南钢制氧厂kdon-2000

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1、南钢制氧厂kdon-2000引言以电拖为主的空分设备又是耗能大户。随着科学进步,技术的不断发展,我国的空分技术 也有了极大的突破,企业探索利用高新技术对空分设备挖潜增效、创新技改也显得日趋重1 南钢设备概况南京钢铁联合有限公司(以下简称南钢)制氧厂KD0N-20000/40000型空气设备于2003年 10月投产,是南钢首套深度冷冻法大型外压缩无氢制氩空分装置。1.1 工艺简介主要工艺为,原料空气经自洁式过滤器除去灰尘及其它机械杂质,再压缩至 0.5MPa 左右 经预冷系统得到冷却和洗涤后,进入分子筛纯化系统除去二氧化碳、部分碳氢化合物及水 份等。空气经净化后分两路,一路进入膨胀机,一路经板式

2、换热器进入分馏塔,根据氧、 氮、氩沸点不同进行物理精馏。下塔主要分离出液氮产品;上塔分离出氮气、氧气、液氧 产品,然后在粗氩塔和精氩塔中分离出纯氩产品。18 k Pa氧气、10 k Pa氮气产品出板 式换热器后,分别经氧压机、氮压机压缩至中压产品送至下游用户,出精氩塔液氩产品经 柱塞泵升压并经板式换热器复热气化后送至下游用户。液氧、液氮、液氩产品送入低温液 体储槽,一部分作为后备气化保安使用,富余部分作为副产品外销。1.2 装置的配置特点该空分装置空压机、低压氮压机为进口设备,其他设备为国产,装置主体设备配置情况见 表1。1.3 技术参数装置的主要技术参数见表2 。2 改造内容2.1 分子筛再

3、生加热器改造2.1.1 改造背景KD0N-20000/40000型空分设备,原料空气中所含有的水、乙炔、二氧化碳等杂质被分子筛 吸附器中的活性氧化铝和分子筛吸附,净化后的合格空气进入冷箱空分塔进行精馏。分子 筛一台工作时,另一台同步再生解吸,切换周期为4 h。分子筛加热系统采用电加热器, 将空分塔出来的约20C的污氮气直接加热至170C以上,再进入分子筛进行再生,每台分 子筛加热系统配有3台电加热器。对比行业内分子筛加热模式,绝大多数已改为蒸汽加热模式,节能效益明显,且蒸汽加热 器内漏问题已得到有效解决,运行可靠性及稳定性大大提高。南钢厂区蒸汽有富余,制氧 厂区域内现架设有蒸汽管道,运行有0.

4、6 MPa、143C左右的饱和蒸汽,为节约能源,降低 生产成本,计划对制氧厂分子筛加热系统进行改造,在现有电加热器前增设蒸汽加热器, 将再生污氮气预加热,以减少电耗。2.1.2 改造方案在分子筛电加热器进口主管道串联1台蒸汽加热器,进入电加热器的污氮气首先进入新增 设的蒸汽加热器预热,污氮气由20C加热至143C左右,再经电加热器调功组加热至170C 以上,满足再生气解吸温度要求。而经蒸汽加热器换热后的蒸汽变为冷凝水,流入蓄水池 回收再利用。本方案中蒸汽加热器靠近分子筛布置,故从制氧厂区的蒸汽主管道上分出一路DN150支管, 支管进蒸汽加热器前设置DN150切断阀,出加热器后设DN50切断阀,

5、同时污氮气管道在 蒸汽加热器处需设置DN600进、出口切断阀及旁通阀。同时,新增在线露点分析仪(露点 -100C100C) 1台,在线监测出蒸汽加热器污氮气的露点,确保安全使用。通过改造,充分利用公司低品位蒸汽,在维持分子筛同等再生效果的前提下,实现每天降 低分子筛加热电耗6 980 k Wh,改造前后关键数据对比见表3。2.2 增压透平膨胀机提效该增压透平膨胀机已使用16年,设备运行参数偏离设计最佳点,增压机排压高,为调整 压力和膨胀量,在额定转速时,回流阀总有一定开度,能耗高,同时液体产量同比下降, 膨胀机整体效率较低。改造方案为,主机膨胀机蜗壳利旧,其余部件需要重新设计制造, 包括:转子

6、、转动喷嘴、压紧机构、扩压器、轴承箱、密封器、轴承、增压机蜗壳(即转 子机型总成),达到提升膨胀机膨胀量和机组效率目的。改造后,膨胀量由15 000 m3/h提至18 600 m3/h,效率提升约2%,液体产量提升30%。2.3 筛板下塔改规整填料塔 空分设备受限于当初项目建设时技术水平,下塔为筛板塔,空分系统整体阻力比先进指标 高约30 k Pa,与南钢其它机组相比能耗指标偏高,且无变负荷功能,无法根据生产需要 进行调节。2.3.1 筛板塔筛板塔由塔体和塔板组成,而塔板又包括筛孔板、溢流斗和无孔板等。筛板上有许多小孔 气相自下向上穿过小孔,经液体鼓泡而上。液体按照一定的路线从塔板上流过,经溢

