不必投油,因为事故情况下, 投油停磨对水位影响很大,倒不如立即减煤量,减负荷。燃烧操作时,对水位的影响没有考虑到,看水位人员没有及时发现水位异 常升高,虽然虚假水位厉害,但是看水位人员应立即大幅度减

6、少给水。这次水位事故后,发电部反复强调,当汽包水位到180mm时,要果断停运给 水泵,当水位到230mm时,果断MFT,宁可停炉,不能停机。但是后来仍然发生 水位高不敢打闸汽泵、电泵,不敢停炉,导致停机的事故。说实在话,当虚假水 位严重时,也许在180mm时打闸汽泵电泵,仍可能造成水位高停炉,但是我们总 的走出这一步,总的有这个勇气,否则遇到机、炉、电紧急故障时,我们怎么办, 总不能发生重大设备事故吧。后来有不少人这样说,到180mm时打闸汽泵、电泵 太武断了,如果水位上升很慢,你还要打吗?我们为啥说180果断停给水泵,就 是要让大家刻骨铭心地记住这个值,记住这个关键点,这么强调大家都不敢打给

7、 水泵,再说很多附加条件,大家更会瞻前顾后。后来发生的事情说明,控制员、 班长、值长根本就没记住这个关键值,就没想到这个关键点该增么办。所以大家 一定要记住180这个关键点,这个关键点记不住,后面230mm手动MFT根本就做 不到。事故发生时,需要值班人员快速反应,果断处理,分分秒秒都非常珍贵, 人人都高度紧张,这时候任何人都不可能急中生智,所以就是要靠平时的预想, 要靠平时脑子中积累的东西,记住关键环节该干什么,这也就是要牢记 180 这个 数值的意义。再次强调,此时班长、值长的作用非常大,你们要把握住这个关键 点。五、06年 4月11日3机汽泵跳闸,电泵联动,控制员立即减负荷,稳定汽包 水

8、位,保证3炉没灭火,处理很好。(例子较多,没有一一列举)原因:06年4月11日二班下午班#3机负荷190MW,#3机汽泵因前置泵轴承 温度跳变,导致汽泵跳闸,电泵联动,控制员立即减煤减负荷,同时另一控制员 迅速增加电泵转速,开启出口门,关闭电泵再循环,稳定汽包水位,保证3 炉 没灭火,处理很好。分析:通过这次汽泵跳闸抢救成功,发现负荷低于230MW以下时,汽泵跳闸, 电泵联动可以不必投油,采用减负荷方法很好,这样可以减少扰动,有利于水位 稳定和事故处理。对于#3、4机来说,汽泵跳闸,控制员必须熟练掌握操作要领 就是:启电泵(一般情况都会联起)加转速、开出口门、关再循环,这几个动作 必须迅速果断

9、完成。但要注意,顺序不可颠倒,如先开出口门,可能因压差过大, 造成电动门打不开,当电泵转速升起,电泵压力与原给水压力平衡后,出口门才 会顺利开启。另外减煤量人员必须注意,应多减上层磨煤量,并减少一、二次风量,绝 不能发生减煤量不当,先灭火,过去二期也发生过,大家要切记宁可水位低灭火, 不能减煤不当灭火。(当时主要是操作混乱,说停磨时,你停A磨、我停B磨, 停多了)如果4台磨运行,应迅速投入一层油枪,然后快速停运最上层和最下层磨, 保留中间2台磨,主要是兼顾燃烧和汽温。并不是停磨越多越好,一是容易造成 灭火,二是燃烧减弱过大,虚假水位非常严重,造成水位加剧降低。六、2008 年6月11日#1机组

10、汽包水位异常事件经过: 6月 11日#1机组大修后启动,在安全门定砣过程中发生一起汽包水 位异常,情况如下:#1 机组大修启动后做安全门定砣试验, #1 炉 AA 层油枪运行, #2 磨运行,汽包 水位-80mm, #2电泵运行,高低旁投入。高旁开度9%,低旁开度15%,小油枪不 能正常投入,正在处理中,汽包水位保护未投入。11 时,接令#1 炉一次系统升压,准备一次系统安全门整定。当主汽压升至 13.8MPa 时,控制员联系另一控制员开启高旁控制压力。此时在开启高旁压力调 节阀时发现打不开,于是快速减低#2 给煤机转速,但因为压力仍上升至 14.4MPa, 左侧过热器安全门动作,此时监视水位

