基坑漏水处理措施

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1、地铁富春路站基坑漏水处理措施中国中铁中铁七局集团地铁富春路站项目经理部0 一一年六月十六日1、工程概况 22、工程地质、水文状况 22.1、工程地质 22.2、水文地质 33、基坑开挖中渗漏水处理 33.1、1号线 W1-2与S1-31连续墙接缝漏水处理 3、情况概要 3、原因分析 4、处理措施 43.2、1号线E1-6和N1-33连续墙接缝漏水处理 6、情况概要 6、漏水原因分析 6、监测情况 7、处理方案一 7、处理方案二 9、方案比选 114、基坑开挖渗漏水预防措施 11地铁富春路站基坑漏水处理措施1、工程概况富春路站是地铁1、4号线工程的换乘站,即是盾构始发站又是吊出站,在婺 江路和富

2、春路下呈“丁”字形布置。1号线车站位于婺江路下,为地下三层三跨岛式车站,车站主体长为247.4m,标准段宽度为21.3m,标准段挖深约23.43m,端头井挖深约25.13m。围护结构采 用1m厚地下连续墙,连续墙采用锁口管接头形式。标准段设6道支撑,第5道为双拼,端头井设7道支撑,第6道为双拼。1、4道为钢筋砼支撑,其它支撑采用 609mm壁厚16mm的钢管支撑。4号线车站位于富春路下,为地下两层三跨岛式车站,车站主体长为 370.1m, 标准段宽度为19.3m,标准段挖深约16.4m,端头井挖深约18.2m,围护结构采用 0.8m厚地下连续墙,墙深约29m连续墙采用锁口管接头形式。标准段设

3、4道支 撑,端头井设5道支撑,1道为钢筋砼支撑,其它支撑采用 609mn厚16mm的 钢管支撑。2、工程地质、水文状况2.1、工程地质车站拟建场地处于市南面,临近钱塘江,属钱塘江冲海积平原地貌单元。本工程所处地质情况至上而下为:杂填土:层厚16m全新统上中段冲海相沉积层,下分5个亚层:-3砂质粉土 :层厚06.2m。-4砂质粉土夹粉砂:层 厚2.27.8m。-5粉砂夹砂质粉土:层厚1.38.7m。-6砂质粉土:层厚1 5.7m。-7砂质粉土夹粉细砂:层厚 03.5m。全新统下段浅海、滨海相沉积 层,下分2个亚层:-1淤泥质粉质粘土:层厚1.75.3m。-2粉质粘土:层 厚01.3m。晚更新统上

4、段河、湖相沉积,下分2个亚层:-2粉质粘土:层厚1.54.7m。-夹砾砂:层厚14.9m。晚更新统上段古钱塘江河流冲洪积 相沉积层,下分2个亚层:-1中粗砂:层厚01.5m。-4卵石:钻孔揭露最 大厚度26.65m。(J3白垩纪下统粉砂岩、含砾粉砂岩,本次勘探仅揭露强风化层。O -2强风化粉砂岩、含砾粉砂岩,钻孔揭露最大厚度为4.3m。够侏罗系上统泥灰岩, 本次勘探仅揭露强风化层。14-2强风化泥灰岩,钻孔揭露最大厚度 1.55m。1号线车站底板位于-1淤泥质粉质粘土层上,4号线车站底板位于-5粉 砂夹砂质粉土和-6砂质粉土层,高压缩性,低强度,高灵敏度,开挖施工时易 产生触变和流塑性变形。2

5、.2、水文地质本场地地下水类型主要是第四纪松散岩类孔隙水,根据地下水的含水介质、 赋存条件、水理性质和水利特征,可划分为孔隙潜水和孔隙承压水两大类。本场地区域浅部地下水属孔隙性潜水类型,主要赋存于上部层填土及层 粉土、粉砂中,补给来源主要为大气降水及地表水,并与河塘呈互为补给关系, 地下水位随季节性变化,与钱塘江江水具有水力联系,水位埋深1.14.15m,对应高程为3.535.34m。根据区域水文地质资料,浅层地下水位年变幅为12m场地年均最咼地下水位为地表下 0.5m左右。本场地区域承压含水层主要分布于深部的 -1层中粗砂和-4层卵石中,水 量较丰富,隔水层为上部的粘性土层(、层),承压水层

