浅析长兴发电厂空预器堵灰的原因及处理.doc

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1、浅析长兴发电厂空预器堵灰的原因及处理 SCR的加装,不可避免地会带来一些负面的影响,如造成空预器频繁堵灰,使锅炉的经济性下降,安全性降低。目前国内的电厂对SCR的运行经验并不丰富,本文分析了空预器堵灰问题的原因,并就长兴发电厂投入使用SCR脱硝装置后空预器堵灰的状况作出分析,并给出了相应的措施和建议,为运行人员提供了一定参照。 长兴发电厂一、二期4300MW锅炉采纳北京BW公司生产的B-1025/17.5-M型煤粉锅炉,配豪顿华工程制造的三分仓容克式空气预热器,为防止冬季进风温度低造成空预器冷端结露,形成腐蚀,在空预器二次风进口侧布置了暖风器,以提升空预器进风温度。每台空预器配备2台伸缩式蒸汽

2、吹灰器,分别布置在冷端和热端,吹灰汽源有两路,一路是辅助蒸汽,另一路来自屏式过热器出口,辅助蒸汽主要用于锅炉启动过程中的连续吹灰,屏过汽源用于锅炉正常运行时的空预器吹灰。空预器吹灰采纳PLC程控控制,频率为每班三次,吹扫时间大约为16分钟。 在环境问题日益严峻的今天,为了适应越来越严格的排放要求,我厂四台300MW机组相继进行了脱硝改造,开始使用催化还原脱硝的SCR装置。SCR脱硝装置投入使用后,对空预器产生较大影响,空预器堵塞频发,严重影响锅炉安全经济运行。本文对SCR脱硝机组空预器堵塞的原因进行了分析,并给出了一定的解决办法和看法。 SCR脱销装置投入后空预器堵塞的主要原因 1.1 烟气中

3、SO3含量增加 燃料中的硫分在锅炉燃烧过程中会生成SO2和SO3。一般状况下,在省煤器出口处,烟气中SO3在SOX中所占比例接近1%。SCR投入运行后,在催化剂的作用下,部分SO2会转化成SO3。在未采纳SCR装置的锅炉中,烟气中SO3结露是造成空预器低温腐蚀和堵灰的主要原因。在采纳了SCR以后,接近1%的SO2会转化成SO3,这样酸露点将提升,在高温下酸的凝结量加大,增加了堵灰的可能性,对空预器冷端平均温度的要求就会更高,需要提升空预器的进风温度。 1.2 烟气中NH3的浓度增加 在SCR中,作为还原剂的NH3,在反应器中并没有完全和NOX反应,有一部分NH3会离开反应器(称之为氨的逃逸率)

4、进入空气预热器。 1.3 烟气中SO3和NH3反应生成(NH2)2SO4 当SCR装置投运并喷入还原剂氨后,在一定的温度下,SO3会和NH3反应生成硫酸氨和硫酸氢氨。150200时,硫酸氢氨会发生沉积,变成一种很粘稠的物质,易造成空预器堵灰,形成的积灰清除比较困难。硫酸氢氨型堵灰主要和煤质中的硫含量、SO2的氧化率和SCR系统氨逃逸率有关。 防止空预器堵灰的主要措施 (1通过运行中燃烧调整、改变磨煤机运行方式、同时对设备的改造,煤种控制来降低原烟气中NOX含量,从而减少喷氨量,控制NH3逃逸率不大于3ppm。 (2及时调整磨煤机运行方式:合计不同负荷阶段调整磨煤机运行方式,平常运行时尽量采用A

5、BDE磨运行,缩短C磨运行时间,负荷低于200MW时可合计停用一台上层磨煤机,坚持3台磨运行提升风煤比浓度,抑制原烟气中NOX含量。 (3采纳低氮燃烧器:通过对燃烧器的改造,采纳低氮燃烧器,内、外二次风分级切入煤粉气流,使燃料在挥发分析出并燃烧的初期阶段,仅与少量的内二次风混合燃烧,有效地减少了氧气供给量,实现了低氧燃烧,减少了燃烧型NOx的生成量来控制原烟气中NOX的含量 (4强化燃烧调整:依据负荷的变化,及时调整二次风量和上部燃尽风挡板开度,关小运行磨煤机二次风挡板,开大停运磨煤机二次风挡板,开大上部燃尽风挡板开度,使煤粉在燃烧初期尽可能在理论空气量的条件下进行。 在现阶段运行人员在平常监

6、盘过程中,要更加关注氨蒸发系统的压力,发现异常时及时应对,避免过量的氨喷入.设备上存在的安全隐患加以改善,必须保证氨蒸发系统自动调节的稳定性和可靠性。 提升锅炉空预器吹灰蒸汽压力,将空预器吹灰蒸汽压力从原来的1.0MPa提升到1.5MPa,但仍坚持到锅炉本体吹灰蒸汽压力2.0MPa维持不变。及时增加空预器吹灰次数,将原来的每班吹灰三次调整为每班吹灰四次。 利用高压水或消防水对空预器进行水冲洗,对消除空预器积灰,施行证实效果非常显然。而空预器在线水冲洗存在一定的风险,主要是因空预器一、二风门关不严,内漏较严重,通过降低一次风压等手段,将#1机组负荷降到140MW左右,停运D、E磨,两台一次风机都

7、不停,将一次风压降到5KPa左右,停运待冲洗空预器侧的送引风机。当空预器烟气进口侧温度达到150时利用高压水或消防水通过吹灰枪进行水冲洗和降温,如空预器内部温度降到60以下,则可进入到空预器内部进行冲洗,最实现空预器在线水冲洗。 2.5及时投用暖风器,提升空预器进风温度 我厂暖风器汽源来自辅助蒸汽,由于辅汽到暖风器的调节阀性能不佳,从而造成暖风器不能及时投用。在冬季环境温度较低时,容易造成空预器冷端换热面腐蚀。对辅汽到暖风器的调节阀进行再调试后,使暖风器疏水扩容器疏水畅通,保证暖风器能及时投用。 SCR的加装,不可避免地会带来一些负面的影响,如造成空预器频繁堵灰,使锅炉的经济性下降,安全性降低。目前国内的电厂对SCR的运行经验并不丰富,本文分析了空预器堵灰问题的原因,并就长兴发电厂空预器堵灰的状况作出分析,给出了相应的措施和建议,为运行人员提供了一定参照。

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