燃机发电机励磁调试

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1、第三部分燃机发电机励磁调试方案3.1发电机控制部分1.试验准备序号内容执行1检查发电机励磁系统安装完毕。2检查发电机控制盘设计和有关电路板正常。3检查发电机控制盘外观正常。4检查CT,PT回路接线正确。5根据设计对发电机励磁系统所有的参数。6完成时间年 月日2.调整优化原则2.1优化调整的目的是设定调节值(提交的电流或发电机电压)反应尽快以无振荡的突然变化(将在射击角确认)。因此,发射角要注意观察波形。2.2优化调整的目的是设定调节值(文件说明的电流或发电机电压)反应迅速且无振荡的突然变化(以射击角确认)。因此,发射角要注意观察波形。2.3执行优化的目的是当负载震荡或受到电压冲击的时候,励磁电

2、流和定子电压的上升时间减少到最小。此外,调整器不能振荡(可从晶闸管射击角中发现)。2.4下列信号应记录: A:励磁电流在手动模式和定子电压电流自动模式B:晶闸管触发角(ALPHIW)2.5调试程序: 优化调节从低信号开始,再一点一点增大设定值直到全过程。优化方式始终选额由低到信号从内向外,例如:电流调节;电压调节;限制器。3.校准原则校准规则是必须使得调整值和物理值一致。例如定子100定子额定电流(IGIW)对应于在调节器1PU。校准的时候应根据这个文件,以便修改相关的数值的时候对目前的调整没有影响。IGIW校验应该在发电机额定电流的状态下进行。这个状态可能会发生在励磁电流调整模式下的电路短路

3、试验中,此时发电机电流不代表在运行模式下的任何调节量。3.1必须根据发电机资料进行校验的数值序号内容确认1晶闸管电压2励磁电流3发电机定子电流4发电机终端电压5完成时间年 月日3.2晶闸管电流校准序号内容执行1设定V803=12读取V37,并在4中的公式中替换3测量进线电压4将 V37在校验公式中替换:V803=V803:晶闸管校准系数Usyn:同步电压实际值UsynN:同步电压额定值5得到变量系数V803计算值:6完成时间年 月日3.3 励磁电流校准序号内容执行1设定V805=12读取V500,并在4中的公式中替换3测量励磁电流4将 V500在校验公式中替换:V805=V805:励磁电流校准

4、系数Ip:励磁电流实际值IpN:励磁电流额定值5得到变量系数V805计算值:6完成时间年 月日3.4发电机定子电流的校准序号内容执行1设定V817=12读取V503,并在4中的公式中替换3测量发电机定子电流。4将 V503在校验公式中替换:V817=V817:发电机定子电流校准系数Ip:测量的电子电流IpN:定子电流额定值5得到变量系数V817计算值:6完成时间年 月日3.5发电机出口电压校准序号内容执行1设定V813=12读取V501,并在4中的公式中替换3测量发电机出口电压。4将 V501在校验公式中替换:V813=V813:发电机出口电压校准系数UG:测量的发电机出口电压UGN:测量的发

5、电机出口电压额定值(根据设计数据)5得到变量系数V813计算值:6完成时间年 月日4.耐压试验序号内容执行1保护系统跳闸试验。2接通试验供应电压。3调整内部交流总线USYNIW(约值)和相序FSYNIW(V78) 同步。4校准同步电压USYNIW 。5慢慢增加励磁电流以得到一个比较小的数值,用来检查励磁的部分功能,并检查当前的实际励磁电流值。6慢慢增加励磁电流到额定值IFN。7校准励磁电流IPIW 。8复归系统至试验前状态。9完成时间年 月日5.发电机短路试验序号内容执行1确认发电机短路试验在出线端。2确认操作模式为手动。3确认发电机在额定转速。4在剩磁或小定子电流(0.1PU),检查CT回路

6、已经合上,但未短路。5由其中一个保护继电器进行热态跳闸试验。(仅励磁系统)6投入励磁(手动制定者或电流调节器模式),一步一步增加励磁(定子电流) 。7校准定子电流IGIW。8复归系统至试验前状态。9完成时间年 月日6.发电机断路试验(无负荷试验)序号内容执行1操作模式选择为手动模式。2发电机短路试验已经完成复归。3确认发电机在额定转速。4测量实际的残余电压。5测量在励磁变压器侧的残余电压。6投入励磁(手动模式或电流调节器模式),一步一步增加励磁(定子电压)直至额定电压的同时做几个保护检查(见保护调试报告)。7确认励磁电压(约值)USYNIW和相序FSYNIW。8投入励磁(手动模式或电流调节器模

