系统常见故障维修

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1、文档供参考,可复制、编制,期待您的好评与关注! FANUC系统常见故障诊断与处理方法 摘 要:介绍日本日立精机、牧野精机、森精机等公司产数控系统,包括了FANUC 16i、18i、21i、18T、21T等系列的故障:如电网闪断停机、内置脉冲编码器通信异常、伺服放大器误差、外围器件损坏等进行了分析逐步查找及处理。 关键词:FANUC系统 故障诊断 维修 一、电网闪断和断电停机后出现的故障 1一台森精机产SH403加工中心,采用FANUC 18iMA系统。电网闪断恢复后重新开机,显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANTPRESSURE DOWN”(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。检

2、查发现中间继电器未接通,润滑泵无100V电压供给。检查该中间继电器OK。利用系统的自诊断功能,检查PMC信号,发现开机时,油气润滑的供油信号输出接点Y6.4接通,但该中间继电器线圈却不得电,于是,怀疑接点所在的I/0模块UNIT1-2的基板有问题。将该印刷电路板对比调试后,未发现有任何问题,而该模块的其他输出接点均正常,据此判定是该输出接点烧坏。替代,故障排除。 2一台牧野产V55立式加工中心,采用FANUC 16 Mi系统。设备断电停机几小时后再开机时,显示“306 APC ALARM: AXISBATTERY VOLTAGE 0(X);306 APC ALARM:AXIS BATTERYV

3、OLTAGE 0(Y);306 APC ALARM:AXIS BATTERY VOLTAGE 0(Z);“300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (X);300 APC ALARMAXIS NEED ZRN (Y); 300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (Z)”。这时切勿关断设备电源,将NC后备电池(4节)更换后,按“RESET”键即可消除306报警,然后选定“原点回归”方式,对各轴执行原点回归操作。各轴回参考点后再按“RESET”键即可消除300报警。但若在出现上述报警后关断电源,换完NC后备电池后开机,X轴可按上述常规方法返回参考点,而Y、Z轴却无法

4、彻底返回参考点,CRT显示“90 REFERENCE RETURN INCOMPLETE”报警。这时须将参数1815中Y、Z轴对应的APC、APZ分别由1改为0,断电重启设备后按上述常规方法分别对Y、Z轴执行原点回归操作。回参考点后将y、z轴对应的APC由0改为1,再次断电重启设备后将Y、Z轴对应的APZ由0改为1,最后断电重启设备,报警排除。 二、伺服系统故障 1伺服电机内置脉冲编码器故障 一台森精机产SH403加工中心,加工过程中显示“351 APCALARM: AXIS COMMUNICATION(B) ;368 AXIS: SERIAL DATA ER-ROR(INT) (B)”报警。

5、FANUC说明书指示,该报警的原因是由于B轴伺服电机内置脉冲编码器通信异常。断电后检查并重新插接B轴伺服放大器相关电缆后试机故障依旧,因此推测是由于脉冲编码器故障。打开机内Z轴防护伸缩盖板,发现B轴伺服电机周围积有大量铁屑,且电机后端的编码器防护盖破损,脉冲编码器已损坏。替换后安装试机,又显示“EX2561 SERVOBATTERY ABNORMAL;306 APC ALARM: AXIS BATTERY VOLT-AGE 0(B);300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN(B);307 APCALARM: AXIS BATTERY DOWN I (B);307 APC ALA

6、RM: AXIS BAT-TERY DOWN I(V);307 APC ALARM: AXIS BATTERY DOWNI(W)”报警。通电状态下,更换CNC和伺服系统后备电池后按“RESET”键可消除307报警,断电重启设备后306和EX2561报警也消除,只剩下300报警,提示B轴须重新设定参考点。在SETTING画面下,将PWE由“0”改为“1”,将1815.4由“1”改为“0”,再将PWE:由“1”改为“0”后显示“000 PLEASE TURN OFF POWER”,断电重启设备后300报警消除。在OPERATION PANEL画面下,将ZERO POINT SET由“INVALID

