故障诊断常用方法.doc

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1、故障诊断常用方法转载数控系统的故障诊断有故障检测,故障判断及隔离和故障定位。为了及时发现系统出现故障,快速确定故障所在部位并能及时排除,要求:1)故障检测应简便,不需要复杂的操作和指示。2)故障诊断所需要的仪器应尽可能少,为此可以采用以下的诊断方法。1 问由于机床发生故障的前后机床操作人员都在现场, 他们对故障发生的前因,过程和结果都是非常清楚的 ,所以从他们的回答可以了解到机床故障的一些重要信息. 问题一般有如下要点: 1)故障发生的经过(何时发生,怎样发生)2)故障发生后造成的结果和现象3)故障是渐发的,还是突发的4)以前是否出现过该现象5)维修纪录例1 LK32+928TC,在切削螺纹时

2、,螺距不准.分析 在一系列的提问中得知,该故障已经发生了十多天了,厂家也一直派维修人员维修过XZ 轴的机械传动部件,并更换了系统主板,但故障一直不能排除.既然不是机械,也不是主板问题,本来怀疑是加工工艺问题,但故障发生前他们也是这样加工步骤,所以排除,后经问得知在此故障前也出现过失步,但换主板之后失步消失,但切削螺纹功能就不正常,因此怀疑维修人员在更换主板时没有恢复原来机机床的参数,由于928TC中的11号参数的LINE是选择编码器线性的,假如该位参数设置不对,是可能出现上述故障的.LINE为1时表示该机床应该是配1024的编码器,为0表示该机床应该是配1200的编码器,但由于本机床的编码器的

3、标注已经消失,所以只能把该位的参数改为以原来相反的数,修改后试车,螺纹功能正常.例2 兰溪数控铣床,在回零时,X轴一直快速移动,直到撞机床.从而系统有X轴报警.分析 经询问该故障是昨天的一次撞机后出现.此可知有可能是在撞机时把回零接近开关撞坏或撞开了,使接近开关感应到减速档板,使CNC一直没有接收到减速信号,从而出现上述故障,拆下钣金发现回零接近开关已经撞裂,更换调整后回零正常.2 看在维修过程中,有些故障点是可以观察到的.如下:1)烧焦和打火现象2)机械卡死和机械部件变形.3)接线松动,断路,虚焊等.4)故障现象表现特征.例3,广机6136+DA98+980,当运行切削螺纹指令时,有时机床停

4、止不动,有时又正常工作。分析:运行切削螺纹时,也即是当系统遇到G92指令时,系先检查主轴光电编码器反馈回来的一转信号和转速信号,当接收到这些数据后,系统才根据这些数据和G92里的数据进行运算,然后发出指令使机床开始切削。排除步骤 :我们根据故障现象和切削螺纹的工作原理可知,引起故障可能是编码器回路某地方接触不好,使电路时断时通,系统接收到的信号时有时没,从而出现上述的故障,首先观察编码器线两头的插座是否虚焊,再检查系数接收电路和编码器内部电路,当拆开编码器插头发现有引脚焊点已经生锈,更换插头后,一切正常。例4 荆州6136+980+DA98,Z轴运动时,偶尔系统显示Z轴驱动器报警,而DA98显

5、示9号报警。工作原理: 在980T中,驱动器报警报警信号从驱动器发送过来,一般有高电平和低电平有效两种选择, 当9号参数为11时表示高电平有效,为0时表示低电平有效,在980T+DA98一般是设高电平有效,也即是当驱动有高电平输入到系统,系统就显示报警。由于驱动也报警,所示可以排除是系统故障,驱动器9号报警是编码器出错报警,只要检查电机反馈端到驱动接收这一环就可以,拆下钣金发现电机编码器已破裂,更换后报警消除。例5 南通铣配990M,手动移动Z轴时,套筒不能上下移动。分析:套筒不能移动,有可能是机械卡死,也有可能是皮带松动打滑,拆下保护电机钣金和Z轴箱盖发现皮带已裂开,更换皮带后工作正常。3