6、顶板高程为-25.43 -23.23m,隔水层顶板高程为-16.65-14.86m。承压水头埋深在地表下 9.6611m3、基坑开挖中渗漏水处理本工程基坑开挖采用明挖法施工,遵循“分段分层、对称平衡,由上而下、 先支撑后开挖”的原则,分层、分区、分块、分段,抽槽开挖、留土护壁,先撑 后挖。但因地质条件差,地下水位高,基坑开挖施工风险很大,极易出现连续墙 缝渗漏水现象。3.1、1号线W1-2与S1-31连续墙接缝漏水处理、情况概要2009年8月9日上午,因连续几日暴雨影响,1号线W1-2与S1-31连续墙接 缝(具体位置见下图),在地面下 7m处突发漏水,且漏水泥沙含量较大,导致基 坑外水土流失

7、,现场值班人员发现后,立即上报了现场情况,项目部立即启动了应急预案,组织人员及时进行了处理,下午16时,漏水点到了得到了有效控制,停止漏水。情况发生后,项目部以每 1小时测量1次的频率,对所有监测项目不 间断进行了监测,发现受水土流失影响,1号线基坑周边土体分层沉降监测点 CX19 累计沉降达到了 26.5cm,严重超过警戒值(+30mm ,漏水点停止渗漏后,经继续 监测,土体沉降基本稳定。支撑轴力,墙体位移等其余监测项目处于正常围,基 坑及周边建筑物处于安全稳定状态。二 1 I - If1何gL1r I r iti ti、 i - ii( ii)iii ic i . r . i . i a

8、i i ij.r.丄a-亠八V.L-* 丄A3童 a连续墙接缝漏水位置示意图、原因分析(1)、受台风“莫拉克”影响,多日连降暴雨,坑外地表水量及土体含水量 迅速增大,导致基坑外水压力加大,连续墙接缝发生漏水并带有泥沙,连续墙外 水土流失严重,致使土体收缩沉降。(2)、漏水点在婺江路地面下 7m位置,此围土体为粉质沙土,且根据基坑 已开挖部分土体发现,婺江路下土体不太密实,若连续墙接缝发生渗漏,土体极 易随漏水流失,并收缩沉降。(3)、W1-2与S1-31连续墙接缝质量不好,接缝夹泥较多,连接质量不好, 在前期开挖施工中,接缝已不断渗水,经止水处理,渗水量较小,且不掺有泥沙, 故未做进一步处理,

9、导致暴雨来临后,接缝渗水处漏水流沙。、处理措施(1)、发现漏水情况后,项目部立即组织了人员,分成两班,轮换作业,用 木楔子配合棉纱堵塞漏水口,同时在漏水位置堆码沙袋,防止泥沙随漏水进一步 流失。沙袋堆码时,层层压茬,并踩踏压实,确保沙袋堆稳定性,在堆码过程中, 不断用棉纱对沙袋接缝处渗水进行封塞。(2) 、堆码沙袋后,漏水得到控制,漏水量有所减小,泥沙经棉纱过滤,流 失量已经很少。此时在漏水连续墙接缝处埋管注浆,进行封堵,注浆施工方法和 步骤: 、在渗水点上方2米左右位置钻眼埋管,打眼深度约 50cm位置须与漏水 点有足够的距离,以免注浆过程中,受注浆压力影响,将浆液从漏水点处压出。钻眼过程中

10、,仔细观察接缝渗水情况,避免形成新的漏水点,如漏水严重,必须 立即停止钻眼。钻眼完成后,用高压水枪清洗眼孔,去除眼孔的浮碴、泥土等杂 物,使眼孔干净。 、预埋注浆管并封堵眼孔。使用双快水泥嵌缝,双快水泥能在潮湿基面施 工,且能迅速凝结,与眼孔间混凝土有牢固的粘结力,耐久性好,不开裂,注浆 管采用 25mnffi管,钢管口有丝口,可与注浆机导管连接。将注浆钢管插入眼孔,将双快水泥搅拌均匀成团桩,人工将水泥团嵌入眼孔, 并挤压密实,将注浆管四周封死填平。嵌缝过程中,必须保证注浆钢管不被堵死, 嵌缝后,钢管有水冒出。 、待嵌缝双快水泥凝固后,进行注浆。浆液材料为水泥浆与水玻璃配合使用,注浆初期,先采

