改性硅微粉白度的提高

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1、改性硅微粉白度的提高摘要:本文通过对硅微粉进行改性的方法、设备、设备工作原理、改 性剂等方面的分析,得出影响改性硅微粉的白度、电导率,给出并实施了 解决方法,取得的较好的效果。关键词:硅微粉改性、高速混合机、陶瓷片、电导率、桨叶、白度前言 粉体表面改性设备较多,应用最为广泛的是高速混合机(高搅机)设备和 冷却系统组成的改性系统,我厂的改性设备是有高速混合机(高搅机)加 分级机和收尘器,分级机和收尘器的主要用途是把改性的粉体分级并剔除 大颗粒假颗粒,同时由于抽风产生负压就具备了冷却的功效。 1、硅微粉的改性设备及工艺、主要工艺流程;填料f加热、干燥f加入改性剂f打散、降温f收集改性产品。、主要改

2、性设备: 高速混合机(高搅机)是由回转盖、混合锅、内外夹层、叶轮搅拌装置、 折流板、电机机应等装置构成。 高速混合机组,通过内层加热及叶轮高速转动,叶轮表面与物料摩擦和物 料与锅体内壁摩擦产生热,使粉体干燥脱水,在达到一定温度以上后,加 入改性剂如硅烷或偶联剂溶化雾化使粉体吸附反应。高速旋转的叶轮借助 表面与物料的摩擦力和侧面对物料的推力使物料沿叶轮切向运动,离心力 物料被抛起,重力上升一定高度后由落回,折流板形成窄流区产生涡流形 成分散混合。物料改性后经过分级进入收尘器,边降温,边分散,边打散 大颗粒。、改性机理:表面改性机理主要是两个方面,即表面改性剂同物料表面 的相互作用和表面改性剂同有

3、机树脂之间的相互作用。其一是改性剂同物料之间的相互作用:硅烷偶联剂在无机物料表面的 作用机理是化学键;氢键;物理吸附;形成交联结构的覆盖物质;从表面 排出水等,这些作用都有助于表面的粘接,一定温度下加入硅烷的同时, 硅烷在高搅机内与热空气接触发生水解反应;颗粒表面的羟基与硅烷的水 解物结合、脱水;硅烷之间缩聚成低聚合物;低聚合物和无机表面的羟基 形成氢键,通过加热干燥,发生脱水反应,使颗粒表面极性较高的羟基转 变成极性较低的醚键,于是颗粒表面为-R基(R是能和有机物相结合的疏 水性集基团)所覆盖,形成界面区域。钛酸酯偶联剂能与物料表面的自由 质子发生反应,从而在物料表面形成有机单分子层。其二是

4、改性剂同有机树脂之间的相互作用:表面改性剂和聚合物作用 的机理是化学键;形成应力传递的界面层;改善聚合物的浸润性;改善相 容性;增加表面粗糙度;形成隔水层。2、高速加热混合机(高搅机)的工作原理、混合原理:当高搅机工作时,高速旋转的叶轮借助表面与物料的摩擦力侧面对物 料的推力使物料沿叶轮切向运动。同时由于离心力的作用,物料被抛向混 合室内壁,并沿壁面上升到一定高度后因重力作用又回到叶轮中心,接着 又被抛起。这种上升运动与切向运动的结合,使物料实际上处于连续的螺 旋状上、下运动状态。由于叶轮速度很高,物料运动速度也很快。快速运 动着的物料颗粒之间相互碰撞、摩擦、使得团块破碎物料温度相应升高, 同

5、时迅速的进行交叉混合。这种作用促进了物料的分散和对液体添加剂 (表面改性剂)的均匀吸附,混合室内的折流板进一步搅乱物料的流太, 使物料形成无规运动,并在折流板附近形成很强的涡流。对于高位安装的 叶轮,物料在叶轮上形成了连续交叉流动,使混合更快、更均匀。混合结 束后物料在叶轮作用下由排料口排除。如图 2.: 高速混合机的表面改性效果与许多因素有关,主要有叶轮的形状与旋转速 度、物料温度、物料在混合室的充满程度(即填充率)、混合时间、添加 剂的加入方式和用量等。高速混合机是一种间歇式的批量粉体改性设备, 它的处理时间可长可短适合中小批量粉体的表面化学包覆改性。、高搅机的材质、硅微粉的影响:目前国内

6、的高搅机桶内和桨叶壁主要由 304 型号的不锈钢件,夹层装 有发热板和导热油,其主要功能是加热,通过导热油传递给物料,让物料 升温。304 型号的不锈钢具有耐腐蚀、耐冲击、耐压和抗收缩膨胀性强。 我们在改性物料时,由于是间歇性的,需要不断地加热、冷却,所以需要 抗收缩膨胀性强的材料,但是该材料抗摩擦性能低,用于膨润土、碳酸钙 等硬度低的物料时,效果相当好。用于硅微粉时有一些问题,硅微粉的矿 物是石英,莫氏硬度为 7,当硅微粉与桨叶及硅微粉与桶壁之间相对处于 高速运动时,他们的相对线速度相当高,粉体与金属表面产生巨大的摩擦 力,除了产生热量外还产生电荷,它们都是无机极性物质,导致粉体表面 吸附大