6、听听是根据声音来判断故障原因,在维修过程可以听的声音有:1)主轴噪音2)进给轴移动声。3)各电 机转动声4)继电器,接触器动作声等例6 德州6140机床,MST功能不正常,有时行,有时不行。分析:MST功能不正常,我们可以分三层来分析,首先是系统的MST输出电路,假如+24V和芯片2803不正常。其次,控制电路 控制电压110V不正常。最后是主电路中的380V电压不正常。上述三种都可以引MST功能不正常。我们首先检查强电柜,当打开电柜箱时,听到控制变压器“吱吱”响,而正常是不会发出这种声音的,假如真的是电压器不正常,就符合第二种推断。更换同型号变压器后MST功能正常。例7 武义6132在手动移

7、动X轴拖板时,拖板来回振荡。分析:X轴拖板来回振荡有可能是机械卡死引起皮带打滑,也有可能是电机内部卡死或缺相供电。为了区别是机械卡死还是电气故障。把电机拆下,用钣手手动移动拖板,拖板可以来回自由移动。排除机械故障。给拆下的电机上电使其转动,电机在来回振荡,怀疑电机损坏,更换电机现象如旧。最后拆开电机插头发现一相接线已脱落,重新焊上工作正常。4 嗅觉和触摸有时机床出故障时,通过嗅觉和触摸也可以定位出故障点,一般有芯片和电线烧焦的糊味,而手摸电器表面感觉温度,机械部件的振动和反向间隙等。例8 云南机床厂6140+980T在上电加工一个小时,换刀时无动作,但停机半小时再上电时换刀正常。分析:由于故障

8、出现后手动换刀时,强电柜的交流触接器一直有动作,说明系统输出的刀架正转信号是正常的,出现上述故障有可能是刀架的绝缘性不好,当工作一段时间发热引起短路跳闸。查强电柜的空气断路器肯确已跳闸保护,后用触摸刀架电机明显发热,更换刀架电机上电工作两小时正常,说明推测正确。5 互换法在数控系统中常有型号完全相同的电路板,模块,集成电路和其它零部件。我们可将相同部分互相交换,观察故障转移情况,以快速确定故障部位。当数控系统某个轴运动不正常,如爬行,抖动,时动时不动,一个方向另一个方向不动等故障时。常采互换法来确定故障部位。例9 配980T+DA98系统的LK-32型数控车床出现X轴进给正常,反向不正常。时动

9、时不动。采用手轮进给也如此。分析:980T系统是以位置,方向脉冲两路信号差分式输出 到DA98进行运算放大,以三相正弦波驱动伺服电机动转。由上述故障说明系统输出的位置脉冲正常,但由于反向失常,有如下的可能:1) 系数方向脉冲不正常。2)也有可能是方向脉冲传输线路时断时好。3)驱动方向接收电路失常。4)电机故障。先把X轴和Z轴信号线系统端的插头对调。也即是把XS30和XS31的插头对调。上电在手动方式下+Z和-Z来回按住,观察X轴的拖板会不会来回走动,若来回走动说明是第一种可能。若还是不正常,即X轴和Z轴的信号线整根对换,若正常,说明是信号线的问题,若不正常,对换X轴和Z轴驱动器输出到电机的三相

10、电线和电机反馈回来的信号线插头。若X轴正常就明是驱动器故障,若不正常即说明是电机故障。通过上面的更换法为驱动器故障,更换后工作正常。例10 配980T+变频器的CK6132I 数控切削螺纹时,重复切削几次时,把牙全部扫平。UID188455帖子510积分1039阅读权限90在线时间113 小时注册时间2008-6-2最后登录2008-12-3查看详细资料TOP 附件下载 | 商务贵宾 | 荣誉会员 | 社友中心| 真正 中将 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 2# 大 中 小 发表于 2008-12-2 09:23 只看该作者 故障诊断常用方法分析:出现上述现象可由多方面原因引起,我们只