11、用纯水玻璃注浆封口,压力缓慢增加,以水玻璃从漏水口流 出为准,注浆3-5分钟后,停注1分钟,使水玻璃凝结,然后继续注浆,注浆数 次后,漏水口被封堵,漏水量明显减小,将浆液换成配合比为1:1的水玻璃与水泥浆混合体,继续注浆,若浆液从连续墙接缝处流出,即停止注浆,并再次换注 水玻璃封口,水玻璃浆材具有可灌性好,耐久性强,凝胶时间短的特点,是一种较为理想 的化学灌浆材料。由于水玻璃浆材为真溶液,浆液起始粘度低,且保持低粘度的时间可满足注浆工艺要求,所以粒径在0.1mm以上的土层均能得到有效的灌注, 能 够满足一般砂土地层的注浆要求,且水玻璃接近胶凝时浆液粘度具有迅速形成凝 胶的特点,可使水玻璃浆液与

12、被加固物体的迅速形成强度,使用其进行止水堵漏, 可取得很好的效果。 、灌浆完毕后,用棉纱塞入注浆管口进行封管,并观察一段时间,确定管 口没有渗水现象。(3) 、为确保此处连续墙接缝止水效果,注浆止水后,在连续墙后施工咼压旋喷桩,消除后期开挖中,此处连续墙接缝的渗漏隐患。旋喷桩布置形式见下图:连续墙接缝旋喷桩平面布置图高压旋喷桩参数及施工工艺与已施工连续墙接缝止水旋喷桩相同,桩径为650mm桩心间距为400mm旋喷深度为地面至基底以下 5m共在接缝处布置5根。 施工中,随时观察开挖面以上接缝情况,防止因旋喷压力导致接缝处封堵混凝土 开裂,出现漏浆。3.2、1号线E1-6和N1-33连续墙接缝漏水

13、处理321、情况概要2009年11月28日8时10分,富春路站1号线基坑E1-6和N1-33地连墙接 缝在地面以下约18m处,发生涌水事故,项目部立即进行坑堆码土袋封堵,在 9 时40分坑漏水点被堵住。由于涌水量较大,漏水点位置的土体主要为砂质粉土和砂质粉土夹粉细砂, 坑外土体大量流失,造成连续墙墙后地面及富春路变电所围墙局部发生塌陷,5mX 3 m围最大塌陷深度约为30 cm,影响围约为5 mX 10 m。、漏水原因分析(1) 、此处连续墙接缝衔接可能局部夹泥,形成较大孔洞,导致坑外潜水突破 墙缝薄弱处从而涌入坑。N1-33是个异型槽段,异型槽段在成槽过程中可能出现槽 壁坍塌,灌注时砼无法将

14、土方上顶,而是绕过该堆土方,使连续墙墙体夹泥,形 成了孔洞。(2) 、在N1-33和N1-34连续墙接缝处出现错台,并有较小的渗漏水现象,孔 洞漏出的水从土体窜流上涌,从土体空隙较大处流出,造成了渗漏点假象,真正的渗水点没有被发现处理。323、监测情况在10月28日发生漏水情况后监测频率做了相应的调整,房屋沉降监测为1次/2小时,地表沉降、水位监测、轴力监测以及测斜监测都为2次/天。发生漏水情况后的监测数据情况为: 秋涛变电所3号点发生沉降6.1mm秋涛 变电所6号点发生沉降5.5mm其他监测点变化不大。、处理方案一(1)、漏水点和疑似漏水点用双液注浆机进行(水泥 +水玻璃)注浆堵漏,将 漏水

15、点流水堵住。注浆时在漏水点处的基坑派 3个专人进行堆土袋处和连续墙接 缝处进行观察,确保不发生再次漏水;、在渗漏点外侧施做 2排双液注浆孔做止水帷幕,靠近连续墙侧500mm采用 800mm的双液注浆加固。加固深度为地面下 15m (第四道混凝土支撑下口) 至地面下28米(即基底以下3.5 m ),梅花形布置。浆液配合比为1:1,注浆压 力不小于2 MPa。双液注浆孔位布置、双液注浆的剖面示意图见下图。ib双液注浆孔位平面布置图JTM-86.914.200 geo :S rI *ll(600x800|tl)-哗卿刪牘料升-26 15.20 ib. loo: 匸一松 50022 50KH则(&25.5026.50uir双液注浆的剖面示意图施工顺序为:先施工远离连续墙的第 2排一期注浆孔O(9Ot5后再施工二期孔C220,靠近连续墙的一排施工同外侧一排

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