7、”改为“VALID”后用手轮将B轴移至参考点位置。最后将参数1815.4设回原来的数值后断电重启设备,故障排除。 2伺服放大器故障 (1)一台日立精机产HG400力A工中心,加工过程中显示“F411B轴误差过大”报警,工作台(B轴)旋转中途停止。处理方法:关断电源,检查并重插B轴伺服放大器相关电缆后试机,F411报警消除,CRT又显示“F300 B轴需原点回归”报警。按说明书指示,使B轴回归原点后F300报警消除,设备恢复正常。但加工一段时间后,再次出现故障,据此推断可能是B轴伺服放大器故障。更换B轴伺服放大器并重新回归B轴原点后,一切正常。 (2)一台东台精机产DS250数控钻床,采用FAN

8、UC-21iM系统。加工过程中显示“411 Y轴误差过大;436 Y轴过载”报警。处理方法:根据报警提示,411报警的原因是Y轴伺服放大器或伺服电机故障,436报警的原因是工作台Y向移动时遇到了异常负载。检查Y轴伺服放大器未见异常,拆下Y轴伺服电机后用手盘滚珠丝杠,发现丝杠无法盘动。拆开机内侧滚珠丝杠防护罩,发现丝杠端部轴承已锈死。更换轴承,并重新设定y轴参考点后,故障排除。 三、外围元件故障 FANUC系统内嵌的自诊断功能,有利于外围故障的快速、准确判断和排除。 1一台森精机产MT2000复合加工机床,采用FANUC 18iTB系统。自动加工中显示“EX2058 S AFECY CIR-CU

9、IT INPUT SIGNAL ER-ROR”(安全回路输入信号异常)报警。根据说明书提示和以往经验,故障原因是由于设备的安全门锁出现问题。检查各门锁、互锁信号及急停信号都OK。调阅PMC程序,如图1所示。由于R549.4、R549.5的导通,使R1621.5接通,输出报警信息。而导致R549.4, 8549.5同时接通的条件是X9.5闭接点导通。查机床电路图,X9.5闭接点受控于AM UNIT的辅助触头KMOC。检查电控柜内该辅助触头,发现其插接不可靠,重新插接该辅助触头后故障排除。 图1 2一台森精机产SH403加工中心,自动APC循环结束后,显示“EX0754 PALLET SEATIN

10、G SIGNAL NOT ON”报警。提示APC循环时,PALLET CLAMP指令执行后,在规定的时间内“着座完了”确认信号没有接通。按RESET键消除该报警后,CRT又显示“EX1752 PALLET SEAITNG SIGNAL OFF”报警。提示加工中PAI1.El,着座确认信号OFF,需检查PAL LFT是否正常夹紧。原因分析:根据报警信息提示,故障原因是由于机内托盘“着座完了”信号异常。调阅PMC程序,梯形图如图2所示。导致IX0754报警的条件链为:输入常开接点X10.2 OFF-11471.2OFF,其常开接点未导通(R471.1 OFF),其常闭接点导通(R182.4 ON)

11、,其常开接点导通(All.6 ON),输出报警信息。正常情况下,APC循环时,PMLEP CLAMP指令执行后,在规定的时间内“MC PALLET,着座完了”确认信号X10.2应该导通。根据PALJ L FT着座确认原理,导致X10.2不导通的原因有两个:(1)机内托盘底部太脏,托盘落下后密封不严;(2)着座确认用的压力开关损坏或设定错误。将托盘升起后检查,发现底部积了很多铁屑,认真清理后试机,故障排除。 图2 图3 另外,有一些外围元件故障会导致设备的某些动作无法执行,但系统不会提示任何报警信息。例如,森精机产的SH403加工中心,段取侧(装卸工件侧)的工作台无法旋转,根据以往经验,可能是控

12、制工作台锁紧、松开的脚踏开关(FOOT SWITCH)故障。调阅PMC诊断画面,检查脚踏开关信号X11.3 OK,但控制锁紧销下降的电磁阀信号Y10.4 OFF。调阅PMC程序,梯形图如图3所示。通过对梯形图的认真分析,查出故障源为段取侧的门锁信号常ON。检查门锁发现锁舌断入锁孔内。表面看上去,该故障出似在脚踏开关上,但查到最后故障源却为段取侧的门锁。 FANUC系统维修中常用的参数2009-04-22 17:321手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇

13、脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。 2当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种: (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。 (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。 3一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明

14、书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。 4一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排

15、除。 5密级型参数09000939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数09000939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数09000939在内的传输方法,步骤如下: (1)将方式开关设定在EDIT位置; (2)按PARAM键,选择显示参数的画面; (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态; (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。 6一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。 (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。 (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。 (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。 (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。 7由机床参数引起的无报警故障。一台F

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