脱硫废液提盐系统的调试及优化方案

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1、脱硫废液提盐系统的调试及优化方案 我公司为年产焦炭200万吨的煤化工企业,其煤气脱硫工序以氨为碱源,采用HPF复合催化剂的湿式氧化法。该工艺具有脱硫效率高和成本低等优点,但存在着脱硫液中副盐含量高的问题,使脱硫效率降低,影响脱硫系统的正常运行。脱硫系统于2012年6月投产运行,运行5个月后,副盐的质量浓度达到300 g/L。为保证脱硫效果,于2013年引进了处理能力为100 t/d的脱硫废液提盐项目,解决了脱硫系统脱硫废液处理的难题。然而,脱硫废液提盐系统在调试后期出现了各种问题,直接影响系统满负荷的生产运行。为此,对脱硫废液提盐系统提出了改造方案,并探讨了优化方案。 1 脱硫废液提盐系统调试

2、期间的运行情况1.1 脱硫废液提盐系统的工艺流程 脱硫废液提盐系统工艺流程示意图见图1。如图1 所示,从脱硫地下槽来的脱硫废液首先进入脱色釜,加入活性炭后,常压下搅拌并加热至95100。利用活性炭的吸附作用,将脱硫废液中的悬浮硫、焦油和催化剂等脱除,随后活性炭和清液一同进入活性炭压滤板框过滤出的废活性炭。所得清液进入浓缩釜,在真空负压搅拌状态下,被蒸汽加热至6070进行减压浓缩。在浓缩过程中,缓慢添加离心后的母液,逐步提高浓缩釜内脱硫清液中的副盐浓度。当浓缩至一定温度和浓度时,用压滤板框对浓缩液进行热过滤,分离出的副产品即为硫代硫酸铵混盐。过滤清液进入结晶釜,冷却至2325,再次结晶后进入离心

3、机分离,得到的主要产品是硫氰酸铵。离心机分离的母液返回浓缩釜。浓缩釜产生的氨气经冷凝冷却器冷却后进入氨水回收罐,送回脱硫系统。通过真空泵负压抽取的氨气经尾气洗涤系统处理后,实现无污染的排放。图1脱硫废液提盐系统工艺流程示意图1.2调试运行前期、中期及后期的运行情况 脱硫废液提盐项目于2013年56月进行了调试。在调试期间,脱硫液中的副盐含量逐渐降低,其质量浓度由300 g/L以上降至200 g/L以下,最低时达到了140 g/L,副盐浓度达到了预期的要求。根据对产品硫氰酸铵的化验结果,硫氰酸铵纯度达到97%,达到了预期要求。调试阶段的脱硫液副盐浓度变化曲线见图2。图2调试阶段脱硫液中副盐的浓度

4、变化曲线 从图2可看出,在调试运行后期,脱硫液中副盐浓度急剧上升,最高达到了275 g/L,最终稳定在230g/L左右。副盐浓度的升高,导致脱硫效果降低,对后续甲醇生产造成影响。通过对脱硫废液提盐系统运行状况的分析,脱硫液副盐浓度升高的原因是提盐系统处理量的降低。因此,需要对提盐系统存在的问题进行全面分析,以解决影响提盐系统正常运行的问题,保证煤气脱硫效率达到要求,满足后续甲醇生产正常运行。2提盐系统存在的问题2.1活性炭用量大 添加活性炭的作用是吸附脱硫液中的悬浮硫、焦油和催化剂等物质,保证产品颜色洁白纯正。由于从脱硫地下槽来的脱硫废液未经任何过滤设施,直接进入脱色釜,导致脱硫废液中的悬浮硫

5、、焦油等被活性炭吸附,消耗了大量的活性炭。特别是在脱硫废液中催化剂含量高的情况下,活性炭的用量增加至正常情况下的23倍,且延长了脱色时间,直接导致脱硫废液的处理能力下降,造成脱硫液中的副盐浓度升高。2.2低温下管道易堵塞 脱硫废液经过减压浓缩后,母液的饱和度升高,在低温的条件下容易结晶,在环境温度较低的情况下,需采取管道伴热保温措施,以保证浓缩后的母液不易析出结晶。黄陵地区昼夜温差大,在调试期间,曾出现结晶堵塞管道的现象,经常需停工疏通管道,造成系统无法连续运行,使脱硫废液的处理能力下降。2.3减压蒸发后的蒸汽损失 经活性炭过滤后的脱硫液进入浓缩釜,由釜内的蒸汽盘管加热进行减压蒸发。浓缩釜产生

