玻璃窑炉SCR烟气脱硝

上传人:cl****1 文档编号:549735610 上传时间:2023-04-15 格式:DOC 页数:10 大小:69KB
返回 下载 相关 举报
玻璃窑炉SCR烟气脱硝_第1页
第1页 / 共10页
玻璃窑炉SCR烟气脱硝_第2页
第2页 / 共10页
玻璃窑炉SCR烟气脱硝_第3页
第3页 / 共10页
玻璃窑炉SCR烟气脱硝_第4页
第4页 / 共10页
玻璃窑炉SCR烟气脱硝_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《玻璃窑炉SCR烟气脱硝》由会员分享,可在线阅读,更多相关《玻璃窑炉SCR烟气脱硝(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、玻璃窑炉SCR烟气脱硝技术发明专利申请号1.5 实用新型专利申请号0.9 关键词: 脱硝 ,烟气脱硝, 烟气脱硝模块, 脱硝模块, SCR烟气脱硝, SNCR烟气脱硝目 录1 概述11.1 项目概况11.2 设计原则11.3 设计参数11.4 主要设计原则确定21.5 技术要求31.6 标准与规范41.7 国内标准及规范51.8 性能保证值62 流程描述及技术特点62.1 SCR 工艺概述62.2 SCR 的优点72.3 主要影响因素73 工艺系统和设备83.1 公用系统及设备83.2 锅炉 SCR系统组成83.3 氨水喷射系统94 控制系统104.1 总则104.2 仪表和控制系统配电原则1

2、14.3 控制系统方案114.4 检测仪表124.5 电源和气源135 电气系统135.1 主要设计原则及工作范围135.2 电负荷统计166 性能数据表166.1 设计数据166.2 设备及材料清单216.3 投资与运行成本比较分析247 项目实施进度安排268 SCR技术难点及对策278.1 问题一:氨气分布不均匀278.2 问题二:喷射器雾化不良279 各系统工程实例图片2710 发明人简介3111 方案附图3311.1 SCR脱硝流程图3311.2 氨站布置图33 1 概述 1.1 项目概况 玻璃窑炉。其目前的NOx排放不能达到国家小于300mg/Nm3的最新标准,为响应国家环保部对大

3、气污染治理的整体部署,对玻璃窑炉进行脱硝改造。1.2 设计原则 本初步技术方案书适用于玻璃窑炉选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝装置。烟气脱硝技术总的设计原则包括: (1) 采用选择性催化还原脱硝(SCR)工艺。 (2) 2套炉还原剂制备系统共用。(3) 使用外购的20%浓度成品氨水作为脱硝还原剂。 (4) 脱硝装置的控制系统采用 DCS(与现有脱硝系统的 DCS 合用控制室和硬件)。 (5) 在保证还原剂喷射区温度285420条件下,SCR入口浓度不高于4950mg/Nm3(干基 ,10%O2)时 ,脱硝效率不低于94% ,出口 NOx 浓度均不高于 300mg/Nm3。 (6) NH3 逃

4、逸量应控制在 10ppm 以下。 (7) 脱硝装置可用率不小于 95%,服务寿命为 30 年。 1.3 设计参数 1.3.1 锅炉设计参数 表 1.1 主要设备及参数 序号额度蒸发量(t/h)烟气量(Nm3/h)NOx浓度(mg/Nm3)锅炉型式13500049501.3.2 供电现状 200kW 及以上电动机采用 6kV 电压。 电动机电源电压:高压6 kV;低压 380 V 1.4 主要设计原则确定 1.4.1 脱硝效率 在条件优化时,SCR可达到90%左右的脱硝效率,在中小型锅炉上短期示范期间能达到 98%的脱硝效率,典型的长期现场应用能达到 90%95%的NOx 脱除率。因此,本技术方

