计算采暖面积是为了设计安装的需要

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1、计算采暖面积是为了设计安装的需要,根据您的房屋面 积及格局布置来来估算负荷,从而来确定您需要选择的采暖 设备的规格。采暖面积在初步设计阶段需要估算负荷时 ,供暖面积可 按建筑面积估算,但严格意义上讲供暖面积就是各供暖房间 面积之和,要从建筑面积中扣除公共部门和阳台等面积.知道采暖面积就可以预算价格,是属于安装前的一 个设计依据。一、改造背景锅炉是全厂重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。为此,锅炉生产过程的各个主要参 数都必须严格控制。锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要 输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风 量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压

2、力、烟 气氧量和炉膛负压等。因此锅炉是一个多输入、多输出且相 互关联的复杂控制对象。二、关于锅炉计算机控制系统锅炉微计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型 计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合 的产物,我国现有中、小型锅炉30多万台,每年耗煤量占我国原煤产量的1/3,目前大多数工业锅炉仍处于能耗高、 浪费大、环境污染等严重的生产状态。提高热效率,降低耗 煤量,用微机进行控制是一件具有深远意义的工作。作为锅炉控制装置, 其主要任务是保证锅炉的安全、 稳定、 经济运行,减轻操作人员的劳动强度。采用微计算机控制, 能对锅炉进行过程的自动检测、自动控制等多项功能。 锅炉微机控制

3、系统, 一般由以下几部分组成, 即由锅炉本体、 一次仪表、微机、手自动切换操作、执行机构及阀、滑差电 机等部分组成, 一次仪表将锅炉的温度、 压力、 流量、氧量、 转速等量转换成电压、电流等送入微机,手自动切换操作部 分,手动时由操作人员手动控制,用操作器控制滑差电机及 阀等,自动时对微机发出控制信号经执行部分进行自动操 作。微机对整个锅炉的运行进行监测、报警、控制以保证锅 炉正常、可 * 地运行,除此以外为保证锅炉运行的安全,在 进行微机系统设计时,对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参 数应设置常规仪表及报警装置,以保证水位和汽包压力有双 重甚至三重报警装置,这是必不可少的,以免锅炉发生重大 事

4、故三、改造要求1、拆除锅炉主控制室的原有两台低配置的工控机和附属板 卡,采用新的工控机及 PLC 和相关软件, 组成 PLC IPC 架 构的监控系统,实现对两台 35 吨锅炉运行状态、各项参数 的监视和汽包水位的自动控制。2、新系统和原有控制盘上仪表系统通过信号隔离分配器相 互独立,控制优先级别从高依次为:现场手动T主控制室控 制盘仪表系统T微机系统自动。3、本次改造在控制方面暂止要求实现汽包水位自动控制, 但要求在 PLC 预留锅炉自动燃烧控制的全套程序, 以利于在 条件成熟时实现自动燃烧控制。4、系统模式为: PLC IPC 即可编程控制器工业计算机的 监控模式。这样达到底层控制;上层监

5、测的最佳监控方式。四、系统结构五、系统配置1、工业计算机软件部分微软 WINDOWS 2000 操作系统昆仑通态MCGS 5.5开发版昆仑通态 MCGS 5.5 运行版西门子 S7-300 编程软件 SETUP7 v5.2+sp12、工业计算机部分 采用国内最稳定的研华原装工业电脑,配置如下: P4 1.8G CPU;256M DDR 内存; 32M 显卡; 40G 硬盘;1.44M 软驱; 52XCDROM ;4 个 USB2.0 接口;双 10/100M 网卡; 17 英寸三星 CRT 显示器、联想天工工业键盘、鼠标套装。3、可编程控制器 PLC采用德国西门子的 S7-300 系列可编程控

6、制器 内置 PID 模 块, 32K 存储器, I/O 能扩展到 2048 点六、控制方案设计 PLC 控制设计锅炉汽包水位控制系统 汽包水位是影响锅炉安全运行的重要参数,水位过高,会破 坏汽水分离装置的正常工作,严重时会导致蒸汽带水增多, 增加在管壁上的结垢和影响蒸汽质量。水位过低,则会破坏 水循环,引起水冷壁管的破裂,严重时会造成干锅,损坏汽 包。所以其值过高过低都可能造成重大事故。它的被调量是 汽包水位, 而调节量则是给水流量, 通过对给水流量的调节 使汽包内部的物料达到动态平衡,变化在允许范围之内,由 于锅炉汽包水位对蒸气流量和给水流量变化的响应呈积极 特性。但是在负荷 (蒸气流量 )

