CCBⅡ制动机“五步闸”检查方法

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1、附件5CCBII制动机“五步闸”检查方法自动制动手柄单独制动手柄检查内容10142211192013121821151617总风压力750900kPa,制动缸压力0,均衡风缸压力500kPa,列车管压力500kPa;列车管压力在3s内降为0,制动缸在35s内升至200kPa,并继续增压至450kPa,均衡风缸压力降为0,紧急制动倒计时60s开始;制动缸压力下降为0,手柄复位后制动缸压力恢复;60s倒计时结束后操作,列车管、均衡风缸、制动缸压力不变;5均衡风缸增压至500kPa,列车管增压至480kPa不大于9s,制动缸压力下降为0;6等60s使系统各风缸充满风;7均衡风缸在57s减压到360k

2、Pa,列车管减压到均衡风缸压力10kPa,制动缸68s增压到360kPa;&保压1min,均衡风缸压力泄漏不大于7kPa,列车管压力泄漏不大于10kPa,制动缸压力变化不大于25kPa;9各压力无变化;10均衡风缸增压至500kPa,列车管压力500kPa,制动缸压力下降为0;11充满风后,均衡风缸减压50kPa,列车管减压到均衡风缸压力的10kPa,制动缸增压到70110kPa;12.制动缸压力下降为0,手柄复位后制动缸压力不恢复;13均衡风缸以常用制动速率降为0,列车管减压至5585kPa后保持,制动缸增压至450kPa;14均衡风缸增压至500kPa,列车管压力500kPa,制动缸压力下

3、降为0;阶段制动,制动缸压力阶段上升,全制动制动缸压力300kPa;阶段缓解,制动缸压力阶段下降,运转位制动缸压力下降为0;17制动缸在23s上升到280kPa,最终为30015kPa;18制动缸压力在35s降到35kPa以下;19均衡风缸减压100kPa,列车管减压到均衡风缸压力的10kPa,制动缸增压到230250kPa;2324.20均衡风缸减压140kPa,列车管压力保持不变,制动缸压力保持不变;21.制动缸压力下降为0,手柄复位后制动缸压力不恢复;22均衡风缸增压至500kPa,列车管压力保持不变,制动缸压力保持不变;23制动缸压力在23s上升到280kPa,最终为300kPa;24制动缸压力在35s降到35kPa以下。注:试验完毕,机车恢复本机/不补风状态设置。

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