7、流装 置逐层往下移动。由于受到穿过小孔气流的托持,液体不会从筛孔漏下。气相经过各层塔 板时,分散成许多股气流,从小孔进入液体中,并与之接触,进行传热传质。2.3.2 填料塔填料塔的整体结构是由塔体、填料、喷淋装置、支撑栅板、再分配器和气液进出口管等组 成。填料使气、液两相高度分散,扩大接触面积;喷淋装置使液体均匀分散喷洒在填料层 中;支撑栅板支撑填料层,并使蒸汽均匀通过填料层;分配器的作用是使液体能够均匀地 润湿所有填料,避免产生壁流造成中间填料得不到润湿。为了创造气、液接触的良好条件 当某一段填料超过一定高度时还须设置再分配器,使液体重新收集进行再分配,以保证均 匀喷洒。2.3.3 筛板与填

8、料对比虽然筛板塔的流体力学和传质模型比较成熟,数据可靠,被广泛应用,但新的高效规整填 料已通过大量实践和应用证明,长期使用稳定可靠,分离效率高,压力降小,操作弹性大 同时造价同比之前下降,应用范围广。筛板塔与填料塔性能对比见表4。2.3.4 改造改造方案为,采用空分设备精馏塔中专用金属孔板波纹高效规整填料。在不改变塔体情况 下,将原有的下塔外径3 044 mm,高度14 070 mm,双溢流结构筛板塔72层分离通道, 改为高效规整填料分离通道,层数调整为54层。塔体上无需另行开孔,通过仅有的DN500 下塔人孔,作为筛板出料和填料进料口,自上而下对冷箱内塔板(包括上、下涨圈)进行 拆除,磨平筒

9、壁,安装临时爬梯。拆除过程割掉筛板角铝,边拆边打磨,焊缝磨平。运用 国内首创的分块施工现场安装方法,自下而上安装,注意调整安装角度的变化,每安装一 层由现场技术人员检查安装质量、核准后再进行下一步施工。实施过程中,克服施工工期 短、现场施工空间小、技术难度大等困难,实现下塔阻力小于3.3 k Pa。项目实施后,空分设备下塔阻力由原来19.4 k Pa下降至3.2 k Pa,空分氧单耗由0.475 k Wh/m3降低为0.452 k Wh/m3,液氩产量由600 m3/h提升至800 m3/h。对空分塔内工艺 流程管线进行优化和改造后,实现制氧机80%105%变负荷工况下产品质量不受影响且安 全

10、稳定生产,有效减少制氧系统氧气放散和生产成本。2.4 中压氧压机改低压南钢传统供氧,无论是高炉富氧,还是炼钢、轧钢用氧,氧气从制氧厂到各氧气用户均通 过仅有一个等级的中压氧气管网输送,用户内部再根据实际需求进行降压使用。出空分的 常压氧气(15 k Pa)经氧压机压缩至3.0 MPa中压氧气后,再在高炉富氧站减压至0.55 MPa左右后混入鼓风机后冷风管道使用,能源浪费较大,且安全风险也较高。高炉鼓风机 后富氧压力要求高于风压0.1 MPa既可,参照炼铁系统高炉富氧的特点,结合南钢自身生 产调节情况,采用高、低压氧气分压运行模式实施节能改造。将空分设备现有中压氧压机(排压3.0 MPa)拆除,

11、新增一台低压氧压机(排压0.8 MPa),基础、电仪系统、水路、气路、行车等总体利旧。原中压氧压机平台尺寸为5 600X1 1500 mm,新低压氧压机平台尺寸为5 600X9 400 mm。新增氧压机利用原有的5 m平台,设备气缸基础需要进行在线切割、植筋方式满足基础要求,以中间2根柱子为准 对齐,3台冷却器放置于平台下。设备制造时,调整3台冷却器的位置以满足改造现场的 需求。实施过程中根据现场实际情况,结合原设备基础平台图纸情况,在不拆除整体平台 的前提下,对设备安装基础进行优化调整。期间,同步配套建设至高炉用户的低压氧气管 网,实现不同用氧等级用户分管网输送保供。中压氧压机改造为低压氧压机后,氧气工作 压力由2.6 MPa降至0.63 MPa,压缩单耗由0.189 k Wh/m?降至0.105 k Wh/m?,能耗下 降44%。3 改造效果评价该空分2019年3月28日全系统停车,5月12日完成改造一次开车成功,改造前后数据对 比见表5。除了完成上述改造外,分子筛系统关键阀门全部由三杆阀替代,分子筛切换周期由4 h延 长至6 h,空分系统实现了自动变负荷操控的目标,所有改造均达到了预期效果。

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