皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析

上传人:人*** 文档编号:494020694 上传时间:2023-10-19 格式:DOCX 页数:5 大小:28.14KB
返回 下载 相关 举报
皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析_第1页
第1页 / 共5页
皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析_第2页
第2页 / 共5页
皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析_第3页
第3页 / 共5页
皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析_第4页
第4页 / 共5页
皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、皮带机皮带纵向撕裂事故案例分析集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-皮带机 皮带纵 向撕裂 事故案 例分析 事故经过2月24日0点班,接班后204皮带机机头、机尾值班员安仲仁、 曲杰检查设备正常(204皮带机机头值班员同时监护102皮带机机尾设 备,203皮带机机头值班员同时监护204皮带机机尾设备)。0:05分, 204皮带机启动后,两人全面检查运转正常。3:00分左右,值班员曲杰 巡检发现203皮带机125-130米处承载托辊声音异常,汇报班长李克 华。3: 05分左右曲杰到204皮带机机尾巡检,检查皮带运行正常;随后 乂到203皮

2、带机检查声音异常的托辊运行情况。3: 20分左右,当曲杰 回到204皮带机尾部(距尾部约10米)时,发现204皮带机停机,导料 槽下皮带撕开。而204皮带机头部值班员安仲仁于3: 10分左右,在204 皮带机#3滚筒处撮煤,随后到102皮带机落煤管处检查,约3: 20分左 右乂回到204皮带机头部时,发现改向滚筒上皮带变窄,且在改向滚筒 上缠绕着宽约170mm左右撕开的皮带。安仲仁立即跑到皮带机最近拉线 开关处,将皮带机紧急停机。然后汇报调度孙洪兴。停机后检查发现,204皮带机机尾落煤管下部导料槽与承载托辊间 卡住一块竖立着的钢板。经确认,该钢板为204皮带机尾部导料槽内导 流板的一部分,大小

3、为200X500mm左右,该导料板安装时间是2000年,原厚度是6mm,磨损减薄处现在的厚度是1.5 mm左右,磨损减薄处 的长度约200 mm。暴露出的问题1、输煤设备落料管内的导流板安装工艺存在严重隐患:焊接不牢 固,导流板的上方与导料槽槽壁焊接,两侧仅用单根钢筋点焊,导流板 的中间部位无支撑;导流板薄,非耐磨材料,磨损严重处易发生变形而 断裂。2、输煤设备落料管内、导料槽内的导流板、衬板都是易损件,运 行、检修,作为设备的两个主人,对设备检查维护不到位,未及时发现 设备的严重缺陷,未能及时消除设备的安全隐患。暴露出输煤车间管理 松弛,职工的责任心和安全意识还有待于提高。3、输煤车间未能全

4、面制定生产设备易磨损、易脱落(如落煤管内 全部导流板、衬板等)机件的定期检查制度,同时,也没有及时地组织 对输煤生产设备易磨损、易脱落机件进行全面检查处理,暴露出输煤车 间安全管理、设备管理存在较大漏洞。部较高,出现紧急情况,值班员拉事故拉线不便,延误皮带停运,易造 成事故的扩大。防范措施1、输煤车间要加强安全管理、设备管理,堵塞各项管理的漏洞, 将204胶带机及现场所有落煤管内的导流板、衬板等易磨损、易脱落机 件进行一次全面检查,对磨损到限的导流板、衬板进行及时更换,对不 牢固的导流板、衬板应及时加固,避免类似事故的重复发生。(3月1日 前完成)2、输煤车间要制定出输煤生产设备易磨损、易脱落(如落煤管内 全部导流板、衬板等)机件的定期检查维护制度,根据实际规定检查周 期、落实各级人员职责,并建立检查记录、处理记录。(3月1日前完 成)3、加强输煤车间生产管理,进行定期的安全、技术培训,以本次 事故为主题,举一反三,组织全车间班组开展针对性的安全讨论会,强 化管理人员和全体员工的责任心和安全生产意识,确保安全生产。现异常时,能够及时停机。(3月20日前完成)5、各车间要深刻吸取事故教训,加强内部管理,积极组织职工开 展好危险点分析查找工作,深入查找安全隐患,制定防范措施,真正做 到防患于未然。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号