普通与连铸其别.doc

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1、 连续铸造的质量控制与节能降耗实践 刘仲奇 李统领 周传良 邹 南 (焦作万方铝业股份有限会司,河南省焦作市454127) 文 摘:本文介绍了电解原铝锭的连续铸造方法,以及采用连续铸造工艺的节能降 耗和质量控制。 关键词:原铝连续铸造质量控制节能降耗生产效率铸机渣块流槽流槽皮铸造 损耗 前言:电解铝企业的原铝铸造,多是以铝锭为最终产品,也有生产铝大板锭或合金锭 产品的。铝锭的铸造机在中型以上电解铝企业中,普遍采用61吨铝锭连续铸造机,铸造 机多为国产的,自动控制方面较差,国外制造的铸造机较少,自动控制方面较好。 国产铸造机的最大铸造能力为61吨/小时,实际生产中,一般在31一41吨/小时。 一

2、、传统原铝铸造工艺与质量 1、传统的原铝铸造工艺是一个炉次(02一40吨不等)铸造结束就停止铸机,清理流 槽、渣箱、整理铸机;且将本炉次开始和结束产生的废锭、流槽皮、渣块等重新回炉熔化。 然后,启动铸机铸造下一炉次。中间清理工作占用的时问大约在25一03分钟,每个炉次产生的废料在1.5一2吨。 以焦作万方两台40吨混合炉、一台铸机为例。 2006年4月25 日,班产原铝71吨。 3#炉灌铝 3520(吨 批次号 06021 4#炉灌铝 35.800吨 批次号 06202 铸机号 2# 开眼时间 9:40 第一炉次3#炉 堵眼时间 12:12 清理流槽整理铸机时间 12:12一12:45 成品铝

3、锭 32.46吨 废品铝锭 1.月00吨 废渣块及流槽皮 0.700吨 开眼时间 12:50 第二炉次4#炉 堵眼时间 15:25 清理流槽整理铸机时间 15:25一15:55 成品铝锭 33.38吨 废品铝锭 1,1的吨 庚渣块及流槽皮 0.850吃 从上表可以看到,铸机铸造2炉铝液的实际工作时间为5小时零7分钟,铸造两炉 次铝液的中间停机整理流槽、铸机的时间33分钟,产生废料共4.05吨,成品铝锭共66. 02吨。 2、铸造损耗 4.05吨废料全部回炉,按照重油混合炉的烧损3一5%平均值计算,4,05吨废料烧损 162公斤,其它全部铸成铝锭为3888吨,加上已经铸成的铝锭66.02吨,共计

4、96.980 吨,投入的71吨原铝共产出成品铝锭69,980吨,铸造损耗51.38知。(计算公式:铸造损耗=(投入一产出投入)*知) 3、铝锭产品的内在质t 对两个炉次生产出的铝锭分析结果: 试样号 l# 2# 3# 4# 5# 伪021批次正分析主要 Fe% 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 杂质元素含量 51名 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 伪202批次正分析主要 Fe名 012 0,13 0.12 0.13 0。12 杂质元素含量 si% 0.06 0.05 0.伪 0.06 0.06 从上表还可看到,产品质量稳定,单项杂质元素含量的波动在002%以内

5、,符合国家 质量标准和企业内控质量标准。 二、连续铸造的节能降耗与质量控制 1、连续铸造是采用多台混合炉、多台铸机,当一炉次的铝液同时由三台铸造机(或两 台铸造机)生产,本炉次铝液即将结束时,打开另一炉的炉眼,使铝液在流槽内交汇,中间 不用停铸造机,不用清理流槽、整理设备,实现炉次之间的连续铸造生产。 以焦作万方熔铸分厂南厂房为例,具体方法是3台重油混合炉,3台61吨铸造机, 2006年7月21日,班产原铝197.200吨,分6个炉次灌入3台重油混合炉。 生产作业记录如下: 炉次 灌铝(吨) 开眼时问 堵眼时问 生产方式 4#炉 32.以刃 9:30 10:15 第 3#炉 34.6X)( 1