6、的蒸汽进入冷凝器冷却,蒸汽的热量传递给了制冷水,没有返回提盐系统进行再利用,加大了系统的蒸汽耗量,又增加了制冷水的用量,使运行成本升高。2.4无产品烘干装置 提盐系统的主产品是硫氰酸铵、副产品是硫代硫酸铵。分别由离心机和压滤板框除去水分,没有产品的烘干装置,故水分含量较大,造成产品质量降低,且增加了运输费用。2.5无副产品分离工艺 提盐系统的副产品硫代硫酸铵和硫酸铵的混合物,市场销售差,导致副产品的存放和去向无法解决,产品库房无法满足这些副产品的存放要求。2.6设备选型落后 提盐系统的设备和管道在脱硫液和氨气的作用下极易腐蚀。在调试后期,碳钢类的设备、管道和阀门出现了严重锈蚀,造成跑冒滴漏和设

7、备故障,检修率增加,造成系统处理能力下降。另外,过滤设备如压滤板框、三足式离心机等选型落后,操作繁琐,需要大量的人力和时间来保证生产,人力成本升高,生产周期长,影响系统的处理能力。2.7操作环境恶劣 由于脱离液中含有氨水等挥发性刺激性物质,虽然通过减压蒸发可除去部分氨水,但是无法完全除去。因氨水易挥发,在活性炭的板框压滤和硫代硫酸铵压滤时,母液中的氨水挥发出来,造成环境的污染。3改造方案3.1增加前置过滤装置 活性炭用量多的原因是大部分活性炭用于吸附硫泡沫和焦油等杂质。因此,可增加1套物理过滤装置,将脱硫废液中的硫泡沫和焦油预先过滤后再进入活性炭过滤系统。这样就可减少活性炭的用量和缩短脱色时间

8、,以提高脱硫废液的处理能力。3.2增加管道伴热装置 硫氰酸铵溶液的结晶温度较低,造成了低温环境下管道易堵塞。增加管道伴热措施可提高管道内母液的温度,防止低温结晶。另外,将水平布置的管道适当增加下倾角度,使管道内的母液易于流动,防止流速过慢,使结晶沉积,造成管道堵塞。3.3增加换热器 浓缩釜减压蒸发过程中产生蒸汽的热值较高,为回收这部分热量,可增加一套换热器,使其与进入浓缩釜前的脱硫废液进行换热量,可大幅度减少蒸汽耗量,降低生产成本。3.4增加产品烘干装置 离心机分离出产品的水分含量较高,为降低水分,提升产品品质,降低运输费用,可在离心机后,增加一套烘干装置。3.5增加副产品转化装置 为解决副产

9、品硫代硫酸铵的销售问题,必须要对副产品进行重新加工转化。硫代硫酸铵经空气氧化生成硫酸铵后,即可解决其销售难的问题。因此,可增加一套硫代硫酸铵转化成硫酸铵的空气氧化装置。3.6对管道和设备进行更新 由于脱硫废液和氨气会对设备和管道造成严重腐蚀,需将提盐系统中的碳钢类设备、管道和阀门全部更换为316L不锈钢材质,以延长使用寿命,降低检修率。另外,对于操作繁琐、劳动强度大的硫代硫酸铵压滤板框,可增加粗分离用的离心机,以减少板框数量和降低工人劳动强度。可将硫氰酸铵脱水用的间歇操作三足式离心机更换为自动进料、出料的连续式离心机,以降低生产周期和提高处理能力。3.7增加负压蒸氨系统 为了降低脱硫废液中的氨水浓度,减少生产过程中挥发出的氨气,可在脱色前,对脱硫废液进行负压蒸氨。通过负压蒸氨,使脱硫废液中的氨含量降低至较低水平,有效避免了后续操作中氨气的挥发,改善工作环境。4结语 我公司引进的脱硫废液提盐系统,是一种对环境无污染的新型脱硫液处理工艺。在系统正常运行的条件下,较好地解决了脱硫液副盐高的问题。对于调试期间出现的设备、工艺方面的问题,提出了优化改造方案。采用此方案后,可提高脱硫废液提盐系统的处理能力,提高产品质量,降低人员劳动强度,改善工作环境。 / 文档可自由编辑打印

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