污泥含水率调试方案

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1、污泥含水率调试方案生化污泥经板框压滤机脱水后含水率较高,泥饼较稀。存在卸泥工作量大,泥斗有稀泥渗出,车辆运输过程中渗水等问题。为进一步降低污泥脱水后的含水率,编制该解决方案。一、按现有工艺调试现有工艺中,生化系统剩余污泥排放到污泥浓缩池,仅生化污泥脱水性差。显影废水酸析沉淀池、铁碳微电解池、中和沉淀池的物化污泥也排到污泥浓缩池。物化污泥主要为氢氧化铁、硫酸亚铁、硫酸铁等成分,跟生化污泥混合能起到混凝作用,提高污泥脱水性。调试首先按工艺要求,生化污泥每3-4天排泥一次,排泥量根据浓缩池液位高低,一般为2-3m3。排生化污泥时预留一部分浓缩池空间,排显影废水中和沉淀池污泥混合到生化污泥中,根据实际

2、情况,每次排1-2m3。现场已经按该方案调试了1周时间,压滤后的泥饼含水率约75-80%。达到较理想的结果。该结果也可能跟污泥浓缩池的生化污泥是1月前排入的,经过了充分厌氧硝解有关,同时也可能跟这1月内连续压泥,浓缩池未有排入新鲜生化污泥,排入了大量物化污泥有关。进一步按该方案调试,监测含水率变化。图表1 污泥脱水后含水率变化曲线原水COD平均值250mg/L,进水量平均值280m3,一天的COD量为250mg/L*280m3=70kg,根据该工艺,污泥总产率系数按0.35kgMLVSS/kgBOD计算,BOD/COD按0.45估算,剩余污泥含水率按98%估算。一天需排放约70kg*0.45*0.35/0.02=551.25kg的泥水混合液。因此设置3-4天排一次泥,每次约2-3m3完全能够满足系统正常运行的要求。正常运行中,应参照其他运行参数自由灵活控制排泥量及频率。当前压一板框污泥的时间约为24h-30h,计算保压、卸泥时间、闲置时间的话一般每2天处理一板框泥。按这样的周期操作,完全能够满足排泥量要求。正常运行中,应参照系统运行的需求,灵活控制。二、改进措施为了使污泥脱水后含水率稳定在80%以下,新加一套PAM投加系统。PAM通过加药泵泵入管道混合器跟污泥混合,增强污泥脱水性。结合方案一,争取使含水率稳定在80%以下。

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