减少皮带机故障停机的次数.doc

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1、QC活动成果材料减少皮带机故障停机次数一、 前言皮带机在运行过程中,经常由于各种保护动作而停运,造成生产效率低,既不利于节能降耗,也增加了员工的劳动强度;皮带机经常带载启动,容易造成设备损坏,给安全生产带来了极大的隐患和不稳定因素。针对上述生产实际,我们燃运丙值QC小组选定了“减少皮带机故障停机次数”作为课题,充分运用QC工具、集思广义、积极开展小组活动,使皮带机故障停运次数明显减少,生产效率得到了显著提高。 二、 小组概况三、 选题理由四、QC小组活动计划五、现状调查小组成员查阅了2008年皮带机故障停机记录,并进行了统计(表二)。 根据统计表我们制作的饼图我们发现统计期内皮带机故障停机次数

2、136次(月均11.33次),而堵煤造成的停机就占了113次(月均9.42次),占故障停机的83.09%,为了找出问题的症结,我们又对各皮带机堵煤动作情况进行了统计分析(表三)。 通过上表我们发现1/4皮带机堵煤动作91次(月均7.59次),占输煤系统堵煤动作次数的80.53%,远远超过其它皮带机的总和22次(月均1.83次)。 结论:通过计算我们得出1/4皮带机堵煤造成停机次数占皮带机故障停机次数的66.9%(83.08%*80.53%),是导致皮带机故障停机次数多的主要原因。六、确定目标1、目标设定为了便于改造后的效果检查,我们将本次QC小组活动的目标设定为:通过本次QC活动将1/4皮带机

3、堵煤月均动作次数由7.59次减少为2次,从而达到减少皮带机故障停机次数的目的。2、目标可行性论证(1)1/4皮带机堵煤动作次数占皮带机故障停机次数的66.9%,如果1/4皮带机堵煤发生次数能得到有效的降低,在其它故障因素不变的情况下,皮带机故障停机次数就可以大幅度下降,我们的目标完全可以实现。(2)历史最好水平:2005年我厂1/4皮带机堵煤月均动作次数为1.75次。结论:本次QC小组预定将1/4皮带机堵煤月均动作次数由7.59次减少为2次是可行的。七、原因分析根据现状调查出的症结,我们QC小组于2009年4月12日召开了要因分析会,就“1/4皮带机堵煤动作次数多”这个问题,大家集思广益、充分

4、发表意见,应用头脑风暴法,从人、机、料、法几个环节进行了分析和讨论,并绘制了因果图:从因果图中,我们找出了1/4皮带机堵煤动作次数多的末端因素如下:1、1/4储煤斗仓壁衬板锈蚀2、人员培训不到位3、振动器振幅小4、溜料板锈蚀5、规章制度执行不严6、堵煤传感器安装位置不合理7、来煤较潮、较粘八、要因确认根据所分析出来的末端因素,小组成员集思广益,运用调查、试验、分析等方法,对以上各末端因素进行了逐条论证:确认一:1/4储煤斗仓壁衬板锈蚀确认标准衬板表面平整、光滑。确认过程2009年4月26日,小组成员付云山检查了储煤斗仓壁衬板情况,发现衬板锈蚀严重,表面不平,造成积煤,导致1/4储煤斗内部空间变

5、小,缓冲能力下降。结论: 要因确认二:人员培训不到位确认标准每月技术讲课,出勤率100%,每季度考试一次,合格率100%确认过程2009年4月21日,小组成员吴逢健检查了培训台帐。班组每月都组织了技术讲课,而且每季度都组织一次技能考试。出勤率、合格率都达到了100%。以下是燃运丙班2009年3月岗位技能考试成绩:结论: 非要因确认三:振动器振幅小确认标准华能南京电厂燃料运行规程规定:振动器振幅不小于2mm确认过程2009年4月22日,小组成员吴逢健现场检查了振动器振幅是1.5mm,调整偏心轮后仍达不到要求。结论: 要因确认四:溜料板锈蚀确认标准溜料板表面平整、光滑。确认过程2009年4月19日

6、,小组成员付云山检查发现溜料板锈蚀严重,表面不平,造成积煤严重,导致煤不能按照设计的路线流动,不仅增加了工况调整的难度也使储煤斗内部空间变小,缓冲能力下降。结论: 要因确认五:规章制度执行不严确认标准运行规程及管理制度是否齐全确认过程2009年4月18日,小组成员吴逢健查阅了相关规章制度,有华能南京电厂燃料运行规程、燃料部安全生产责任制考核办法、燃料部安全工作管理规定、燃料部精细化管理活动实施细则。以上制度执行情况良好,考核到位,不是造成的直接原因。结论: 非要因确认六:堵煤传感器安装位置不合理确认标准堵煤传感器应安装在不易积煤,不易被煤流冲击到的地方确认过程2009年4月20日,小组成员高成

