永大电梯PM磁极矫正

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1、目录1、资料说明 P12、适用范围 P13、 作业手顺P2 44、现场易发问题点说明 P45、 注一:磁极角测试修正参数 6142/6143P56、 注二:抱闸释放的方法变更 P5 67、 注三:磁极角 try 参数表 P68、 注四:磁极测试故障码说明 P7一、 资料说明因PM马达旋转编码器不良发生概率很小(小于 1%),故现场出现PM马达因R.E.导致故 障的概率较低,所以烦请现场遇到电梯异常时,不要轻易更换PM马达之R.E.,以避免因更换R.E. 所带来之作业麻烦。为确保现场真正遇到PM马达R.E.不良而正确进行相关R.E.测试确认,现特作成如下作业手 顺,以方便现场作业,作业时请严格按

2、照如下步骤进行。、适用范围适用机种:软体要求:适用于所有 PM 马达之电梯(所有无机房、小机房)。非06版:U31版本V1.5以上,U36版本V1.2以上06 版:所有版本。三、现场作业手顺步骤 1:确认马达抱闸正常。 除安川外,其他马达安装后均需重新确认抱闸间隙,确保刹车片与轮毂没有摩擦。步骤2:将电梯轿厢空载运行于次高阶,停梯并切断主电源开关; 步骤3: 1 )确认编码器本体良好、固定可靠。2)按控制柜门板上的接线图确认编码器接线。注:青色二蓝色;茶色二棕色(褐色)3)确认马达接线正确:左挂U、V、W 对应,右挂U、V对调左挂右挂UU-VVWWVWW步骤3:将如下左图红色圈内Choke上的

3、U,V,W之蓝色线(后期制作的控制柜为黄、绿、红 色配线,且接线在Choke的上排端子)拆下,按U,V,W对应接线顺序分别接至右图红色圈内IPM侧(18KW以上控制柜为IGBT侧)的U,V,W端子。15KW以下控制柜:18KW以上控制柜步骤步骤以上接线,请首先确认大电容的电已释放。18KW以上控制柜装卸较为繁琐,换线后 需将FB_IGD板装上,注意各MIC接续。4:将控制柜急停开关(E.STOP)压入后,打开主电源开关送电;5:操作MODE 33,按下列条件于地址6140输入轿厢信息参数:左挂:614082右挂:614080步骤6:根据下表确认地址6142、6143的参数是否正确:操作MODE

4、 33,根据马达类型于地址6142、6143输入相应参数。注:1、如不能确定现场马达类型,请联系工厂品保确认。2、后续出货现场,6142、6143已经修改,如现场发现 6142、6143均为00,才需作修改。(参数表见注1。磁极测试完成后,该参数无需复归。)步骤7:步骤&操作MODE 68 SET,确认SMPU显示” AA,女口下:nn用机械松闸方式释放抱闸,轿厢自动缓缓上行确认SMPU显示” BB;无机房如没有松闸装置,请用螺丝刀按下10T/15B释放抱闸。国产PM马达,请先将抱闸改为一段式。参照注2。持续释放抱闸,当SMPU显示” CC,表示磁极量测成功完成;但若显示” EE;表示 测试失

5、败。* 1orEERj步骤9: SMPU显示“CC”时松开释放装置(或10T/15B),轿厢停止滑行。SMPU正常应 显示66;显示08,10,11,12,14,20,40,80其中之一时,参照 注4内容排除问题点,再 重测试。若显示0107其中之一时,可继续进行 步骤9流程。步骤10: 2秒后,SMPU自动显示”磁极补偿值”(每间隔2秒自动切换显示);记录SMPU显示之4码Data如下例,之后 MODE RESET;HHHBdn步骤11:将记录下之4位码,前,后2码分别设定于地址6132、6133 (操作MODE 33)如上例记录之4码为:82d1,则6132输入“ 82”、6133输入“

6、d1”;步骤 12:操作 MODE 33,将 6140、6142、6143 之 DATA 复归为“ 00”;步骤13:切断主电源,将改接至IPM侧U,V,W 配线拆下,接回Choke一次侧U,V,W端子15KW以下机种(功率晶体IPM )18KW以上机种(功率晶体IGBT)步骤14:若步骤10显示66时,则直接进行步骤14。若步骤10显示0107其中之一时,应对照注4内容确实更换配线,可免重测试。步骤15: SFIOR板上的ESTOP短路MIC插回,打开主电源开关。步骤16:检修运行下,确认有无异常振动及异声,且操作MODE 27观察运行速度。若步骤14有更换配线时,应特别注意有无检出 TCD

