MaHW001井阶段总结.doc

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1、MaHW001井井段总结MaHW001井位于准噶尔盆地西北缘玛纳斯湖北部地区,行政隶属新疆维吾尔自治区塔城行署和丰县管辖。距玛纳斯湖、艾里克湖分别约5km和2.5km。本井于2012年5月26日7:00时一开,钻深504米,套管下深503.39米;2012年6月1日15:00时二开,钻深2710米,套管下深2707.56米,2012年7月12日3:00时三开,于2012年8月3日完钻,威德福公司负责三开、四开水平钻井及完井总包,现处理事故。井身结构钻头直径井深套管直径套管深度mmmmmm444.5504339.7503.393112710244.52707.56215.93663178152.

2、41、主要岩性及地层特点:界系统组底界深度(m)斜深(m)井斜角()备注中生界Mz白垩系K下统K1吐谷鲁群K1tg14311431.000井深均未含补心高度。侏罗系J上统J3齐 古 组J3q中统J2头屯河组J2t14821482.000西山窑组J2x16371637.000下统J1三工河组J1s18781878.000八道湾组J1b26142614.000三叠系T上统T3白碱滩组T3b29172917.702.13中统T2克上组T2k231933216.7035.00克下组T2k133713477.2064.49下统T1百口泉组 T1bA点:3408.23 3643.8289.48B点:341

3、2.77 4143.662、分段钻井液类型及工艺 钻井液类型及配置工艺:井段(m)类型配置工艺27003663钾钙基聚磺钻井液4%坂土+0.2%Na2CO3+0.2%O NaOH+5% 7%KCl+0.5%0.8%MAN101(JT888)+0.5%0.7% MAN104(PMHA-2)+2% 3% SMP-1(SHP-3)+1% SPNH+1%润滑剂+2%3%阳离子乳化沥青+0.2%0.5%CaO+重晶石+堵漏剂36634143钾钙基聚磺钻井液4%坂土+0.2%Na2CO3+0.2%O NaOH+5% 7%KCl+0.5%0.8%MAN101(JT888)+0.5%0.7% MAN104(P

4、MHA-2)+2% 3% SMP-1(SHP-3)+1% SPNH+2%润滑剂+2%3%阳离子乳化沥青+0.2%0.5%CaO+重晶石+堵漏剂2.3分井段钻井液施工措施l 钻进过程中以PMHA-2、JT888、SMP-1、SPNH胶液以细水长流的方式维护,根据地层情况调整配比,以SMP-1降失水,调节流性,以PMHA-2提高钻井液的抑制性。l 用SMP-1、JT888、CMC、SPNH作降失水剂,PMHA-2增强抑制性,阳离子乳化沥青增强造壁性。大中小分子合理配比,调节流变性并控制钻井液的失水造壁性。l 钻进时用好固控设备,减少劣质固相含量。l 用好四级固控设备,保证除砂效果,加强人工清砂,严

5、格控制劣质固相含量,有效地减少了劣质固相的重复入井和分散。l 监测K+含量,保持大于25000mg/l。l 进入造斜点后,调整好钻井液动、静切力,保持钻井液具有足够的悬浮能力,减少岩屑床形成。控制钻井液滤失量在设计范围以内,滤饼应始终保持薄韧、光滑的特性,减少钻屑在滤饼的粘附。l 井斜040井段:性能控制与直井段基本相同,钻井液维护措施上以改善泥饼质量,强化钻井液封堵能力,增强钻井液防塌性能和润滑性能为主。井斜40以后井段:钻井液性能控制除与上部井段相同外,要特别注意钻井完井液流变性能的控制,保持合理的F3、F6读数,增强钻井液的携岩能力。保证四级固控设备运转良好,钻进中要求振动筛(筛布使用1