7、干检查了1/4皮带堵煤传感器的安装位置,发现传感器周围有积煤,易导致传感器动作,且传感器正好位于煤流的侧面,容易被煤砸到,造成误动。结论: 要因确认七:来煤较潮、较粘确认标准华能南京电厂燃料运行规程规定,煤的外水大于10%时,系统有堵煤的风险,加仓时应优先选用干煤棚内的干煤。确认过程2009年4月10日至30日,小组成员吴逢健经过现场调查发现来煤外水大于10%时,煤的流动性差,容易积煤,造成堵煤保护动作,但我们控制不了来煤,故是非要因。结论: 非要因通过以上要因论证,我们确认“1/4皮带机堵煤动作次数多”的主要因素是:1、1/4储煤斗仓壁衬板锈蚀2、溜料板锈蚀3、堵煤传感器安装位置不合理4、振

8、动器振幅小九、制定对策根据对主要因素的分析, QC小组于2009年5月10日,针对已经确认的主要原因,认真研究,制定出了如下对策表:十、实施对策实施一、实施二:对储煤斗衬板、溜料板进行不锈钢改造责任落实人:实施时间:2009年6月25-30日实施过程:部室集中力量,对储煤斗仓壁衬板、溜料板进行了不锈钢改造。由于改造储煤斗仓壁衬板、溜料板属一类工作,为了缩短施工周期,决定将实施一、实施二同时进行。首先:针对易积煤、没有利用价值的空间(那部分空间常年被积煤所占,没有利用价值)用不锈钢板进行了封闭,消除了死角。其次:我们在更换溜料板的同时,调整了溜料板的角度,更利于煤流入指定位置;并在溜料板的背面增

9、加一型号 MV C 25-4的振动器以清除积煤。实施后效果检查: 经过不锈钢改造,减少了煤与仓壁、溜料板之间的摩擦力,更利于煤的流动,储煤斗不易积煤。也使煤能够沿着溜料板流入指定的位置,消除了溜料板积煤,粘煤现象有了很大改善,没有发现严重积煤的情况。实施三:更换大功率振动器责任落实人:实施时间:2009年7月05日实施过程:2009年7月05配合检修将振动器更换成型号 MV C 25-4的振动器,振幅达到2.3 mm,符合规程要求。并将振动器移至容易积煤的地方,并加固了振动器的底座。实施后效果检查:启用新安装的振动器,振幅较大,效果明显,储煤斗壁上的煤能够振下来。实施四:调整堵煤传感器的安装位

10、置责任落实人:实施时间:2009年7月10日实施过程:2009年7月10检修应我们的要求,将堵煤传感器移离煤流处,移至指定位置,减少积煤及被煤砸到的概率,也要确保发生堵煤后,煤不漫出来。实施后效果检查:经过多次现场试验、调整,定位后的堵煤传感器没有发生过误动,也不容易积煤,发生堵煤后煤也没有漫出来,基本上达到了设计时的要求。十一、效果检查:1、实施后效果检查实施后,小组对2009年8-10月1/4皮带堵煤传感器动作情况进行了调查统计,统计表如下: 由统计表可以看出,2009年8-10月1/4皮带堵煤传感器月均动作次数1.67,超过了我们设定的目标值。方案实施前后及目标值对比如下:由图中可以看出

11、,我们的目标实现了!有形成果:1、1/4皮带堵煤传感器动作次数的减少,缩短了卸煤时间,降低了输煤电耗,按照全年卸煤150万吨计算,全年可节省运行时间300小时,经计算全年可节约用电20万千瓦时以上。2、提高了卸煤速度,减少了船舶的压港时间,节约了压港费8万元。无形成果:1、有利于减轻运行人员的劳动强度。2、减少了皮带机带载启动的及次数,保证了设备安全,延长了设备使用寿命。十二、巩固措施1、将所有漏筒堵煤传感器移离煤流处,避免被煤砸到。2、将“堵煤传感器应安装在不易积煤,不易被煤流冲击到的地方” 修定入3、巩固期检查:2009年11、12月我们对成果进行了巩固,1/4皮带机堵煤月均动作次数1次。十三、总结与下一步打算:此次QC活动不仅减少了1/4皮带机堵煤传感器动作次数,缩短了卸煤时间,降低了输煤电耗,取得了良好的经济效益,而且有效减轻了员工的劳动强度。通过QC小组活动的开展,我们认识到QC活动是分析和解决问题的有效手段。小组成员在质量意识、管理能力、QC知识、解决问题的信心、团队精神等各方面均有较大的提高。 最后,小组进行了我自我评价,并绘制了评分表和雷达图。小组自我评价雷达图下一步打算:针对皮带机刮刀刮煤不干净,造成二层皮带带煤,水平托辊包煤严重,导致皮带跑偏,严重影响安全生产的情况。本小组决定将降低皮带机刮刀故障率作为下一个活动课题展开活动。23

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