锅炉辅机跳闸事故预案

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1、锅炉辅机跳闸事故预案1单台磨煤机跳闸事故预案 22单台一次风机跳闸事故预案 43单台送风机跳闸事故预案 64单台引风机跳闸事故预案 85单台空预器跳闸事故预案 106增压风机跳闸事故预案 13单台磨煤机跳闸事故预案一、事故现象1、声光报警,发“磨煤机跳闸”硬光字。2、跳闸磨煤机停运,各风门挡板关闭。3、跳闸磨煤机对应两台给煤机跳闸。4、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位、炉膛负压波动。二、处理要点1、立即将 DEH 控制方式由“自动”切 “手动” ,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少供热抽汽流量。2、若A 磨煤机运行,投入等离子稳燃,联系燃运启动供油泵,必

2、要时投入油枪稳燃。3、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少, 减少给水流量与蒸汽流量匹配, 保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW打跳汽泵,防止小机热冲击事故。4、查看磨煤机跳闸首出,判断是因人员误动、失去煤火焰、所有出口挡板全关等原因可以立即启动时,允许启动跳闸磨煤机;否则启动备用磨煤机(事故前两台磨煤机运行方式下) 。5、增加运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,监视调整一次风母管压力正常,维持负荷与主汽压力对应关系。6、调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。监视调整一

3、次风母管压力正常。7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490 时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。8、调整脱硝 A (B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若 SCRA口烟温小于 285C,检查A ( B)侧喷氨解列。9、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。10 、查找磨煤机跳闸原因,跳闸原因查清处理后恢复磨煤机运行,并注意缓慢通风。11、事故处理过程中 MFT动作,按照机组跳闸事故处理。单台一次风机跳闸事故预案一、事故现象1、声光报警,发“一次风机跳闸”硬光字。2、主汽压力、主汽

4、温度下降,汽包水位急剧波动。3、炉膛负压波动。二、处理要点1、若三台磨煤机运行RB动作选跳C磨煤机,否则手动停运。2、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。3、立即将 DEH 控制方式由“自动”切 “手动” ,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少供热抽汽流量。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。4、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少, 减少给水流量与蒸汽流量匹配, 保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于12

5、0MW打跳汽泵,防止小机热冲击事故。5、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,联关同侧空预器出口热一次风挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至 90, 若未强开手动调整, 监视调整一次风母管压力正常。6、调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入 口压力正常。7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490 时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。8、调整脱硝 A (B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若 SCRA口烟温小于 285C,检查A ( B)侧喷氨解列。9、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢

6、传装置,注意制粉系统防火防爆。10 、查找一次风机跳闸原因,跳闸原因查清处理后恢复事故前正常运行方式。11、事故处理过程中 MFT动作,按照机组跳闸事故处理。单台送风机跳闸事故预案一、事故现象1、声光报警,发“送风机跳闸、一次风机跳闸”硬光字。2、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位急剧波动。3、炉膛负压波动。二、处理要点1、延时 30 秒同侧一次风机跳闸。三台磨煤机运行RB动作选跳C磨煤机,否则手动停运。2、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。3、立即将DEH 控制方式由“自动”切 “手动” ,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少

7、供热抽汽流量。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。4、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少, 减少给水流量与蒸汽流量匹配, 保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW打跳汽泵,防止小机热冲击事故。5、 检查对侧送风机动叶联开至60%, 跳闸送风机出口挡板、联络挡板、同侧空预器入口烟气挡板联关。监视调整二 次风量正常,防止风量低保护动作。调整炉膛负压正常,协 同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。6、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,联关同侧空预器出口热一次风

8、挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至 90, 若未强开手动调整, 监视调整一次风母管压力正常。7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490 时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。8、检查跳闸送风机出口挡板关闭严密,允许开启送风机出口联络挡板,开启该侧空预器入口烟气挡板,监视排烟温度应下降。9、调整脱硝A (B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若SCRA口烟温小于 285C,检查A ( B)侧喷氨解列。10 、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。11、查找送风机跳闸原因,跳闸