5、案按94%的设计效率进行设计。 目前锅炉的排放浓度为4950mg/Nm3左右,按94%的效率设计可以满足火电厂大气污染物排放标准(GB132232011)的要求。1.4.2 氨逃逸浓度本工程拟采用氨水作为脱硝还原剂。在实际工程应用中,由于NH3与NOx混合不均匀、还原剂喷射点温度偏离最佳温度窗口温度等的限制,使得NH3与NOx的不能完全反应,这样就会有少量的氨未参与反应就与烟气逃逸出反应装置,这种情况称之为氨逃逸。 氨的逃逸是无法完全避免,但可以控制。主要原因是逃逸的氨是一种二次污染,另外一个很重要的原因就逃逸的氨会引起锅炉后部设备包括空预器的腐蚀和堵塞。脱硝反应中氨逃逸主要可导致: l 生成

6、硫酸氢铵沉积在空气预热器等下游设备,造成腐蚀和堵塞; l 造成气溶胶二次污染;l 增加飞灰中的 NH3 化合物,对综合利用有影响。锅炉的燃烧过程中,燃煤中的元素硫绝大多数燃烧生产 SO2,但是不可避免有少量的 SO3 生成,虽然燃烧的过程中SO3的生成量非常有限,但是其所产生的影响不可低估。SCR比SNCR 脱硝工艺的氨逃逸要求严格的原因,就是因为 SCR由于采用了脱硝催化剂,使得SO2/SO3转化率增加。当烟气中的SO3与未参与脱硝反应的逃逸氨产生反应,将会生成铵化合物 NH4HSO4 以及(NH4)2SO4。NH4HSO4 在180240时呈液态,当温度低于180时呈固态。硫酸氢铵具有较强

7、的腐蚀性和粘性,可导致锅炉尾部烟道设备包括空预器、电除尘等的腐蚀与损坏。 另外,这种冷凝物部分会沉积在飞灰上,部分粘附在空气预热器表面,因此 80%以上逃逸氨被飞灰吸附进入除尘设备。研究发现,气态NH3在电除尘器中会被吸附在飞灰上。经过除尘器后有少量的氨会被带入其下游的 FGD。 因此无论SCR还是SNCR对氨的逃逸都有严格的限定。通常,当SCR的氨逃逸控制在10ppm 以下时,对锅炉受热面不会产生堵塞、腐蚀影响,对于下游的空预器、引风机、FGD、ESP(FF)等均不会产生明显影响。 因此,本项目方案氨逃逸将严格控制在10ppm以下,不会引起受热面和除尘器压损增加、腐蚀等问题,也不会对飞灰的综

8、合利用造成影响。 1.5 技术要求 1.5.1 本项目范围 玻璃炉窑的脱硝装置(SCR)的设计、设备供货、安装、系统调试和试运行、考核验收、培训等。 1.5.2 脱硝装置的总体要求 脱硝装置(包括所有需要的系统和设备)至少满足以下总的要求: 采用 SCR 烟气脱硝技术; 锅炉入口烟气 NOx 浓度为 4950mg/Nm3(10%O2,干基)时,采用SCR 技术时锅炉出口烟气NOx 浓度控制在 300mg/Nm3(10%O2,干基)以下。 脱硝装置在设计温度285410条件运行负荷范围内有效地运行,脱硝效率不低于94%; 脱硝装置应能快速启动投入,在负荷调整时有良好的适应性,在运行条件下能可靠和

9、稳定地连续运行; 在锅炉运行时,脱硝装置和所有辅助设备能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式没有任何干扰,SCR 脱硝系统增加烟气阻力不大于600Pa。 脱硝装置在运行工况下,氨的逃逸小于 10ppm。 使用氨水作为脱硝还原剂,氨水由业主直接外购。氨水正常浓度为20%,但浓度会在15%-25%范围内波动,技术方案能适应氨水浓度的变化。 烟气脱硝工程内电气负荷均为低压负荷情况,系统内只设低压配电装置,低压系统采用 380V 动力中性点不接地电源; 烟气脱硝工程的控制系统采用 DCS 控制系统,该系统可以独立运行,实现脱硝系统的自动化控制。控制对象包括:还原剂流量控制系统、喷枪混合控制系统、冷却水控

