一起10kV母线失电故障处理过程

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1、起 10kV 母线失电故障处理过程摘要:电网调度员是电力系统运行的指挥者,是保障电网安全运行的守护者, 作为一名调度员,在工作中需要全身心的投入其中,认真对待每一项操作,每一 个事故,踏踏实实做好本职工作,才能真正做好调度工作。本文对一起10kV线 线路故障保护拒动,越级造成10kV母线失电进行分析,并对调度工作阐述了个 人的一些看法。关键词:10kV母线;失电;故障;调度;思考一、案例10kV 线路故障保护拒动,导致越级跳闸1. 运行方式35kV变电站为内桥接线方式,一次接线图如图1所示,303开关、母联300开关、1号 主变及101开关、2号主变及102开关均运行状态,304开关热备用状态

2、,35kV备自投装置 启用。10kV侧为单母线分段接线方式,1号主变、2号主变分别带10kV I. 口段母线运行, 10kV母联100开关热备用状态,每段母线分别有3回10kV出线,启用10kV备自投装置。2. 保护配置情况:此变电站的保护配置情况:(1) 10kV出线按三段式过电流保护设置。过流I段,即速断保护,按大方式下躲开线路 末最大短路电流,校验时只要满足在常见的大方式下,被保护线路出口故障灵敏系数不小 1.2,时限为0S;过流II段,即限时速断保护,按照躲开线路所带容量最大的变压器低压侧 发生故障时的最大短路电流整定,与线路分段开关定值和用户智能开关保护配合,时限为 0.1S;过流口

3、段,即过电流保护,是线路保护的最后一道防线,必须保证线路末端发生故障 时具有足够的灵敏度,并应躲开正常运行时最大负荷电流,同时要考虑保护CT、线路载流量 等因素,时限为0.3s。(2) 主变10kV侧后备保护配置为两段式电流保护,丨段为速断保护,电流定值与10kV 出线过流I段或II段配合整定,按小方式下10kV母线两相短路有1.5灵敏度整定,0.3秒跳 10kV分段,0.6秒跳本侧,0.9秒跳两侧;II段为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流 整定,0.6秒跳35kV分段,0.9秒跳本侧,1.2秒跳三侧。主变35kV侧后备保护配置为一段 式电流保护,为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流

4、整定,1.5秒跳35kV两侧。此变 电站303开关既充当高压侧开关,也用做进线开关。3. 事故概况35kV变电站由于10kV105线线路故障保护拒动,越级造成1主变低后备速断保护动作, 跳开1号主变101开关,造成10kV I段母线失电及对外停电。4. 现场反馈现场经检查发现,10kV105开关保护装置出现死机现象,10kVl段母线在105开关柜顶 处的泄压通道已打开,该柜上方的母线室内有严重的弧光短路放电痕迹(三相母线均有烧 伤)、 3只母线支柱绝缘子和3只母线穿墙套管均有烧伤,周边母线绝缘护套大多已熔化, 10kV B、C相母线搭接铜排4棵螺栓已基本熔化、连接铜排已不能使用。1号主变、10

5、kV相关出线未发现异常。5. 事件分析在10kV105开关柜上方母线室内,通过对相关烧坏的设备进行细致地分析和观察,发现 B、C两相母线搭接铜排的固定螺栓,在设备安装投运时未紧固到位,由于手车式开关柜的母 线全部密封在柜内,又无观察孔,在日常设备巡视检查中难以发现,造成母线搭接铜排长期 接触不良,发热现象越来越严重,引起周边部分绝缘护套熔化,相间绝缘强度逐日下降,从 而引发相间击穿短路。同时,再加上10kV105开关的保护装置出现死机,最终导致35kV 1号 主变低后备保护动作跳闸、 10kVI 段母线对外停电等现象的发生。6.改进措施与事件启示经验和教训:(1) 通过对这起事故的分析,导致这

6、起事故发生的一方面原因是:35kV变电站10kV105 开关的保护装置异常告警信息发出后,没有启动语音告警提示,造成该信息没有被调控值班 员所发现,遗漏对此信息的分析和判断。另外,调控值班员也没有按规定要求去翻看相关变 电站的画面(或翻看画面不认真、细致),促使10kV 105开关的遥测数据变色、数据不刷新 等现象均未能引起重视,为这起事故的发生留下隐患。(2) 作为一名合格的值班调控员,对自己管辖变电站内所配备的各种保护和自动装置, 其动作原理情况要有所了解,避免做出错误的分析判断。例如在该起事故中,不要认为1号 主变低后备速断保护动作跳闸,是由1号主变保护范围内的故障所引起。盲目地用10k