9、原因查清处理后恢复事故前正常运行方式。若送风机故障暂无法消除,先恢复一次风机运行。12、事故处理过程中MFT动作,按照机组跳闸事故处理。单台引风机跳闸事故预案一、事故现象1、声光报警,发“引风机跳闸、送风机、一次风机”硬光字。2、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位急剧波动。3、炉膛负压波动。三、处理要点1、 延时 30 秒同侧一次风机跳闸。 检查同侧送风机联跳,若三台磨煤机运行RB动作选跳C磨煤机,否则手动停运。2、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。3、立即将DEH 控制方式由“自动”切 “手动” ,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况

10、相应减少供热抽汽流量。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。4、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少, 减少给水流量与蒸汽流量匹配, 保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW打跳汽泵,防止小机热冲击事故。5、 检查对侧送风机动叶联开至60%, 跳闸送风机出口挡板、联络挡板、同侧空预器入口烟气挡板联关。监视调整二次风量正常,防止风量低保护动作。调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。6、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,联关同侧空预器出口热一

11、次风挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至 90, 若未强开手动调整, 监视调整一次风母管压力正常。7、检查跳闸送风机出口挡板关闭严密,允许开启送风机出口联络挡板,开启该侧空预器入口烟气挡板,监视排烟温度应下降。8、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490 时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。9、调整脱硝 A (B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若 SCRA口烟温小于 285C,检查A ( B)侧喷氨解列。10、 、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。11、查找引风机跳闸

12、原因,跳闸原因查清处理后恢复事故前正常运行方式。若引风机故障暂无法消除,先恢复送风机、一次风机运行。12、事故处理过程中MFT动作,按照机组跳闸事故处理。单台空预器跳闸事故预案一、事故现象1、空预器失速报警信号发, “空预器跳闸”硬光子发。11、 “引风机、送风机、一次风机跳闸”硬光子发。3、跳闸侧排烟温度升高,二次热风、一次热风温度下降。4、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位急剧波动。5、炉膛负压波动。三、处理要点1、若跳闸前无空预器其它报警信号,电流正常(例如空预器内有异物卡住,电流先增大后至零) 。确认主电机电流回零,空预器停运、失速报警信号发,备用电机未联动,立即抢合备用电机一次;若备用

13、电机抢合失败,抢合主电机一次,若再次抢合失败,主、辅电机均无法启动,按空预器跳闸对待,解列该侧风烟系统,同侧风机联跳后按风机跳闸处理, 由于联锁对各风机对应时间不同, 逐步转移风机负荷。2、若主、辅电机均无法启动,手动盘车维持预热器转动,直至入口烟温降到125以下,防止空预器换热元件变形。空预器跳闸后若由于机械卡涩等原因无法盘动,严禁强行盘车,应关闭空预器出入口各挡板,打开空预器烟气侧人孔门,通风冷却,同时控制烟气、空气侧温差不可过大,待可以手动盘车时,启动电机盘车。3、延时300 秒同侧引风机跳闸,延时 180 秒同侧送风机跳闸,延时30 秒同侧一次风机跳闸,若三台磨运行延时15秒RB动作选

14、跳C磨煤机。若上述转机未跳闸,紧急停运以上设备。4、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,保持炉前油系统备用。5、立即将DEH 控制方式由“自动”切 “手动” ,手动减负荷至150MM右,解列供热,最终减负荷目标视排烟温度参数确定。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。6、立即启动电泵,汽包水位切手动调整,注意虚假水位的变化,先低后高。负荷低于120MW/打跳汽泵,防止小机热冲击事故。7、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,联关同侧空预器出口热一次风挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至 90, 若未强开手动调整, 监视调整一次风母管压力正常。8、

15、检查对侧送风机动叶联开至60%, 跳闸送风机出口挡板、联络挡板、空预器入口烟气挡板联关。监视调整二次风量正常,防止风量低保护动作。调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。9、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490 时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。10、调整脱硝A (B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若SCRA口烟温小于 285C,检查A ( B)侧喷氨解列。11、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。12 、查找空预器跳闸原因,跳闸原因查清处理后依次启动空预器、引风机、送风机、一次风机,恢复事故前正常运行方式。13、事故处理过程中 MFT动作,按照机组跳闸事故处理。增

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