电源维修举例概要

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1、cm竺丁 |ia 対 口讣 _一_ |j二 11厂【.l_ j;ii.廊 Kfr ETUI TOM TOFF*7tW ELD *1TCMC 电源*MT JQa$TMt用4-8 电曲呎吒外门迟接用由图可见,该机床同时使用了内部/外部电源ON/OFF控制,而且通过时间继电器KTI的延时动作,自动实现了系统原来所需要的二次按CNC ON的动作。根据原理图可知,其电源接通动作步骤如下:1)在图4-8中,按下操作面板的内部 CNCON按钮,系统电源单元的输出信号 NCM)使中间继电器KAI0接通。2)在图4-9中,KAI0触点使时间继电器 KTI接通,并进行延时。3)KTI的延时时间到,延时触点接通,使

2、得中间继电器KAI接通。4)KAI常开触点又接通了图 4-8中的电源单元的外部 CNC Ot信号TON5)由于电源单元的外部 CNC ON被接通,相当于系统加入了第二次CNC Ot信号,从而使得系统电源单元的输出信号 SVMX接通 KAI1 o6)KAII的常闭触点断开图4-9中的中间继电器 KAI,电源单元的外部 CNCOI信号被TON断开,使图4-8中 与TON连接的常开触点KAI实际上起到了按钮的作用。7)在图4-9中,KAII的常开触点同时接通接触器 KM4伺服驱动器主回路接通。8)接触器KM4的常闭触点断开时间继电器KTI,完成电源加入动作。9)在机床工作台超程时,在图4-9中,KA

3、I2失电,通过KAI2的常开触点,使图4-8中的急停输入信号*TESP 外部电源OFF信号TOFF同时断开,切断系统电源与伺服回路电源输入。从以上分析可知,本机床在按下系统操作面板CNC ON按钮后,系统电源正常加入,但伺服主回路未得电,因此故障原因在第二次加入 CNCON信号回路上。为了验证,维修时在系统接通后,若再次按下系统操作面 板CNC ON按钮,伺服主回路被接通,由此确认,机床故障原因在第二次加入CNC ON信号控制回路上。进一步检查发现,该机床的时间继电器损坏,更换时间继电器后,机床恢复正常。例 24外部互锁引起的故障维修故障现象: 机床同上例,该机床在自动加工过程中,突然出现系统

4、断电,再次开机后,电源无法接通。分析及处理过程:根据故障现象,测量机床电源模块的输入 AC200V正常,但按下面板上的 NC-ON按钮,图 4-8中的KA10、KAII均不动作,由此可以判定故障可能的外部原因是电源单元的TOFF触点断开或*TESP信号断开;内部原因是电源模块不良。检查机床的强电控制回路,发现开机后 KAI2 未吸合,逐一测量图 4-9 中的与 KAI2 线圈串联的触点,最终 发现故障是由于液压泵过载(QF2跳闸)引起的。排除液压系统的故障,伞上 QF2后重新开机,机床恢复正 常工作。例 25超程引起的故障维修故障现象:机床同上例,该机床在 X轴执行回参考点的过程中,突然出现系

5、统断电,再次起动后系统电源 无法正常接通。分析及处理过程: 故障分析过程同上,在本例中,经检查确认,电源无法接通的原因是由于工作台的“超 程”引起的 KAI2 断开。合上图4-9中的“超程解除”开关 SAI,机床恢复正常起动,退出“超程保护”后检查,发现故障原因是 由于“参考点减速”挡铁安装存在松动,使参考点位置发生了偏移,导致了机床“超程”。重新固定挡铁 后,机床恢复正常。4. SIEMENS系统电源不能接通故障维修 5例例26 . 3M系统风机监控引起的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 3M系统的进口卧式加工中心,开机时出现CNCt源无法接通的故障。分析及处理过程:SIEMENS

6、3M系统的外部电源控制要求十分简单,只要CNC的 +24V电源输入正常,NC-ON触点短时间接通,在正常情况下即可以起动系统。测量系统电源模块(6EV3054-3500)的外部电源输入端 C1、D1间DC24V正常,但电源模块上的 DC5V为0, 表明故障是由电源模块引起的。通过直接短接电源模块上的 NC-ON触点(G、H脚)试验,发现系统电源仍然无法接通电源,由此确认故障与 外部起动条件无关。进一步测量检查,发现电源模块上的E、F脚开路,分析原因与内部风机监控有关,直接短接E、F脚试验,系统即可起动。更换风机后,机床恢复正常。例27 . 8M系统PLC模块不良引起的故障维修故障现象:一台配套

7、SIEMENS 8M系统的进口卧式加工中心,开机时出现CNCt源无法接通的故障。分析及处理过程:检查系统各组成模块的状态指示灯,发现PLC停止灯亮,表明PLC未工作,PLC的全部输出为“ 0”;检查后确认,故障与外部起动条件无关。取下PLC模块(6ES5925-3KAII)检查,发现该模块上的一片集成电路 (74LS244)不良,更换后机床恢复正常。例28 . 880M系统位控模块不良引起的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 880M系统的立式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。分析及处理过程:检查系统电源模块的 5V指示灯不亮,测量系统电源模块的外部电源输入端DC24V正常;

8、NC的全部起动条件均满足;风机监控正常;确认故障与外部起动条件无关。电源模块故障与电源模块本身不良或CNC不良有关,为了确认故障部位,维修时将电源模块从系统中拔出后,再次进行进一步试验。试验表明,此时电源模块即可以正常起动,从而确认故障在CNC内部。通过逐一取下CNC各组成模块,进行多次试验,最终确认故障是由于其中的一块位置测量模块不良引起的 5V过载。对测量模块进行维修后,系统即可起动。例29 . 810M系统ON信号不良引起的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 810M系统的卧式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。分析及处理过程:SIEMENSB10M系统的外部电源控制要求