7、(万一配线还是错误时)。步骤17:检修运行一切正常时,高速运行下,确认运行速度,加减速有无异常振动、异声。四、现场易发问题点说明1、 现场接线正确,测试多次可能会偶尔出现故障码01,可不要换线。关送电一次,重新测试。2、如现场轿厢处于顶层,磁极角错误,不能再作溜车,请按注 3作业。3、现场可测试多次,根据多次测试值是否偏差太多,来判断测试的磁极角是否正确。测试得到的磁极角参数的前两位用来判断,后两位低位,影响不大。如上例测得的值82d1,如多次测试的值都在82d1 300之内(7FD185D1),则说明测试较为准确。如测试值偏差 较大,说明测试值不准确。需查出具体原因,可能的原因:1)电流太小

8、:可将HCT线多绕几圈。2)电梯滑行太慢:a、轿厢与对重的载荷偏差不大:确认轿厢是否空载,对重侧对重。b抱闸有摩擦:按注2确认。4、如作业都正确,多次测得的磁极角偏差仍很大,可以用“最小电流法”来判定:将测试得到的磁极角逐一输入6132/33,让电梯连续运行,mode15看电流。0%DN时,电流越小的值偏离 真值越小。注1:马达种类参数位置辨认特征61426143安川 FLAT111kw2A80编码器直径较大,嵌在马达内 部,金属外壳。安川 FLAT16.2kw3100安川 FLAT2 11kw3100编码器直径较小,编码器露在马 达外面,蓝色塑料外壳。安川 FLAT2 6.2kwDEFA西子

9、孚信11KWDEFA西子孚信6.2KWDEFA常熟PM马达DEFA吉亿11KW4600吉亿6.2KW4600注2:现场在作磁极校正时释放抱闸的方法作以下变更1)由原来的“按10T/15B释放抱闸”改为“直接采用手动释放抱闸2)没有手动释放装置(或手动释放没有安装)的现场在测试时,需将抱闸电压改为一段式(安川除外),即全部为110V输出。变更方法如下:两段式变为一段式,PIN4-PIN10 不变PIN3橙色PIN2空接PIN1棕色PIN3空接PIN2橙色PIN1棕色TRFACTRFAC说明:(1)将FIOGB板上的TRFAC的PIN3跳至PIN2脚(2)磁极校正完成后,请将跳 PIN回复注3:如

10、轿厢处于顶层,磁极角错误,不能再做溜车。请现场人员按照以下参数表逐一输 入磁极角(输入一次参数,保守向下走行一次),直至保守下行可运行。再按磁极角测试步 骤测试准确磁极角。磁极角试输入参数表:参数地址61326133100002155532AAA440005555566AAA78000895559AAAA10CO0011D55512EAAA注4:配线状态码Code内容处理方式01马达动力线U,V需对调依照左项内容正确的更换配线02编码器u,v需对调03马达动力线U,V需对调、编码器U,V需对调04编码器A,B需对调05马达动力线U,V需对调、编码器A,B需对调06编码器U,V需对调 及 编码器

11、A,B需对调07马达动力线U,V需对调、编码器U,V需对调、 编码器A,B需对调08磁极检出动作尚未完成前停止马达动作再做一次10动力线U或V断线;HALL SENSOR信号不正常检查动力线与HALL SENSOR11转速太慢或回授电流太小车箱内放置100%或0%, 或HALL SENSOR绕多圈一点12动力线连四次判断错误再重测试14地址6140,未输入正确信息(注2)输入正确信息后,再重测试20编码器U,V连四次判断错误再重测试40编码器A,B连四次判断错误再重测试80编码器A,B或 编码器U,V,W损坏或X与/X错误对调(X=U,V,W)更换编码器后,再重测试66配线正常不需更动显示08,10,11,12,14,20,40,80其中之一时,应参照上列内容排除问题点,再重测试 若显示0107其中之一时,应参照上列内容正确的更换配线,可免重测试。

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