7、V母 联100开关对I段母线进行抢送电。这样,反而会导致事故的进一步扩大。另外,在各变电 站中按相关要求,只要是主变高(低)后备过电流保护动作跳闸的,一般均闭锁本侧备自投 装置,防止将完好设备自投到故障设备上。(3) 在这起事故中,变电站内存在这两种故障(105开关保护装置死机和10kVl段母线 短路),均能引起1号主变低后备保护动作跳闸。因此,在日常事故处理过程中,不要因为 只找到1个故障点,而忽略了一些隐形故障的存在。特别像10kV手车式开关柜,10kV母线 全部密封在柜内,一些隐形故障从表面是很难发现的。在查找类似故障时,一定要按相关规 定要求去做。为预防万一,即便要对相关设备进行试送,

8、也要把相关变电站中的运行方式调 整好,核实有可靠的保护装置和足够的灵敏度后再进行试送,减少对正常运行设备的影响。 改进措施:(1) 认真做好电网运行监控管理工作,首先要将运行设备的巡视与检查工作放在首位, 按相关规定每隔一段时间,对所有管辖变电站的画面要认真地进行翻看。同时,中心组织相 关人员,不定期地对该方面进行巡视和抽查,发现有走马观花现象的,一律纳入当月绩效考 核之中。针对监控画面中推出的每一条信息内容,要求每位值班调控员要进行细致地分析, 决不放过任何蛛丝马迹,确保所有运用中的设备均处于健康运行状态。(2) 配合自动化工作人员,对一些无语音告警的信息和事故不推画面等现象进行全面分 析排

9、查,针对存在的问题要一一进行整改和处理,解决不了的,要制定相应的防范措施并上 报主管部门(或厂家)共同给予消除,为今后搞好电网监控运行工作奠定基础。建议:(1) 认真做好新设备投运前的检查、验收、交接等把关工作。该项工作开展的好坏,直 接关系到新设备投运后的安全运行。每位运维值班员若都能尽心尽责,严格按相关规定要求, 认真把好每一道交接验收关口,相信所有潜在的缺陷和隐患,都能在设备投运前得到消除。(2) 认真做好各变电站设备巡视检查工作。运维值班员定期对各变电站的运行设备进行 巡视检查,是搞好设备安全运行、及时消除各类缺陷及隐患的一项重要工作内容之一。通过 多年的运行工作经验证明,很多缺陷及隐

10、患都是通过现场巡视、检查发现的,因此,认真做 好现场的设备巡视检查工作,对电网的安全运行至关重要。(3) 针对一些封闭较为严实、且经常需要巡视检查的设备,建议相关厂家(或运维单位) 在需要观察设备的地方,增开一些封闭式透明小窗口,以便运维值班员日常对相关设备的巡 视与检查,避免因无法巡视而埋下后患。二、对调控工作的理解调度故障正确研判,有助于配电网故障的解决和处理,是提供更优质的电力的根本保证, 它极大地消除停电或者电力供应不足给人们日常生活、生产带来的不便。随着越来越多配网 线路和设备的投运,设备故障率的不断增加,作为一名电力调度员,既需要过硬的业务技术 素质,更需要很强的工作责任心,做到熟

11、悉本地区电网的一次系统图、主要设备的工作原理; 熟悉调度自动化系统、电网继电保护配置方案;熟悉本地区电网的各种运行方式的操作和事 故处理及本岗位的规程制度;在日常工作中不断学习新知识,规范事故处理流程,在事故处 理时理清思路,及时高效地进行事故处理。这样才能在值班中正确下令操作、准确分析电网 运行情况,超前预控、超前防范,及时准确判断和处理各类异常、故障。应多到现场,多了 解现场设备,多与运行人员交流知识和经验。伴随着电力科技的飞速发展,大量新设备、新技术的运用,以及三集五大后调控合一运 行模式的推广,调度工作对于调控员的要求也是越来越高,越来越全面。电力调控员只有努 力钻研业务,积极提高自身的技术水平和思维能力,才能适应快速发展的电力调度工作。 参考文献:1电力调度规程2高磊.浅析电力调度运行管理常见问题及改进措施J.电子制作,2014, 02: 292.

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