7、急剧增加时,表现却为 " 逆响应特性 " ,即所谓的 " 虚假水位 " ,造成 这一原因是由于负荷增加时,导致汽包压力下降,使汽包内 水的沸点温度下降,水的沸腾突然加剧,形成大量汽泡,而 使水位抬高。 汽包水位控制系统,实质上是维持锅炉进出 水量平衡的系统。它是以水位作为水量平衡与否的控制指 标,通过调整进水量的多少来达到进出平衡,将汽包水位维 持在汽水分离界面最大的汽包中位线附近,以提高锅炉的蒸 发效率,保证生产安全。由于锅炉水位系统是一个设有自平 衡能力的被控对象,运行中存在虚假水位现象,实际应用中 可根据情况采用水位单冲量、水位蒸汽量双重量和水位、

8、蒸 汽量、给水量三冲量的控制系统。控制目标值: (汽包水位均匀量为: 220,水位控制在中间 值,偏差w 10 1、在操作界面上利用鼠标键盘实现对水泵启停的控制。 2、在仪表盘上使用原有的 DDZ-III 操作器对水泵进行手动 / 自动调节控制。系统给水自动调节分为三种模式: 单水位控制模式:只通过检测汽包水位来控制给水量 双冲量水位控制模式:监测汽包水位、蒸汽流量,将蒸汽流 量作为前馈信号,与汽包水位组成前馈反馈控制方式。 三冲量水位控制模式: 监测汽包水位、 蒸汽流量、 给水流量, 将汽包水位作为主控编练个,给水流量作为辅助被控变量的 串级控制系统与蒸汽流量作为前馈信号组成前馈串级反 馈控

9、制方式,如下图所示。三冲量水位控制实现方式:1 ) 在异常情况下,如液位偏离正常值较大时,采用规则控 制,可以快速恢复水位,保证锅炉的安全稳定运行。2) 当水位控制和主蒸汽温度控制发生矛盾时,可根据矛盾 的主要方面进行两者的协调控制。3) 它包含给水流量控制回路和汽包水位控制回路两个控制 回路,实质上是蒸汽流量前馈与水位流量串级系统组成的 复合控制系统。当蒸汽流量变化时,锅炉汽包水位控制系统 中的给水流量控制回路可迅速改变进水量以完成粗调,然后 再由汽包水位调节器完成水位的细调。锅炉燃烧过程控制系统 锅炉燃烧过程有三个任务:给煤控制,给风控制,炉膛 负压控制。保持煤气与空气比例使空气过剩系数在

10、 1.08 左 右、燃烧过程的经济性、维持炉膛负压,所以锅炉燃烧过程 的自动调节是一个复杂的问题。对于 35t 锅炉来说燃烧放散 高炉煤气,要求是最大限度地利用放散的高炉煤气,故可按 锅炉的最大出力运行,对蒸汽压力不做严格要求;燃烧的经 济性也不做较高的要求。这样锅炉燃烧过程的自动调节简化 为炉膛负压为主参数的定煤气流量调节。炉膛负压 Pf 的大小受引风量、 鼓风量与煤气量 (压力) 三者 的影响。炉膛负压太小,炉膛向外喷火和外泄漏高炉煤气, 危及设备与运行人员的安全。负压太大,炉膛漏风量增加, 排烟损失增加,引风机电耗增加。根据多年的人工手动调节 摸索, 35t 锅炉的 Pf=100Pa 来

11、进行设计。调节方法是初始状 态先由人工调节空气与煤气比例,达到理想的燃烧状态,在 引风机全开时达到炉膛负压100Pa,投入自动后,只调节煤气蝶阀,使压力波动下的高炉煤气流量趋于初始状态的煤气 流量,来保持燃烧中高炉煤气与空气比例达到最佳状态。保 因此,锅炉燃烧过程自动控制系统按照控制任务的不同可分 为三个子控制系统,即蒸汽压力控制系统、烟气氧量控制系 统和炉膛负压控制系统。如下图所示过热蒸汽温度控制系统 过热蒸汽的温度是锅炉生产过程的重要参数,一般由 锅炉和汽轮机生产的工艺确定。从安全生产和经济技术指标 上看,必须控制过热蒸汽温度在允许范围之内。在 35T 锅炉 计算机控制系统中,过热蒸汽温度