6、00120目以上)开动率100%,除砂器、除泥器运转时率80%,离心机有效开动率应满足钻井液相关的性能要求,以“净化”保“优化”。三、复杂情况分析 2012年8月3日14:00点钻进到3663米本井段完钻,循环到16:45,倒划眼起钻15柱,短起钻至2866m, 遇阻井段:3528-3557m,划眼通过。继续短起至套管鞋内。2012年8月4日下钻至3400m。遇阻井段:3336m-3400m,划眼通过。震动筛返出大量岩屑与掉块。下钻至3557m遇阻。倒划眼不过且倒划过程中钻具憋停,憋泵至17MPa(漏失泥浆24m3);活动钻具,逐步加大排量至1.4m3/min。倒划出该柱至3527m。倒划眼起

7、钻从3527m至3440m,倒划至3410m过提300KN不过且倒划过程中钻具憋停,泥浆失返,上下活动钻,建立循环。其他遇阻井段:3462-3470m,3444-3455m。继续倒划眼起钻从3440m至3182m,遇阻井段:3367-3373m,3361-3366m,3327-3333m。起钻 2012年8月5日 组合通井钻具组合:215.9mm江钻牙轮钻头(旧,HJ517G,总过流面积0.92in2,序列号14917)+165mm钻头接头+171mm浮阀接头+159mm变扣接头+159mm钻铤x1。下钻2012年8月6日继续下钻至3398m。并于3337-3348m井段下钻遇阻,上提遇卡30

8、0-400KN,划眼通过。于3398m不能正常通过,尝试下压、冲划等方式。3398井斜54,狗腿4.4/30m。2012年8月7日 通过下压、冲划等方式尝试通过遇阻点。最大下压800KN,并配合不同转速、排量,无法通过,决定短起。短起至3164m,下冲回井底。3358-3363m井段过提300KN。于3398m再次遇阻,尝试下压、下冲、下划等手段未果,决定起钻更换钻具组合。起钻接214近钻头扶正器,接原江钻牙轮钻头(卸下喷嘴),下钻。2012年8月8日下钻至3398m,遇阻,尝试不同重量下压、下冲、下划等手段未果。怀疑井下有台阶,决定试钻进破坏井下台阶。试钻进从3398m至3400.4m。判断

9、震动筛返出岩屑为新切削 地层的岩屑,考虑到有钻出新井眼的风险,决定暂停钻进,起钻。2012年8月9日 起钻更换钻具组合,下钻, 于3398m遇阻。使用不同钻压、顶驱转速、排量,划眼至3403m,反复划眼至3398-3403m井眼通畅。 2012年8月10日 于3403m再次遇阻。尝试不同钻压、转速、排量,未能通过;划眼至3410m,修复井眼至短起下(3383-3410m、停泵、停顶驱)顺畅。继续划眼至3547.5m。遇阻位置较多(3425-3427m、3432-3434m、3440.5-3444m、3471-3474m、3490-3492m、3506-3508m等),冲划下钻并每柱倒划一次至井

10、眼通畅。于3547.5m不能通过,上提至3542m遇卡(过提400KN不过),循环失返、旋转不畅,降低排量至0.6m3/min,上下活动钻柱,逐渐建立循环后,继续活动钻柱到恢复旋转。反复倒划 修复井眼。处理过程中累积漏失泥浆8m3。划眼从3547.5m至3553m;观察到振动筛返出 大量新岩屑。划眼时于3547.5m处再次遇阻,修复井眼。划眼过程中,顶驱多次蹩停而需重启顶驱,限制转速40-70进行划眼。 2012年8月11日 划眼从3526m至3553m,修复井眼。划眼过程中,顶驱多次蹩停而需重启顶驱, 限制转速40-70进行划眼。修复至井眼通畅。继续划眼至3558m,划眼过程中,顶驱多次蹩停

11、而需重启顶驱, 限制转速50-60进行划眼, 于3558m遇阻,过提550KN不过,倒划眼不过且倒划过程中钻具憋停,泵压憋至21MPa(漏失泥浆5m3);上下活动 钻具并多次施加扭矩30kN.m,逐步建立循环,逐步加大排量至1.2m3/min,泵压从17MPa下降至14MPa,活动钻具通过遇阻点,倒滑出该柱至3544m。期间振动筛返出大量细岩屑,其中80%为划眼过程中产生新岩屑,其余为掉块。继续划眼通过遇阻点至3564m。期间顶驱多次憋停。循环井眼清洁,逐步加大排量至1.86m3/min(56SPMx2),泵压21MPa,期间于3545-3564m范围上下活动钻具。观察到大量岩屑返出,其中40

