高速铁路钢轨工务段预打磨技术

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1、高速铁路钢轨预打磨技术以开行 CRH380A 高速动车组为标志、时速高达 350 公里的高速 铁路,不仅对轨道几何尺寸提出了很高要求,而且对钢轨轨面状态 和轨头轮廓提出了极高要求。由于钢轨在制造、运输、焊接、铺设 等环节存在难以避免的缺陷或病害,新铺设钢轨难以完全适应动车 组高速平稳运行要求,轴向加速度、减载率、动力学指标无法有效 控制,人体感觉有晃车、抖动等不良反应,严重影响列车运行品质 甚至威胁高速行车安全。2010 年,上海客专维修基地精心组织、全 力以赴,以最快速度消化吸收新型引进装备 -PMC-96C 钢轨打磨车 设备技术,联合铁道部科学研究院、同济大学和设备制造商美国 HTT 公司

2、,分析研究高速铁路轮轨接触病害,科学试验作业效果,攻克 打磨作业技术关键,在全路率先成功运用 96 头钢轨打磨车实施高速 铁路钢轨预打磨,出色完成沪杭、沪宁城际高铁和京沪高铁先导段 打磨任务,取得很好效果。一、高速铁路轮轨接触病害分析早在 2010 年我国武广高速铁路试运行期间,曾发生连续晃车报 警致动车组自动停车。 3 月初,铁道部高速技术组在组织调研动车 晃车原因分析时,发现除钢轨顶面正常轮轨接触光带外,钢轨内侧 圆弧角处也出现明显接触光带,形成轮轨之间在同一钢轨断面的两 处接触,即“双光带”,其表现形式或连续、或间断、或单侧、或双 侧,这种“双光带”问题在我局先期开通运营的沪宁城际高铁也

3、普 遍存在,是造成动车晃车的重要原因。法国高速铁路铺设 UIC60 标准钢轨,设计轨底坡为 1:20。我国 高速铁路铺设 U71MnK 标准钢轨,钢轨轮廓与 UIC60 标准钢轨相同, 但设计轨底坡 1:40,与我国铁路普通既有线一致。显而易见,与 1:20 轨底坡设计相比,1:40 的轨底坡减少了钢轨内倾幅度,钢轨内侧圆 弧角相对抬高了 09mm,这是导致其与车轮轮缘之间构成不良接触 的结构性原因。为此,同样采用 1:40 轨底坡设计的德国高铁,于 2003 年起铺设修正轨廓的 60E2 型钢轨。当然,如果改变轨底坡设计,必须改动轨下基础即轨道版或轨 枕设计,对已经开通运营的数千公里高速铁路

4、来说,不但影响巨大, 而且即使改变成 1:20 轨底坡,也很可能导致钢轨外侧过高,轮轨接 触光带外移,显然也不能保证最佳轮轨关系,同样可能影响动车组 平稳运行。因此,保留1:40 轨底坡设计不变,在高速铁路精调以后 开通运营之前,通过钢轨打磨,即高速铁路钢轨预打磨,“修正”(实 际上是“改变”)钢轨轮廓,是消除轮轨接触病害,实现良好轮轨关 系的唯一途径。这可能意味着,要利用打磨车“制造”出中国高铁 的 60E2 钢轨。此外,钢轨制造、运输、铺设施工中无法避免的断面轮廓尺寸 误差、轨面不平顺、轨头扭曲变形,尤其是焊接接头对轨错牙、扭 曲、打磨质量难以控制等产生的局部不平顺和前后相邻轨顶面连续 性

5、不良,均在不同程度上加剧影响动车组运行品质,表现为晃车、 抖动等人体感觉不良和水加、垂加等动态指标不佳,也需要通过钢轨预打磨解决。根据以上分析,我国高速铁路要求的钢轨轮廓,无疑只能通过 钢轨预打磨实现。为此,铁道部科学研究院经过分析论证和仿真计 算,针对我国高速铁路运行的I型、II型和V型三种动车组车轮断 面,在高速铁路钢轨维修实施细则(暂行)中提出对应的三种钢 轨预打磨断面轮廓标准。三种钢轨轮廓断面与我国标准钢轨轮廓之 间在内侧圆弧角区域存在明显差异,内侧圆弧角区域需要更大的切 削量,以避免其与车轮轮缘的不良接触。为保证通过钢轨预打磨实现高速铁路良好的轮轨关系,上海客 专基地组织专题研究,确