12、控制系统设计为如下图所 示。调节手段是改变减温水流量。从结构上看,这是一个简 单的单回路控制系统,但是实际系统存在以下问题:锅炉的 进水系统中实际有三台调节阀,即锅炉总给水阀 (V1) 、减温 水阀(V2)和汽包给水支阀(V3),如图3所示。因为这3个阀 都控制给水量,将会通过图中进水交点处压力 P 的变化而产 生关联作用。除氧器控制系统 除氧器控制系统包括除氧器压力和液位两个控制子系 统。在 35T 锅炉计算机控制系统中,除氧器压力控制系统和 除氧器液位控制系统都设计为单回路 PI 控制方式。在满足锅 炉生产的实际要求的前提下, 单回路 PI 控制方式具有结构简 单、容易整定和实现等优点。除

13、氧器控制系统的控制方案示 意图如图 4 所示。对于除氧器压力系统而言,当除氧器压力发生变化时,压力控制系统调节除氧器的进汽阀,改变除氧器的进汽量,从而将除氧器的压力控制在目标值上;同样,对于除氧器液位系统,当除氧器液位发生变化时,液位控制系统调节除氧 器的进水阀,改变除氧器的进水量,从而将除氧器的液位控 制在目标值上。软件系统以上控制系统一般由 PLC 或其它硬件系统完成控制, 而在上 位计算机中要完成以下功能系统功能:实时准确检测锅炉的运行参数:为全面掌握整个系统的运 行工况,监控系统将实时监测并采集锅炉有关的工艺参数、 电气参数、 以及设备的运行状态等。 系统具有丰富的图形库, 通过组态可

14、将锅炉的设备图形连同相关的运行参数显示在 画面上;除此之外,还能将参数以列表或分组等形式显示出 来。综合分析及时发出控制指令:监控系统根据监测到的锅炉 运行数据,按照设定好的控制策略,发出控制指令,调节锅 炉系统设备的运行,从而保证锅炉高效、可* 运行。诊断故障与报警管理:主控中心可以显示、管理、传送锅 炉运行的各种报警信号,从而使锅炉的安全防爆、安全运行 等级大大的提高。同时,对报警的档案管理可使业主对于锅 炉运行的各种问题、弱点等了如指掌。为保证 锅炉系统安 全、可 * 地运行,监控系统将根据所监测的参数进行故障诊 断,一旦发生故障,监控系统将及时在操作员屏幕上显示报 警点。报警相关的显示

15、功能使用户定义的显示画面与每个点 联系起来,这样,当报警发生时,操作员可立即访问该报警 点的详细信息和按照所推荐采取的应急措施进行处理。历史记录运行参数:监控系统的实时数据库将维护锅炉运 行参数的历史记录,另外监控系统还。设有专门的报警事件 日志,用以记录报警事件信息和操作员的变化等。历史记 录的数据根据操作人员的要求,系统可以显示为瞬时值,也 可以为某一段时间内的平均值。历史记录的数据可有多种显 示方式,例如曲线、特定图形、报表等显示方式;此外历史 记录的数据还可以由以网络为基础的多种应用软件所应用。 计算运行参数:锅炉运行的某些运行参数不能够直接测量, 如年运行负荷量、蒸汽耗量、补水量、冷

16、凝水返回量、设备 的累积运行时间等。监控系统提供了丰富的标准处理算法, 根据所测得的运行参数,将这些导出量计算出来。实施方式MCGS 组态软件集控制技术、 人机界面技术、 图形技术、 数据库、 通讯技术于一体。 其包括动态显示、 历史趋势记录、 报警、控制策略组件等。并提供一个友好的用户界面,使用 户在不用编代码的情况下,即可生成需要的应用软件。 建立数据库:监控组态的工作首先是建立实时数据库,其前 提是在完成连续控制图、梯形逻辑图的设计后,将相关的回 路点、信号点、寄存器点、报警点等点名存入实时数据库。 界面组态:其中最重要的是流程图画面设计,用 ACTIVE 图 库提供的绘图工具和丰富的图形等元素,来形成特定的人机 界面。每台锅炉设计有 9个操作画面 ,具体是:锅炉本体流 程图、调节系统画面、

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