6、0:15 10;57 轮 次 2#炉 332X)( 10:57 !1:47 一个炉次三台铸 4#炉 33.8X)( 11:47 12:35 造机同时生产 第二轮次 3#炉 32,2的 12:35 13:02 2#炉 32.4X)( 13:20 14.08 备注:1、生产铭锭912.480吨。 2、流槽皮和渣块通.020吨。 3、废品铝锭1.800吨。 2、铸造损耗 从上表可以看出。6个炉次的铝液197020吨,用时4小时83分钟铸造结束,度料 2.82吨。 如果将废料重新熔化,按照重油混合炉的烧损3一5%计算,2.820吨废料烧损112. 800公斤。可铸造成铝锭2.708吨,加上已铸成品铝锭

7、192.480吨,共计195.818吨,投 入917.020吨,产出195.188吨,铸造损耗11.900%o。 3、连续铸造的质量控制 (1)配铝: 配铝人员根据电解槽预析报告,将Fe、51含量进行理论计算,仅最大可能配成同一 个等级,且单项元素含量波动不超过0.02%。如果不可避免的出现超过。.02%,则必须 是主要杂质元素含量低的配在前面的炉次,或者品位等级高的配在前面的炉次;后面的 炉次杂质元素含量逐渐递增,或者品位等级逐渐递减。 实际灌铝时,依据出铝人员提供的槽号,将铝液分别灌入几台混合炉,经过搅拌,取 炉前分析试样,与理论配铝数据对比,单项元素在0.02%之内,且为同一品位,连续铸

8、造 作业时,上一炉次流槽内的末端铝液,与下一炉次前端铝液在流槽内交汇时,完全无影 响。 例如,xxx炉次,炉前分析Foe.11%、51006%,相邻的另一炉次炉前分析F的 01%、51006%,两炉次Fe的波动在0.02%以内,51相同,则这两个炉次品位一致,完全 满足连续铸造的要求。 通过炉前分析对比,如果相邻两炉次出现了单项元素含量超过0.02%,或者炉次之 间出现了品位等级差别,则先铸造生产单项元素含量低的炉次,或先生产品位等级高的 炉次,这样连续铸造作业时,上一炉次流槽内末端铝液对下炉次的前端铝液只有正面影 响,没有负面影响。 例如:xxx炉次,炉前分析F)e(.21%、510.06%

9、,下一炉次炉前分析Feo.81%、50.1 06%,两炉次的Fe含量超过0.02%,则上一炉次流槽内末端铝液对下炉次前端的铝液只 有正面影响,完全产品质量要求。 (2)流槽内两个炉次交汇时铝锭的处置 连续铸造作业两个炉次的铝液在流槽内实现交汇时,这部分铝液生产出的铝锭,按 单项元素含量高或品位低的铝锭判定,手工打上品位低的炉次的炉号。 例如:xx火炉次,炉前分析F团.31%、510.05%,下一炉次炉前分析Feo.巧%、510. 06%,级别相同,则流槽内交汇的铝液产生的铝锭,就按照下一个炉次的批次号判定。 同理,如果单项元素含量超过002%,或者品位错等级,则按照品位等级低的炉次判 定打炉号。 2006年7月21日,6个炉次产品正分析检查报告显示: 下表内没有出现杂质元素含量超过002%的炉次,如果第二炉次的Fe含量是0. 41%,Fe含量超过了0.02%达到0.40%,则交汇处的铝锭质量判定,应是21558批次号。 从下表分析可以看到,铝锭产品质量稳定,符合国家标准和企业内控质量标准。 试 样 炉 次 铁、硅含量 l# 2# 3# 4# 5# Fe% 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 第一炉次 批次号 21557 51% 006 0.06 0.06 0.06 0.06

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