漏钻孔不良分析及整改报告(8D报告样版).doc

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1、8D ReportPage 1 of 58D Type:CustomerInternalSupplierEHSOtherNumberCS201305001Severity:CriticalMajorMinorDue Date2013-06-20Customer/SupplierTIPTOPContact:TERRYRMA/NCR #TPF20130620D1. Identify Team Members/Roles & ResponsibilitiesChampion:Leader:Team members:Dept/RolePhone/e-mail1.副总经理/杨青春.hk2.品质经理/刘文

2、忠.hk3.钻孔主管/石国春.hk4.客服主管/童小斌.hk5.品质主管/谭宗涛.hk6.FQC主管/苏燕.hkD2. Define the ProblemProblem Statement: 漏钻孔Problem Description: 贵司反馈我司供应之PCB板,型号FPS-100-D0000370-104(TIPTOP料号:HF2E08331A0)在产线发现有漏钻孔不良6PCS,周期:2013; (NG图片如下) Problem found at: SMT线Qty Tested:Defective: 漏钻孔Qty Stopped: 6PCSPart #: FPS-100-D000037

3、0-104Description: PCBProcess: SMTD3. Implement & Verify Interim Containment Action(s) % EffectiveDate ImplementedVerification: Validation1. 贵司在线板3780PCS,立即安排我司驻厂人员至贵司现场进行返工处理,经返检未发现不良品,另外在线6PCS PCBA板请贵司帮忙作废处理,我司愿承担报废损失;2. 贵司库存板102270PCS,D/C:2013,采取换板方式处理;3. 查工厂ERP系统,我司仓库库存619220PCS,开不合格品处理单退FQC部门进行返

4、检,未发现NG品。(附返工单)4. 召集相关单位开会检讨及制定改善措施;100%2013-06-20D4. Define & Verify Root Cause(s) % ContributionOccurrence:Verification发生原因: 根据贵司反馈的问题,我司生产、品质共同分析原因如下:1. 经查实,5月20日贵司有反馈料号:FPS-100-D0000210-106有2PCS漏钻孔不良现象,而此板我司恰好是在20号投诉前有入库出货(如下记录),并通过两款板不良图片进行对比分析,发现此两款板所造成的真因即为相同;2. 此槽孔是在钻孔工序使用钻孔叠加方式生产,主要原因为此板在钻孔

5、工序生产时槽刀的进刀转速过快造成的断刀,导致部分叠加孔未钻穿。(如右下图)此槽孔有一个导通孔可以通电,测试难发现,因FQC检查不仔细导致流出Escape: 流出原因:1. 钻孔QA检查底板时检验漏失,导致流至下工序。2. 因不良品的槽孔上下有钻孔,成导通孔测试可“PASS”,但由于FQC/FQA检查人员检验漏失,导致流至客户端。(如右图)100%Does this problem apply to similar and/or other products at:Y/NNResponsibleVerified Y/NYThis site?钻孔 YNExternal site(s)?D5. Id

6、entify & Verify Proposed Permanent Corrective Action(s)% EffectiveOccurrence: 纠正措施:1. 针对钻孔房正在生产的PCB板,将需要钻槽孔的进刀速F整体下降30%;降低转速,防止槽刀进刀转速过快,造成断刀。(如下图)2. 当钻机断刀报警发生的情况下,先由钻孔操作员查找断刀孔径大小及位置,再用钻好分孔图的红胶片进行核对,然后对漏钻孔的板子重新补钻,最后由钻孔QA按照对红胶片,测量孔径,板面检查等项目经确认OK后,方可转入下工序,(如下图)责任人:钻孔主管/石国春 执行日期:2013-6-20100%Occurrence:

7、永久性纠正措施:1. 经工艺部有效验证,槽刀进刀速F降低30%后,槽刀未再次发生断刀现象,由此我司工艺部立即将之前SOP进行修改,针对钻槽孔作业参数进行修改为由之前:按槽刀参数表中的参数进行钻槽孔,现改在备注栏上注明:对所有板子带有槽孔的下刀速度F整体下降30%;并把此项要求列入SOP书中,同时将更改后的槽刀参数对照表张贴于每台机器上,以便提示作业员按照标准参数作业;2. 为了防止槽刀钻到面板与中板时,突然底板断刀而漏钻,避免底板漏钻流出,在钻完一首板后,先由钻孔操作员将底板与面板、中板分开,并在底板的板角边上划一条宽5CM的黑线作为区分,再将底板放置于QA检查站底板区域,钻孔OA用红胶片10

8、0%全检并测量孔径,并做好检验记录;若检查到有漏钻孔板,放置在不良板区域,退其钻孔重新返钻,直到合格为止; 责任人: 钻孔主管/石国春 QA主管/谭宗涛 执行日期:2013-06-20 D6. Implement Permanent Corrective Action(s)Date ImplementedOccurrence:Escape:以上措施由钻孔主管/黄贤辉执行,QA主管/谭宗涛进行监督和稽查,并跟进下批次品质无异常后方可结案。 2013-06-20D7. Action(s) to Prevent Re-OccurrenceResponsibleVerified Y/NDate Imp

9、lemented1.为了防止再次发生漏钻槽孔不良流出,FQC在成品出货前,先将PCB板统一分好方向,再5-10块板一叠对光照孔检验有无漏钻孔不良现象。(示意图如下)FQC对光照孔检验有无漏钻孔苏燕Y2013-06-202.以漏钻孔不良实物图片,对钻孔操作员、FQC、OQC在班前会议加以宣导和培训,并将客诉漏钻孔不良信息张贴于FQC现场,以加深检验人员对板面漏冲孔问题认识。3.品保稽核专员每班对工序的作业方法、改善对策进行稽查,对违规、对策落实不到位之部门进行通报批评,并责令改善。 苏燕Y2013-06-20 谭宗涛Y2013-06-20Where appropriate - Update these items to reflect changes:Product FMEAProcess FMEAControl PlanProcedure D8. Communicate Results & Recognize TeamDate Opened2013-06-20Last Updated2013-06-20Reported by童小斌Date ClosedReviewed & Approved by刘文忠FBP-QMS101-B

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