11、能一个个排除。1)机床的机械故障。2)设置参数不当。3)主板故障。4) 编码器故障。 5)编码器反馈线接触不好。首先通过更换法来排除,更换编码器,假如正常,说明编器故障,否则更换编码器反馈线,若正常,说明编码器反馈线接触不好,否则更换主板,正常可能设置参数不当和主板故障。否则为机械故障。5 隔离法在维修过程中,有些故障是关系到一个很长的链,如果一个个部件排除,既费时,又烦琐。以某一部件为界隔离一部分后再进行排除,有时起到事半功倍的效果。例11 荆州荷花6125+980T+DF3A,在换刀时出现跳闸。分析:由于跳闸是在换刀时出现的,我们可以得知是刀架控制回路某处漏电引起跳闸保护。但由于不知某个部

12、件,假如一个个排除不必要,我们可以把强电柜的接线排的刀架三相电断开,使刀架电机断开,然后上电换刀观察是否跳闸,假如有,即是三相输入到接线排的线路有漏电现象,否则是接线排到刀架电机线路有漏电现象。经观察,断开上电换刀并没跳闸,说明是接线排到刀架电机线路有漏电现象。由于机床的刀架电机是采用内接法,而接线排到刀架电机的连线点在刀架底下一个槽内。由于加工加冷却液时,有冷却液渗透到槽内引起短路。拆下刀架把线取出吹干,用热缩重新包好,装进槽再用玻璃胶封好。装好上电换刀正常。例12 中星数控6125+980T+DA98,在加工过程中X轴驱动器出现4号报警。关机重新上机移动X轴就出现报警。分析:查驱动器说明书

13、4号报警为位置超差报警。原因有:1)电路板故障。2)电机U,V,W引线接错。3)编码器电缆引线接错。4)编码器故障。4)设定位置超差检测范围太小。5) 位置比例增益太小。6)转矩不足。由于是在加工过程出现报警,所以2,3,4和5的可能性先排除,余下的1 ,4和6。1和4的可能是电气故障,而6的可能是由于机械卡死而使转矩不足,为了弄清是电气故障和机械故障,可以把电机和丝杠分开,上电移动X轴观察电机是否转动,若转动则说明是机械卡死,否则电气故障。拆下上电观察电机是可以转动,后来拆下丝杠的钣金,发现丝杠的螺母座有很多铁屑。用钣手也转不动丝杠,说明是机械卡死。后来把螺母座用汽油清洗一次重新装好上电一切

14、正常。6 自诊断自诊断技术是当今数控系统的一项十分重要技术,它是评价系统性能一项重要技术的主要指标。数控系统自诊断越来越强,从原来的简单的诊断朝着多功能化的方向发展,其报警种类也越来越多。当数控系统一旦出现故障,借助系统的诊断功能可以迅速,准确地查明原因并确定故障部位。因此,对维修人员来说,熟悉系统的自诊断功能是十分重要。1)开机自诊断数控系统通电后,系统自诊断软件会对系统最关键的硬件和控制软件检查,如CPU ,RAM,ROM等芯片,I/O口及监控软件,如果正常,将进入正常操作界面。如检测不通过,即在液晶上显示报警信息或报警号。指出哪个部分发生了故障,将故障原因定位在一定的范围内,然后通过维修

15、手册找出造成故障的真正原因,根据书上的说明进行排除。例13 配980T的数控机床每次开机会显示“未能保持有效型数据”。UID188455帖子510积分1039阅读权限90在线时间113 小时注册时间2008-6-2最后登录2008-12-3查看详细资料TOP 附件下载 | 商务贵宾 | 荣誉会员 | 社友中心| 真正 中将 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 3# 大 中 小 发表于 2008-12-2 09:24 只看该作者 故障诊断常用方法分析:在查维修手册该报警为RAM对新设置的参数和程序存储不了,为RAM损坏,更换主板两片RAM芯片上电开机一切正常。例14 南通铣配990M开机时出现“科能报警”。分析:在查维修手册该报警为CPU 处理出错。一般由于工作电压偏低或偏高;或是芯片的引脚接触不良。先用万用表测电源盒的+5V是否正常。如不正常可以用小螺丝刀调节电源盒的电位器使输出为+5V。如正常,可把系统的主板拆下,把CPU,CLPD等芯片拨出,然后把IC座的触头重新调整再把芯片插回。2) 运行自诊断运行自诊断是数控系统正常时,运行内部诊断程序对系统本身,位置伺服单元以及数控装置相连的其它外部装置进

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