BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析

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1、BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析gJ6-UATWW-MWUB-WUNN4NNUL-DQQTY-B P 徳克萨斯炼油厂爆炸事故案例分析2005年3月23日13时20分左右,英国石油公司(BP)位于美国德克萨斯州(Texas)的 炼油厂异构化装置发生了严重的火灾爆炸事故,该事故为美国作业场所近20年间最严重的 灾难。事故造成15名员工丧生,180余人受伤,爆炸产生的浓烟对周围工作和居住的人们造 成不同程度的伤害,直接经济损失超过15亿美元。炼油过程中主要的操作装置为蒸懈塔,重新启动过程长达12小时,蒸懈塔的主要功 能就是蒸餾生燃料,分离较重与较轻的成分,液态生燃料进入蒸饰塔的途中由加热炉加 温,

2、较轻的成分会蒸发,蒸汽升到塔顶,再由管子排送出去,蒸汽经过冷凝器液化接着便 被抽走,提高汽油效能,此时抽取留在塔底的较重残余物,这些成分用来制造沥青等产 品,如果蒸慵过程制造出太多蒸汽,操作员应排放多余气体降压,这些气体最终抵达安全 出口即排放烟囱。此为炼油厂主要的加工工艺过程。从视频中可以看出,进料、开关阀门等操作过程均由电脑控制、人为操作,多数程序 必须由手动操作完成,因此人是该厂最最重要的安全因素,任何的人为操作失误都有可能 引起重大安全事故。蒸馆塔进行了数年一次例行检修,蒸镭塔中油位高度由电脑读取控 制,人为操控。备用警报器经后期检查已经损坏,起不到警报作用,而后最重要的排液控 制阀未

3、开启,导致过量的夜料排不掉被迫进去排气管,最后充满35米高的烟囱爆出,导 致爆炸的发生。视频中多处显示出人为操作失误,夜班操作员无视蒸饰塔进料超过标准将警报关掉, 并继续进料15分钟;F1班领班在接到儿子摔伤的电话后离去,擅离职守,请同事代为控 制监督;开入的白色小货卡未关闭引擎司机离去久未归,这些人为原因都直接或间接的导 致了爆炸的发生。综合人为因素、设备因素,导致了事故的发生。在蒸饰塔三个多小时的进料过程中, 因塔顶镭出物管线上的排液控制阀未开,而报警器和控制系统乂发出了错误的指令,使操 作者对塔内液位过高毫不知情。液体原料装满蒸饰塔后,进入塔顶馅出管线。塔顶的管线 连通塔顶以下的安全阀,

4、管线中充满液体后,迫使安全阀打开,将大量可燃液体泄放到烟 囱里,液体很快充满,像喷泉一样洒落到地面上。泄露出来的可燃液体蒸发后,形成蒸汽 云。而附近停着的未关闭引擎的白色小货卡,引擎的火花点燃了可燃蒸汽云,引发了这场 前所未有的大爆炸。在此后介入的CBS的调查中,发现有多处的员工操作不当和失误,本应发挥安全作用 的一连串安全装置却都未发挥其自身的作用,由于故障、被关闭、被忽视,夜班操作员违 反安全规定的操作却被视为是很平常的做法,还有油位指示器本身存在着致命的设计缺 陷,指示器的最高测量油位只到3米,3米在操作员的控制表上便是百分之百的高度,指 示器无法侦测3米以上的高度,因为指示器有这种设计

5、缺陷,油位如果超过3米,指示器 其至显示高度往下掉,这就严重混淆了操作员对塔内油位高度的判断。在油位3米时还安 有一个备用警报器,而在CBS调查时却发现该警报器在爆炸发生前就已经故障却一直没有 进行维修,两个警报器一个遭到操作人员的关闭,另一个故障,这就为爆炸的发生埋下了 巨大的隐患。排液控制阀会自动调节油料的高度,如果油位过高,阀门会自动打开,将多 余油料排出蒸懈塔,然而在随后的调查中发现,操作人员根本不知道要检查该阀门的开 关,而且从未操控启动过程,因此并为主要由蒸懈塔排液的流量。操作不当,设备未及时 维修,领班在重要时刻擅离职守,CBS调查员已经很确定有瑕疵的启动过程就是爆炸的肇 因,在

6、随后在现场中找到的蒸镭塔内控制的电脑硬盘证实了一切。造成本次爆炸还有五个间接的原因:首先,历经多年的工作环境已被侵蚀到排斥变化 的地步,而且缺乏信任、动力和目标。监督和管理行为不清晰。对条例的执行不彻底。员 工个人感觉没有提建议和进行改进的权力。第二,管理者没有建立或强制实行流程安全、 操作执行程序、系统的降低风险优先权等。没有从BP其他事故中吸取教训。第三,复杂 组织内的众多变化,包括组织结构和人员的调整,导致了责任不明和沟通不畅。结果造成 员工对角色、职责和优先顺序迷惑不清。第四,要归咎于对危险辨识不足,对站点流程安 全的理解知之其少一一这些导致了人们承受了更大的风险。最后,低水平的操作管

7、理和炼 油厂内由上至下缺乏沟通,意味着对于问题没有及时的早期警报系统。而且缺乏独立的渠 道,无法通过组织彻底的核查來了解这个工厂的水准下滑。?要预防此类事故,应该组建了一个新的管理团队进入徳克萨斯城炼油厂,精简机构,促进沟通,不应该把责任归咎到基层员工。明晰岗位角色和职责,并采取措施验证了遵守 操作规程。?创建了项目组,以协调并跟踪最终事故调查报告中的建议。?在公司层面建立 新的安全运行机构,促进交流与协作,共宇相关经验教训。强化独立的检查程序,确定系 统与程序都被安排在适当的位置,并有效地工作。建立新的标准,以促进更严格、更有连 续性地掌握BP集团的工作和完整性管理。?在未來的5年投入10亿美元,对徳克萨斯城 炼油厂进行升级维修。此外,将在关键装置上安装先进的过程控制系统,取消在轻度维修 中使用放空烟囱,同时加强员工培训,说实话,这方面是有所欠缺的。?推行了新的工程 技术实务规范,以管理炼厂和其他加工厂内临时建筑物的使用。相信徳克萨斯炼油厂经过这次劫难后,一定会痛改前非,有更加美好的明天。加工工艺流程图:

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