7、式),一点一点增加定子电压。9测试接地故障。10调整电流调节器放大率。11检查发电机端电压校准。12切换到AVR的(自动)模式13对电压调节器的放大和设置时间进行优化。14失磁顺序在自动模式。15励磁电流限制器测试。16检查电压/赫兹-限制器并在表6.1中记录特性数据:17对二极管监督失败进行激活和调整。18检查远程操作和显示。19同期之前 检查MCB在跳闸位。20将系统复归至试验前状态。21完成时间年 月日表6.1f/HzUg/V7.发电机负荷试验序号内容执行1发电机电压和发电机电流之间进行正确协调。2无功负荷运行= 0, = 1(该发电机电流达到最小值 ),无功电流V504 IBIW必须接

8、近为 0 。3增加励磁到一个过励点,无功电流V504 IBIW 正向增加。4降低励磁到一个欠励点,无功电流V504 IBIW成为负向。5确认电流极性, V504 = IBIW, V505 = IWIW正号=电流输出;负号=电流输入。6确认有功无功的实际值。 V574 = PWIW, V65 = PBIW正号=功率输出;负号=功率输入。7确认功率因素实际值 V57 = CFR。8无功功率静态: a.无功功率静态V831设置为-0.02 b.选择向电网输出无功的负荷位置。c.无功功率静态V831逐渐按照负方向增加 (-0.03,-0.04),从而实际发电机电压和无功电流(无功功率)的减少(否则就是

9、CT连接错误)9测量电网系统的静态参数: 负载位置的测量(有功电流在020IGN):UG1,IB1 增加电压(无功),然后测量第二个负载点的位置:UG2,IB2XN=100%=10通过改变设定值或设定值的步骤进行调节。如果不能满足,可以通过电压调节器进行增益优化得到 。11平缓的在自动和手动操作模式之间进行切换(双向互切)12调整励磁电流限制器。13调整发电机电流限制器。14调整(欠励)限制器负载角。15在运行状态下必须监视下列设备的温度上升,: 几个变压器,晶闸管整流器,交流组成部分浪涌保护等多种终端连接,房间温度 。16从MB3内移走电池。17用主程序和变量对 EEPROM进行更新。(输入

10、命令A,然后启动程序U。)18用光盘拷贝程序。19将MB3里面所有的DIP开关设置为最终状态:N04,N05在左边,其余的皆在右边。20完成时间年 月日8.做出下列示波图示波图1:设定值从95%-105%UGN示波图2:设定值从105%-95%UGN示波图3:从0V到发电机额定电压示波图4:适当的减少励磁示波图5:减少励磁保护跳闸示波图6:负荷拒载。第三部分燃机发电机励磁调试试验3.2发电机保护部分1.相关系统图 装配图DWG NO; 电路保护图DWG NO; 备件目录图DWG NO。2.冷态调试2.1进线调试序号内容执行1目视保护设备安装正常,外观正常。2试验所有的供应电源电压 125VDC

11、。3接通DRS-COMPACT保护继电器-F014将VE文件下装到 DRS-COMPACT (-F01)5接通DRS-COMPACT保护继电器-F026将VE文件下装到 DRS-COMPACT (-F21)7触点52G断开时测试所有进线。8触点52L断开时测试所有进线。9励磁触点跳闸时测试所有进线。10试验在发电机中性接地点侧到-F01和-F02的CT二次线正确。11试验在发电机出口侧到-F01和-F02的CT二次线正确。12试验在发电机接地装置到-F01和-F02的CT二次线正确。13试验在发电机出口侧到-F01 VT二次线正确。14励磁变压器到-F02的接线正确。15VT开环侧到-F01和

12、-F02的二次线正确。16试验完毕复归至正常模式。17完成时间年 月日。2.2出线调试序号内容执行1目视保护设备安装正常,外观正常。2试验52G开关跳闸通道1跳闸触点动作正常。3试验52G开关跳闸通道2跳闸触点动作正常。4试验41励磁跳闸触点动作正常。5试验41接地开关跳闸触点动作正常。6试验86N正常停止跳闸触点动作正常。7试验86TGT1紧急停机通道1触点动作正常。8试验86TGT1紧急停机通道2触点动作正常。9试验52L开关跳闸通道1跳闸触点动作正常。10试验52L开关跳闸通道2跳闸触点动作正常。11试验52辅助闸触点动作正常。12试验总报警触点动作正常。13试验看门狗保护触点动作正常。14试验-F01报警触点动作正常。15试验-F02报警触点动作正常。16通过动作每

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