6、定以“轮轨接触光带集中且居中”为原则 以铁科院提出的三种轮廓标准为基础,根据上海局城际高铁运行动 车组种类,选择主型动车组对应的钢轨轮廓要求为主要对象,综合 考虑其他型号动车组和钢轨原始缺陷、病害打磨要求,研究提出钢 轨预打磨目标轮廓设计(见图 1)。图 1:高速铁路钢轨预打磨目标轨廓这一目标轮廓,首先保证04mm顶面基本切削量,以消除钢轨 表面脱碳层、细小裂纹和焊接接头不平顺;重要的是,在内侧圆弧 角处1. 2mm的大切削量设计,可以有效消除钢轨制造、运输、铺设、 焊接过程中产生的局部扭曲变形,避免钢轨内侧圆弧角与车轮轮缘 间的非正常轮轨接触,彻底破坏形成“双光带”所需的必要条件; 与此同时

7、,外侧0. 5mm的较大切削量,有利于轮轨接触区域更加集 中且居中,可避免光带外移。经请示铁科院专家认可后,正式确定 为我局高铁钢轨预打磨目标轮廓。96头钢轨打磨车是铁道部“十一五”计划引进的新型高效打磨 设备,作业时打磨车保持一定速度前进,作业系统装备的96个打磨 电机,驱动砂轮高速旋转磨削钢轨。鉴于高速铁路钢轨打磨的特殊 要求,设备制造商美国HTT公司并没有现成的打磨技术和施工经验。为此,HTT公司设计部门进行了仿真计算,按两遍打磨模式,提出砂轮布置、角度设定、电机功率、作业速度等参数组合设计方 案。为验证方案的实际效果,基地专门在浦东铁路新线安排作业试 验,以尽量保证与高铁打磨原始轨廓一

8、致的作业工况。经同济大学 交通运输工程学院专家教授轨廓测试仪现场测试,切削量和轨廓断 面并不能完全满足目标要求。经过技术分析,多次试验改进方案, 修正作业参数组合,终于使作业效果符合目标轨廓和切削量要求。9 月初,正值沪杭城际高铁开通前夕,上海客专基地96头新打磨车上 道试生产,就率先全路直接投入高铁钢轨预打磨施工。但是,由于高铁与既有线钢轨存在一定的硬度差异,高铁施工 期间,继续跟踪测试实际打磨作业效果是必要的。外侧切削量不足 内侧轨廓变化斜率过大、最大切削量位置内偏、光带略为偏宽等不 足,通过进一步参数调整最后都得以圆满解决,最终确定的高速铁 路钢轨预打磨作业模式、参数最佳组合为:打磨2遍

9、,作业速度18km/h,电机功率6075%。第一遍轨廓模式:砂轮角度从内侧 59到内侧 3、外侧 3 到外侧 9。第二遍顶面模式:砂轮角度从内侧 24到外侧 10。上海客专基地 96 头打磨车按照这一模式作业,实现了轨顶面 0.4mm、外侧0. 5mm、内侧圆弧角12mm切削量要求和目标轨廓设计 要求,光带集中、位置居中(略偏内侧),宽度2025mm,内侧距 钢轨作用边2225mm,外侧距钢轨外侧2527mm。自 2010 年 9 月上道以来至 2011 年 5 月,该打磨车已安全优质 连续完成沪杭、沪宁城际高铁和京沪高铁先导段及其蚌埠南至虹桥 全部上下行线路共计 1646km 高铁钢轨预打磨任务,最高日进度达 38km,为我国铁路在沪杭城际和京沪高铁先导段连续创造4168和 486.1km/h 运营铁路行车速度世界纪录做出了重要贡献。京沪高铁先导段动检车测试结果显示,钢轨预打磨后轨道动力 学指标得到明显改善,轴向加速度、减载率峰值明显下降;同时, 人体晃车、抖动等感觉不良处所大幅度减少,动车运行品质明显提升。2011 年 6 月 26 日

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