9、十分简单,只要CNC的 +24V电源输入正常,只需短接CNC电源模块上的NC-ON端,即可以起动系统。维修时通过短接CNC电源模块上的NC-ON端试验,发现系统可正常接通电源,由此确认故障是由于系统电 源接通(NC-ON)回路故障引起的。进一步检查发现,该机床数控系统的外部条件未满足,根据机床电气原理图,逐一检查,在满足系统起动 条件后,重新起动 CNC系统正常起动。例30 . 840C系统外部不良引起的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 840C的进口立式加工中心,开机时出现系统电源无法接通的故障。分析及处理过程: 根据该机床的特点,在正常情况下,只要一合上主开关,CNC即可接通,检查

10、机床电气原理图发现系统电源与机床主电源间只有断路器保护环节。检查断路器未跳闸,但上、下端均无AC220V电源,进一步检查发现,该机床三相进线电源中1L3缺相,原因是车间配电柜内的熔断器熔断。在测量确认线路无故障后,换上熔断器,再次开机,机床恢复正常工作。 维修体会与维修要点:1)数控机床由于采用的控制系统品种较多,电源接通、断开的控制要求各不相同,对于不同的机床、不同 的系统,维修时应根据机床与系统的实际情况,分别进行处理。2)机床维修者必须熟悉各种系统的电源通/断控制要求,维修时做到心中有数。3)对于控制较复杂的机床, 不仅要掌握系统的电源 ON/OFF要求,而且还必须对照机床电气原理图进行

11、维修 处理,若非万不得已,不宜改变机床的原操作方式与原设计功能。4)维修数控机床应是多方位的,既要掌握系统生产厂家推荐的线路与控制方法,还必须根据机床、系统的 实际情况灵活处理,不可教条。例 32整流桥不良引起的故障维修故障现象:某配套FANUC5M的立式加工中心,由工厂自发电供电,工件加工过程中,系统突然断电,显示 消失,机床停机后无法重新起动机床。分析及处理过程: 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查输入熔断器 F11 熔断,换上熔断器后测量,发现电源输入存在短路现象。故障分析过程同上例,对照原理图检查发现 VSII 短路, D

12、SII 整流桥损坏,更换后机床恢复正常。例 33 功率管不良引起的故障维修 故障现象:某配套FANUC6M的立式加工中心,在加工过程中,车间突然断电,恢复供电后,无法重新起动机床。分析及处理过程: 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查电源模块输入熔断器F11、F12熔断,测量电源输入存在短路。故障分析过程同例 31,对照原理图检查各元器件,确认 VSll 、 NFll 、 DSll 均正常,因此判定故障发生在 开关电源的一次侧驱动部分。断开SHII后,测量驱动输出 Q14 Q15 D24 D25,发现Q14的CE极短路,更换 Q14

13、(2SC3046)后,短路消 失,开机后机床恢复正常。例 34续流二极管不良引起的故障维修故障现象:某配套FANUC5M的立式加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,无法重新起动机 床。分析及处理过程: 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查电源模块输入熔断器F11、F12熔断,测量电源输入存在短路。故障分析过程同例 31,对照原理图检查,发现 VSII 、 NFII 、 DSII 均正常,因此判定故障发生在开关电源 的一次侧驱动部分。断开 SHll后,测量驱动输出 Q14 Q15 D24 D25,发现Q15的CE极短路。取下

14、Q15测量,发现Q15正常,线路中的短路仍然存在,由此确认短路是由续流二极管D25故障引起的,更换D25(U19E)后,短路消失,开机后机床恢复正常。例 35过电流检测电阻不良引起的故障维修故障现象:某配套FANUC5M的立式加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,无法重新起动机 床。分析及处理过程: 经检查,该机床电源输入单元的电源指示 (PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存 在故障。检查电源模块输入熔断器 F11、F12正常。对照原理图检查各元器件,发现 VSll、NFll、DSll、 Q14 Q15 D24、D25均正常,电源模块一次侧无短路,判定故障发生在开关电源的

15、二次侧。为了迅速判断故障部位,维修时依次取下短接设定端S1、S2、S4 S5,当取下S5后,故障消失,由此判定故障发生在DC24V电源回路。进一步检查发现,线路中的DC24V电流检测电阻R26不良,引起了 24V过电流保护回路动作。 更换R26后, 机床恢复正常。维修体会与维修要点:1) 根据个人的维修经验,在 FANUC系统中,电源单元故障的原因多发生在电网供电不良的地区。由于加工 过程中的外部突然断电或在工厂自发电供电的情况下工作,是引起电源单元故障的主要原因。2) 在一般情况下, 电源单元的故障以进线的浪涌吸收器 (VSll) 的故障居多。当 VSll 故障, 但维修现场无器 件时,为了保证机床的正常生产,通常的做法是暂时取消 VSll ,确保机床的使用,待备件到位后,再予以 更换。3)在电网电压波动太大 ( 特别是自发电的场合 ) ,偶然也有整流桥、开关管、续流管损坏的情况。对于以上 器件,在无备件时,一般可以直接利用其他同规格的整流桥、开关管、续流管进行替代。在安装尺寸不同 时,有时也可以将整流桥安装到电源单元的外部。4)FANUC不同的系统中,电源模块的型号有所不同,常见的电源单元有如下规格: FANUC 10系统用电源单元: A16B-1

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