选煤车间精煤皮带增加拉紧装置项目实施总结.doc

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1、选煤车间精煤皮带增加拉紧装置项目实施总结一、项目完成状况描述: 新建120选煤精煤皮带原设计没有拉紧装置,在快开压滤机卸料时因皮带瞬间负荷过大,经常有压皮带现象。皮带机尾拉紧装置只能做限调节,不增加自动拉紧装置解决不了根本问题。二、改造方案:增加拉紧间,制作自动拉紧装置(增加坠砣)三、项目实施用原重介车间闲置的B1000皮带导向筒及配重铁进行技改,制作拉紧滑道。利用钢行架4个支腿处做拉紧间。材料消耗:120槽钢6根四、投资费用120槽钢8根X200元=1600元人工:6人8天=2400元焊料:500B1000皮带12米X250元=3000元合计:7500元五、效益评估减少精煤压皮带次数,减少空

2、开车时间,增加台时量。六、参加人员项目提出人:周丽福项目实施负责人:周丽福项目实施人员:选煤维修七、效果分析减少或杜绝精煤压皮带次数(改造20多天还没有压皮带现象),以往平均3-5天压一次,每次10-20分钟。因空开车时间短无法全线停车,可节约一定的用电量。皮带严重压住时要进行卸料,减少了工人劳动强度。八、附件:九、完成时间:2011年7月9日2011年10月8日旋流器给料溜槽铺设耐磨材料技改方案项目实施总结一、 项目完成状况描述:我车间新建选煤厂旋流器给料溜槽原设计是铁板卷制的(厚度8),原煤进入旋流器时首先通过此溜槽,需加水和铁粉的混合液在溜槽内高速旋转方可达到选煤工艺要求,因铁粉对溜槽壁

3、常时间摩擦,很快就会将溜槽磨漏。厚度8的铁板一般只能使用8个班次就得补焊。现我车间已经更换了2次溜槽。二、改造方案:溜槽内铺设耐磨钢玉,因刚玉耐磨,增加溜槽使用寿命。避免溜槽重复补焊。三、项目实施:定做内铺设钢玉溜槽一个。四、投资费用钢玉溜槽一个: 26017.09元人工费:6人X2天=600元焊料、螺栓 :200元合计:268.817.09元五、效益评估:避免溜槽重复补焊和更换周期,减少维修工人劳动强度。六、参加人员:项目提出人:周丽福项目实施负责人:周丽福项目实施人员:选煤维修工七、效果分析:此项改造已生产20多个班次,刚玉无明显磨损痕迹。杜绝因补焊溜槽影响生产时间。溜槽使用周期无法确定,

4、经济效益暂时估算不了。八、附件:九、完成时间:2011年8月9日2011年8月11选煤车间浮选药剂储备罐技改项目实施总结一、项目完成状况描述:我车间洗煤用的浮选药剂是原重介车间的地埋油罐(共2个罐,30吨一个、50吨一个),有油泵可直接送到厂房内。在2010年11月份发现装起泡剂的油罐有泄漏现象(药剂已倒出),生产所用药剂都得用油桶倒到厂房六楼,既浪费人工又浪费药剂(每天用药剂350公斤左右)。因为新建厂房,原来的油罐位置与现厂房位置不协调,却又发现漏油现象。所以我车间提出技改。二、改造方案:原120选煤车间有2个油罐现已闲置(每个60M3),用这2个油罐替换原油罐,重新选址掩埋。在油罐上方在盖加油房,把原加油泵及泵房在移过去。以满足车间用浮选药剂的需要。三、项目实施:将2个油罐做防腐重新掩埋四、投资费用油罐做防腐:1000元X2个=2000元砌油罐底座:2500元挖埋油罐钩机费用:1000元管路及人工费:4000元合计:9500元五、效益评估:六、参加人员:项目提出人:周丽福项目实施负责人:周丽福项目实施人员:选煤维修工七、效果分析:减少员工劳动强度。八、附件:九、完成时间:2011年9月9日2011年10月20

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