11、的控制员由于对异常情况经验不足,在汽 包压力高的情况下没有立即大幅度调整给水泵出力,造成汽包水位-300mm。后经 过补水后汽包水位正常。原因分析1、汽包压力高时没有及时加大给水泵转速,提高给水压力,造成汽包补水量过 小,水位迅速下降。监视水位运行人员操作不当,是此次异常的主要原因2、安全门定砣过程中压力控制不好,压力上升过快,压力高,旁路打不开时采 取的减弱燃烧措施不力。控制员操作不当,是此次异常的另一原因。一期总体发生水位事故较少,虽然给水设备与二期不同,但是一期人员处理 事故的能力较强,特别是处理单专业事故很到位。但是一期人员要注意事故处理 时机炉之间的配合。七、2009年7月 30日#

12、2机因汽机保护误动,处理过程中,汽包水位高停炉 事件经过:2009年7月30日02:26 #2 机负荷到零,查汽机跳闸。开低、高压 旁路,电气退出逆功率保护压板,倒厂用电。检查汽机跳闸无首出,速通知热工 保护班检查。重新复位、挂闸,准备开调门加负荷时,阀限无法设置,切至硬手 操盘上,也加不上。随后汽机又跳闸,检查无首出。02:27 投入 BC1-3 油枪,相继停运#4、3 磨,降压关对空排汽。经检查#3 轴振L狈0、#1轴振R侧振动大、跳变(瞬间从63、3um都升至250um),检查瓦振、 油压、油温等正常,就地检查振动无异常,判断轴振测量、保护系统故障,汇报 领导,退出轴振大保护。重新复位挂

13、闸、加负荷。02: 44在硬手操盘上加负荷时,反应较慢,后又快速增至3OMW,致使汽包水 位高高,锅炉灭火。在硬操盘上减负荷到6MW。按停炉不停机处理。 原因分析:1、在立盘上加负荷过快,导致水位快速上升,无法控制。2、在汽机跳闸时热容量太大,当时一层油枪, 2 台磨运行,锅炉压力太高,导 致汽机调门开启很少,负荷就增加很多。一期由于给水泵备用容量大,人员事故处理能力相对较强,对于正常运行时 一台给水泵跳闸,处理的很好。主要应注意停炉不停机时,加减负荷、开关旁路、 启停磨煤机时对水位的监视控制。八、09年 9月26日#3炉汽包水位高异常 事件经过:2009 年 9 月 26 日 16 时 07

14、 分, #3 炉负荷 150MW,BCD 磨运行,总煤量 89T/H,其中B磨煤量31.9T/H, C磨煤量29.7T/H, D磨煤量27.4T/H,各磨火 检正常,炉膛负压在-0.02-0.05KPa, A、B侧氧量分别为2.11、2.54, #3炉给水 自动投入,#3炉汽包水位突然升高到+105mm,后快速下降至-48mm,然后汽泵 指令快速加至33%,并且给水由自动跳到手动方式, 16时09分汽包水位急剧升 高到212mm,汽包事故放水动作,然后控制员立即开启汽泵再循环,手动降低 汽泵指令,调整#3炉汽包水位至正常。后负荷加至165MW,手动调整汽泵转速, #3炉汽包水位仍在土 50mm

15、之间波动。原因分析:1、#3机控制员监盘时对汽包水位监视过分依赖给水自动调节,特别是在#3炉燃 烧状况不好汽包水位波动大的情况重视不够是#3 炉汽包水位异常升高事故放水 动作的一个原因。2、控制员监盘时对#3炉给水自动跳手动发现不及时,发现后调整不迅速是造成 #3 炉汽包水位异常升高事故放水动作的主要原因。3、#3 炉煤质较差,燃烧不稳,造成水位波动。 虽然有燃烧原因,但是监盘太不专心,水位已经异常,但还没发现给水跳手动, 水位涨到如此之高,如果事故放水不动做,很可能灭火。九、09年 11月15日#1炉汽包水位大幅波动导致事故放水动作 事件经过:11月15日前夜班22: 30#1炉负荷210M

16、W, #1、2、3、4、5磨运行,汽 包水位调节在自动方式,开始减负荷要求160MW,控制员将#3、4、5磨煤量稍 减后,停运#1磨,23: 00负荷降到140MW,认为负荷减的有点多,又加了#2、3、4磨煤量,负荷上升速度快,5分钟上升到180MW,负荷上升过程中发现汽 包水位波动大,将汽泵切手动调节,调整水位时发现无效果,查汽泵已跳就地。 此时汽包水位已降低到-120mm,立即启动#1电泵,电泵与汽泵并列运行,加电 泵出力,汽泵再循环打开,将汽泵切回到遥控方式,关闭再循环,水位在操作过 程中回升,23: 10水位涨到+120 mm,调节汽泵出力时反馈速度慢,水位继续 上升,事故放水动作。大约 1 分钟后调节正常,停运#1 电泵,观察一段时间水 位调节正常,水位调节投自动。原因分析:1、#1 机 9 月 28 日#1 机启动过程中已经发生过一次因汽泵调节跳本地导致 汽包水位波动事

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