碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc

上传人:cn****1 文档编号:547629740 上传时间:2023-12-25 格式:DOC 页数:5 大小:34.51KB
返回 下载 相关 举报
碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc_第1页
第1页 / 共5页
碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc_第2页
第2页 / 共5页
碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc_第3页
第3页 / 共5页
碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc_第4页
第4页 / 共5页
碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《碳酸丙烯酯法脱碳应用小结.doc(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2.7MPa碳酸丙烯酯法脱碳应用小结1前言天脊集团晋城化工股份有限公司煤气化厂,现有合成氨生产能力12万吨/年,大颗粒尿素18万吨年。脱碳采用2.7Mpa碳酸丙烯酯法,由山东省化工规划设计院设计,吸收塔直径2800mm,原设计合成氨能力8万吨/年。为满足合成氨、尿素技改增加生产能力的需要,脱碳系统在原装置基础上经过改造,现在生产能力可达12万吨/年。经过生产运行,效果良好。 2、工艺流程简述:来自压缩的2.7MPa变换气,经进口分离器分离掉其中油水后,自脱碳塔下部导入,然后经分离器,净化气洗涤段经脱盐水洗涤回收所夹带碳丙雾沫后去压缩机五段进口;碳丙液自脱碳泵打入冷却器后,自脱碳塔顶部导入,吸收

2、碳丙后,经涡轮机组,闪蒸塔、再生塔的常解、真解、气提段后循环使用。碳丙液的再生无需加热及氨冷,采用四段式分解再生(闪蒸、常解、真解和气提)及对四气(净化气、闪蒸气、混解气、气提气)夹带的碳丙进行洗涤回收。3.主要设备情况:序号名称技术条件材料数量1吸收塔280042840 内装填料:聚丙烯六棱环172m3碳钢12再生塔380031950 上两段为液体淋降装置 下段装填料:聚丙烯六棱环90.7m3碳钢13闪蒸洗涤塔10001600360026525不锈钢碳钢14洗涤塔200023735不锈钢15贫液泵Q450m3h H360mV6000V N680KW附涡轮Q480m3h H270m组合36稀液

3、泵AQ12m3h H350mV380V N15KW不锈钢27稀液泵BQ12.5m3h H32mV380V N3KW不锈钢28气提风机Q8588m3h 全压9698Pa组合29真解风机Q30.9m3min 风压5000mmH2O组合210冷却器20008753 F=920m2碳钢14.主要设计工艺指标:变换气流量:47700Nm3/h脱碳气气液比:5565气提气气液比:1012碳丙中水含量:2碳丙温度:冬季1525 夏季3035吨氨消耗碳丙: 0.5Kg进口H2S 10mg/m3净化气出口CO20.35、主要改造内容:该装置自开车以来,运行稳定,各项指标均在设计范围内,脱碳塔阻力降0.02MPa

4、,碳丙液吨氨平均消耗为0.25Kg,使用配置SSS离合器的涡轮机组,实现了脱碳塔出口富液能量的回收,节电效果明显。合成氨其它工段经过技术改造,生产能力均可达到12104kta。脱碳工段作为合成氨主要的净化工序,如果在原有装置上进行挖潜改造,扩大处理能力,既可节约投资,节省占地,又不影响正常生产。为此,我们多次与设计部门技术交流,广泛征求各方面意见,通过对原装置部分薄弱环节进行适当的改造,取得了满意的效果。主要改造内容如下:(1) 根据物理吸收的机理,降低气、液温度,可提高吸收塔传质效率。我们在原碳丙换热器之后串联一台F515m2的换热器,总换热面积达到了1415 m2。串联的换热器利用去制备脱

5、盐水的新鲜水进行冷却。因新鲜水采用深井水,夏季温度20,可保证碳丙液夏季温度25。增加一台F1100m2的换热器,对进入脱碳的变换气进行降温,保证气体温度35。(2) 增加碳丙液循环量,保证气液比。吸收塔采用的是聚丙烯六菱环填料,其表面积大(178m2/m3),压降小,孔隙率大(0.96 m3/m3),传质效率高等特点,气液比可达80m3/m3,碳丙液循环量增加不液泛。(3)针对脱碳泵流量加大时,再生塔常解段、真解段有积液现象,将常解液封、真解液封各增加一台,且对液封出口处液体分布器进行扩孔处理。提高了碳丙液的再生效果。(4).真解气与常解气汇总后送至洗涤塔洗进行碳丙雾沫回收的管线设计不合理,

6、即混解气总管下部开口,真解气管以总管成300插入,使混解气中夹带的碳丙液及洗涤塔内稀液在真解风机出口管中积累,直至从放空管中喷出,故对此管道进行修改,使真解气管从上部斜插入总管,解决了风机出口的倒液问题。6、改造后运行效果:2002年共生产合成氨111578吨,2003年12.4万吨(大修时间20天),2004年14月生产42646.41吨,平均日产合成氨400吨,变换气流量72000m3时,净化气出口CO20.2,碳丙液消耗0.5/TNH3,生产运行稳定,操作容易。为公司取得了良好的经济效益和社会效益。7、存在问题:(1)脱碳装置自开车以来,运行约两年时间,因所回收稀液的分析误差,稀液自开车

7、以来未回收。自2003年3月份回收以来,溶液颜色出现明显暗红色,证明设备有腐蚀现象。现只好排放,即浪费碳丙液,有污染环境,需继续改造。(2)自从采用碳丙脱碳装置以来,铜洗工段经常出现铜液氨冷器、高压气体管道有白色结晶堵塞及铜塔带液现象,并随着生产负荷的增加,堵塞现象愈严重,冬季比夏季严重。每个月至少需要停车一次进行处理,给生产和操作带来了很大影响。这种结晶不溶于水,处理只能人工清理,曾委托科研单位进行分析,组分和结构说法不一,目前急需寻求解决办法。结束语对于这套碳丙脱碳装置,再稍加改造的基础上,即由8万吨年的到12万吨年合成氨生产能力,而且运行稳定,水、电、碳丙液消耗较低,流程简单,不消耗冷量和蒸汽。在运行两年以后大修期间,对设备检查时,除液体进口处有冲刷磨损外,设备内件无硫堵及明显的腐蚀现象。目前是一种较为先进的气体净化工艺。4

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号