7、量的金属分子。当加入改性剂后,改性剂包裹着、连接着粉体金属 颗粒,成为一体,导致了两个结果:其一是改性后的粉体电导率增加,其 二是白度降低。用 1000 目白度为 95.8 的硅微粉进行改性,改性剂为 KH560,改性后白度为87.5,降低了 8.5个点。4、改进方法为了提高改性物料的白度和不增加电导率,我们采取了如下措施。一 是阻止物料与桶壁的直接接触。二是提高桨叶的硬度(改进桨叶)。、阻止物料与桶壁接触处理方法i、由于同内壁带有弧形,我们用环氧树脂粘贴lOXIOmm的小陶瓷 片,刚开始时效果很好。但是,由于改性过程中温度上升较高(最高到 186C )加上间断地反复受热、冷确,加速了环氧树脂

8、的老化,粘接力降 低,瓷片脱落,损坏桨叶。ii、用10 X 1mm的薄瓷片粘贴,但环氧树脂的老化太快,无法经受高 温,任然粘接不牢固,虽然脱落后不容易损坏桨叶,但是物料中夹有瓷片, 严重影响质量。iii、通过咨询许多专家,考察方案,我们从拱桥上获得灵感,用弧形 砖加耐高温胶粘贴,由于是拱形,它受力时相互挤压更紧,不会脱落。除 了排料口受力弱以外,其余的粘接得比较牢固。为了解决排料口受力为题, 我们通过研究,发现底层班上是实心的不锈钢锅底,这样,我们就焊接上 螺帽,作为支撑点。通过以上措施,效果相当好。、桨叶处理i、为了增加桨叶的硬度,通过技术手段,在将叶表面渗氮,渗氮后 不锈钢桨叶表面硬度为9

9、,厚度30丝,渗氮后。用400目白度为93.2的 硅微粉进行改性,改性剂用KH560,第一锅改性后白度为92.1,降低了 1.1 个点。第二锅改后白度为 90.1,降低了 2.1 个点。第三锅改后白度为 88.9,降低了 5.4个点。从第三锅开始,白度逐渐降低,第四锅后就降低 到89 以下。取出桨叶发现,下、中桨叶表面最外部已经磨蚀了,带有细 微条痕沟槽。说明高速旋转的桨叶与微粉之间的表面摩擦力、线速度相当 大。ii、桨叶表面粘贴陶瓷片,在原来的桨叶通过打磨,迎风表面用特殊 胶粘贴一层7 字型的小陶瓷片,后面粘贴一层陶瓷片。经过这样处理后, 开始效果还可以,但是由于桨叶旋转离心力大,与硅微粉摩

10、擦后桨叶升温 过快,只是靠粘接的力量难以承受如此频繁升温、降温及离心力,所以还 是脱落。iii、根据桶体形状,重新设计一套桨叶,桨叶的迎风面呈楔形,其上 打有螺纹孔,可以用螺丝固定瓷片,背风面设计有固定卡槽,使陶瓷片卡 槽内不会脱落,用耐高温胶粘贴后再用螺丝固定。5、结果i、对桶壁和桨叶的处理后,先试验一锅400目白度为93.3的硅微 粉进行改性,用 KH560 改性剂来改性,改性后白度为 92.3,降低了 1.5。 用1000目的硅微粉,改性前白度为95.5,改性剂同样用KH560,改完后 白度为 94.2,进行多锅次改性,白度降低 1-2 个点。同样的改性剂,用 1250目白度为96.6的

11、硅微粉反复改性几锅,改性后的硅微粉白度为95.6, 也降低1至2个点。6、总结由上述试验可以得出,硅微粉改性后,白度的影响主要是改性剂和改 性设备,而改性剂是物料,它不会对硅微粉造成二次污染。设备上的物质 进入物料后,对硅微粉造成了二次污染,不但严重影响白度,还影响电导 率。通过这次对设备的技术改造,克服了这方面的因素,取得了阶段性的 胜利。但改性工艺是相当复杂的,它涉及到改性温度台阶的控制、加入改 性剂的时段、加入方法、加完改性剂后的搅拌时间等等。我们需要不停地 学习、探索、总结、从而找出更好的、节省成本的、为客户提供好用的产 品的工艺路线,为厂争取更大的经济效益。参考资料:1 1)、张世礼:启星机械手册,2008年1 2 )、卢寿慈等:粉体技术手册,化学工业出版社1 3 )、盖国胜等:超细粉碎分级技术,中国轻工出版社14)、张国旺等:超细粉碎设备及其应用,冶金工业出版社

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