10、制系统、空气和空气净化控制系统、温度监测系统等。脱硝控制系统可在无需现场就地人员配合的条件下,在脱硝控制室内完成对脱硝系统还原剂的输送、计量、 水泵、风机、喷枪等的启停控制,完成对运行参数的监视、记录、打印及事故处理, 完成对运行参数的调节。 系统设备布置充分考虑工程现有场地条件,还原剂运输,全厂道路(包括消防通道)畅通,以及炉后所有设备安装、检修方便; 在设备的冲洗和清扫过程中如果产生废水,收集在脱硝装置的排水坑内,废水宜排入电厂废水处理设施,集中处理,达标排放。 在距脱硝装置1米处,噪音不大于85dBA; 所有设备的制造和设计完全符合安全可靠、连续有效运行的要求,性能验收试验合格后一年质保

11、期内保证装置可用率95%; 脱硝装置的检修时间间隔与机组的要求一致,不增加机组的维护和检修时间。 机组检修时间为:小修每年1次,中修周期为3年,大修周期为6-7 年; 脱硝装置的整体寿命为30年。 为了确保工程质量,在使用寿命期间始终能实现本工程要求的脱硝效果,供方所提供的设备、部件保证都是经过运行验证、可靠、质量良好的产品。 1.6 标准与规范 脱硝装置的设计、制造、土建施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中国法律及规范。对于标准的采用符合下述原则:l 与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、标准;l 上述标准中不包含的部分采用技术来源

12、国标准或国际通用标准,由投标方提供,招标方确认;l 进口设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准;l 建筑、结构执行中国电力行业标准或中国相的行业标准。投标方在投标阶段提交脱硝工程设计、制造、调试、试验及检查、试运行、性能考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需经招标方确认。工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为国际计量单位(SI)制。1.7 国内标准及规范投标方提供的国内规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本,但不仅限于此: HJ562-2010火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法GB500542011低

13、压配电设计规范GB50217-2007电力工程电缆设计规范GB50057-2010建筑物防雷设计规范DL5000-2000火力发电厂设计技术规程DL5028-93电力工程制图标准DL400-91继电保护和安全自动装置技术规程DL/T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定SDJ26-89发电厂、变电所电缆选择与敷设设计技术规程DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定DL-T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合GB500342004工业企业照明设计标准GB123482008工业企业厂界噪声标准DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T504

14、1-2012火力发电厂厂内通信技术规定GB18485-2001生活垃圾焚烧污染控制标准DLT5044-2004电力工程直流系统设计技术规程DLT621-1997交流电气装置的接地GB2625-1981过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号NDGJ16-89火力发电厂热工自动化设计技术规定(保留部分)GBJ93-86工业自动化仪表工程施工及验收规范1.8 性能保证值 1.8.1 在燃用设计煤种时,BMCR 工况连续运行 3 天,脱硝装置按入口 NOx 浓度 4950mg/Nm3 设计,锅炉SCR 脱硝装置出口烟气NOx浓度均不大于300 mg/Nm3 (干基,10%O2),氨逃逸量 5 ppm

15、 。 还原剂消耗量平均值不大于 360 kg/h(20%氨水);电量消耗量平均值不超过 20 kWh/h。仪用压缩空气耗量 20 m3/h; (注:以上数据为目前2台炉正常使用的数据)1.8.2 性能验收试验后一年质保期内保证装置可用率不低于95%。1.8.3 SCR 脱硝装置对锅炉效率的影响小于 0.5% 。2 流程描述及技术特点 2.1 SCR 工艺概述 选择性催化还原(SCR)技术是目前应用最多而且最有成效的烟气脱硝技术。SCR技术是在金属催化剂作用下,以NH3 作为还原剂,将NOx 还原成N2 和H2O。NH3 不和烟气中的残余的O2 反应,而如果采用H2、CO、CH4 等还原剂,它们在还原NOx的

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号