12、-60%为褐色泥岩(新岩屑),40%细屑,10%上部岩层掉块。起钻。 2012年8月12日 起钻 组接新通井钻具组合,新215.9mm, HJ517G钻头 + 配合接头+213mm 扶正器+ 配合接头 下钻于3420m遇阻,反复划眼至3420-3442m井段通畅。划眼期间大量薄片状岩屑返出,判断为克上组深灰色泥岩。继续下钻至3546m,无遇阻,于3546m遇阻,划眼至3552m再次遇阻(排量1.8m3/min),过提650KN不过,倒划眼不过且倒划过程中钻具憋停,环空堵塞,泵压憋至22MPa(漏失泥浆38m3);上下活动钻具,根据泵压及漏失趋势调整排量为0.81.3m3/min,岩屑返出逐渐增

13、多,有少量薄片状岩屑及大量细岩屑,泵压1019MPa。2012年8月13日 继续上下活动钻具。根据泵压及漏失趋势调整排量为0.8-1.8m3/min,泵压1019MPa,最终上提钻具至3543m成功解卡,总漏失泥浆43m3。从3543m划眼至3554m,振动筛返出中量岩屑,20-30%为新岩屑,其余为上部地层掉块。11:45泵10m3稠浆扫井,振动筛返出少量细砂岩。在3536-3554m井段反复划眼。继续划眼至3557m。2012年8月14日从3557m划眼至3564m(前次划眼最后深度)。在3558m,3560m处顶驱多次蹩停。顶驱扭矩上限38KN.m。从3564m划眼至3574m。振动筛返

14、出少量岩屑,20% -40%为新岩屑,其余为上部地层掉块。循环井眼清洁。起钻。2012年8月15日 起钻 组合新通井钻具组合,215.9mm旧史密斯PDC钻头(Mi616,S/N:JF8722,未装喷嘴)+钻头接头+213mm扶正器+变扣接头 下钻至3563m,遇阻300KN无法通过。反复划眼35453563m井段。划眼过程中扭矩到达15KN.m时,多次发生顶驱跳闸现象,转速提高后顶驱跳闸现象更加频繁,划眼效率降低。划眼至3563m再次发生顶驱跳闸,上提遇阻,活动钻具,无法解卡,期间泵压在15-20MPa范围内变化,泥浆共漏失9m3。 2012年8月16日活动钻具,根据泵压下降及稳定的趋势,逐

15、级提高排量至1.4m3/min,泵压1320MPa,利用震击器连续上击,泥浆共漏失25m3。从1:00开始,岩屑返出逐渐增加,返出岩屑主要为细砂泥岩及少量大块的井壁掉块。4:30提活钻具,开顶驱,成功解卡。在35453560m范围内反复划眼和倒划眼。返出岩屑主要为细砂泥岩及中量井壁掉块。划眼自3560m至3576.5m。振动筛返出少量岩屑, 新岩屑20%,其余为上部地层掉块。划眼自3576.5m至3580m。振动筛返出少量岩屑, 新岩屑20%,其余为上部地层掉块。划眼自3580m至3594m。振动筛返出少量岩屑, 新岩屑20%,其余为上部地层掉块。2012年8月17日划眼自3594至3603m。振动筛返出少量岩屑, 新岩屑20%,其余为上部地层掉块。上提活动钻具时于3601m遇阻,活动钻具,根据泵压下降及稳定的趋势,逐级提高排量至1.2m3/min,泵压10-20MPa。18:00,提活钻具,开顶驱60RPM并上下活动钻具,倒双泵并提高转速至70RPM,排量1.8m3/min,泵压21

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